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文檔簡介
CFB鍋爐運(yùn)行存在的問題分析與探討
摘要:循環(huán)流化床鍋爐燃燒技術(shù)作為一種低污染清潔燃燒技術(shù)受到重視,得到廣泛應(yīng)用,但是運(yùn)行中暴露出不少問題亟得解決,如鍋爐風(fēng)量調(diào)整控制、爐膛結(jié)焦、給煤系統(tǒng)問題、鍋爐出力調(diào)整控制、飛灰可燃物高等問題。本文結(jié)合現(xiàn)場鍋爐運(yùn)行、檢修、試驗(yàn)等工作,對這些問題進(jìn)行分析探討,對CFB鍋爐的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有一定的指導(dǎo)意義。
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐風(fēng)量調(diào)整控制結(jié)焦給煤系統(tǒng)出力調(diào)整
CFB鍋爐燃燒技術(shù)作為一種低污染的清潔燃燒技術(shù),不僅可以大幅度減少NOX的排放、還具有爐內(nèi)加入脫硫劑后易于實(shí)現(xiàn)脫除SO2的技術(shù)優(yōu)勢,同時(shí)具有優(yōu)越的調(diào)峰經(jīng)濟(jì)性、良好的煤種適應(yīng)性和劣質(zhì)煤燃燒的可靠性,加之國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策的因素,使CFB在國內(nèi)外發(fā)電行業(yè)中受到重視,得到了廣泛的應(yīng)用。
1CFB運(yùn)行的基本原理
CFB鍋爐以攜帶大量高溫固體顆粒物料的循環(huán)燃燒為重要特征,固體顆粒充滿整個(gè)爐膛,處于懸浮并強(qiáng)烈摻混的燃燒方式,爐膛出口的分離器將爐膛出口的絕大部分高溫的固體顆粒收集,由其下部的回料閥將他們再次送入爐內(nèi)參與燃燒,原理簡圖見圖1。循環(huán)的燃燒方式,延長了燃料在爐膛內(nèi)的燃燒時(shí)間。與常規(guī)的煤粉爐懸浮燃燒過程比較,CFB爐膛內(nèi)的顆粒濃度遠(yuǎn)大于煤粉爐,顆粒與煙氣間的相對速度大,明顯區(qū)別于煤粉爐的氣力輸送式的煤粉懸浮燃燒。在這種燃燒方式下,爐膛內(nèi)的溫度水平受到煤燃燒過程中灰熔點(diǎn)的限制,料層溫度過高,使灰渣熔化形成高溫結(jié)焦,溫度過低容易發(fā)生煤的低溫結(jié)焦,不利于煤的穩(wěn)定燃燒,因此CFB爐膛溫度一般控制為850~900℃左右,這一溫度范圍和石灰石脫硫劑的脫硫反應(yīng)最佳溫度范圍相一致。
2CFB運(yùn)行的基本特點(diǎn)
蓄熱量大,對煤種的適應(yīng)性好。CFB爐內(nèi)有大量高溫固體顆粒物料,為有效利用劣質(zhì)煤等燃料提供了基礎(chǔ)。但是根據(jù)某一特定燃料設(shè)計(jì)的CFB爐,并不能適應(yīng)于差別特性較大的燃料。CFB鍋爐在煤種變化時(shí),會(huì)對調(diào)節(jié)帶來影響,各種煤的燃盡率差別極大,在更換煤種時(shí),必須調(diào)節(jié)分段送風(fēng)和床溫,適應(yīng)煤種的變化。
高的顆粒濃度和固體物料循環(huán)過程、高強(qiáng)度的熱量傳遞過程。通過操作,改變物料循環(huán)量,適應(yīng)不同的燃燒工況,使整個(gè)爐膛高度的溫度分布均勻。
低溫燃燒,低污染物排放。由于CFB爐內(nèi)燃燒的溫度水平相對煤粉爐較低,使得NOX生成量大大減少;在爐內(nèi)添加脫硫劑,可以在相對較低的鈣硫摩爾比下,得到較高的脫硫效率,但是根據(jù)有關(guān)資料介紹當(dāng)Ca/S摩爾比超過3時(shí),NOX生成量迅速增加,另外脫硫劑過多的加入不僅增加底灰份額,物理熱損失增加,而且爐內(nèi)分解石灰石吸熱量增加,鍋爐熱效率降低。
CFB由于燃燒溫度低,會(huì)產(chǎn)生N2O,尤其在燃燒煙煤時(shí)最高。隨爐膛溫度的升高和Ca/S摩爾比增加,生成的NOX增加,N2O減少,SO2減少;過量空氣系數(shù)的增加,NOX和N2O都將增加,增加的程度與燃料特性有關(guān),就N2O排放而言,CFB的爐膛溫度不宜低于900℃,提高燃燒溫度,可減少N2O的排放,且能提高燃料的燃燒效率。
