屋面鋼結(jié)構(gòu)玻璃采光頂變形縫工藝創(chuàng)新_第1頁
屋面鋼結(jié)構(gòu)玻璃采光頂變形縫工藝創(chuàng)新_第2頁
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文檔簡介

2016年天津市工程建設(shè)QC小組成果交流材料

屋面鋼結(jié)構(gòu)玻璃采光頂變形縫工藝創(chuàng)新2016年天津市工程建設(shè)1小組名稱巴彥淖爾市新區(qū)醫(yī)院工程QC小組成立時間15-4-5注冊編號TYQC-2015-12課題屋面鋼結(jié)構(gòu)玻璃采光頂變形縫工藝創(chuàng)新課題類型創(chuàng)新型序號姓名性別職稱文化程度職務(wù)TQC受教育課時組內(nèi)分工1葉黎明男高級工程師本科組長48學時組織協(xié)調(diào)、管理2沈勤男正高級工程師本科顧問48學時技術(shù)顧問3劉清來男工程師本科組員48學時活動指導(dǎo)4蔣海龍男高級工程師本科組員48學時現(xiàn)場實施5朱松林男工程師本科組員48學時現(xiàn)場實施6袁永濤男工程師本科組員48學時現(xiàn)場實施7全偉男助理工程師專科組員48學時現(xiàn)場實施8李龍龍男助理工程師??平M員48學時現(xiàn)場實施9王磊男助理工程師專科組員48學時安全、文明施工活動時間2015.4.5-2015.9.20活動方式設(shè)定創(chuàng)新目標、目標分析、提出方案、比較確定最佳方案。一、小組簡介

巴彥淖爾市新區(qū)醫(yī)院工程QC小組簡介表制表人:張松強時間:2015年4月12日小組名稱巴彥淖爾市新區(qū)醫(yī)院工程成立15-4-5注冊編號TYQ2二、選擇課題

情況說明

巴彥淖爾市新區(qū)醫(yī)院鋼結(jié)構(gòu)玻璃采光頂,位于門診醫(yī)技樓南北向

主軸線內(nèi)天井處,此處有一條貫通的變形縫,這就要求必須在采光頂

設(shè)置變形縫,以滿足變形要求。

2015年3月,在一次圖紙會審中,我們向甲方提出了原設(shè)計對采

光頂變形處理的不妥之處,甲方對我們的建議極其認同,并由我方重

新深化設(shè)計,拿出更好的解決方案,因此,我們的QC小組就此誕生。

變形縫鋼結(jié)構(gòu)玻璃采光頂二、選擇課題 變形縫3A區(qū)內(nèi)天井

·西東南北向變形縫東西向變形縫

在結(jié)構(gòu)設(shè)計時,為了滿足抗震、伸縮變形,沿建筑物東西方向和南北方向分別設(shè)置了變形縫。

原設(shè)計的變形縫施工方案存在缺陷,施工繁瑣,成本較高,而且會在一定程度上限制結(jié)構(gòu)的伸縮變形,產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力。東·位移位移

西

B區(qū)二、選擇課題

現(xiàn)場分析

鋼結(jié)構(gòu)玻

璃采光頂A區(qū)內(nèi)天井西東南東 在結(jié)構(gòu)設(shè)計時,為了 原設(shè)計的變形縫施工方4“H”型鋼梁和柱內(nèi)預(yù)埋件通過“T”型件連接,

“T”型件與預(yù)埋件采用焊接形式連接,與H型鋼梁采用螺栓連接?!癟”型件和“H”型鋼上分別開長圓孔,從而實現(xiàn)結(jié)構(gòu)柱與鋼梁之間的相對位移,滿足建筑物的變形要求。二、選擇課題

原設(shè)計概述

預(yù)埋件

結(jié)構(gòu)柱在“T”型連接件和“H”型鋼腹板分別開設(shè)4個80×22長圓孔,采用M20高強螺栓連接。

“H”型鋼梁

T型連接件“H”型鋼梁和柱內(nèi)預(yù)埋件通過“T”型件連接,“T”型件與預(yù)51在結(jié)構(gòu)柱混凝土澆筑前,放置預(yù)埋件1、質(zhì)

量:每個柱子需要有3塊預(yù)埋件,且都在同一個標高,胡子筋相互影響,柱頭部位鋼筋密集、橫縱交錯,共計52根,混凝土澆筑質(zhì)量無法保證。2、施工周期:柱鋼筋綁扎完成后,增設(shè)做件定位鋼筋需2天,柱頂預(yù)埋件安裝、校正需3天。每個天井埋件施工需2+3=5天;共3個天井,需要15天3、施工難度:此方案易造成預(yù)埋件移位,澆筑過程中需二次校核。二、選擇課題

原設(shè)計施工工序1

預(yù)埋件規(guī)格:

