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文檔簡介

1、 國華電力熱控典型案例分析2015年3月朱延海 2013.10 一 國華電力熱控事件統(tǒng)計 二 行業(yè)及國華電力指導(dǎo)文件 三 典型案例分析 四 基建機組安裝、調(diào)試注意事項從2000年至2014年12月的統(tǒng)計數(shù)據(jù),國華電力生產(chǎn)運行機組因為熱控專業(yè)造成的非停事件124次。以上未統(tǒng)計基建調(diào)試期發(fā)生的熱控異常。 國華電力熱控事件統(tǒng)計故障原因次數(shù)占比現(xiàn)場設(shè)備異常2822.58%檢修維護不當1411.29%接地與接線問題129.68%電源故障129.68%DEH故障118.87%DCS故障108.06%單點保護97.26%邏輯問題97.26%參數(shù)整定不當1310.48%RB不成功64.84% 以上統(tǒng)計的非停事

2、件中,有的屬于設(shè)計問題,如單點保護;有的屬于安裝不規(guī)范,如接地與接線問題;有的屬于基建期調(diào)試不全面而在生產(chǎn)運行中暴露出來,如邏輯問題、參數(shù)整定不當、RB不成功;有的屬于設(shè)備質(zhì)量問題,如現(xiàn)場設(shè)備異常、電源故障、DEH/DCS故障等問題,還有的屬于維護或人為原因,其中不泛有相同或類似原因引起的典型案例。 國華電力熱控事件統(tǒng)計行業(yè)及國華電力指導(dǎo)文件 為深化熱控專業(yè)管理,完善熱控系統(tǒng)配置,提高熱控系統(tǒng)設(shè)備可靠性和機組運行的安全經(jīng)濟性,行業(yè)、各電力公司相繼制定相關(guān)指導(dǎo)文件。 2007年北方聯(lián)合電力公司組織編寫了火力發(fā)電廠熱工自動化系統(tǒng)安全技術(shù)指南,其按照故障類型進行分類分析,結(jié)合原國家電力公司防止電力生

3、產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求、華能發(fā)電集團公司防止電力生產(chǎn)重大事故的重點要求的內(nèi)容,提出具有普遍意義的對策和日常維護的有效方法,突出了實用性和可操作性,指導(dǎo)北方聯(lián)合電力公司所屬發(fā)電企業(yè)的熱工自動化工作。 行業(yè)及國華電力指導(dǎo)文件 2010年電力行業(yè)熱工自動化技術(shù)委員會組織浙江省電力試驗研究所、中國大唐集團公司、浙江省能源集團有限公司等單位,開展了提高熱工自動化系統(tǒng)可靠性的專題研究,在調(diào)研、收集、分析、總結(jié)全國發(fā)電廠近年來熱控系統(tǒng)故障發(fā)生的原因及事故教訓(xùn)、熱控設(shè)備運行檢修維護管理經(jīng)驗與問題的基礎(chǔ)上,制定了提高熱工自動化系統(tǒng)可靠性的重點技術(shù)措施火電廠熱控系統(tǒng)可靠性配置與事故預(yù)控,供電力行業(yè)熱控人員在

4、進行專業(yè)設(shè)計、安裝調(diào)試、檢修維護、技術(shù)改進和監(jiān)督管理工作進參考。 2012年中國電力投資集團公司在認真調(diào)研、收集、分析、總結(jié)新建火電機組近年來熱控系統(tǒng)故障發(fā)生的情況,以及熱控系統(tǒng)設(shè)計、設(shè)備選型、安裝調(diào)試及運行維護等各環(huán)節(jié)所出現(xiàn)的質(zhì)量問題的基礎(chǔ)上,組織編制了新建火電機組熱控系統(tǒng)可靠性管理導(dǎo)則(2012),用于對新建火電機組熱控系統(tǒng)可靠性管理工作進行指導(dǎo)。 行業(yè)及國華電力指導(dǎo)文件 為了加強技術(shù)管理、強化信息共享、杜絕同類事件重復(fù)發(fā)生,國華電力公司組織開展了針對影響機組安全穩(wěn)定運行的生產(chǎn)事件調(diào)研分析工作,在認真調(diào)研、收集、分析、總結(jié)國華各電廠機組投產(chǎn)以來影響機組安全穩(wěn)定運行事件基礎(chǔ)上,并借鑒行業(yè)內(nèi)已

5、開展的可行性實施方法,在遵循現(xiàn)行國家有關(guān)技術(shù)規(guī)程和行業(yè)標準,從熱控設(shè)計、設(shè)備選型、安裝調(diào)試、邏輯審查及運行維護等方面提出指導(dǎo)意見。 (1)2010年關(guān)于開展分散控制系統(tǒng)(DCS)可靠性統(tǒng)計評價工作的通知(國華電發(fā)201024號) (2)2012年6月19日召開了主輔機重要信號單點保護改進方案論證會 行業(yè)及國華電力指導(dǎo)文件 (3)2013年7月下發(fā)關(guān)于開展影響機組安全穩(wěn)定運行事件調(diào)研分析的通知(國華電發(fā)201359號)并形成國華電力影響機組安全穩(wěn)定運行事件分析報告,用于生產(chǎn)設(shè)備的維護、檢查、檢修、運行管理和生產(chǎn)人員的技能培訓(xùn),切實提高設(shè)備運行可靠性,減少非計劃停運事件的發(fā)生。 (4)針對2012

6、 2013年國華電力公司新建機組多次發(fā)生因熱控邏輯不嚴謹、定值不合理造成的機組非停事件,國華電力公司2013年下發(fā)了關(guān)于開展熱控邏輯、保護定值再復(fù)核、整改的通知(國華電發(fā)傳2013103號),形成國華電力14臺機組熱控邏輯、保護定值再復(fù)核整改工作報告,提出規(guī)范熱控邏輯審查工作的十點建議,下發(fā)至各發(fā)電公司要求結(jié)合自身情況繼續(xù)開展相關(guān)工作。 典型案例分析-設(shè)計案例1:(1)2006年6月某電廠600MW亞臨界機組發(fā)生過振動跳機事件,主機振動保護采用復(fù)合振動單點保護,因信號跳變發(fā)生跳機。(2)2008年9月某電廠600MW亞臨界機組鍋爐增壓風機差壓開關(guān)取樣表管漏氣導(dǎo)致失速保護誤動作,增壓風機跳閘。失