良好的負(fù)荷調(diào)節(jié)特性。CFB爐內(nèi)燃燒不存在火焰中心,溫度和熱負(fù)荷沿爐膛高度分布較煤粉爐均勻得多,無論鍋爐負(fù)荷如何變化,爐內(nèi)溫度始終保持均勻且變化不大,對鍋爐的爐膛水循環(huán)和金屬安全有利,由于床溫在很大負(fù)荷范圍內(nèi)總保持一定,采用改變?nèi)济毫?、送風(fēng)量、循環(huán)灰量和床層厚度等手段,實(shí)現(xiàn)負(fù)荷的調(diào)節(jié)。適應(yīng)較大的負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍和調(diào)節(jié)速率,一般為100~25%。
比較高的廠用電率。CFB鍋爐風(fēng)機(jī)的數(shù)量多于煤粉爐,風(fēng)機(jī)壓頭較高,電耗大,但CFB的優(yōu)勢在于實(shí)現(xiàn)爐內(nèi)脫硫,脫硫時(shí)的廠用電率和煤粉爐+FGD大致相當(dāng),但目前的運(yùn)行情況是,大部分CFB燃用的煤含硫量不高,%左右,不添加脫硫劑運(yùn)行,SO2的排放量也符合當(dāng)前的環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)要求,在這種情況下,CFB比煤粉爐的廠用電率高。
3CFB運(yùn)行中的問題分析
風(fēng)量的調(diào)整控制
CFB鍋爐的風(fēng)量由一次風(fēng)、二次風(fēng)和其它流化風(fēng)量組成。一次風(fēng)經(jīng)爐膛底部的布風(fēng)板送入爐膛,首先是流化床料,其次提供燃燒初期的氧量供應(yīng),將密相區(qū)產(chǎn)生的熱量帶到稀相區(qū),維持一定的床層溫度,保證爐膛的熱量傳遞。二次風(fēng)在布風(fēng)板之上~3米左右的位置送入爐膛,風(fēng)速較高、穿透力較強(qiáng),和密相區(qū)未燃盡的碳粒、一氧化碳?xì)怏w等混合,提供燃燒所需要的空氣。如圖2所示,循環(huán)流化床鍋爐的一、二次風(fēng)量隨鍋爐負(fù)荷的變化而變化,其它風(fēng)量基本保持穩(wěn)定,不隨鍋爐負(fù)荷變化而變化。
循環(huán)流化床鍋爐的風(fēng)量控制要求較高,調(diào)整原則:在一次風(fēng)滿足流化的前提下,相應(yīng)地調(diào)整二次風(fēng)。循環(huán)流化床鍋爐在運(yùn)行前均要進(jìn)行冷態(tài)試驗(yàn),并得到不同料層厚度的臨界流化風(fēng)量曲線,通過溫度的修正得到熱態(tài)不同料層厚度的臨界流化風(fēng)量曲線,在熱態(tài)運(yùn)行時(shí)以此作為調(diào)整一次風(fēng)風(fēng)量的下限。二次風(fēng)量調(diào)整主要依據(jù)爐膛出口煙氣中的氧量調(diào)整,在低負(fù)荷范圍內(nèi)運(yùn)行,一般無須投入二次風(fēng)。通過調(diào)節(jié)一、二次風(fēng)量及配比,使煤在爐膛內(nèi)充分燃燒。貧煤揮發(fā)份含量在10~20%,不易點(diǎn)燃,燃燒時(shí)火焰短,運(yùn)行中可使床料厚度比正常時(shí)高一些,并增加一次風(fēng)量,使煤能盡快著火燃燒;煙煤揮發(fā)份含量在20~40%,易點(diǎn)燃,燃燒火焰長,且焦碳有焦結(jié)性,因此一次風(fēng)可適當(dāng)大些,運(yùn)行中可使二次風(fēng)量小些,避免主蒸汽超溫。
一次風(fēng)量是保證床料正常流化和調(diào)節(jié)爐溫的最主要非常有效的手段之一。一次風(fēng)量偏少時(shí),一是床料流化不好;二是達(dá)不到密相區(qū)燃燒需要的氧量,燃料放熱量少,過低時(shí)床溫下降;三是從密相區(qū)攜帶出的熱量少,也可使床溫升高而發(fā)生結(jié)焦;當(dāng)一次風(fēng)量過大時(shí),從密相區(qū)攜帶出的熱量大于燃料燃燒產(chǎn)生的熱量,床溫也要下降,同時(shí),煙氣流速也較大,對受熱面磨損加劇。增加燃料之前先增加風(fēng)量有時(shí)不利于控制床溫,但減少燃料后須減風(fēng)。二次風(fēng)量一般為總風(fēng)量的40~50%左右,但這不是固定不變的,運(yùn)行中要根據(jù)煤種的不同以及煤的干濕程度及粒度大小進(jìn)行調(diào)節(jié),使鍋爐安全、高效運(yùn)行。在雨季當(dāng)入爐煤很濕時(shí),可使一、二次風(fēng)量比正常時(shí)適當(dāng)?shù)拇笠恍姑耗鼙M快著火燃燒。對于煤的顆粒度小、煤粉相對較多的煤,運(yùn)行中可使一次風(fēng)相應(yīng)的小些,以免煤粉在旋風(fēng)分離器聚集燃燒,分離器出口煙溫過高,造成主蒸汽超溫。反之對于顆粒較大的煤,運(yùn)行中相應(yīng)增加一次風(fēng)量,以保證良好的流化工況,并增加二次風(fēng)量,以降低床溫,避免高溫結(jié)焦。