500×300×20mm1在結(jié)構(gòu)柱混1、質(zhì)二、選擇課題680×22mm的長圓孔

二、選擇課題原設(shè)計施工工序22在"T"型連接件和"H"型鋼上開尺寸為80×22mm的長圓孔,共需開孔192個1、成

本:需要結(jié)合現(xiàn)場實際測量情況,委托工廠定制加工成型,產(chǎn)生額外費用;2、難

度:精度要求高,栓孔允許偏差+0.21mm,需開完孔后才能焊接成H型鋼,在施工過程中往往因現(xiàn)場的個別偏位造成二次開孔,影響截面受力性能;3、質(zhì)

量:開孔數(shù)量多、尺寸大,降低“T”型連接件和“H”型鋼的受力性能。80×22mm的 二、選擇課題2在"T"型連接件和1、成本73用高強螺栓連接"T"型件和“H”型鋼。

二、選擇課題原設(shè)計施工工序3

10.9級大六角頭高強

螺栓M20,螺桿長度

為:T+35mm(T為

連接節(jié)點板的總厚度)1、質(zhì)量和成本:高強螺栓連接點是型鋼受力性能薄弱點,并且此節(jié)點常年處于變形滑動狀態(tài),鋼材的防銹、防火無法處理,使用壽命短,維護成本高。2、施工難度:高強螺栓不能一次安裝到位,必須在吊裝“H”型鋼后,進行二次安裝,施工困難。2、抗變形能力:每跨鋼結(jié)構(gòu)重量為9.8T,采光頂玻璃及龍骨重5.3T,每個支點將要承擔7.55T靜荷載,考慮到慣性矩作用及高強螺栓緊固的摩擦力伸縮變形將極其困難。3用高強螺栓 二、選擇課題1、質(zhì)量和成本:高強螺栓連接點是型84預(yù)埋件焊接在一起1、施工難度:“T”型件和預(yù)埋件的焊縫質(zhì)量必須達到

一級,且“T”接件的位置偏差≤1mm;H型鋼的垂直度、

水平度與相鄰型鋼的相對位置必須精確,同時是在吊

裝定位完成后進行焊接作業(yè),所以對吊裝的水平要求

極高、安裝周期較長。在焊接過程中需占用吊車設(shè)備

需7*3=21天。

2、質(zhì)

量:在相對動態(tài)下完成焊接作業(yè)難度極大,焊縫質(zhì)量

無法保證。其次,將柱頭簡化為固定支座,改為位置力矩最

大,且伴隨動荷載的作用,長此以往柱端混凝土將出現(xiàn)開裂、

表面酥松等現(xiàn)象,影響美觀,且有安全隱患。3、工期:預(yù)埋件定位放線需單獨設(shè)置吊籃,制作與搭設(shè)需4天,預(yù)埋件放線定位需2天,T型連接件焊接全程需7天,1個天井伸縮縫施工需13天,共3個天井,合計:13*3=39天;

二、選擇課題原設(shè)計施工工序4

采用E43系列焊條,焊

縫厚度≥8mm,滿焊。

吊裝“H”型鋼,吊裝就

位后將“T”型連接件和4預(yù)埋件焊接在一起1、施工難度:“T”型件和預(yù)埋件的焊縫質(zhì)量9

屋面鋼結(jié)構(gòu)玻璃

采光頂變形縫工藝創(chuàng)新3、業(yè)主委托:我們向甲方提出了原設(shè)計的不足之處,甲方委托我們優(yōu)化設(shè)計。屋面鋼結(jié)構(gòu)玻璃采光頂位于醫(yī)技樓醫(yī)療街主軸上,必須滿足建筑物的變形要求,同時也作為天井圍護結(jié)構(gòu),具備采光、裝飾的功能。4、時機允許:剛完成基礎(chǔ)施工,距離醫(yī)技樓主體結(jié)構(gòu)完工還有4個月,有充足的研發(fā)時間。三、確定課題

確定課題

1、原設(shè)計不足:原設(shè)計造價高、施工難

度大、周期長、施工質(zhì)量不易保證、對

建筑物的變形約束較大,產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力。

2、功能重要: 屋面鋼結(jié)構(gòu)玻璃屋面鋼結(jié)構(gòu)玻璃4、時機允許:三、確定課題10四、確定目標設(shè)計目標確定目標1、抗變形能力:鋼結(jié)構(gòu)玻璃采光頂變形縫的設(shè)計變形限值130mm,符合原設(shè)計變形要求2、施工周期:縮短施工周期至少20天四、確定目標設(shè)確定目標1、抗變形能力:鋼結(jié)構(gòu)玻11五、目標可行性分析

