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1、南海飲用水源突發(fā)性污染應(yīng)急處理系統(tǒng)的研究開發(fā)和建立目 錄前言1小試實驗2中試結(jié)果與討論4總結(jié)5中試準(zhǔn)備和調(diào)試3Company Logo無錫藍(lán)藻爆發(fā)事件Company Logo巢湖北岸的煙墩至義城沿岸,湖面上聚積了大量藍(lán)藻Company Logo昆明滇池污染嚴(yán)重暴發(fā)藍(lán)藻 Company Logo昆明滇池污染嚴(yán)重暴發(fā)藍(lán)藻Company Logo2007年7月,江蘇省沭陽縣地面水廠取水口遭受新沂河上游不明污染源污染,城區(qū)供水系統(tǒng)被迫關(guān)閉,城區(qū)20萬人斷水。截至3日22時,沭陽縣地面水廠取水口的水質(zhì)仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到取水標(biāo)準(zhǔn),城區(qū)無法正常供水。20億只田鼠“大鬧”洞庭湖每年1000起水污染事件 每天2-3起
2、 Company Logo從2001年至2004年,中國共發(fā)生水污染事故3988起,平均每年近1000起,每天2到3起。據(jù)國家環(huán)??偩纸y(tǒng)計,2006年水污染事故占全部環(huán)境污染事故總量的59%。中國有3.2億農(nóng)村人口飲水不安全,其中有5000多萬人飲用水氟、砷含量超標(biāo)。2006年,中國上報法定傳染病發(fā)病人數(shù)460.9萬,其中靠水傳播疾病的發(fā)病人數(shù)127.8萬,占27.7%。今年7月1日,中國新的生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)開始實施,水質(zhì)指標(biāo)增加到106項,而全國660多個設(shè)市城市的3000多家水廠中,能完全執(zhí)行106項檢測的,絕對不會超過10家。Company Logo1. 前 言飲用水質(zhì)直接關(guān)系到人的生
3、命與健康,是城鎮(zhèn)公共安全體系中最重要的核心安全問題。隨著生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) (GB5749-2006)的出臺對水質(zhì)要求大幅度提高,給供水企業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)。發(fā)生突發(fā)性水污染時如何保障城市飲用水水質(zhì)安全,成為供水行業(yè)所面臨的新課題。Company Logo1. 前 言開發(fā)和建立具有國內(nèi)先進(jìn)水平的應(yīng)急強化水處理技術(shù),以此作為技術(shù)儲備以應(yīng)對可能發(fā)生的水源水質(zhì)突發(fā)性污染事故,不但能夠切實保障人民群眾飲用水安全,而且能為其他城市的供水企業(yè)開展水源污染事故處理、建立“城鎮(zhèn)供水安全保障及應(yīng)急體系”提供借鑒,具有良好的社會效益。Company Logo2. 中試準(zhǔn)備和調(diào)試小試試驗回顧中試調(diào)試中試工藝裝置和流程
4、Company Logo小試試驗回顧C(jī)ompany Logo中試工藝裝置和流程Company Logo中試與水廠二期出水濁度和CODcr對比中試調(diào)試Company Logo3.中試結(jié)果與討論CompanyOrganizationSolution MuR&D MUPlanning MUINFRA MU鉻汞重金屬鉛鎘CompanyOrganizationSolution MuR&D MUPlanning MUINFRA MU有機(jī)物揮發(fā)酚苯系物油LASCompany Logo突發(fā)鉛污染應(yīng)急處理工藝研究1. 實驗方法2. 結(jié)果與討論3. 小節(jié)Company Logo實驗方法出水進(jìn)水污染物配水池混合反應(yīng)
5、池斜管沉淀池砂濾池氯堿PACPAM應(yīng)急除鉛中試流程:實驗方案:原水鉛濃度不變的情況下,綜合比較各種處理方法對鉛的應(yīng)急處理效果,以驗證小試結(jié)果。在優(yōu)化應(yīng)急處理工藝條件下,改變原水鉛濃度,考察其應(yīng)急處理能力。Company Logo結(jié)果與討論加堿PAC(mg/L) PAM(mg/L) 鉛濃度(mg/L) 濾前 濾后 1-20-0.02280.00432-50-0.00790.00043氫氧化鈉調(diào)pH9 200.40.00160.00024石灰水調(diào)pH9 200.40.00300.00035石灰乳調(diào)pH920-0.00220.00046石灰乳調(diào)pH9200.40.00110.00027石灰乳調(diào)pH1