7、速測量的是差壓信號,只設(shè)計了1個測點,測點儀表管堵或測點故障都有可能導(dǎo)致保護誤動或拒動。(3)2012年2某電廠660MW超超臨界鍋爐增壓風機失速保護設(shè)計為單點保護,失速保護管堵塞誤動跳閘。 分析:這是典型的單點保護案例,2012年6月19日國華公司召開了主輔機重要信號單點保護改進方案論證會,對相關(guān)單點保護在設(shè)計上與主輔機廠家、設(shè)計院進行了討論,并下發(fā)了會議紀要,要求各發(fā)電公司結(jié)合實際進行改進。 典型案例分析-設(shè)計要求:主機和主要輔機保護測點應(yīng)采用“三重冗余”設(shè)置,安裝位置、閥門、管道、取樣裝置等獨立設(shè)置,邏輯采用“三取二”方式。即不僅信號冗余,取樣回路也要獨立取樣,冗余信號還應(yīng)分配到不同的卡

8、件;不能實現(xiàn)冗余配置的保護信號,可增加關(guān)聯(lián)信號的判斷,否則應(yīng)研究改為報警的可行性,或采取相應(yīng)的防誤動措施。在熱工單點保護及可靠配置優(yōu)化方面可參考火電廠熱控系統(tǒng)可靠性配置與事故預(yù)控火電廠熱控系統(tǒng)可靠性配置與事故預(yù)控。但在現(xiàn)場,由于基建安裝遺留的信號冗余而取樣回路不冗余是普遍存,冗余信號分配在同一卡件也在個別電廠出現(xiàn)過。 典型案例分析-設(shè)計案例2:(1)2007年1月某電廠600MW亞臨界機組汽水系統(tǒng)單排污門內(nèi)漏停機處理。(2)2009年1月某電廠600MW亞臨界及超臨界機組4臺機組發(fā)電機斷水保護。斷水保護取樣管路為三路共用一個取樣點,且后面的連接方式均為螺紋連接,有一處發(fā)生泄漏,就會造成斷水保護

9、誤動。 分析:規(guī)范里要求取樣一次閥應(yīng)安裝在汽、液測點附近且一次閥前管路距離取樣點盡可能短、材料與管道相同,高溫高壓測點取樣一次閥,應(yīng)為兩個工藝閥門串聯(lián)連接,現(xiàn)場還存在單個一次閥且為儀表閥,一次閥前的管徑也不符合要求,另外部分現(xiàn)場為了維護操作方便,將一次閥遠移至變送器保護箱前,如果一次閥前取樣管路泄漏,將無法隔離,可能造成系統(tǒng)停運,或機組強停,這樣降低了取樣的可靠性; 現(xiàn)場還有部分介質(zhì)溫度較高、或介質(zhì)為油潤滑油的取樣一次閥采用螺紋接口,如果泄漏將造成一定的安全風險。典型案例分析-設(shè)計主汽壓測點:一次閥應(yīng)為兩個工藝閥門串聯(lián)連接,單個一次閥且為儀表閥,一次閥前的管徑也不符合要求。(DL_T 5182

10、)給水流量測點:冗余取樣未獨立,一次閥前取樣短管不符合要求。典型案例分析-設(shè)計凝結(jié)水流量測點:一次閥安裝于變送器保護箱前 ,一次閥螺紋接頭,操作方便,但易泄漏,降低可靠性。典型案例分析-設(shè)計要求:取樣裝置和管路安裝應(yīng)符合DL/T 5182-2004火力發(fā)電廠熱工自動化就地設(shè)備安裝、管路及電纜設(shè)計技術(shù)規(guī)定,取樣管路、測量管路及取壓短管的材質(zhì)和規(guī)格,應(yīng)根據(jù)被測介質(zhì)的類別、參數(shù)及管路的安裝位置進行選擇,應(yīng)符合表5.2.1的規(guī)定?!?、“5.3.2冗余配置的變送器,應(yīng)有各自的測量管路、閥門及附件?!?、“5.4.2 閥門通徑和連接方式的選擇,應(yīng)符合下列規(guī)定。3)當介質(zhì)參數(shù)溫度大于100時,一次門和排污門均

11、采用焊接式連接方式 ?!?、“4.4.13 就地設(shè)備和安裝部件,應(yīng)采取適當?shù)姆栏科岽胧??!?;DL/T 5190.5-2004電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范 第五部分:熱工自動化“4.1.10取源閥門應(yīng)盡量靠近測點和便于操作,并固定牢固,還應(yīng)采取能補償主設(shè)備熱態(tài)位移的措施。被測介質(zhì)溫度大于100測量管路的取源閥門應(yīng)選用焊接式連接,其他閥門宜選用外螺紋連接式。取源閥門前不宜采用卡套式接頭?!?;火電廠熱控系統(tǒng)可靠性配置與事故預(yù)控也有相關(guān)要求。 典型案例分析-設(shè)計案例3:(1)2007年7月某電廠600MW亞臨界機組給煤機在電源切換過程中失電導(dǎo)致給煤機全停機組MFT。(2)2010年12月某電廠300MW

12、亞臨界機組隨工藝設(shè)備配套供應(yīng)的就地控制箱廠家內(nèi)部設(shè)計不夠合理。比如箱內(nèi)控制電源取自動力電源,當動力電源中斷并在很短的時間內(nèi)(80ms)恢復(fù),由于控制回路繼電器已經(jīng)掉電,電動機無法維持原狀態(tài),存在安全隱患,由電氣MCC供電的電動機則不存在此類問題。(3)2012年2月某電廠660MW機組1A引風機因油泵電源中斷跳閘,機組RB動作正常。1A引風機油站控制箱控制電源設(shè)計不合理,為單路電源,一旦失電,將造成兩臺油泵均不能啟動。此次事件中,由于控制電源開關(guān)脫扣器故障,造成開關(guān)誤動,控制回路斷電后,油泵失電,備用油泵也因控制回路失電而不能聯(lián)鎖啟動,造成1A引風機油壓低跳閘。 典型案例分析-設(shè)計分析:對于一