目標可行性分析人力資源:公司已經(jīng)連續(xù)多年開展QC活動,對QC活動高度重視,小組成員有超過一半開展過QC活動,所以本次創(chuàng)新設(shè)計有良好的基礎(chǔ)。技術(shù)可行性:采光頂變形縫設(shè)計實質(zhì)上只有一個關(guān)鍵點—找到一種讓主梁H型鋼和主體結(jié)構(gòu)柱相對位移的最佳方法。施工周期:H型鋼梁需要在吊裝時完成焊接,施工困難、周期長、變形能力受限;通過改變H型鋼主梁和結(jié)構(gòu)柱的連接方式,就可減少吊裝和焊接工程量,加快施工速度,縮短施工周期,提高變形縫的伸縮變形能力。123目標是可以實現(xiàn)的五、目標可行性分析人力資源:公司已經(jīng)連續(xù)多年開展QC活動,對12六、提出方案并確定最佳方案將原設(shè)計2個柱子之間的1個“H”型鋼改為2根混凝土挑梁,中間設(shè)變形縫,滿足變形要求1、混凝土挑梁法在柱子頂部埋設(shè)帶有螺桿的預(yù)埋件,在H型鋼下部翼緣開設(shè)長圓孔,連接后形成可動鉸支座3、柱頂鉸支法在柱子頂部埋設(shè)預(yù)埋件,一端通過焊接形成固定支座,另一端做成滑動支座4、柱頂滑動支座法將原設(shè)計2個柱子之間的1個“H”型鋼改為2個“H”型鋼,中間設(shè)變形縫,滿足變形要求2、H型鋼挑梁法確定最佳變形縫六、提出方案并確定最佳方案將原設(shè)計2個柱子之間的1個“H”型13H型鋼和預(yù)埋件焊接連接混凝土挑梁變形縫方案1做法概述將東西向的1個H型鋼,改為2個混凝土挑梁,中間設(shè)置變形縫??v橫向的主次梁連接采用和預(yù)埋件焊接的方式。

1、在采光頂南北向增加了變形縫,增加的變形縫長度為82.4米。

混凝土和鋼結(jié)構(gòu)混合,截面尺寸,觀感差別較大,造成裝飾效果

不佳。

2、預(yù)埋件的數(shù)量增加2倍,挑梁因梁寬尺寸較小,將造成預(yù)埋件

的放置極其困難。焊接的數(shù)量增加量較大,需要吊裝焊接,難度

較大。

3、結(jié)構(gòu)增加挑梁需要設(shè)計院重新設(shè)計、審圖,工期緊,審圖周期

較長。

4、天井高度為19.7m,澆筑混凝土挑梁需要從下部搭設(shè)滿堂架936

平米,搭拆架體需要12天,人工費需要37480元;施工周期需要7

天,租賃架體費用需要12300元,成本增加較多。不經(jīng)濟。六、提出方案并確定最佳方案

方案對比H型鋼和預(yù)埋混凝土挑梁變形方案1做法概述將東西向的1個H型鋼14H型鋼挑梁

伸縮縫

方案2做法概述將東西向的1個H型鋼,改為2個H型鋼,中間設(shè)置變形縫。縱橫向的主次梁采用焊接連接方式。

1、在采光頂南北向增加了變形縫,增加的變形縫長

度為82.4米。

2、H型鋼與柱頭的連接若采用直接預(yù)埋:因柱頭既

有原設(shè)計鋼筋,又有預(yù)埋件增加的鋼筋,極其密集,

如果再預(yù)埋H型鋼,將增加柱子的截面尺寸,鋼筋綁

扎、模板支設(shè)比較困難。

3、H型鋼與柱頭的連接若采用和預(yù)埋件焊接:所有

的力和力矩都集中在柱頭H型鋼處,對焊接的要求高

3、焊接工程量增加較大,需要吊裝焊接,難度較大。六、提出方案并確定最佳方案

方案對比H型鋼挑梁 方案2做法概述六、提出方案并確定最佳方案15高強螺栓連接六、提出方案并確定最佳方案

方案對比

方案3做法概述

在柱子頂部預(yù)埋帶有螺桿的預(yù)

埋件,在H型鋼下部翼緣開設(shè)長

圓孔,連接后形成可動“鉸”

