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文檔簡介

一 概 井 二 基本數(shù) 三 井身結(jié)構(gòu) 四 井斜數(shù)據(jù) 五 管柱 六 作業(yè)日 七 作業(yè)報 完報 八 總結(jié)報 一、概文昌19-1油田位于中國北部海域珠江口盆地西部,距海南省文昌縣148km。文昌19-113-1/220km19-119-1A19-1B19-1125m,F(xiàn)PSO116123.3m。文昌19-1油田的構(gòu)造特征可分兩大部分分別描述,T60(珠江組和組地層的反儲層層位為上第三系韓江組、珠江組及下第三系組二段。其中,ZJ2-1和ZH2-1油組是1962.69m。完鉆層位為ZH2-1油組。所下泵為100m3/1000m456電泵機組。2008年626B2200811320020101(5086.1%,ZH1-1~42010810~25B2ZH1-1~4246m3/d,83153%,分析認為可能ZH2-19391683.4%。917B215.7%,后低含水生產(chǎn)9,92686.4%。930ZH1-1~4240m3/dZH2-1二、基本數(shù)基板孔號:2:1948m(:16.°/1160m(套總鋼扣下深備BSR-13-9-471Cr-4713Cr-471Cr-油層深度長ZH1-1-頂?shù)譵mZH1-ZH1-L2L2吸力導(dǎo)向樁L1吸力基準孔基盤艏向附樁L3吸力導(dǎo)向樁WC19-B2井開發(fā)組一段1~4油組,主要為夾不等厚分流間微相的三角洲前緣水下分流河序井段序井段厚泥質(zhì)含孔隙含水飽和滲透垂深厚結(jié)1干2水3油4干5油6油7干8油9油油干油干干干油油干19-ZH119-ZH1原油密度原油粘度CO2H2S019-CO2井地層溫(℃)19-1-ZH1-從上表中可以看出,文昌19-1油田CO2分壓計算結(jié)果0.93Mpa~2.42Mpa之間,超過CO2腐蝕趨勢,油管及井下工具需要采取防腐措施。三、井身轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤平均海@泥線@36"井m30"隔水導(dǎo)管@17-1/2"井@13-3/8"@9-5/8"套@12-1/4"井四、井斜19-1-B2#-10203--4--5-6-7-8-9------------------4--------------------------------------------------------------0------0注:此頁深度以NH5轉(zhuǎn)盤面高度(23米)為零點五、管柱文昌19-1B2井防砂篩管明細表(修井機深度序名稱及規(guī)格場地號長度累計長度底深備注(m)(m)(m)1RF-KMD密封0.7下部密封段0.52RF-KMD密封插頭總A3KMD密封定位接1649.00045-1/2"套管短1648.7505RF-LS156繞絲篩6RF-LS156繞絲篩7RF-LS156繞絲篩8RF-LS156繞絲篩9RF-LS156繞絲篩RF-LS156繞絲篩RF-LS156繞絲篩RF-LS156繞絲篩RF-LS156繞絲篩RF-LS156繞絲篩RF-LS156繞絲篩RF-LS156繞絲篩5-1/2"光5-1/2"光5-1/2"光5-1/2"光RF-LS156信號篩管15-1/2"光5-1/2"光RF-214(III)密封筒C6-5/8"延長RF-214(III)充填滑磨銑延長RF-214(III)封隔器RF-214(III)封隔器起出封隔器頂服務(wù)工具變扣5-3-1/2"短鉆3-1/2"鉆文昌191-B2井生產(chǎn)管柱明細(2010-12-度145624563吸4567變扣3.5"NUP×EUE89666666甲板2.813"甲板甲板987654321油管掛31/2"FOX六、作業(yè)日101222召集中控人員及