高爐長周期穩(wěn)定順行的實踐_第1頁
高爐長周期穩(wěn)定順行的實踐_第2頁
高爐長周期穩(wěn)定順行的實踐_第3頁
高爐長周期穩(wěn)定順行的實踐_第4頁
高爐長周期穩(wěn)定順行的實踐_第5頁
已閱讀5頁,還剩2頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

冶金之家網站11號高爐長周期穩(wěn)定順行的實踐張艷錦(馬鞍山鋼鐵股份)摘要:11號高爐通過加強爐的監(jiān)測和維護,改善原燃料的治理工作以及優(yōu)化高爐操作方法等,維持了高爐的長期穩(wěn)定順行,且毛焦比逐月下降,取得了滿足的效果。關鍵詞:爐缸監(jiān)測維護;原燃料治理;優(yōu)化高爐操作前言11號高爐有效爐容500m3,于2023年11月30日點火投產,截止2023年8月31日,共產鐵405.7274萬t,單位爐容產鐵8115t/m3。設備老化、爐缸侵蝕嚴峻,已進入爐役后期,給高爐安全生產和長期穩(wěn)定順行及進一步降低毛焦比帶來了很大困難。面對困難和嚴峻的市場形勢,以降低毛焦比作為降低本錢的抓手,進一步優(yōu)化高爐操作,維持高爐的長期穩(wěn)定順行,毛焦比逐月下降,9月下降到369kg/t,取得了較好的效果。筆者對11號高爐生產進展了總結分析,為高爐生產供給借鑒。高爐爐缸的監(jiān)測和維護我廠某高爐2023年11月8日投產,于2023年1月8日發(fā)生爐缸燒穿事故,燒穿時距投產7年零2個月,單位爐容產鐵7316t/m3。而11號高爐已投產近8年,單位爐容產鐵8115t/m3,兩項指標均大大超過前者。因此,搞好高爐爐缸的監(jiān)測和維護,確保安全生產是格外重要的。加強鐵口的維護強化鐵口維護是搞好安全生產的關鍵。適當降低鐵口角度,將開口機角度由15°調到12°左右。其次,維護較深的鐵口深度。正常狀況下,要求鐵口深度在1800~2200mm,嚴禁鐵口深度小于1400mm,如鐵口連續(xù)小于1400mm,必需適當掌握冶強,將鐵口做上去。同時杜絕跑泥,削減燒鐵口。定期澆注鐵口孔道。一般高爐3個月打算檢修一次,檢修時都要重制作泥套,利用制作泥套的時機,將鐵口孔道擴大為80mm的孔道,向里燒深約800mm,制模澆注,和泥套連成一個整體。爐內操作適當提高[Si],提高渣堿度,降低[S]。爐內操作將[Si]掌握范圍由0.35%~0.55%提高至0.40%~0.70%,[S]掌握范圍由0.03%~0.05%調整為0.020%~0.03%。2)取消鐵口方向斜風口。將1#和15#斜風口更換為直風口,并將1#和15#風口由115mm縮小為106mm,鐵口的維護起到了很好的效果。強化爐缸的監(jiān)測要求看水工每小時測量鐵口區(qū)域水溫差一次。定期測定爐缸熱流強度。每周測定鐵口區(qū)域熱流強度一次,每月測定爐缸熱流強度一次,對爐缸進展全面監(jiān)測,2做好原燃料的治理工作改善和穩(wěn)定焦炭質量,保證焦炭在料柱中較好的骨架和焦窗作用我廠焦炭全部外供,生產廠家眾多,指標參差不齊,質量難以保證,一度使用直供焦,入爐粉末增加,惡化料柱透氣性,高爐被迫進展邊緣氣流保順行,指標下滑。近幾年,焦炭質量得到了較大的改善。2023年實現(xiàn)了篩分后上料臺,大大削減了焦粉人爐量。2023年削減焦炭廠家。冶金之家網站2023年取消三類焦炭,全部使用二類焦炭。2023年焦炭分堆,并確定濟源焦炭確保60%。11號高爐使用的焦炭性能指標見表1。焦炭質量的改善,特別是熱態(tài)性能的提高,改善了爐缸及成渣帶料柱的透氣、透液性,為高爐長期穩(wěn)定順行、改善煤氣利用、降低生鐵含硅,降低毛焦比供給了強有力的支撐。20231。優(yōu)化爐料構造,加強原料篩分現(xiàn)我廠的爐料構造為70%燒結礦+25%球團礦+5%姑塊礦,熟料率為95%左右,入爐品位為56.80%340kg/t,高爐在不影響拉料的前提下,盡可能減小上料T/H值,并要求上料工每班定期3料柱的透氣性和爐況的穩(wěn)定性。1120232。削減有害成分入爐隨著含鋅固廢的內部循環(huán)利用(主要是高爐除塵灰),高爐入爐料的鋅負荷急劇上升,1937g/t13.61%,造成爐身上部結厚,煤氣上升管粘結嚴峻,甚至有過單個上升管結死現(xiàn)象,影響了氣流的分布(每次檢修清理上升管都格外困難)。