支座

1、需要在H型鋼上開設(shè)長圓孔,防銹、受力

的減弱,增加后期維護成本,影響使用安全。

2、因有高強螺栓的影響,南北向的連接無論

焊接還是鉸接均比較困難。

3、采光頂?shù)目棺冃文芰?,與長圓孔的開孔尺

寸有關(guān),抗變形能力較弱。

4、把預(yù)埋件放置到柱頂,采光頂和女兒墻標

高抬升500mm,增加了女兒墻的混凝土和鋼

筋工程量。高強螺栓六、提出方案并確定最佳方案16滑動支座一端焊接為固定支座

方案4做法概述在柱子頂部埋設(shè)預(yù)埋件,一端通過焊接形成固定支座,另一端做成滑動支座1、需要設(shè)計一種施工簡單,抗變形能力強的滑動支座

2、把預(yù)埋件放置到柱頂,采光頂和女兒

墻標高抬升500mm,增加了女兒墻的混

凝土和鋼筋工程量六、提出方案并確定最佳方案

方案對比滑動支座一端焊接為固 方案4做法概述1、需要設(shè)計一種施工簡單17方案名稱缺點優(yōu)點混凝土挑梁法施工成本高、難度大:1、變形縫長度增加;2、預(yù)埋件數(shù)量增加;3、焊接工程量增加;4、截面尺寸和觀感偏差大,影響裝飾效果??棺冃文芰奌型鋼挑梁法施工成本高、難度大:1、變形縫長度增加;2、H型鋼和柱頭的連接困難;3、焊接工程量增加;抗變形能力強柱頂鉸支法施工成本高、難度大、質(zhì)量不易保證:1、防銹、受力性能減弱;2、造成另一個方向的主梁連接困難;3、抗變形能力弱;4、增加了女兒墻的工程量和安裝時的吊裝高度。施工簡便、節(jié)省材料、安全可靠柱頂滑動支座法需要創(chuàng)新設(shè)計滑動支座:1、需要設(shè)計一種抗變形能力強的滑動支座;2、增加了女兒墻的工程量和安裝時的吊裝高度。施工簡便、節(jié)省材料、安全可靠、抗變形能力強方案對比表時間:2015年4月18日

最佳方案:柱

頂滑動支座法

制表人:張松強通過對比可知六、提出方案并確定最佳方案確定最佳方案方案名稱缺點優(yōu)點混凝土挑梁法施工成本高、難度大:1、變形縫長18高強螺栓固定端

焊接固定端QC小組成員采用頭腦風暴法,對最佳方案各部分的具體設(shè)計,提出自己的見解,最后利用親和圖法,對最佳方案進行分解細化。

柱頂滑動支座

滑動端六、提出方案并確定最佳方案方案細化

固定端

側(cè)向限位模塊

焊接鋼板

焊接角鋼制表人:張松強

滑動模塊

黃油

鋼珠

石墨時間:2015年4月20日高強螺栓固定端QC小組成員采用頭腦風暴法,對最佳方案各六、提19

高強

螺栓1、可拆卸,便于后期維護改造等2、吊裝就位后安

裝簡單快捷

固定端---方案1

采用高強螺栓連接1、對預(yù)埋件的位置,特別是螺栓的位置精確度要求較高

2、預(yù)埋螺桿須做好

成品保護,以免安

裝時銹蝕

3、螺栓連接處是防

腐、防銹、受力薄

弱處

4、對另一個方向的

H型鋼安裝造成困難六、提出方案并確定最佳方案方案細化 高強 固定端---方案1精確度要求較高六、提出方案并確20

1、對預(yù)埋件的位

置精度要求較低

2、焊接固定方便

快捷

3、安裝時H型鋼可在較大的范圍內(nèi)

進行位置調(diào)整

1、安裝時要確保一

次完成精確定位,一

旦焊接完成,再對位

置進行調(diào)整成本較大2、對焊接質(zhì)量要求高焊縫

固定端---方案2固定端采用焊接連接六、提出方案并確定最佳方案方案細化 1、對預(yù)埋件的位 1、安裝時要確保一焊縫 固定端---方21方案名稱方案優(yōu)點方案缺點方案必選高強螺栓固定端1、可拆卸,便于后期維護改造;2、吊裝就位后,安裝方便快捷。1、對預(yù)埋件位置精度要求高;2、須做好螺桿的成品保護工作;3、連接處是防腐、防銹、受力薄弱環(huán)節(jié);4、對垂直方向的H型鋼安裝造成影響。不采用焊接固定端1、對預(yù)埋件的位置精度要求不高;2、施工方便快捷;3、安裝固定前,便于位置調(diào)整;4、不會對垂直方向的H型鋼安裝造成影響。1、安裝要一次到位;2、對焊接質(zhì)量要求高。采用固定端方案對比表六、提出方案并確定最佳方案方案比選制表人:朱松林時間:2015年4月28日方案名稱方案優(yōu)點方案缺點方案必選高強螺栓1、可拆卸,便于后期22滑動支座的設(shè)計

側(cè)向

限位

模塊滑動模塊

焊接鋼板

側(cè)向限位

模塊焊接角鋼側(cè)向限位

模塊黃油滑

動層鋼球滑

動層

分析

論證

分析

論證分析論證分析論證

限制

方式

確定限制方式確定材料確定材料確定

石墨+鋼球滑

動層采用限制采用材滑動支座設(shè)計完成采用PDPC進行滑動支座的設(shè)計六、提出方案并確定最佳方案方案細化

分析

論證制表人:朱松林

料材料確定

時間:2015年5月6日滑 側(cè)向 焊接鋼板 分析 限制 石墨+采滑動采用PDPC進23焊縫

鋼板強度高,對H型鋼的側(cè)向位移抵抗能力強優(yōu)

