原油脫水站工藝技術(shù)改造及節(jié)能分析(文獻)_第1頁
原油脫水站工藝技術(shù)改造及節(jié)能分析(文獻)_第2頁
原油脫水站工藝技術(shù)改造及節(jié)能分析(文獻)_第3頁
原油脫水站工藝技術(shù)改造及節(jié)能分析(文獻)_第4頁
原油脫水站工藝技術(shù)改造及節(jié)能分析(文獻)_第5頁
全文預覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領

文檔簡介

原油脫水站工藝技術(shù)改造及節(jié)能分析(文獻)

大慶油田脫水站是油田地面工程集輸處理系統(tǒng)的重要站場,不僅擔當著原油脫水處理及外輸任務,還要為下游采出水處理站輸送達標的含油污水。脫水站設施多、工藝管道密集、處理流程簡單,是油田生產(chǎn)系統(tǒng)中耗電、耗氣“大戶”。某區(qū)域已建脫水站兩座,脫水站A負責5座轉(zhuǎn)油站和1座放水站的水驅(qū)脫水任務,采納“游離水脫除器→壓力沉降罐→電脫水器”三段脫水工藝,改造前,脫水站A已有油水脫除設備12臺,立式儲罐3座,外輸及脫水機泵8臺,加熱爐4臺及其他配套設施。脫水站B負責3座轉(zhuǎn)油站的聚驅(qū)脫水任務,采納“游離水脫除器→電脫水器”兩段脫水工藝。改造前,脫水站B已有游離水脫除器7臺、電脫水器5臺,立式儲罐3座,外輸油泵3臺,脫水加熱爐10臺及其他配套設施。經(jīng)過30多年的生產(chǎn)運行,脫水站A存在設備負荷率低、設施老化、工藝不完善、運行能耗高、存在安全隱患等諸多問題;脫水站B存在因產(chǎn)量下降導致油水脫除設備運行負荷率較低的問題。主要表現(xiàn)如下:一、設備負荷率低。隨著產(chǎn)油量的逐年下降,設備負荷率越來越低,目前脫水站A外輸泵總運行負荷率最高時僅為39.2%、二段爐總運行負荷率最高29.2%;脫水站B電脫水器負荷率只有39.6%,外輸泵總運行負荷率約45.2%。二、存在安全隱患。產(chǎn)油量的下降導致外輸油管道不能保證在經(jīng)濟區(qū)運行,沿程熱力損失較高。據(jù)測算,產(chǎn)油量最低時末點溫度僅為27.5℃,極易發(fā)生凝管事故。站內(nèi)設備及管線運行時間超過30年,腐蝕老化嚴峻,電氣儀表超期服役、性能降低、牢靠性差,系統(tǒng)運行存在安全隱患。三、能耗較高。已建生產(chǎn)設施的工藝流程不合理,三段脫水工藝與兩段脫水工藝相比,多了脫水泵和二段加熱爐,增加了耗氣量及耗電量。

1工藝技術(shù)改造方案

針對存在的問題,在調(diào)研大量現(xiàn)場資料、總結(jié)站庫大修改造閱歷的根底上,依據(jù)地質(zhì)開發(fā)猜測,進展科學論證、合理規(guī)劃,確定了“統(tǒng)一布局、合理縮減處理規(guī)模,簡化工藝、降低系統(tǒng)生產(chǎn)能耗”的總體改造思路。一、統(tǒng)一布局、合理縮減處理規(guī)模。依據(jù)地質(zhì)開發(fā)及負荷率猜測分析,對整個區(qū)塊原油脫水系統(tǒng)布局進展優(yōu)化調(diào)整。鑒于脫水站B的游離水脫除器、電脫水器、加熱爐、機泵等主要設備均有剩余力量,考慮將脫水站A的處理規(guī)模進展適當核減,改造為放水站,主要脫水處理工藝由脫水站B擔當。二、簡化工藝、降低系統(tǒng)生產(chǎn)能耗。脫水站A管轄區(qū)域內(nèi)的含水原油在本站只進展一段游離水脫除,將含水率降至低于20%。含水原油不再進展二段處理,經(jīng)外輸爐加熱、外輸泵升壓及流量計計量后外輸至脫水站B進展下一段脫水處理。優(yōu)化簡化工藝流程后,削減了壓力沉降罐、二段爐、電脫水器、凈化油緩沖罐等設備。同時,根據(jù)新的地面建立工程規(guī)劃技術(shù)規(guī)定,對保存的一段游離水脫水工藝的設備重新校核。原4臺已建游離水脫除器總處理力量經(jīng)校核后,由原來的28000t/d降到了25000t/d;原外輸油泵的排量、揚程已不適合外輸油量猜測的技術(shù)參數(shù)要求,需新建2臺外輸油泵;結(jié)合工藝流程及外輸?shù)秃蜏厣枨?,將脫水站A的一段加熱爐優(yōu)化調(diào)整為外輸爐;脫水站A的供熱負荷由脫水站B已建加熱爐擔當,提高了脫水站B的設備負荷率;將已建污水外輸泵移位安裝到外輸油泵房內(nèi);將原沉降崗并入輸油崗,實現(xiàn)整座放水站系統(tǒng)合崗掌握。同時,對全部老化嚴峻的油氣設施,腐蝕穿孔的工藝管道,性能降低、牢靠性差的電氣儀表等也進展了更新改造。