各服務(wù)商領(lǐng)隊召開作業(yè)前技術(shù)交底會,明確各壓100方B2hY+2-1/2"GS1014m2.313"X套開關(guān)工具,在978.28m處向下震擊30次,打開2.813"XD滑壓井:連接反循環(huán)壓井管線至套管閥,并對地面管線試壓1012231000psi/10101224101225起打撈工具:下至1540m時,測上提懸重為36T,下放懸重為4.5T40.5T1GuideT-101226電纜校深:測井設(shè)備就位,組合電測工具串,下入儀器至4-1/2"FOX2800psi/10再次確定1665.6m處為座封位置后對座封儀器進行供電,等待151640LB1406LB,1675m現(xiàn)象。然后上提儀器到1665.6m位置重新供電。上提電纜后,下放工具儀器到1685m都沒有遇阻現(xiàn)象。起出工具串至井口,178010122710122817292T,60,200psi,同時上下活動多次,泵壓無變化,最大下壓10122920PRD)下注水泥管柱:管柱組合為HY511油管(加工引鞋口)(3-1/2"FOXBX2-7/8"HY511P)+3-1/2"FOX1775m24T23T。期間固井設(shè)備就位,連接固井設(shè)洗井,泵壓150psi,排量30方/小時,共循環(huán)洗70方,洗1000lb/ft,19RPM,101230300psi共循環(huán)洗65方(期間固井泵柴油機啟動馬達密封墊漏,無1012312500psi/10min700-800lb/ft19RPM,無憋起注水泥管柱:起管柱至1656m(上提懸重24.5T22T返出至干凈,共返出壓14方。1565m1101011670m(水泥塞設(shè)計頂深位置,測1685.3m3(最大Y-tool2.313"X聯(lián)接電泵機組:聯(lián)接斯倫貝謝新電泵機組(200m3/800m),換注電機油,機組軸承轉(zhuǎn)動正常。測電機三相直阻1.0?×3,Pack-off110102換注電機油,機組軸承轉(zhuǎn)動正常。測電機三相直阻1.0?×3,下電泵生產(chǎn)管柱:下至9-5/8"電泵封隔器,做PACK-OFF密封,扣。測電纜三相直阻3.3Ω32000M5000psi/15mins3000psi3.4Ω×3,對地絕緣>800MΩ/2500V/3mins。下至油管掛,測電纜三相直阻3.3Ω×35000psi/10min,OK。38.1mm壓合格。啟泵坐封:1000psi/5min,1500psi/5min驗封:緩慢泄壓后,改接驗封管線至套管閥,環(huán)空驗38.1mm11010338.1mm壓合格。啟泵坐封:1000psi/5min,1500psi/5min驗封:緩慢泄壓后,改接驗封管線至套管閥,環(huán)空驗七、作業(yè)報Y-接頭:3-承包商廖建議開機作業(yè)總監(jiān):日修井作業(yè)交接書單位文昌油礦19-1平井號電機型制造公電泵型揚排分離電電保護T/名型產(chǎn)品編制造公變壓///控制//變頻///機組對地絕緣AO>300AO>300電纜對地絕緣AO>300AO>300機組直流電阻過載數(shù)值設(shè)定欠載數(shù)值設(shè)定電源電壓控制電壓機組運行電流過載數(shù)值設(shè)定欠載數(shù)值設(shè)井口壓力泵掛深度油嘴產(chǎn)液量投產(chǎn)時間年月日時1、PACK-OFF試壓500PSIX10分鐘2、封隔器坐封3000PSIX20分鐘;驗封300PSIX10分鐘3、井下安全閥試壓5000PSIX15分鐘接收代表(油田總監(jiān)簽字日期交井代表(修井總監(jiān)簽字日期 報計備剩余注八、總結(jié)報總結(jié)報2010年11月2生產(chǎn)部在618召開該井堵水方案匯報與會人員認為文昌19-1-ZH2-Ⅰ油組水、2010年11月3日-11月5日,與威德福討論封堵詳細方案,并向商務(wù)合同部提交采20101226ZH1-1~44″2.69″ZH2-1在座封過程中橋塞落入井底。1230ZH2-1ZH1-1~412月25日,6:30成功地打撈出中心管柱。檢查起出的下層密封桿RF-PMD(圖2)上的密6(22。6-5/8"6-5/8"分瓣對扣回鉆桿變扣(圖1)6-5/8"分瓣對扣回收工(圖2)下層密封桿RF-∮101.0mm