我省開封火電廠135MWCFB為HG-440/鍋爐,設(shè)計(jì)燃燒貧煤,在2003年1月13日,由于給煤機(jī)來煤時(shí)斷時(shí)續(xù),斷煤時(shí)間長時(shí),負(fù)荷下滑,運(yùn)行人員沒有隨負(fù)荷變化及時(shí)減少一次風(fēng)量,機(jī)組負(fù)荷為70MW時(shí)的一次風(fēng)量116kNm3/h,負(fù)荷到26MW時(shí)112kNm3/h,一次風(fēng)量幾乎未變化,床溫下降,給煤機(jī)來煤又未能及時(shí)發(fā)現(xiàn),爐膛進(jìn)煤后,在爐膛內(nèi)未能完全燃燒,煤粉在旋風(fēng)分離器內(nèi)發(fā)生燃燒,造成甲側(cè)過熱器主汽溫快速超溫,達(dá)到614℃。同樣,8月26日,機(jī)組負(fù)荷111MW時(shí),下床壓呈上漲趨勢、一次風(fēng)量158kNm3/h,開始減負(fù)荷加強(qiáng)排渣降低床壓,運(yùn)行人員沒有隨負(fù)荷降低減小一次風(fēng)量,床溫下降較快,負(fù)荷55MW時(shí)上、中床溫度分別為646℃、668℃,提高給煤量后,由于床溫低、一次風(fēng)量大,未在爐膛燃盡的煤到分離器內(nèi)燃燒,主汽溫達(dá)到574/569℃。這兩次超溫情況基本類似,隨負(fù)荷降低,一次風(fēng)量沒有及時(shí)調(diào)整減小,造成床溫下降,爐內(nèi)未燃盡的煤粉到旋風(fēng)分離器內(nèi)燃燒,造成鍋爐主汽超溫事故。也有鍋爐給煤機(jī)斷煤后,一次風(fēng)量調(diào)整不及時(shí),機(jī)組負(fù)荷降速較慢,床溫下降較快,投油助燃不及時(shí)造成的汽溫低而停機(jī)的現(xiàn)象。
CFB的結(jié)焦問題
CFB無論是在點(diǎn)火啟動(dòng)或正常運(yùn)行過程中,都有可能發(fā)生結(jié)焦現(xiàn)象,原因是局部或整體溫度超過燒結(jié)溫度或灰熔點(diǎn)溫度,將結(jié)焦分為低溫結(jié)焦和高溫結(jié)焦兩種。
當(dāng)床層整體溫度低于灰渣變形溫度,局部超溫或低溫?zé)Y(jié)而引起的結(jié)焦叫低溫結(jié)焦。當(dāng)灰渣中堿金屬鉀、鈉含量較高時(shí)較易發(fā)生,結(jié)焦的直接原因是床料局部或整體溫度超過灰熔點(diǎn)或燒結(jié)溫度。低溫結(jié)焦常在啟動(dòng)和壓火時(shí)的床層中出現(xiàn),也可能出現(xiàn)在高溫旋風(fēng)分離器的灰斗內(nèi),以及外置換熱器和返料機(jī)構(gòu)內(nèi)。避免低溫結(jié)焦,最好的辦法是保證床料良好的流化狀態(tài)和移動(dòng)狀態(tài),溫度均勻,防止局部超溫。高溫結(jié)焦是指床層整體溫度水平較高而流化正常時(shí)所形成的結(jié)焦現(xiàn)象。當(dāng)床料中含碳量過高,如不及時(shí)調(diào)整風(fēng)量或返料量來控制床溫,床溫將急劇上升,超過灰熔點(diǎn),便會(huì)產(chǎn)生高溫結(jié)焦。
在低負(fù)荷或點(diǎn)火過程中容易發(fā)生低溫結(jié)焦,結(jié)的焦塊越來越大,此時(shí)需增大一次風(fēng)量,充分流化床料,控制焦塊增長,及時(shí)排渣,及時(shí)退油增加負(fù)荷加強(qiáng)床料的置換,隨著床料的置換該種結(jié)焦可以被逐漸磨損至消失,但結(jié)焦量大時(shí)則需按事故停爐處理。CFB鍋爐在點(diǎn)火初期,床溫較低,應(yīng)采用較小的一次風(fēng)量,即使床料沒有完全流化,也不會(huì)結(jié)焦,隨床層溫度升高,升溫速度減慢,必須加大一次風(fēng)量,使床層進(jìn)入良好的流化狀態(tài)。停爐前低負(fù)荷運(yùn)行一段時(shí)間,充分燃燒床料中累積的燃料,床溫明顯下降,可快速停爐。CFB的低負(fù)荷穩(wěn)燃能力就是決定于床料在此負(fù)荷下是否能充分均勻流化。
高溫結(jié)焦發(fā)生在運(yùn)行中,投煤量過大,床內(nèi)存煤量過多,煤燃燒后引起床溫急劇升高,溫度往往超過灰熔點(diǎn)而結(jié)焦。當(dāng)床溫超過正常值時(shí),要立即停止給煤,加大一次風(fēng)量,待床溫恢復(fù)正常時(shí),再調(diào)節(jié)風(fēng)量和煤量。