13、些重要的輔助設(shè)備或系統(tǒng),還存在控制箱設(shè)計為一路電源,或進線來自同一電源段,特別是新建機組,若沒有對設(shè)計提出要求,廠家設(shè)計為一路電源;另外,也存在設(shè)計有冗余電源的,但切換裝置切換時間不能滿足設(shè)備要求,導(dǎo)致負荷段電源切換或某段電源失去時,相關(guān)設(shè)備異常,或擴大事故范圍。如部分電廠在給煤機控制電源、執(zhí)行器動力電源等存在切換時間過長,造成變頻器故障停運、執(zhí)行器瞬間失電反饋信號異常等事件。 要求:系統(tǒng)設(shè)計時必須實現(xiàn)動力電源分段、分組供給;控制電源分段、分組供給,不應(yīng)直接取用動力電源;除停電一段時間不影響設(shè)備工作外,所有控制電源實現(xiàn)雙路供給,分別由廠用、保安或UPS電源;所有雙路控制電源實現(xiàn)無擾切換。嚴格進

14、行冗余電源切換試驗,錄波記錄切換時間以及對負載的影響。典型案例分析-基建案例4:(1)2008年5月某電廠660MW超臨界機組汽輪機調(diào)速汽門控制接線端子破損導(dǎo)致機組停運。汽輪機調(diào)門接線端子基建中均為插接式,由于工作環(huán)境為高溫,高腐蝕,造成接線端子破損,脫落,造成調(diào)門突發(fā)故障。(2)2012年1月某電廠300MW亞臨界機組運行中發(fā)現(xiàn)主機#1軸承附近有蒸汽泄漏,#1軸承振動探頭及部分延伸電纜燒毀,引起該通道振動保護旁路,失去監(jiān)視。 主汽門處高溫,安裝底板未隔熱,線纜易燙損,行程開關(guān)內(nèi)觸點易氧化腐蝕。典型案例分析-基建瓦振探頭埋在保溫里 電纜保護管從主汽門上部經(jīng)過且直接貼在保溫金屬護板上,電纜已損壞

15、典型案例分析-基建分析:生產(chǎn)運行中主汽門漏汽、軸封漏汽引起的燒損電纜、損壞設(shè)備時有發(fā)生,基建期線纜橋架安裝時應(yīng)避開高溫管道或高溫蒸汽易漏點;有的則屬于保溫措施不當引起的,所以要做好保溫工作。也有的屬于必須處理高溫環(huán)境下工作,如主汽門行程開關(guān)、大機轉(zhuǎn)速、振動等一些測點,由于軸封漏汽等原因,工作環(huán)境溫度較高,所以需采取隔熱和密封措施,選用耐高溫的行程開關(guān)、探頭和線纜。 要求:端子盒安裝應(yīng)盡量避開高溫及腐蝕性環(huán)境,若無法避免,則應(yīng)有良好的隔熱和密封措施,確保盒內(nèi)設(shè)備能正常工作;關(guān)鍵部位接線采取專用接線頭,并將接線頭與電纜連接部位采用焊接方式。在日常巡檢采用點溫的方式對設(shè)備加強巡視,發(fā)現(xiàn)及時處理。典型

16、案例分析-基建案例5:(1)2009年3月某電廠330MW亞臨界 DEH伺服卡24V兩路供電電源的保險熔斷,高壓主汽門和中壓調(diào)門關(guān)閉,造成機組負荷瞬間降至為0,機組手動打閘停機(DEH伺服卡24V兩路供電電源保險容量小,更換為6A)。(2)2013年11月某電廠600MW亞臨界機組ETS保護誤動,經(jīng)檢查,ETS觸摸屏故障,觸摸屏供電保險熔斷(容量5A,容量過大),輸入電源短路,在其保險燒斷瞬間拉低所有并聯(lián)的DI模件掃描電壓和轉(zhuǎn)速模件供電電壓(機組正常運行時,潤滑油壓低、EH油壓低、凝汽器真空低等信號為1;當無掃描電壓時,該信號變?yōu)?),導(dǎo)致保護誤動。這種外部24V電源故障引起的保護誤動在其他發(fā)

17、電集團也時有發(fā)生。 熱控控制系統(tǒng)電源系統(tǒng)圖典型案例分析-基建熱控控制系統(tǒng)電源系統(tǒng)圖典型案例分析-基建案例(2)中ETS內(nèi)電源配電圖 典型案例分析-基建7-至觸摸屏3、4、5-至轉(zhuǎn)速卡1、2-至DI模件輸入端典型案例分析-基建分析:專業(yè)人員往往關(guān)注熱控電源的前一部分,如是否冗余配置,切換裝置時間是否滿足要求,電源模件本身的故障率,忽略負載端電源故障情況,如熱控控制器、卡件供電、掃描電源一般為冗余電源模件輸出后經(jīng)二極管耦合接至各負載端,負載電源熔絲容量是否匹配,負載電源熔絲熔爆時對其他并聯(lián)電源是否有影響很少做相關(guān)試驗。負載熔絲容量一般為廠家設(shè)計,容量大小很少去關(guān)注,有的廠家設(shè)計過小,會發(fā)生熔絲熔斷

18、,有的廠家設(shè)計偏大,或調(diào)試期工程人員或調(diào)試人員人為的換成大容量,導(dǎo)致起不到保險作用;另外,也存在外圍設(shè)備與控制模件共用電源,如機柜風扇、就地控制裝置顯示設(shè)備,這些會降低控制模件工作電源的可靠性。如上述案例(2)中,一個負載電源的故障拉低其它并聯(lián)負載電源,引起保護誤動。 相關(guān)試驗 典型案例分析-基建提出改進回路 典型案例分析-基建典型案例分析-基建要求:梳理卡件電源或掃描電壓電源保險絲容量應(yīng)合理,且電源不應(yīng)與其它外設(shè)設(shè)備共用;做好電源管理臺帳;核實一下熱控保護回路保險絲容量是否與設(shè)計容量一致,如果容量過大,要與廠家進一步核實,包括計算方法;部分廠家在出廠時容量設(shè)計過大,也會帶來一定的隱患;如果并

19、聯(lián)負載電源容量差別較大,建議設(shè)單獨供電,還可利用機組檢修時,對并聯(lián)電源做熔爆試驗,用錄波器錄波并聯(lián)電源的下降幅度,看是否影響其他模件或設(shè)備工作。核查電源回路間公用線的連通性、所有接線螺絲的緊固性。 典型案例分析-基建案例6:(1)2011年9月某電廠#2機組給水流量低保護動作,機組跳閘。原因為壓力變送器C和A接反,儀控人員處理C主蒸汽壓力取樣管滲漏缺陷時,引起給水流量波動,機組跳閘。(2)2011年9月某電廠600MW超界機組省煤器入口給水流量過低MFT。原因為處理主蒸汽壓力測點PT-32003C導(dǎo)壓管接口處滲漏水缺陷時,因基建安裝時設(shè)備接線錯誤,造成現(xiàn)場關(guān)閉的閥門與強制邏輯信號的閥門不相符,