點需要的鋼板尺寸為50mm×40mm×20mm,尺寸偏差不可太大,且左右要對稱,否則將影響美觀和功能使用,現(xiàn)場加工難度較大缺點六、提出方案并確定最佳方案

方案細化

側(cè)向限位模塊---方案1

焊接鋼板側(cè)向限位模塊焊縫 鋼板強度高,對H型鋼優(yōu)點需要的鋼板尺寸為缺點六、提出24角鋼焊縫角鋼價格便宜、加工簡便角鋼強度不如鋼板高優(yōu)

點六、提出方案并確定最佳方案

方案細化

側(cè)向限位模塊---方案2

焊接角鋼側(cè)向限位模塊

缺點角鋼焊縫角鋼價格便宜、加工簡便角鋼強度不如鋼板高優(yōu)點六、提25方案名稱方案優(yōu)點方案缺點方案比選焊接鋼板側(cè)向限位模塊鋼板強度高,對H型鋼的側(cè)向位移抵抗能力強需要的鋼板尺寸為50mm×40mm×20mm,尺寸偏差不可太大,且左右要對稱,否則將影響美觀和功能使用,現(xiàn)場加工難度較大不采用焊接角鋼側(cè)向限位模塊角鋼價格便宜、加工簡便焊接角鋼側(cè)向限位模塊采用加工簡便角鋼價格便宜、六、提出方案并確定最佳方案

方案比選

滑動端方案對比表制表人:朱松林時間:2015年5月12日方案名稱方案優(yōu)點方案缺點方案比選焊接鋼板側(cè)鋼板強度高,對H需26

黃油,俗稱“鋰基脂”采購容易,價格便宜用量小、潤滑效果好

防水防銹耐磨耐壓123優(yōu)點黃油使用溫度-20~120

度,當?shù)囟撅L口最

低氣溫遠低于-20度

一般黃油只有3年的保

質(zhì)期,作為滑動層使

用壽命太短1

2缺點滑動模塊---方案1

黃油滑動層黃油六、提出方案并確定最佳方案方案細化 黃油,俗稱“鋰基脂”1優(yōu)點黃油使用溫度-20~1201缺點27圍擋框1、鋼球及圍

擋框產(chǎn)生一

定費用。2.鋼球裸露,

長時間暴露

于空氣中容

易生銹。缺點優(yōu)點2.滑動支座摩擦力極小,對形變、位移反應(yīng)及時,不會產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力?;瑒幽K---方案2

鋼珠滑動層六、提出方案并確定最佳方案方案細化1.滑動層構(gòu)造工藝簡單,可長期使用。圍擋框1、鋼球及圍 定費用。缺點優(yōu)點2.滑動支座摩滑動模塊-28

優(yōu)點

1、石墨化學性質(zhì)穩(wěn)定,吸

附于鋼球表面后形成隔離層,

可有效避免鋼球腐蝕生銹。

2、石墨熔點高達3500度以

上,作為潤滑材料使用壽命

遠大于黃油。

3、石墨是良好的天然潤滑劑,

潤滑效果好。使得滑動端的

滑動效果進一步提升。4、操作簡單,無專業(yè)技能限制六、提出方案并確定最佳方案

滑動模塊---方案3

石墨+鋼球滑動層H型鋼主梁在柱頂?shù)闹?/p>

長度為550mm,通過驗

算有效變形至少為

300mm方案細化

缺點石墨、鋼球及圍擋框

需產(chǎn)生一定費用

結(jié)構(gòu)力學建模驗

算有效變形數(shù)值 優(yōu)點六、提出方案并確定最佳方案 滑動模塊---方案329方案名稱方案優(yōu)點方案缺點方案比選方案1:黃油滑動層1、采購容易、價格便宜;2、用量小,潤滑效果好;3、防水防銹耐壓耐磨1、低溫適用性差;2、保質(zhì)期短,只有3年左右。不采用方案2:鋼球滑動層1.滑動位移效果2.構(gòu)造工藝簡單1、產(chǎn)生一定費用;2、長期暴露容易生銹;不采用方案3:石墨+鋼球滑動層1.化學性質(zhì)穩(wěn)定,防銹蝕;2.使用壽命長;3.進一步提升滑動支座的變形能力;4.操作簡單,無專業(yè)技術(shù)限制1.石墨、鋼球及圍擋框需產(chǎn)生一定的費用采用滑動材料方案對比表六、提出方案并確定最佳方案方案細化制表人:朱松林時間:2015年5月15日方案名稱方案優(yōu)點方案缺點方案比選方案1:黃油1、采購容易、價30滑動端滑動材料石墨+鋼球