新鄉(xiāng)火電廠135MWCFB為HG-440/鍋爐,設(shè)計(jì)燃燒貧煤,在2004年3月31日發(fā)生低溫結(jié)焦。#1機(jī)組大修后經(jīng)歷了31小時(shí)的啟動(dòng)過程,啟動(dòng)的床料用臨爐停爐前的排渣,其中含有大量的可燃成分,機(jī)組負(fù)荷19MW,床上油槍四只,床溫450℃,爐內(nèi)流化不良,長期的燒油造成床層表面局部溫度過高逐漸結(jié)塊,部分高溫的渣塊堵塞風(fēng)帽,惡化了流化狀況。
開封火電廠#2爐在2003年5月15日運(yùn)行中曾經(jīng)發(fā)生爐膛和返料系統(tǒng)嚴(yán)重結(jié)焦而停爐。該爐的設(shè)計(jì)煤種:全水%、收到基灰分%、收到基揮發(fā)分%、低位發(fā)熱量/kg;當(dāng)時(shí)的實(shí)際煤種:全水%、固水%、收到基灰分%、收到基揮發(fā)分%、低位發(fā)熱量/kg,屬于高發(fā)熱量、低灰分的煤種。鍋爐啟動(dòng)后運(yùn)行正常,連續(xù)給煤后,逐漸退出床上燃燒器,爐膛負(fù)壓在+420Pa和-305Pa之間擺動(dòng),氧量12%和3%之間擺動(dòng),中、上部床溫部分測點(diǎn)突升,最大至1066℃,減煤后床溫逐漸恢復(fù)正常,回料腿低料位信號(hào)消失,高料位信號(hào)出現(xiàn),高壓風(fēng)母管壓力低、風(fēng)量大,回料管結(jié)焦,爐膛下部床壓由降至,調(diào)整不見好轉(zhuǎn),停爐處理,17日打開人孔后發(fā)現(xiàn)床上結(jié)焦。燃煤的灰分少,發(fā)熱量高,加之床壓低、床料少,煤燃燒放出的熱量不能被床料很好的傳遞,床溫迅速上升;另外煤進(jìn)入爐膛后開始沒有燃盡進(jìn)入旋風(fēng)分離器內(nèi)燃燒,發(fā)生了結(jié)焦現(xiàn)象,回料閥高壓風(fēng)壓力下降,風(fēng)量上升,是回料閥內(nèi)結(jié)焦后導(dǎo)致物料間隙大造成,后來運(yùn)行兩臺(tái)高壓風(fēng)機(jī)也無濟(jì)于事,只能對回料管內(nèi)的物料燃燒提供氧氣,加劇結(jié)焦。運(yùn)行中可通過添加床料提高床壓,也可以采用斷續(xù)投煤的方式來攢床壓,提高床壓在7kPa以上運(yùn)行比較安全,特別是煤種變好時(shí)尤為重要。
給煤系統(tǒng)問題
CFB鍋爐由于給煤系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定,往往造成機(jī)組負(fù)荷頻繁變化,特別是象哈鍋廠生產(chǎn)的CFB鍋爐,設(shè)計(jì)兩條給煤線,后墻給煤,當(dāng)其中一個(gè)發(fā)生問題時(shí),機(jī)組負(fù)荷迅速降低,制約了機(jī)組的出力。
開封火電廠的#2機(jī)組自投產(chǎn)以來給煤系統(tǒng)運(yùn)行狀況很不穩(wěn)定,出現(xiàn)的問題比較多。由于原煤的外水分較大,給煤機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)漂鏈現(xiàn)象,造成給煤機(jī)電流過大而頻繁跳閘;原煤倉壁粘煤、煤倉下部經(jīng)常出現(xiàn)搭橋堵煤現(xiàn)象,造成給煤線來煤不均或頻繁斷煤;旋轉(zhuǎn)給料閥經(jīng)常出現(xiàn)堵煤、斷鏈、卡鏈等現(xiàn)象;二級(jí)給煤機(jī)電機(jī)及減速機(jī)振動(dòng)較大造成臺(tái)板振裂;回料斜管上的非金屬膨脹節(jié)多次漏灰燒穿等等。這些問題給鍋爐的燃燒和負(fù)荷調(diào)整造成了很大的困難,有時(shí)被迫停爐檢修。
原煤倉下煤不暢的原因分析處理
開封火電廠#2爐有兩個(gè)原煤倉,煤倉為長方錐形,下部分為兩個(gè)給煤口,為防止煤在倉內(nèi)粘結(jié)煤倉下部內(nèi)襯為不銹鋼材質(zhì)。但在運(yùn)行中仍粘結(jié)嚴(yán)重。其主要原因是煤倉設(shè)計(jì)不很合理,成品煤堆積在煤倉內(nèi)受到擠壓,使煤粒之間、煤粒與煤倉壁之間產(chǎn)生摩擦力,越接近下煤口,其摩擦力與擠壓力就越大,在靠近下煤口約米處易搭橋。