20、給水流量低機組跳閘 。典型案例分析-基建分析:基建期設(shè)備標識牌管理相對滯后,有的是臨時掛牌,轉(zhuǎn)入運行后,又突擊掛牌;又因設(shè)備分工不同,存在一次閥由運行人員掛牌,二次閥或排污閥由熱控人員掛牌,特別是在儀表管已被保溫的情況下,就可能掛錯現(xiàn)象;另外在檢修時,存在設(shè)備標牌隨意亂放,恢復(fù)后又隨意亂掛,存在錯位現(xiàn)象。 要求:應(yīng)完善設(shè)備標識,設(shè)備標牌應(yīng)經(jīng)設(shè)備負責人和運行人員共同確認;設(shè)備傳動應(yīng)由運行、調(diào)試人員共同確認簽字;調(diào)試、檢修期間交叉作業(yè)較多,標識牌應(yīng)加以保護,缺少的標識應(yīng)及時補充。典型案例分析-基建案例7:(1)2004年3月某電廠600MW亞臨界機組汽包水位保護動作,鍋爐MFT。調(diào)試期短,全程給水

21、自動試驗(含并泵試驗)及小機高低壓調(diào)門重疊度、定值優(yōu)化均未進行,汽泵高低壓調(diào)門邏輯設(shè)置不合理,重疊度小,死區(qū)較大,汽包水位熱工調(diào)節(jié)性能欠佳。(2)2010年6月某電廠600MW#41引風機非驅(qū)動端軸承溫度高跳閘,機組RB動作不成功,機組跳閘。RB跳磨邏輯設(shè)計存在缺陷,原設(shè)計中當RB動作后只對#44、#45、#46磨煤機發(fā)出跳磨指令,而不對#41、#42、#43磨煤機發(fā)跳磨指令。(3)2011年某電廠1000MW機組送風機RB試驗失敗,機組跳閘。原因:A送風機引風機聯(lián)鎖跳閘后,RB動作,B引風機超馳開啟到85%,B引風機過電流退出自動,引發(fā)燃料退出自動,造成煤水比失調(diào),水冷壁溫度高MFT保護跳閘

22、。(4)2011年某電廠1000MW機組送風機RB試驗失敗,機組跳閘。原因:給水流量調(diào)節(jié)器PID塊內(nèi)輸出限制,內(nèi)部設(shè)置給水泵轉(zhuǎn)速上升速率為300rpm/min,且模塊抗積分飽和,不下降到底不能回調(diào),造成給水流量低,鍋爐MFT。(5)2011年某電廠1000MW機組給水泵RB試驗失敗,機組跳閘。原因:給水泵入口壓力與除氧器壓力差大,汽泵保護動作跳閘,原因是超馳加速過程中,泵轉(zhuǎn)速上升速率過快,給水泵入口補水不足,造成差壓大于1MPa,保護跳閘,鍋爐給水流量低MFT跳閘。 典型案例分析-基建分析:在調(diào)試期,機組協(xié)調(diào)、模擬量、RB調(diào)試都需要時間來進行深度調(diào)試,有的項目因其他原因影響工期進度,就壓縮熱工

23、的調(diào)試時間,或減少試驗項目,RB試驗又帶有一定的風險,試驗時只選擇低負荷試驗,或只選做一、兩個試驗項目,邏輯、參數(shù)是否完善,無法經(jīng)過考驗,所以進入商業(yè)運行期,若發(fā)生RB時,成功率較低。 要求:相關(guān)試驗嚴格執(zhí)行DL/T 657 火力發(fā)電廠模擬量控制系統(tǒng)驗收測試規(guī)程、DL/T 658 火力發(fā)電廠開關(guān)量控制系統(tǒng)驗收測試規(guī)程、DL/T 1213-2013火力發(fā)電機組輔機故障減負荷技術(shù)規(guī)程,不能縮短調(diào)試周期和降低調(diào)試質(zhì)量; 典型案例分析-基建案例8:2011年10月某電廠1000MW機組“汽水分離器水位高”保護動作鍋爐MFT。原因:分離器貯水箱疏水調(diào)節(jié)閥1、2沒有正常投入自動(原設(shè)計當疏水調(diào)閥開度指令超

24、過5%時,會自動投入疏水調(diào)閥1、2的自動,疏水調(diào)閥根據(jù)分離器水位進行調(diào)節(jié)。事后檢查疏水調(diào)閥自動投自動的定值在168試運期間調(diào)試單位由5%改為105%,且機組168小時試運后未恢復(fù),導(dǎo)致調(diào)閥1、閥2自動投入自動這一功能不能實現(xiàn)) 分析:由于基建調(diào)試期參與人員較多(廠家、調(diào)試人員、業(yè)主),管理制度不完善,邏輯參數(shù)修改具有隨意性,且沒有相關(guān)記錄,為生產(chǎn)運行埋下隱患。 要求:調(diào)試期間應(yīng)編制相關(guān)管理制,嚴格執(zhí)行邏輯修改、定值修改、保護投退等制度,并實行監(jiān)護制度;做好邏輯修改明細臺賬;禁止私自修改邏輯。 典型案例分析-生產(chǎn)案例9:(1)2012年1月某電廠250MW機組#21一次風機入口調(diào)節(jié)擋板連桿脫落導(dǎo)

25、致爐膛壓力低三保護值,保護動作,機組跳閘。(2)2012年3月某電廠600MW機組#31汽泵低壓調(diào)門LVDT固定螺絲松動脫開,致使鍋爐給水流量大幅波動,最終導(dǎo)致鍋爐中間點溫度高保護動作,機組跳閘。 分析:由于執(zhí)行機構(gòu)經(jīng)常動作,或所在的本體或管道有振動,會發(fā)生連接部位松動、脫落,或發(fā)生彎曲扭力,連桿斷裂,除了上述案例,還出現(xiàn)過除氧器上水調(diào)門執(zhí)行器連桿脫落造成除氧器水位低跳給水泵,機組跳閘;部分電廠將執(zhí)行器連桿連接部位采用點焊、彈簧墊片,LVDT采用萬向節(jié)連接方式,大大提高可靠性。 要求:將重要調(diào)節(jié)設(shè)備的檢查,如現(xiàn)場執(zhí)行構(gòu)連桿、行程開關(guān)是否松動、脫落或動作時產(chǎn)生扭曲應(yīng)力,規(guī)范到日常巡檢中,防止調(diào)節(jié)