滑動層側(cè)向位移限制方式焊接角鋼側(cè)向

限位模塊固定端焊接固定端六、提出方案并確定最佳方案

方案細化

鋼結(jié)構(gòu)采光頂滑動支座制圖人:朱松林時間:2015年5月17日滑動端滑動材料石墨+鋼球側(cè)向位移焊接角鋼側(cè)向固定端焊接固定端31細化滑動模塊

材料構(gòu)成

采用石墨+

鋼球滑動層

滑動端細化側(cè)向位移

限制方式采用焊接角鋼側(cè)向限位模塊六、提出方案并確定最佳方案

方案細化

鋼結(jié)構(gòu)采光頂滑動支座

固定端確定固定端連

接方式固定端采用焊

接三面滿焊制圖人:朱松林時間:2015年5月17日細化滑動模塊 滑動端六、提出方案并確定最佳方案 固定端制32序號項目對策目標措施負責人地點時間1確定固定端連接方式固定端采用三面滿焊焊縫強度滿足受力要求1.明確構(gòu)造設(shè)計;2.三側(cè)滿焊焊接;劉明生辦公室現(xiàn)場2015.5.22-2015.5.302細化側(cè)向位移限制方式采用焊接角鋼側(cè)向限位模塊焊接角鋼定位誤差≤5mm;焊縫強度滿足構(gòu)造要求;1.選定角鋼材質(zhì)規(guī)格2.明確設(shè)置原則及要求3.三側(cè)滿焊焊接全偉辦公室現(xiàn)場2015.6.5-2015.6.203細化滑動模塊材料構(gòu)成采用石墨+鋼球滑動層滿足豎向承載力,減小水平位移阻力1.初步明確滑動層材料選型2.深入分析,選用合理的排布方式3.明確構(gòu)造工藝要求李龍龍辦公室現(xiàn)場2015.6.5-2016.8.15七、制定對策對策表制表人:王磊時間:2015年5月20日序號項目對策目標措施負責人地點時間1確定固定端固定端采用三焊33八、對策實施實施一、固定端采用三面滿焊

固定端采用柱頂預(yù)埋鋼制埋件方式位H型鋼梁提供焊接平臺,預(yù)埋件居中設(shè)置,焊接4根直徑12mm的三級鋼筋,埋入深度為500mm;措施一、明確構(gòu)造設(shè)計八、對策實施實施一、固定端采用三面滿焊 固定端采用柱頂預(yù)埋鋼34抽查項目抽查數(shù)量不合格點數(shù)合格率焊縫質(zhì)量42條0100%鋼梁位置14處0100%措施二、三側(cè)滿焊焊接

H型鋼居中放置與柱頂預(yù)埋件上,預(yù)埋件表面干凈無雜物,H型鋼與預(yù)埋件三面滿焊焊接,焊縫寬度10mm。

我小組成員對現(xiàn)場鋼梁位置及焊縫質(zhì)量進行全數(shù)檢查,檢查情況良好,合格率為100%,經(jīng)過探傷檢測焊縫強度滿足受力要求,實現(xiàn)預(yù)期目標!效果檢查

檢查表制表人:王磊時間:2015年5月28日抽查項目抽查不合格合格率焊縫質(zhì)量42條0100%鋼梁位置1435八、對策實施實施二、采用焊接角鋼側(cè)向限位模塊側(cè)向限位模塊選用Q235

10#等邊角鋼,該模塊起到構(gòu)造作用,其強度與H型鋼梁保持一致即可。措施一、選定角鋼材質(zhì)規(guī)格措施二、明確設(shè)置原則及要求

在結(jié)構(gòu)柱內(nèi)的混凝土強度達到100%后,根據(jù)H型鋼骨梁的安裝位置,確定角鋼的焊接位置,角鋼間距為:H型鋼寬度L+1cm,定位誤差≤5mm。定位后先焊接單側(cè)角鋼,滑動層、H型鋼梁到位后再焊接另外一側(cè)角鋼。八、對策實施實施二、采用焊接角鋼側(cè)向限位模塊側(cè)向限位模塊選用36抽查項目抽查數(shù)量不合格點數(shù)合格率焊縫質(zhì)量84條0100%角鋼定位28處0100%我小組成員對現(xiàn)場角鋼定位情況及焊縫質(zhì)量進行全數(shù)檢查,檢查情況良好,合格率為100%,角鋼定位誤差均<5mm,焊縫強度滿足受力要求,實現(xiàn)預(yù)期目標!措施三、三側(cè)滿焊焊接