分析煤倉下煤不暢的原因后,將煤倉下部的兩個(gè)小煤倉進(jìn)行合并,拆除中間的隔斷,為保證其坡度,增加了其下口的寬度。改造后的煤倉內(nèi)壁四周自標(biāo)高24米至標(biāo)高31米的錐斗部分加裝厚20毫米的超高分子聚乙烯板,防止煤倉內(nèi)壁沾結(jié)煤粉。拆除電動(dòng)插板門,在下部距給煤機(jī)高200mm的部位加裝針形閥控制其下煤量。在煤倉內(nèi)增加疏松機(jī)一套,標(biāo)高24米上部位置,東西兩個(gè)面各加裝兩臺(tái)的振動(dòng)器,南北面各加裝一臺(tái)振動(dòng)器,給煤機(jī)的進(jìn)煤管上插板門前后也各加裝一臺(tái)振動(dòng)器,并將全部的振動(dòng)器引入DCS進(jìn)行控制。實(shí)行煤倉定期降煤位制度,減少煤倉長期高煤位運(yùn)行造成貼壁。經(jīng)過改造后煤倉粘煤現(xiàn)象徹底消除,即使出現(xiàn)不下煤現(xiàn)象只要振動(dòng)器投入可立即解決,一般不超過一分鐘。
給煤機(jī)故障的原因分析處理
開封火電廠#2鍋爐共安裝有兩條給煤線,每條給煤線有兩級(jí)給煤機(jī),給煤機(jī)全部是埋刮板給煤機(jī)。每個(gè)二級(jí)給煤機(jī)有兩個(gè)落煤口,#1給煤線對應(yīng)#回料腿,#2給煤線對應(yīng)#回料腿。運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)一級(jí)給煤機(jī)被動(dòng)鏈輪側(cè)斷部積煤而引起給煤機(jī)跳閘;煤粘結(jié)在給煤機(jī)箱體的底部,造成給煤機(jī)鏈條和刮板的上?。粋鲃?dòng)鏈條在轉(zhuǎn)動(dòng)過程中連接部位鉚接部分磨損,造成傳動(dòng)鏈條斷裂;給煤機(jī)電機(jī)和變速箱安裝在給煤機(jī)箱體的上部,和箱體焊接在一起,由于箱體的剛性不夠,造成振動(dòng)過大使變速箱立筋拉裂。
改造將一級(jí)刮板給煤機(jī)拆除更換為膠帶式皮帶給煤機(jī),并加裝防止皮帶跑偏裝置,在出煤口加裝堵煤報(bào)警裝置;為防止給煤機(jī)內(nèi)部箱體沾煤影響清掃鏈的正常運(yùn)行,運(yùn)行人員每班用木槌敲擊給煤機(jī)箱體一次以消除箱體沾煤。將原來的二級(jí)給煤機(jī)拆除,在其原位置安裝有四個(gè)給煤口的新的二級(jí)刮板給煤機(jī),再制作四個(gè)環(huán)形密封風(fēng)風(fēng)箱安裝在下料管上,上部安裝八臺(tái)氣動(dòng)插板門,每個(gè)氣動(dòng)插板門上部各安裝一個(gè)測溫?zé)犭娕迹苑罃嗝簳r(shí)超溫?fù)p壞皮帶給煤機(jī);改造后每條給煤線均可同時(shí)供四個(gè)料口,為防止因調(diào)整不當(dāng)引起鍋爐兩側(cè)煙溫偏差大,將手動(dòng)插板門調(diào)整到適當(dāng)?shù)奈恢煤筮M(jìn)行固定;為解決給煤機(jī)電機(jī)機(jī)變速箱振動(dòng)大的問題,將給煤機(jī)電機(jī)、變速箱脫離箱體單獨(dú)制作臺(tái)板和基礎(chǔ)。
旋轉(zhuǎn)給料閥故障的原因分析處理
開封火電廠#2鍋爐的每個(gè)給煤管均安裝有一臺(tái)旋轉(zhuǎn)給料閥,在煤水分較大時(shí),易粘結(jié)在旋轉(zhuǎn)給料閥葉片上降低其出力,嚴(yán)重時(shí)則造成葉片之間積滿煤粉,致使旋轉(zhuǎn)給料閥成為一個(gè)實(shí)心的滾筒而堵塞。煤中的較大顆粒及雜物卡在葉片與箱體之間,造成旋轉(zhuǎn)給料閥卡跳,甚至傳動(dòng)鏈條斷裂,如將其間隙調(diào)大則在下煤量小時(shí)又會(huì)造成返風(fēng),致使潮濕的煤粉迅速板結(jié)在給煤管內(nèi)。旋轉(zhuǎn)給料閥的轉(zhuǎn)軸軸套內(nèi)易進(jìn)入煤灰,造成軸套損壞。
由于旋轉(zhuǎn)給料閥的主要作用不是調(diào)整下煤量,主要是鎖氣功能。為解決上述問題,拆除旋轉(zhuǎn)給料閥。為了解決高溫?zé)煔獾姆蹈Z,在原旋轉(zhuǎn)給料閥的位置加裝了環(huán)形冷風(fēng)密封裝置,風(fēng)源取自一次風(fēng)機(jī)出口的冷一次風(fēng)。在來煤正常的情況下,冷風(fēng)密封風(fēng)風(fēng)門只需要很小的開度,就可以防止熱煙氣的返竄,但是在斷煤的情況下仍存在返風(fēng)的問題,為此將原來的電動(dòng)插板門拆除,在環(huán)形密封箱的上部更換了新型號(hào)的氣動(dòng)插板門,并在氣動(dòng)插板門的上部加裝溫度測點(diǎn),然后把氣動(dòng)插板門的開關(guān)和溫度測點(diǎn)均引入到DCS中進(jìn)行控制,這樣就徹底解決了熱煙氣返竄的問題。