26、失控;做好現(xiàn)場執(zhí)行機構(gòu)連桿、行程開關(guān)等防止松動、脫落措施;制訂關(guān)鍵設(shè)備失效的應(yīng)急措施;對于振動較大的地方,可改為分體式。 典型案例分析-生產(chǎn)案例10:(1)2012年07月某電廠DCS人為誤操作導(dǎo)致跳閘停機;原因為機組正常運行期間,DCS發(fā)生人為誤操作引起的初始化下裝,因#11控制站內(nèi)包括#21磨煤機控制邏輯、一次風機動葉總指令,初始化下裝完成后,控制器內(nèi)部數(shù)據(jù)清零,重新開始運算,造成一次風機動葉指令大幅偏離初始化下裝前數(shù)值,最終導(dǎo)致機組跳閘。(2)2010年9月某電廠熱控人員退出#4爐分離器出口溫度高鍋爐MFT保護時,在DCS系統(tǒng)進行保護邏輯強制時,由于對需強制的41側(cè)溫度保護邏輯與門模塊內(nèi)

27、部參數(shù)檢查不細致,對操作結(jié)果沒有認真確認就進行操作,在強制保護信號時,沒檢查其強制值缺省為“1”而直接執(zhí)行,導(dǎo)致鍋爐MFT動作、機組跳閘。 典型案例分析-生產(chǎn)分析:DCS邏輯修改及維護一般都是具備相應(yīng)的專業(yè)水平,專業(yè)技能相對較高的人員進行管理,操作人員誤操作往往出現(xiàn)在疲勞、思想不集中或隨意的情況下,不經(jīng)認真核查而導(dǎo)致誤操作;另外,對于新建機組,在生產(chǎn)準備階段人員較少,沒有安排專人對DCS進行系統(tǒng)培訓(xùn)或跟蹤調(diào)試,調(diào)試期間的修改或維護依賴廠家或調(diào)試單位,當轉(zhuǎn)入生產(chǎn)運行后,專業(yè)人員實操的機會又少,對相關(guān)的系統(tǒng)功能或邏輯功能掌握不熟,在維護過程中導(dǎo)致誤操作。 要求:除了加強培訓(xùn)外,還要針對DCS系統(tǒng)自

28、身特點,完善管理制度,DCS邏輯修改、參數(shù)修改及強制必須有相應(yīng)專業(yè)技能的人員監(jiān)護;設(shè)備運行期間,參數(shù)的修改和邏輯下載應(yīng)做好風險預(yù)控,對可能存在的風險應(yīng)做好措施。 典型案例分析-生產(chǎn)案例11:(1)2012年1月某電廠1000MW機組#3爐高過出口集箱壓力變送器2、3儀表管路凍結(jié),兩套儀表壓力指示異常升高,造成鍋爐出口集箱壓力高保護動作,鍋爐MFT,機組跳閘。(2)2009年1月某電廠600MW亞臨機組汽包水位高鍋爐MFT。原因為汽包水位保護儀表管上凍,造成汽包水位高,導(dǎo)致跳閘。 分析: 儀表管凍住導(dǎo)致保護誤動的案例較多,北方地區(qū)在基建期對防寒防凍就做得比較完善,中部、南方地區(qū)冬天處于零下的溫度

29、相對較短或較少,對防寒防凍重視不夠,當遇到極端天氣(2008年南方雪災(zāi)) ,就會出現(xiàn)誤動情況。另外,因設(shè)備分工也會出現(xiàn)真空狀態(tài),如某電廠冬天經(jīng)常出現(xiàn)一些測點異常,檢查伴熱狀態(tài)都正常,后來發(fā)現(xiàn)一次閥處保溫不好,且無伴熱,閥內(nèi)被凍住。要求:中部或北方地區(qū)應(yīng)做好儀表管路的防寒防凍措施,同時特別注意取樣一次閥的保溫、二次儀表的防凍,做好設(shè)備的防護工作。南方地區(qū)也應(yīng)有天氣異常時應(yīng)對措施。典型案例分析-生產(chǎn)案例12:(1)2011年4月某電廠#12電泵勺管由65%突降至0,鍋爐汽包水位低導(dǎo)致鍋爐MFT動作,機組跳閘。原因為勺管接線盒信號線接地所致。(2)2011年3月某電廠1000MW機組#41一次風機動

30、葉調(diào)節(jié)執(zhí)行器內(nèi)反饋線虛接,造成一次風系統(tǒng)調(diào)節(jié)紊亂,制粉系統(tǒng)因一次風壓低跳閘,鍋爐MFT動作。(3)2011年5月某電廠#4機組跳閘,首出為“VV閥故障開啟”。由于VV閥氣動頭自身壓縮空氣供氣管脫開。該閥氣動頭自身壓縮空氣供氣管接頭卡套脹接不良,在運行中,該管路從卡套中脫出,導(dǎo)致氣動頭失氣開門。(4)2010年某電廠由于電源接線松動,MFT繼電器柜部分繼電器電源失電,造成鍋爐MFT(軟回路),機組跳閘。 典型案例分析-生產(chǎn)大機油系統(tǒng)取樣管路接頭滲漏較多,因油管路較細,所以冗余壓力開關(guān)共用一路取樣管。以此圖中氣動執(zhí)行器為圖例,氣動執(zhí)行器有氣開或氣關(guān)式,當氣源接口漏氣時會引起執(zhí)行器關(guān)閉或打開。 典型

31、案例分析-生產(chǎn)分析:接線松動、重要氣動執(zhí)行器氣源管脫落、大機控制油儀表管路接頭松動引起的系統(tǒng)停運、機組停運的案例較多;部分設(shè)備由于廠家成套供應(yīng),如就地接線盒、控制系統(tǒng)機柜內(nèi)部配線,都可能存在接線松動或破皮現(xiàn)象,在調(diào)試期間很難發(fā)現(xiàn);調(diào)試人員為方便卡件插拔、查接線的方便,卡件可能沒有按要求進行緊固,這些帶入到生產(chǎn)中都會帶來隱患。另外,控制油系統(tǒng)的閥組、取樣管路接口較多,且采用螺紋接頭,無滲漏很難管理,任一接頭松動泄漏都可能造成設(shè)備誤動; 要求:機組調(diào)試168h前應(yīng)安排人員統(tǒng)一排查卡件、機柜內(nèi)部所有接線以及重要設(shè)備的接線緊固情況,機組檢修后啟動前也應(yīng)進行專項檢查;對于控制油系統(tǒng)接頭較多,滲漏很難管理