2實施效果分析

2.1生產(chǎn)運行效果分析

整個區(qū)塊原油脫水系統(tǒng)優(yōu)化改造后,適當核減了脫水站A的設計規(guī)模,增大了脫水站B的運行負荷。改造后,系統(tǒng)運行設備的負荷率明顯上升且較為合理。脫水站A外輸泵負荷率由34.5%提高到82%;脫水站B外輸泵負荷率由45.2%提高到79.3%,二段加熱爐負荷率由29.3%提高到59.2%,電脫水器負荷率由39.6%提高到69.2%。從安全角度來看,脫水站A老舊設備的更新提高了生產(chǎn)運行的牢靠性;由脫水站B對凈化原油統(tǒng)一外輸,消退了凈化原油管道因輸油量降低而發(fā)生凝管事故的安全隱患,提高了管道運行牢靠性。

2.2節(jié)能效果分析

脫水站A降級為放水站后,通過優(yōu)化簡化生產(chǎn)工藝流程及提高生產(chǎn)設施利用率,區(qū)塊脫水站整體運行能耗明顯下降。從表中可以看出,改造后,總耗氣量較改造前年節(jié)省62.2×104m3/a,折合生產(chǎn)本錢94.5萬元,總耗電量較改造前年節(jié)省21.5×104kW·h,折合生產(chǎn)本錢13.7萬元。

2.3改造前后經(jīng)濟效益比照分析

通過對改造前后的投資、生產(chǎn)運行本錢(包括耗氣、耗電費用和日常生產(chǎn)維護費用)和勞動定員用工本錢的分析,脫水站技術(shù)改造綜合效益顯著。詳細分析如下:脫水站A改造投資為968.3萬元。改造前兩座脫水站年耗氣量為1103.5×104m3,耗電量為154.9×104kW·h,折合生產(chǎn)本錢1775.2萬元;改造后兩座脫水站年耗氣量為1041.3×104m3,耗電量為133.4×104kW·h,折合生產(chǎn)本錢1667萬元,較改造前節(jié)省生產(chǎn)本錢108.2萬元。改造后,脫水站A的生產(chǎn)設備削減,年節(jié)省容器、機泵、儀器儀表等修理費及容器清淤費用共計27萬元;勞動定員削減10人,年節(jié)省用工本錢80萬元。改造后脫水站A總計節(jié)省日常生產(chǎn)維護費用及用工本錢107萬元。上述分析可知,改造后每年收益215.2萬元;改造投資968.3萬元,約4.5年可實現(xiàn)投資與綜合效益平衡。因此脫水站改造在技術(shù)及經(jīng)濟上是可行的。

3結(jié)論

將脫水站A改造降級為放水站,將含水量≤20%的原油外輸至脫水站B進展下一級脫水處理,不僅簡化了脫水站A的工藝流程,而且大大提高了兩座站的設備運行負荷率;同時也消退了凈化原油管道因輸油量降低而發(fā)生凝管事故的隱患,提高了管道運行的牢靠性;取消脫水站A的脫水泵、電脫水器及一、二段加熱爐后,有效降低了區(qū)塊脫水系統(tǒng)運行能耗,年均節(jié)省氣量62.2×104m3,節(jié)省電量21.5×104kW·h,年節(jié)省生產(chǎn)能耗折合108.2萬元,節(jié)能降耗效果顯著;削減運行設備數(shù)量及勞動定員,年節(jié)省生產(chǎn)維護費用及用工本錢107萬元,提質(zhì)增效成效突出,總體上技術(shù)改造

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論