下部造成風口中套上翹,初始煤氣流向上,中心煤氣流缺乏,造成爐缸不活產生積存,嚴峻時燒壞風口(利用檢修時機更換上翹中套,但無法根本消退)。在總廠的努力下,打算高爐除塵灰外賣,不再配入燒結系統(tǒng),鋅負荷大幅下降,現(xiàn)在為1273g/t,富集率為3.06%,雖然還處于較高水平,但比去年下降近600g/t,上升管粘結和風口中套上翹冶金之家網站現(xiàn)象得到抑制。同時,也為降低焦比制造了條件。3所示。AlO高的進口塊礦和清江礦等,而是使用含AlO低的姑塊礦作為調劑堿度2 3 2 3的酸料,削減入爐AlO含量。2 311AlO15.7%左右,總體呈下降趨勢。1120231-92 3月渣中AlO4所示。2 3優(yōu)化高爐操作方法翻開中心氣流,兼顧邊緣,改善煤氣利用率11號高爐煤氣流分布以邊緣氣流為主,消耗較高,爐缸中心不活,缸溫缺乏,時常高硅高硫,爐溫低時爐渣流淌性差,鐵口易卡焦,渣鐵處理困難。隨著外界條件的改善,漸漸進展中心氣流,活潑爐缸,改善煤氣利用。上部布料適當抑制邊緣氣流。4月開頭把上部布料模式由C296272O268→C306292O278→C318O288→C323315O308→C323315O318,1100→1200→1300→1400→1500→1400mm增加邊緣布料量,符合爐料下降規(guī)律,又有利于穩(wěn)定邊緣氣流,開放中心氣流,爐內煤氣流和溫度場分布更趨于合理,形成窄而強的中心氣流,爐缸工作均勻活潑,渣鐵物理熱充分,爐喉形成焦平臺加漏斗形式的抱負料面。115。冶金之家網站下部縮小進風面積,吹透中心。高爐利用檢修時機調整風口,?110~?106mm,進風面積由0.154→0.151m2,進風面積減小2%,風速提高,鼓風動能增加,盤旋區(qū)長度增加,有利于吹透中心,減小爐缸死料柱體積,爐缸工作活潑。116。用,上下部的合理協(xié)作,使中心氣流柱旺盛、穩(wěn)定。1—978。冶金之家網站78到抑制,中心得到進展,煤氣利用得到改善。提高熱風溫度提高風溫可以提高爐缸部位的溫度,使下部熱量充分。同時也是降低焦比的有效措施,100010010~20kg/t,理論燃燒溫度上升,為提高煤比制造條件。11號爐3座熱風爐于元月份在線大修完畢,今年正是出力的時期,風1130℃左右(前幾月消滅反復),平均風溫比大修前提高了近80℃。高風溫的使在風口前的燃燒效率,提高煤粉的置換比。119。提高煤比,掌握適宜的理論燃燒溫度11150~160kg/t2140~2220℃之間。爐溫也不煤狀況下會導致未燃煤粉量增大,惡化料柱透氣性。冶金之家網站降低生鐵含硅進入6月以后,高爐爐況順行,爐缸活潑,缸溫充分,生鐵質量穩(wěn)定,降低生鐵含硅成為可能。實踐說明[Si]0.1%4kg,因此低硅冶煉是降低毛焦比的有效手段。降低生鐵含硅的原則是“”理熱作保證,燃料比降低后,燃料帶入爐內的SiO明顯削減,有利于實現(xiàn)低硅冶煉。目前211高爐[Si]0.5%99.8%2.5%。保證良好的爐渣性能隨著爐渣中AlO2 3爐缸不活潑,渣鐵難出,爐前工作量增大,生鐵質量下降,高爐風量削減,氣流不穩(wěn)。爭論說明,適當提高高爐爐渣中MgO含量可以改善爐渣流淌性,提高硫在渣鐵中的安排系數(shù),MgO8%MgO2.3%~2.5%MgO9%,MgO/AlO2 3

0.6以上,并爐前的勞動強度.MgO下降較多,要引起重視。11MgOMgO/AlO2 310。提高爐頂壓力11號爐爐頂壓力今年根本維持在110kPa以上,5kPa,但總的來說提升幅度不大,還有上升的空間。加強爐前出鐵治理罐小,一爐出渣一爐出鐵,高爐常常渣鐵出不盡,造成高爐憋風。在此狀況下,對開口機鉆桿進展改造,以前用?32mm的彈簧圓,常常開不動鐵口,被迫燒鐵口,既誤時又破壞了鐵口通道,現(xiàn)用?50mm的合金鉆頭帶風加水冷卻,解決了鐵口難開問題,保持了鐵口孔徑的全都各種措施,11號高爐經濟技術指標得到較大改善,尤其是毛焦比的大幅下降令人滿足。11號20232。冶金之家網站下步打算做好各項根底工作,把

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論