回料斜管膨脹節(jié)故障的原因分析處理
回料斜管的非金屬膨脹節(jié)損壞的主要是內(nèi)套筒的耐火耐磨料脫落,造成內(nèi)套筒過熱變形,物料漏進(jìn)膨脹節(jié)內(nèi),堆積在膨脹節(jié)中,膨脹節(jié)失去應(yīng)有的伸縮能力,造成膨脹節(jié)損壞。
保證伸縮節(jié)內(nèi)套筒的內(nèi)襯完好;安裝檢修時(shí)按圖紙要求施工,預(yù)留足夠的膨脹量,保證金屬件、耐火耐磨材料相對尺寸;同時(shí)定期檢查伸縮節(jié)內(nèi)密封板損壞情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。
鍋爐出力調(diào)整控制問題
根據(jù)某一煤種設(shè)計(jì)的循環(huán)流化床鍋爐,并不能有效燃用差別較大的煤種。運(yùn)行中煤質(zhì)的變化時(shí)常發(fā)生,在煤質(zhì)變差時(shí),因灰分水分增加使床料吸熱增加,若要維持爐膛溫度,則要增加煤量,但灰分的增加使料層阻力上升很快,排渣量增加,排渣的熱損失很大,床溫難以維持,鍋爐出力降低。當(dāng)煤質(zhì)好時(shí),燃料在密相區(qū)放熱增大,為維持床溫,則要增大一次風(fēng)。
鍋爐循環(huán)物料的平衡
進(jìn)入爐內(nèi)的灰量等于飛灰量與排渣量之和,就能保持循環(huán)物料的平衡,運(yùn)行中控制排渣量的原則是循環(huán)物料平衡,和鍋爐負(fù)荷密切相關(guān)。循環(huán)流化床鍋爐負(fù)荷與風(fēng)量、風(fēng)速、循環(huán)物料量變化方向一致,具有良好的自適應(yīng)性。當(dāng)分離器的效率足夠高,容易使循環(huán)物料平衡;分離器的效率不太高時(shí),飛灰量較大,就不容易保持物料的平衡,但燃料煤中的灰分高時(shí),即使分離器的效率不太高,物料的平衡仍能維持。為了保持物料平衡,防止排渣時(shí)把參加循環(huán)的顆粒物料排掉;燃煤灰分過低時(shí),必須加入合適粒度的外來物料,才能保持物料的平衡,使鍋爐運(yùn)行正常。循環(huán)物料的平衡失調(diào),參與循環(huán)的顆粒嚴(yán)重不足時(shí),爐膛上部的蒸發(fā)受熱面吸熱減少,而對流過熱器受熱面吸熱偏大,出現(xiàn)過熱汽溫超溫,鍋爐負(fù)荷偏低。參與循環(huán)的細(xì)顆粒過多時(shí),則消耗較多的能量,引起設(shè)備的過度磨損,應(yīng)從回灰系統(tǒng)中放掉。
料層差壓控制
料層壓差是反映燃燒室料層厚度的參數(shù),在運(yùn)行中是通過監(jiān)視料層壓差來得到料層的厚度,料層的厚度直接影響鍋爐的流化質(zhì)量和阻力消耗。料層厚度可以通過爐底放渣管進(jìn)行排渣調(diào)節(jié),它與鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行密切相關(guān)。在鍋爐運(yùn)行中,料層厚度大小會(huì)直接影響鍋爐的流化質(zhì)量,如料層厚度過大,可能使床料達(dá)不到正常的流化,增加風(fēng)機(jī)壓頭,風(fēng)機(jī)電耗增加,流化質(zhì)量下降,底部大顆粒床料沉積,鍋爐效率下降,造成爐膛結(jié)焦或滅火。料層厚度小,熱容量低,不能使鍋爐快速增加負(fù)荷,抗干擾能力較低,一次風(fēng)容易穿投床層而發(fā)生滅火;難以形成穩(wěn)定的密相區(qū),同時(shí)還會(huì)造成放渣含碳量高,燃燒不完全,增加了灰渣熱損失。一般來說,在增加負(fù)荷時(shí),可減少或不排渣來攢床料,快速加負(fù)荷必須迅速增加爐內(nèi)的細(xì)床料,高負(fù)荷時(shí),床層厚一些;低負(fù)荷時(shí),床層薄一些。床溫較低時(shí),減少排渣;床溫較高時(shí),增加排渣。料層差壓應(yīng)控制在7000-9000Pa之間。正常運(yùn)行負(fù)荷不變的情況下,風(fēng)門開度是不變的,如床壓增加,說明料層增厚,可以采取打開錐形閥排渣來降低床壓。排渣后床溫升高,說明床壓過高床層過厚,排渣后床溫下降,說明床壓過低床層過薄。
床溫控制