32、的情況下,采取儀表管路接頭采取焊接方式。 典型案例分析-生產(chǎn)案例13:(1)2011年3月某電廠300MW亞界機組全爐膛滅火鍋爐MFT。原因為12一次風機停運,操作員手動開啟12一次風機入口擋板至48%,邏輯中12一次風機入口擋板指令未被屏蔽,還參與計算,造成一次風量降低,11、12制粉系統(tǒng)因一次風量低跳閘,觸發(fā)全爐膛火焰喪失MFT動作。(需增加一次風機運行狀態(tài)判斷邏輯)(2)2011年12月某電廠#1機組因“多次點火失敗”保護動作,機組跳閘。(邏輯不完善)(3)2010年9月某電廠#1機組跳閘,跳閘原因為DEH系統(tǒng)“中壓供熱母管壓力低于2.15MPa、供熱遮斷停機”動作;由于#1機組投產(chǎn)以來

33、,中壓可調(diào)整抽汽快關(guān)調(diào)節(jié)閥沒有進行帶負荷調(diào)試,且制造廠說明書沒有對汽輪機中壓供熱壓力低保護進行說明和闡述,調(diào)試期間該保護也沒有進行傳動;運行規(guī)程也沒有對運行參數(shù)調(diào)整范圍規(guī)定(中壓供熱抽汽不小于2.2MPa且不大于2.8MPa),邏輯功能存在盲區(qū)。 典型案例分析-生產(chǎn)分析:邏輯一般按照功能說明書進行設(shè)計,由于邏輯設(shè)計人員經(jīng)驗有限,邏輯判斷的邊界條件可能沒有考慮周全,導(dǎo)致在特殊工況下邏輯誤判斷。另外,一些工程為交鑰匙工程,一些邏輯設(shè)計較為復(fù)雜,部分功能電廠人員不清楚,在異常處理時措施不全,引起保護動作。 要求:(1)在邏輯設(shè)計時應(yīng)考慮設(shè)備檢修時邏輯判斷,若不能全部涵蓋所有檢修工況,應(yīng)制訂設(shè)備檢修時

34、邏輯強制措施;(2)安排專人核對邏輯組態(tài)與功能說明書是否一致,記錄有疑義的邏輯并討論,在調(diào)試期間,收集調(diào)試出現(xiàn)的問題,減少因調(diào)試時強制邏輯而放過不合理的邏輯;(3)建議除了調(diào)試前后國華組織幾次邏輯審查外,電廠內(nèi)部還應(yīng)組織運行、機務(wù)、熱控進行邏輯梳理,一方面是為了學習,另一方面根據(jù)設(shè)備運行特點進行完善;生產(chǎn)運行中,運行人員遇到特殊運行工況下不合理的邏輯,也應(yīng)提出邏輯修改建議;熱控專業(yè)在每次邏輯修改后應(yīng)完善相應(yīng)邏輯功能說明書,定期發(fā)布,供生產(chǎn)人員學習。 (4)在2014年熱控年會上,也提出了規(guī)范熱控邏輯審查工作的十項規(guī)定。 典型案例分析-生產(chǎn)案例14:2013年10月13日23時33分,某發(fā)電廠6

35、00MW亞臨界(過熱蒸汽壓力: 17.42 MPa,溫度: 541,蒸發(fā)量: 1968 t/h) 1號機組協(xié)調(diào)方式運行,當時機組負荷為350MW,B、C、D、E磨煤機運行,A、B汽動給水泵運行且投自動,A汽動泵再循環(huán)閥投自動且在全關(guān)位,B汽動泵再循環(huán)閥手動開度為28%(運行人員在機組低負荷時手動打開再循環(huán)閥, 防止再循環(huán)打開對給水造成較大的擾動),汽包水位9mm,主蒸汽流量870 t/h,主給水流量812 t/h,此刻給水和主蒸汽流量平衡、汽包水位穩(wěn)定。23時43分11秒,爐膛燃燒工況突變造成汽包水位出現(xiàn)較大的波動,從+10mm快速上升至+90mm, 1A、1B汽動給水泵在自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)控制下快

36、速降低轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)汽包水位,造成2臺給水泵前置泵流量小于340t/h、再循環(huán)閥超馳(定值為:340t/h)100打開,使鍋爐主給水流量快速下降。處理過程中運行人員幾次干預(yù)不成功,于23時51分19秒,汽包水位降低至-300mm,鍋爐MFT動作,機組跳閘。(見中國電力14年第9期) 工況曲線 典型案例分析-生產(chǎn) 典型案例分析-生產(chǎn)分析:(1)造成本次停機事件的主要原因是汽動給水泵再循環(huán)閥自動控制系統(tǒng)不正常,在機組低負荷運行時汽動給水泵再循環(huán)閥超馳開對給水系統(tǒng)造成很大擾動,加之運行人員干預(yù)時機掌握不好,最終造成機組停機事件?;鹆Πl(fā)電廠由于給水泵再循環(huán)閥控制策略問題曾造成多次停機,是火力發(fā)電廠共性的技術(shù)

37、難題。(2)設(shè)置給水泵再循環(huán)控制系統(tǒng)的目的是保證給水泵在不同轉(zhuǎn)速下工作在允許的最小流量以上,從而防止水泵汽蝕。給水泵再循環(huán)系統(tǒng)是典型的PID控制系統(tǒng)。調(diào)節(jié)器的定值是給水泵轉(zhuǎn)速的函數(shù),給水泵流量與定值的偏差作為控制量去控制給水泵再循環(huán)閥的開度。由于調(diào)試期未很好的對參數(shù)設(shè)定,造成PID控制不能正常投入而退出運行、只保留了超馳打開再循環(huán)閥邏輯和保護打開再循環(huán)閥邏輯。 典型案例分析-生產(chǎn)(3)原有給水泵再循環(huán)控制系統(tǒng)不能正常投入自動的原因如下: a)PID控制與給水泵再循環(huán)超馳打開沒有很好的配合,原控制策略意圖是當給水流量低時,先由PID調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)打開再循環(huán)閥(控制較穩(wěn)定),這樣維持水泵流量大于給水泵