生 (3)密封桿RF-PMDRF-KMD密封筒示RF-PMD700mm(3RF-PMD6PMDKMD密封筒內(nèi)的位置,至少有3條密封圈處于密封狀態(tài)。由于骨架密封環(huán)本體外徑:∮0.2mm160m3191BB2121920218390.6%。該12月25日30-0301-/8"×2+1-7/8×8'加重桿+-7/8"×3'滾輪加重桿+17/8"萬向節(jié)+1-/8"×30"機械震擊器+1-7/8"萬向節(jié)+快速接頭+3.5"1675m;1:3-16:30,CCL(1540-175m圖431665.6(4"導(dǎo)管位置)(圖4)電測校深、座封位2.69"EXTREME122516:00-17:00,將橋塞送入工具放入4-1/2"FOX油管中用泥漿泵試壓進行功能試驗;17:00-21:00,CCL(1650-1675m)3次,再次確定1665.6m處為座封位置后對座封儀器進行供電,等待15分鐘,期間張力有明1406LB沒有遇阻上提儀器到1665.6m位置上提電纜后放工具儀器到1685m都沒有遇阻現(xiàn)象。起出工具串至井口,發(fā)現(xiàn)2.69"EXTREME永久式橋塞(圖5)已脫落。針進井探底,工具串下至1780m處遇阻,上下活動三次無法通過,確定此處極有可能此次落井事故原因分析:橋塞座位位置是長度為10.18m內(nèi)徑為3.55"的導(dǎo)管(深度1665.6m膠皮(圖5)2.69″EXTREME永久式橋24T23T;3:00-5:30,井口接旋塞閥,泥漿泵連接洗井管線,開泵正1000lb/ft,19RPM;5:30-7:00PRD1550psi,307:00-10:00,1400m,關(guān)防噴器,泥漿泵連接管線,;10:00-15:30,再次下注水泥管柱至1775.3m,連泥漿泵接管線,開泵反循環(huán)洗井,泵壓10bbls—泵入水泥漿(1.90SG)15bbls5bbls-頂替壓;18:00-24:00,1656m(24.5T22T,接管線反循環(huán)洗井,泵壓200psi,泵沖60spm,壓返出至干凈,共返出壓14方,繼續(xù)起管柱至1565m,12310:00-7:00,等待水泥漿候凝(1213.5;7:00-停泵;8:30-13:00,繼續(xù)等待水泥漿候凝;13:00-14:00,1670m測試懸重:↑23T、↓22T1685.3m3(最大下壓2T)均無法通過,確定實際水泥塞頂深為1685.3m;14:00-15:00,1665m,15Y,ZH2-1ZH1-1~4ZH2-12.69"EXTREME情況突然迅速判斷決定:使用水泥漿封堵了出水層位ZH2-1油組,及時恢復(fù)了油井正常生產(chǎn)。由于期準備的時候,時間短、任務(wù)緊,再加上橋塞從國外運到國內(nèi)周期過,,在日后的作業(yè)中須吸取教訓(xùn)復(fù)合考慮周遭情況,嚴把質(zhì)量關(guān)細致做好準備工作,,90、ZH1Ⅳ油組1619.4m-1625.7m61.2%,91.3%。、ZH2射孔井解釋井水油分層合計-含斜深斜深%%%%1579.0-1579.0-1583.3-1596.9-1619.4-1619.4-(圖6)WC19-1-B2井解釋成果表(井下產(chǎn)量射孔井解釋井水油氣分層合計-含斜深斜深%%%%%1579.0-1579.0-1583.3-1596.9-1619.4

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