一般意義上的床溫是指燃燒密相區(qū)內(nèi)流化物料的溫度,是一個(gè)關(guān)系到鍋爐安全穩(wěn)定運(yùn)行的參數(shù)。而廣義的床溫是指循環(huán)物料在循環(huán)通道內(nèi)各段的溫度,任何一段溫度控制不當(dāng),均可造成燃燒不穩(wěn),甚至停爐,運(yùn)行過程中要加強(qiáng)對床溫的監(jiān)視,一般控制在850℃-900℃左右,溫度過高會(huì)造成床料結(jié)焦,過低易發(fā)生低溫結(jié)焦及滅火;也可改變不同區(qū)域的吸熱份額,引起鍋爐出力的改變。在運(yùn)行中當(dāng)床溫發(fā)生變化時(shí),可通過調(diào)節(jié)給煤量、料層厚度、一次風(fēng)量及返料量,調(diào)整床溫在控制范圍之內(nèi)。一次風(fēng)風(fēng)量對床溫有明顯的影響,是一個(gè)獨(dú)立調(diào)節(jié)床溫特別是密相區(qū)溫度的變量。如料層溫度過高時(shí),應(yīng)減少給煤量、相應(yīng)增加一次風(fēng)量并加大返料量,使料層溫度降低。反之亦然。
135MWCFB鍋爐床溫測點(diǎn)一般布置在距布風(fēng)板500mm左右的燃燒室密相區(qū),漏出澆筑料50mm,前后墻各3個(gè)。必須嚴(yán)格控制床溫最高不能超過1000℃,最低不應(yīng)低于700℃。如床溫超過1000℃時(shí),應(yīng)適當(dāng)減少給煤量、相應(yīng)增加二次風(fēng)量、增加一次風(fēng)量和排渣的方法使床溫降低;如床溫低于700℃時(shí),應(yīng)首先檢查是否有斷煤現(xiàn)象,如果未斷煤則適當(dāng)增加給煤量,減少一次風(fēng)量,使床溫升高。
給煤粒度
燃煤粒徑直接影響到爐內(nèi)物料的粒徑大小和分布,對循環(huán)流化床鍋爐的控制有較大的影響。粒徑過大,流化風(fēng)速增加,造成一、二次風(fēng)量的比例偏離設(shè)計(jì)工況,使床溫控制出現(xiàn)困難;局部流化不良、床溫升高,易發(fā)生床內(nèi)結(jié)焦,使上部爐膛溫度偏低,不能滿負(fù)荷運(yùn)行;增加受熱面的磨損面積和加快磨損速度。粒徑過小,在床內(nèi)的停留時(shí)間少,大量未燃盡的小顆粒被迅速攜帶出爐膛,增加爐膛上部燃燒份額,改變爐內(nèi)的吸熱分配,同時(shí)也增加可燃物的含量。一般原煤粒度為0~8mm或0~10mm。
南陽新光電廠#3爐為120t/h的循環(huán)流化床鍋爐,設(shè)計(jì)只有一臺(tái)冷渣器,2005年3月經(jīng)常發(fā)生鍋爐出力不足現(xiàn)象。煤質(zhì)變差,煤中摻有大量矸石和石塊,灰分增加,發(fā)熱量降低,并且入爐煤的粒度較大,在高負(fù)荷下運(yùn)行,煤中的矸石和石塊大量進(jìn)入爐膛后,冷渣器的出力不足,導(dǎo)致床溫上升,限制了高負(fù)荷運(yùn)行。
開封火電廠2005年8月20日,#2機(jī)負(fù)荷70MW,鍋爐床層流化情況不好,#1、2冷渣器均不排渣,經(jīng)運(yùn)行多方努力,流化狀況仍無好轉(zhuǎn),停爐檢修。開啟爐6米人孔門,檢查爐內(nèi)床面極不平整,爐內(nèi)南側(cè)床料堆積較高,表面均為較細(xì)的床料,爐膛中間床面有一大坑,北側(cè)有部分床料堆積。打開4米人孔門檢查,北側(cè)水冷風(fēng)室內(nèi)有大量床料堆積,南側(cè)水冷風(fēng)室內(nèi)則基本沒有床料。清理床料時(shí)發(fā)現(xiàn)爐內(nèi)床料除表面為較少的細(xì)床料外,下部均為大顆粒的石塊。從清理床料的情況看,爐內(nèi)僅在前墻#1、2排渣口中間靠爐墻有一小塊低溫粘結(jié)形成的焦塊,北#1油槍下部有一小塊結(jié)焦,其余部位并未發(fā)現(xiàn)結(jié)焦。床面檢查情況見圖3。
經(jīng)查記錄,未發(fā)現(xiàn)一次風(fēng)量值大幅度變動(dòng),但從8月3日甲、乙側(cè)一次風(fēng)量開始有所偏差,但偏差僅2~3kNm3/h,而后兩側(cè)風(fēng)量偏差緩慢增大,至停爐前甲乙側(cè)一次風(fēng)量偏差已達(dá)30kNm3/h。結(jié)合停爐后檢查的情況,認(rèn)為甲乙側(cè)一次風(fēng)量的偏差是由于爐內(nèi)風(fēng)帽脫落造成。乙側(cè)有一個(gè)風(fēng)帽脫落,造成床料進(jìn)入水冷風(fēng)室逐漸堆積,使進(jìn)風(fēng)受阻,兩側(cè)一次風(fēng)量偏差越來越大,造成爐內(nèi)流化不良。檢查發(fā)現(xiàn)爐內(nèi)床料有大量石塊,石塊粒徑基本在50~70mm之間,查近幾日入爐煤質(zhì)粒度化驗(yàn)結(jié)果,粒徑普遍較大,最大粒徑基本在25mm以上,粒徑≤的僅有70%左右,已遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于粒徑≤數(shù)量為100%的入爐煤粒度要求。碎煤系統(tǒng)中粗細(xì)碎煤機(jī)工作不正常,入爐煤中存在大量石塊,由于煤質(zhì)粒徑過大,加之一次風(fēng)量偏差,兩者共同造成了爐內(nèi)流化不良的原因。加強(qiáng)入爐煤的管理,對脫落的風(fēng)帽進(jìn)行焊接加固,并采取有效措施防止其它風(fēng)帽脫落。