38、允許的最小流量,不會對給水系統(tǒng)造成大的擾動;但系統(tǒng)發(fā)生大的擾動時,在PID調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)過程中,給水泵流量也低到了再循環(huán)閥超馳打開的定值從而觸發(fā)再循環(huán)閥打開100%,這種情況使超馳打開再循環(huán)閥快于PID調(diào)節(jié)器動作,使PID調(diào)節(jié)器作用失去,從而對給水系統(tǒng)造成很大的擾動。 b)在再循環(huán)閥打開瞬間、閥門又關(guān)閉,造成給水泵再循環(huán)閥跳躍。其原因是當再循環(huán)閥打開瞬間、給水泵流量增大,與定值(轉(zhuǎn)速的函數(shù))相比是實際給水流量大于定值,調(diào)節(jié)器將再循環(huán)閥關(guān)閉,隨之給水流量又小于定值,閥門又打開,如果在臨界點工作,這種現(xiàn)象將發(fā)生多次,嚴重時造成閥門損壞。典型案例分析-生產(chǎn)c) 給水泵再循環(huán)超馳打開100%對給水系統(tǒng)擾動

39、太大:原有的控制策略是當給水流量低時觸發(fā)PID調(diào)節(jié)器的超馳控制將再循環(huán)閥打開100%,在機組低負荷時,給水流量已經(jīng)很低,這時再循環(huán)閥打開100%,大量水從再循環(huán)閥回到除氧器,實際給水流量大大降低,很難保證鍋爐上水的要求。 典型案例分析-生產(chǎn)改進控制策略:在滿足給水泵安全運行情況下,給水泵再循環(huán)閥盡量不或少打開,以減少再循環(huán)閥打開對主給水的影響,這種控制策略在提高系統(tǒng)安全的前提下,也提高了系統(tǒng)經(jīng)濟性(再循環(huán)沒有必要打開而打開時,將造成能源浪費和對給水系統(tǒng)擾動)??刂撇襟E:1)在前置泵流量較高時(最小流量的1.69倍),由PID調(diào)節(jié)器進行控制;2)在前置泵流量進一步降低到超馳打開定值(最小流量的1

40、.46倍)并經(jīng)一定的延時(10s)后,超馳將再循環(huán)開一定的開度(4060);3)當前置泵流量嚴重不足(最小流量的1.23倍)時,保護動作將給水泵再循環(huán)閥100%打開。如:圖中紅色是本控制策略要點。 改進控制策略典型案例分析-生產(chǎn)改進控制策略典型案例分析-生產(chǎn)典型案例分析-生產(chǎn)改進控制策略:改進控制策略是根據(jù)給水泵轉(zhuǎn)速確定3個層次控制的定值,這樣即保證給水泵的安全,同時兼顧機組低負荷運行的節(jié)能,具體說明如下: (1)為了保證3個控制步驟的協(xié)同性而增加了函數(shù)F2(X)和F3(X),F(xiàn)1(X)、F2(X)和F3(X)分別對應(yīng)PID調(diào)節(jié)器定值、超馳打開定值和保護動作打開再循環(huán)閥定值,均是給水泵轉(zhuǎn)速的函

41、數(shù)。 (2)為了防止再循環(huán)閥在小流量打開時損壞閥芯,設(shè)計了小流量切除函數(shù)F(X),即當PID調(diào)節(jié)器輸出小于15%,再循環(huán)閥關(guān)閉。 (3) PID定值回路增加了死區(qū)控制。由于再循環(huán)閥在15以下關(guān)閉,閥門一打開就大于15,如果不對定值回路進行控制,閥門將在此范圍不斷的打開關(guān)閉,從而對給水系統(tǒng)造成影響,也容易損壞閥門(定值在-4040t/h或根據(jù)實際機組情況確定)。 典型案例分析-生產(chǎn) (4)增加了前置泵運行時再循環(huán)閥的控制回路。由于給水系統(tǒng)前置泵取消了再循環(huán)閥,為此增加了前置泵運行時再循環(huán)閥打開的控制回路,此功能見圖中藍色部分,在啟動前置泵時起作用,給水泵啟動后此回路退出運行。 (5) 圖中在超馳

42、打開和保護打開再循環(huán)閥增加了延時,是保證PID調(diào)節(jié)器真正起到控制作用,實現(xiàn)3個層次協(xié)同控制而設(shè)置,具體時間經(jīng)過試驗確定。 (6) 在相應(yīng)的切除自動回路增加了延時。為了使控制系統(tǒng)全程控制有效,防止短的干擾造成自動退出,在相應(yīng)的切除自動回路(定值和變送器故障)增加了延時。 典型案例分析-生產(chǎn)改進后應(yīng)用效果: 優(yōu)化后的控制特性,從圖中看出,同樣的擾動,給水泵前置泵流量分別達到324.9t/h、345t/h,大于超馳定值是190t/h(3000r/min),且在超馳打開再循環(huán)閥增加了10 s延時,故再循環(huán)超馳打開未動作,這期間PID控制器已經(jīng)將給水流量提升,故兩臺給水泵再循環(huán)閥均未打開,在給水自動系統(tǒng)

43、和優(yōu)化后的再循環(huán)控制系統(tǒng)的配合下,將汽包水位調(diào)整到正常狀態(tài)。 此優(yōu)化控制策略消除了原有控制系統(tǒng)的缺陷,改善給水控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié)品質(zhì),提高了系統(tǒng)的安全性能,給水系統(tǒng)全程不需要運行人員干預(yù)。由于優(yōu)化后的相關(guān)定值是給水泵轉(zhuǎn)速的函數(shù),擴大了給水系統(tǒng)調(diào)節(jié)范圍。優(yōu)化后的控制策略在機組負荷在15以上再循環(huán)閥是不需要打開的,較現(xiàn)有的機組負荷在50以下就將再循環(huán)閥打開降低了給水系統(tǒng)的能耗。 優(yōu)化后曲線典型案例分析-生產(chǎn)典型案例分析-生產(chǎn)案例15:2011年1月,某電廠室外互感器損壞導(dǎo)致電網(wǎng)500kV系統(tǒng)接地故障,使得正在運行的本廠和周邊電廠各一臺600MW機組由于給煤機電源電壓低跳閘(低電壓最長時間為0.6s)。