導(dǎo)向角鋼與預(yù)埋件上邊面做焊接處理,

焊縫寬度10mm,角鋼外側(cè)三面滿焊。

效果檢查

檢查表制表人:王磊

時間:2015年6月15日抽查項目抽查不合格合格率焊縫質(zhì)量84條0100%角鋼定位2837八、對策實施

本工程H型鋼梁為Q235鋼,由于設(shè)計給定的變形縫變形最大限制為13CM,由此可以判定鋼球在使用過程中是發(fā)生滾動的,為避免長期使用鋼球自身變形,選用強度等級為Q345的鋼球。圍擋框可利用鋼結(jié)構(gòu)加工廠剩余下腳料制作,保證其厚度小于鋼球直徑即可。石墨粉作為潤滑劑,H型鋼梁定位后將石墨粉撒如圍擋框中,其厚度小于圍擋框厚度。實施三、采用石墨+鋼球滑動層措施一、初步明確滑動層材料選型八、對策實施 本工程H型鋼梁為Q235鋼,由于設(shè)計給實施三、38八、對策實施措施二、深入分析,選用合理的排布方式根據(jù)構(gòu)造要求,綜合考慮成本及性能要求來確定各種配件的材質(zhì)規(guī)格。1.滑動層受力分析計算

滑動層是整個滑動支座的核心,鋼球承受了來自H型鋼梁及玻璃采光頂?shù)?/2荷載,由于鋼球選用的是Q345級的,屈服強度遠高于H型鋼及埋件,因此這里只需要防止H型鋼及埋件自身不被鋼球“壓壞”即可。每跨鋼結(jié)構(gòu)重量為9.8t;采光頂玻璃及龍骨重5.3t;每個支點將要承擔7.55t靜荷載,取重力G=10N/kg即:F=7.55t*1000*10N/kg=75.5KN

;鋼球選用市面較為常見的直徑為:8mm;最大截面積A=3.14*42=50.24mm2

;選取受力折減系數(shù)為u=0.5,鋼球數(shù)量為n,則:F/(n*A*u)≤235MPa,n≥12.78;因此,鋼珠數(shù)量大于13顆即可滿足受力要求;八、對策實施措施二、深入分析,選用合理的排布方式根據(jù)構(gòu)造要求39八、對策實施2.滑動層排布方式的確定考慮到滑動端的構(gòu)造要求,盡量保證H型鋼梁滑動端的受力均勻,我小組適當增加鋼球數(shù)量,調(diào)整鋼球直徑。a.

4*4布置該布置方式選用直徑8mm的鋼球,圍擋框需要在中部區(qū)域開條形孔,且鋼珠直徑較小,作用面積較小,不利于H型鋼穩(wěn)定。b.

4*5布置該布置方式選用直徑10mm的鋼球,作用面積較增大,但仍需要單獨開條形孔。c.

4*11布置該布置方式選用直徑10mm的鋼球,作用面積大大增加,避免了開條形孔,操作簡便,但是鋼球數(shù)量增加。八、對策實施2.滑動層排布方式的確定考慮到滑動端的構(gòu)造要求,40項目工藝要求復(fù)雜程度時間性可靠性經(jīng)濟性總評分4*422245154*533244164*115455422八、對策實施經(jīng)過對以上三種鋼球布置方式從以下幾方面進行了對比評分:

通過以上對比,4*11布置方式具有施工便捷,操作簡單,制作周期短,長期使用可靠性高,因此該布置方式的性價比最高,最終得以選用。制表人:張松強時間:2015年6月8日項目工藝要求復(fù)雜程度時間性可靠性經(jīng)濟性總評分4*42224541材料柱頂埋件圍擋框鋼球石墨限位角鋼規(guī)格Q235450*450(mm)Q235200*100(mm)Q345d=12(mm)通用Q23510#角鋼數(shù)量28146162.8KG28個措施三、明確構(gòu)造工藝

1.統(tǒng)計滑動支座材料清單

滑動支座材料規(guī)格清單

在工程施工前,鋼球、石墨項目部材料員提前備料,統(tǒng)一購買,鋼球圍擋框、限位角鋼、柱頂埋件交由后勤基地統(tǒng)一制作,完成后通過監(jiān)理驗收后方可使用。制表人:張松強時間:2015年6月12日材料柱頂埋件圍擋框鋼球石墨限位角鋼規(guī)格Q235Q235Q3442八、對策實施

2.深化滑動端支座詳圖

將滑動支座各個模塊進行組裝,并整體進行深化,形成最終的玻璃采光頂變形縫施工工藝,各構(gòu)件相對位置及構(gòu)造詳情如圖所示。八、對策實施 2.深化滑動端支座詳圖43作業(yè)標準:1.柱頂預(yù)埋件居中布置,標高誤差控制在±3mm;2.側(cè)向限位模塊定位誤差控制在±5mm內(nèi);三面滿焊;3.滑動層居中布置,長向垂直于H型鋼走向;4.石墨布灑厚度與圍擋框持平即可;5.H型鋼梁吊裝定位誤差控制在±3mm;6.滑動支座固定端H型鋼梁三面滿焊,焊接后進行探傷檢測;焊接單側(cè)限位角鋼