飛灰可燃物高問題
燃燒無煙煤、貧煤的循環(huán)流化床鍋爐飛灰可燃物普遍較高,這是采用循環(huán)流化床燃燒技術(shù)目前乃至今后亟需解決的問題。煤粒進(jìn)入流化床后,受到床料加熱,水分蒸發(fā),揮發(fā)分析出,受熱固化的顆粒表層崩裂而破碎。揮發(fā)分高的煤,揮發(fā)分的析出著火,增加煤粒的反映面積,提高煤粒溫度,易于燃盡,反之,揮發(fā)分低的煤不易燃盡?;曳指叩拿?,灰分在煤粒外形成的灰殼層較厚,阻隔了氧量和熱量的傳遞,加熱灰殼層消耗部分熱量,降低燃燒速率,不易燃盡。
在煤粉爐燃燒研究中上采用煤的著火穩(wěn)燃特性的判別指標(biāo)研究煤種的適應(yīng)性,對我們研究流化床的優(yōu)化燃燒,或許能提供些幫助。煤的燃盡性能與其著火性能有著必然聯(lián)系,但因處于燃燒過程的不同階段而又有所區(qū)別。判別煤的燃盡特性有很多種方法,如常規(guī)的根據(jù)Vdaf、FC/V等。
表1
有關(guān)幾個(gè)電廠鍋爐設(shè)計(jì)煤種及燃燒實(shí)際煤種時(shí),鍋爐運(yùn)行床溫、爐膛出口氧量、飛灰可燃物等參數(shù)狀況見表2~7。
各電廠的情況華能濟(jì)寧電廠#5爐是上海鍋爐廠有限公司采用美國ALSTOM公司技術(shù)設(shè)計(jì)制造,型號(hào)SG-440/;義馬錦江能源綜合利用有限公司2×135MW機(jī)組鍋爐為東方鍋爐股份有限公司生產(chǎn)的DG440/Ⅱ型循環(huán)流化床鍋爐;河南藍(lán)光環(huán)保發(fā)電有限公司135MW凝汽式機(jī)組,鍋爐為哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG-440/型。燃燒煤種為煙煤,基本屬于易著火和燃盡的煤種,見表2;運(yùn)行情況見表4~5。
華能白楊河電廠4號(hào)鍋爐是哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司引進(jìn)德國Alston公司技術(shù)生產(chǎn)的465t/h循環(huán)流化床鍋爐,配135MW汽輪發(fā)電機(jī)組;新鄉(xiāng)豫新發(fā)電有限責(zé)任公司和開封火電廠的循環(huán)流化床鍋爐,均為哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司生產(chǎn),型號(hào)為HG-440/型,燃燒煤種為貧煤,基本屬于難著火和燃盡的煤種,見表3;運(yùn)行情況見表6~7。
表2CFB鍋爐設(shè)計(jì)煤質(zhì)特性
表3CFB鍋爐設(shè)計(jì)煤質(zhì)特性
表4華能濟(jì)寧電廠、河南藍(lán)光環(huán)保發(fā)電有限公司鍋爐運(yùn)行飛灰、大渣可燃物情況
表5義馬錦江能源綜合利用有限公司鍋爐運(yùn)行飛灰、大渣可燃物情況
表6華能白楊河電廠#4、5爐鍋爐運(yùn)行飛灰、大渣可燃物情況
表7新鄉(xiāng)豫新發(fā)電有限責(zé)任公司和開封火電廠鍋爐運(yùn)行飛灰、大渣可燃物情況
對于燃燒煙煤的循環(huán)流化床鍋爐,床溫在830~850℃,河南藍(lán)光公司鍋爐燃燒摻燒煤矸石的劣質(zhì)煙煤床溫高些,在900℃左右,爐膛出口氧量3%左右,飛灰可燃物在3~7%,如果鍋爐配風(fēng)合適時(shí),飛灰可燃物會(huì)達(dá)到1%以下,譬如河南的義馬錦江能源綜合利用有限公司2×135MW機(jī)組鍋爐,飛灰可燃物低至%左右。但是當(dāng)氧量偏低時(shí),飛灰可燃物迅速上升,河南藍(lán)光環(huán)保發(fā)電有限公司鍋爐在爐膛出口氧量%,飛灰可燃物/%,當(dāng)爐膛出口氧量%,飛灰可燃物達(dá)到/%。
對于燃燒貧煤的循環(huán)流化床鍋爐,床溫在900℃左右,爐膛出口氧量3~4%左右,飛灰可燃物在10~1
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