44、兩臺600MW機組同時停運,對電網(wǎng)安全運行構(gòu)成巨大威脅,這種故障類似風力發(fā)電的低電壓穿越過程,發(fā)生以上事件的電網(wǎng)公司要求網(wǎng)內(nèi)電廠必須解決此類問題。通過調(diào)研,國華系統(tǒng)內(nèi)采用施道克 (STOCK)或合資廠給煤機的發(fā)電公司均存在此類問題,是國華共性的隱患,遇到過此類問題的發(fā)電公司采用不同的方式進行了改進,由于關(guān)注點不同和理解差異,實施的方案不能滿足規(guī)程需要。(見2014年熱控專業(yè)會,中國電力14年第2期) 典型案例分析-生產(chǎn)電網(wǎng)要求: 電網(wǎng)公司規(guī)定的低電壓穿越標準,當電網(wǎng)電壓20額定電壓時,機組安全工作時間大于0.5s;當電網(wǎng)電壓60額定電壓時,機組安全工作時間大于5s;當電網(wǎng)電壓90額定電壓時,機

45、組可長期工作。電網(wǎng)公司規(guī)定的高電壓穿越標準,當電網(wǎng)電壓130額定電壓時,機組安全工作時間大于0.5s。當電網(wǎng)電壓90、130額定電壓時,機組運行時間按現(xiàn)行的規(guī)程規(guī)定控制。 電網(wǎng)公司提出的低或高電壓穿越標準,已經(jīng)突破現(xiàn)有的規(guī)程,為此各發(fā)電公司根據(jù)以上要求,全面檢查主機、輔機和控制系統(tǒng)的性能,如果確有困難不能達到電網(wǎng)要求,應(yīng)積極與當?shù)仉娋W(wǎng)公司溝通解決。新建機組應(yīng)檢查現(xiàn)有設(shè)備和系統(tǒng),對不能滿足電網(wǎng)要求的要立即進行完善,防止入網(wǎng)安評不能通過。 典型案例分析-生產(chǎn)改進措施: 解決電源波動或瞬間失去引起MFT誤動作主要手段除了從給煤機動力電源和控制電源來考慮可靠性外,還應(yīng)從邏輯方面加以改進。 (1)給煤機

46、停運判斷邏輯增加35秒延時,延時(35秒)目的是躲過廠用電最不利切換或電網(wǎng)故障造成的最長故障時間; (2)DCS啟動給煤機的啟動指令應(yīng)保證在廠用電波動或瞬間失去恢復(fù)后能夠自動啟動給煤機。即將DCS啟動給煤機指令由脈沖指令改為電平指令;給煤機就地控制柜的邏輯應(yīng)保證在廠用電波動或瞬間失去恢復(fù)后,能夠在DCS控制(遠控); (3)降低給煤機停運對閉環(huán)控制系統(tǒng)的擾動,在全部給煤機瞬間失去時,邏輯設(shè)計在3+t(取1s)秒內(nèi)各種自動系統(tǒng)不切換,使故障時模擬量指令和反饋保持故障前的值。 基建機組安裝、調(diào)試注意事項1、儀表取樣管路敷設(shè) (1)冗余信號共用1個取樣點、取樣管、一次閥、排污閥,運行中無法進行單個隔

47、離檢修,同時增加了保護誤動或拒動的概率。 (2)高溫高壓測量回路取樣一次閥前的管路敷設(shè)和管材不符合行業(yè)標準,降低了取樣系統(tǒng)的可靠性。取樣一次閥,應(yīng)為兩個工藝閥門串聯(lián)連接,安裝于取樣點附近且便于運行檢修操作的場所。排污門也宜采用兩個排污門串聯(lián)連接。 (3)取樣系統(tǒng)伴熱不當,導(dǎo)致測量參數(shù)異常。 (4)管路敷設(shè)坡度應(yīng)符合DL/T 5190.5的要求,不允許出現(xiàn)可能引起積氣(測量蒸汽或液體介質(zhì)時)或積水(測量氣體介質(zhì)時)的管路彎曲,否則應(yīng)裝設(shè)排氣、排水裝置。取樣管路過長、走向存U型彎,導(dǎo)致信號測量時滯、不準。 (5)排污閥應(yīng)安裝在保溫保護箱外,并設(shè)排污槽和排污總管。 基建機組安裝、調(diào)試注意事項爐膛壓力

48、變送器安裝位置低于取樣點約15米左右,管路有多處彎頭,且中間存在U型彎,易積灰堵塞。AST油壓共用取樣管,帶保護;基建機組安裝、調(diào)試注意事項末過進出口壓力變送器排污閥及排污槽裝在保護箱內(nèi)凝結(jié)水流量一次閥安裝在保溫保護箱外;離取樣點較遠基建機組安裝、調(diào)試注意事項2、設(shè)備安裝位置 (1)現(xiàn)場設(shè)備應(yīng)有可靠的防水、防塵、防振、防高溫、防火、防腐蝕措施。 (2)執(zhí)行機構(gòu)的安裝位置應(yīng)便于檢修維護,異常情況下便于運行人員就地操作。如:磨煤機風門調(diào)節(jié)、送引風機動葉調(diào)節(jié)等執(zhí)行機構(gòu)安裝位置常常懸空,缺少操作維護平臺。 (3)現(xiàn)場設(shè)備安裝位置應(yīng)留有維護空間,機柜內(nèi)進線孔或設(shè)備出線部位不應(yīng)有雨水進入的隱患。 (4)現(xiàn)

49、場熱控設(shè)備的安裝應(yīng)考慮防振、防高溫的要求,如采用分體式執(zhí)行機構(gòu),有可靠的保溫措施、采用耐高溫產(chǎn)品防止高溫損壞。 (5)現(xiàn)場及控制臺、屏上的緊急停機停爐操作按鈕,均應(yīng)有防誤操作安全罩。 (6)熱控系統(tǒng)現(xiàn)場設(shè)備標識牌,應(yīng)通過顏色標識其重要等級。 基建機組安裝、調(diào)試注意事項3、按照火電廠熱控系統(tǒng)可靠性配置與事故預(yù)控,核查熱控主輔機保護信號冗余配置情況,系統(tǒng)功能在控制器的配置情況,冗余信號至卡件的分配情況,不符合要求及時變更整改。 基建機組安裝、調(diào)試注意事項4、大型輔助設(shè)備往往配供就地控制裝置,如風機油站控制柜、磨煤機油站控制柜等,為實現(xiàn)遠方操作及保護,這些控制裝置又與DCS 之間有大量聯(lián)系,如果送DCS 信號使用了公共線, 而且部分信號采用常閉點, 在現(xiàn)場維護作業(yè)時,因誤碰公共線,導(dǎo)致油泵停止信號誤發(fā),引起風機跳閘。因此,要求:1)考慮將所有連鎖保護功能全部進入DCS,保護信號不再通過就地控制裝置轉(zhuǎn)接;

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