放置滑

動層側(cè)向限位模塊測量定位

布灑

石墨澆筑結(jié)構(gòu)

H型鋼

梁吊裝柱頂預(yù)埋

件復(fù)核

焊接固

定端柱頂預(yù)埋

件定位焊接滑動端另一側(cè)限位角鋼八、對策實施

3.理清施工流程,明確作業(yè)標準

在投入施工前,理順施工流程,制定作業(yè)標準,從中找出重點控制部位,

詳盡交底。作業(yè)標準:焊接單側(cè)側(cè)向限位模澆筑結(jié)構(gòu)柱頂預(yù)埋柱頂預(yù)埋八、對策44效果檢查

經(jīng)過設(shè)計單位審查復(fù)核,我小組設(shè)計滑動層變形能力范圍提升至400mm,完全超越了原設(shè)計的130mm,水平位移阻力極大的減小,變形性能上有了質(zhì)的提升。同時,較原設(shè)計方案初步計算工期節(jié)約30天。最終,經(jīng)過各單位的討論順利通過審批。深化圖紙詳盡,可直接指導(dǎo)施工。效果檢查 經(jīng)過設(shè)計單位審查復(fù)核,我小組設(shè)計滑動層45八、對策實施滑動端固定端玻璃采光頂

經(jīng)過嚴密的過程控制,屋面鋼結(jié)構(gòu)玻璃采光頂變形縫施工收效良好,一次成優(yōu),未出現(xiàn)返工等現(xiàn)象,驗收合格率100%。施工全程機械設(shè)備運行正常,未出現(xiàn)停工、窩工,沒有出現(xiàn)人員安全事故。八、對策實施滑動端固定端玻璃采光頂 經(jīng)過嚴密的過程控制,屋面46九、效果檢查1、抗變形能力:鋼結(jié)構(gòu)玻璃采光頂?shù)目棺冃文芰_到130mm,滿足原設(shè)計變形要求2、施工周期:縮短施工周期至少20天原設(shè)計目標抗變形

能力

施工

周期

對策實施后效果檢查經(jīng)原設(shè)計單位核算:抗變形可達400mm、壽命更長、維成本更低。通過現(xiàn)場實測,優(yōu)化后H型鋼主梁安裝完成時共花費工期為24天,比預(yù)計按原設(shè)計需要工期54天縮短工期30天。

抗變形能力超

過目標270mm,

目標實現(xiàn)了!

超越目標值!

施工周期比目

標縮短30天,

目標實現(xiàn)了!九、效果檢查1、抗變形能力:鋼結(jié)構(gòu)玻2、施工周期:縮短施工周47材料名稱原設(shè)計用量現(xiàn)設(shè)計用量單價節(jié)約成本預(yù)埋件68個28個100元(68-28)×100=4000元T型連接件68個0個50元68×50=3400元高強螺栓272套0套9元272×9=2448元H型鋼主梁焊縫98.2米42米5元(98.2-42)×5=281元側(cè)向限位模塊05.6米(10+5)元-84元滑動層鋼球06160.6元-(616*0.6+14*10+2.8*18=-560元圍擋框01410元石墨02.8KG18元九、效果檢查)經(jīng)濟效益-材料節(jié)約分析合計:節(jié)約4000+3400+2448+281-560-84=9485元制表人:張松強時間:2015年7月18日材料名稱原設(shè)計用現(xiàn)設(shè)計用單價節(jié)約成本預(yù)埋件68個28個10048施工工序現(xiàn)設(shè)計人工用量原設(shè)計人工用量估算人工成本節(jié)約預(yù)埋件放置28個柱子,鋼筋綁扎需用工14個,模板支設(shè)需用工10個,混凝土澆筑需用工4個原設(shè)計預(yù)埋件數(shù)量多,且集中在柱頭,會造成鋼筋綁扎、模板支設(shè)、混凝土澆筑的困難,按工效降低0.3考慮14×0.3×280+10×0.3×400+4×0.3×300=2736元H型鋼和T型連接件連接0個272個高強螺栓,按用工2個考慮2×300=600元H型鋼吊裝現(xiàn)設(shè)計只需要把H型鋼吊裝就位后就可以了,用工數(shù)量6個原設(shè)計T型連接件和H型鋼連接完成后,安裝時需要吊裝和焊接同時進行,預(yù)計用工至少17個(17-6)×3200=35200元H型鋼焊接固定現(xiàn)設(shè)計只需在柱頂完成42米的焊接,用工2個原設(shè)計需要在吊裝的同時完成98.2米的困難焊接,預(yù)計用工8個(8-2)×400=2400元側(cè)向限位模塊只需普通切割即可,焊接總長度5.6米,用工0.5個0-(400*0.5)=-200元滑動層普通切割、擺放,用工0.5個0-(400*0.5)=-200元經(jīng)濟效益-人工節(jié)約分析九、效果檢查合計:節(jié)約

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