6、0200.40.00090.0002各處理工藝中試運行結(jié)果注:原水鉛濃度為0.9872-1.1023mg/L Company Logo結(jié)果與討論預(yù)加堿強化混凝的應(yīng)急除鉛處理能力 石灰乳調(diào)pH-9.0PAC-20mg/LPAM-0.4mg/L優(yōu)化應(yīng)急處理工藝Company Logo結(jié)果與討論應(yīng)急除鉛成本分析項目單價噸水用量噸水費用備注元/噸公斤元石灰400 0.00720.00288PAC5250.020.0105液體商品PAM250000.00040.01陰離子濃硫酸6500.00460.00299總計0.02637Company Logo小節(jié)pH值是影響水中鉛的形態(tài)的重要因素,燒杯實驗除鉛的
7、最佳pH值為10.0,中試試驗pH值9和10除鉛效果相當(dāng)。權(quán)衡石灰投加量的增加、污泥量和除鉛效果,實際生產(chǎn)中pH值以9.0較為適宜。預(yù)加堿后,混凝劑和助凝劑復(fù)配能夠增強應(yīng)急除鉛的效果。最佳復(fù)配投藥量為:PAC為20mg/L,PAM為0.4mg/L。中試試驗除鉛效果較燒杯實驗結(jié)果好,石灰乳的預(yù)堿化除鉛效果較氫氧化鈉和石灰水好。在無加堿設(shè)施的情況下,PAC投加量增加至50mg/L能使鉛在濾后達(dá)標(biāo),是臨時應(yīng)急的有效措施,但會造成濾池污染。原水鉛濃度在超標(biāo)168倍以下,采取預(yù)加堿強化混凝的方法可以使濾后水中鉛穩(wěn)定達(dá)標(biāo),濾前水中鉛控制在0.03mg/L以下。Company Logo突發(fā)鎘污染應(yīng)急處理工藝
8、研究1. 實驗方法2. 結(jié)果與討論3. 小節(jié)Company Logo實驗方法出水進(jìn)水污染物配水池混合反應(yīng)池斜管沉淀池砂濾池氯堿PACPAM應(yīng)急除鎘中試流程:實驗方案:原水鎘濃度不變的情況下,綜合比較各種處理方法對鎘的應(yīng)急處理效果,以驗證小試結(jié)果。在優(yōu)化應(yīng)急處理工藝條件下,改變原水鎘濃度,考察其應(yīng)急處理能力。Company Logo結(jié)果與討論加堿PAC(mg/L) PAM(mg/L) 鎘濃度(mg/L) 濾前 濾后 1-20-0.01110.00632-50-0.00660.00223氫氧化鈉調(diào)pH9 20-0.00350.00084氫氧化鈉調(diào)pH10 20-0.00300.00075氫氧化鈉調(diào)
9、pH10200.10.00320.00046石灰乳調(diào)pH920-0.00370.00047石灰乳調(diào)pH1020-0.00400.00058石灰乳調(diào)pH10200.10.00410.0011各處理工藝中試運行結(jié)果注:原水鎘濃度為0.1723-0.2112mg/LCompany Logo結(jié)果與討論預(yù)加堿混凝的應(yīng)急除鎘處理能力 石灰乳調(diào)pH-9.0PAC-20mg/L優(yōu)化應(yīng)急處理工藝Company Logo結(jié)果與討論應(yīng)急除鎘成本分析項目單價噸水用量噸水費用備注元/噸公斤元石灰400 0.00750.003PAC5250.020.0105液體商品濃硫酸6500.00520.00338總計0.01688
10、Company Logo小節(jié)沒有應(yīng)急加堿設(shè)施的情況下,可以增加混凝劑的投加量并配合高頻度的反沖洗來應(yīng)急處理,使出水鎘達(dá)標(biāo),但是此方法濾前水不穩(wěn)定,容易污染濾池,且有出水鋁超標(biāo)的風(fēng)險。 預(yù)投加氫氧化鈉和石灰乳的除鎘效果相當(dāng)。 燒杯實驗的最佳pH值為10,中試pH值9和10對鎘的去除率相差不到0.2%。 投加助凝劑對鎘的去除沒有得到增強。 原水鎘濃度在超標(biāo)100倍以下,采取預(yù)加堿應(yīng)急除鎘可以使濾前水和濾后水中鎘穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。 Company Logo突發(fā)鉻(六價)污染應(yīng)急處理工藝研究1. 實驗方法2. 結(jié)果與討論3. 小節(jié)Company Logo實驗方法應(yīng)急除鉻中試流程:實驗方案:原水鉻濃度不變的情況
11、下,綜合比較各種處理方法對鉻的應(yīng)急處理效果,以驗證小試結(jié)果。在優(yōu)化應(yīng)急處理工藝條件下,改變原水鉻濃度,考察其應(yīng)急處理能力。出水進(jìn)水污染物配水池混合反應(yīng)池斜管沉淀池砂濾池硫酸亞鐵堿PACPAMCompany Logo結(jié)果與討論硫酸亞鐵(mg/L)加堿PAC(mg/L) PAM(mg/L) 六價鉻濃度(mg/L)總鉻濃度(mg/L) 濾前 濾后 濾前 濾后 1-20-0.664 0.6030.7440.7392-50-0.658 0.585 0.7030.698316.5-20-0.012 0.005 0.0850.017416.5氫氧化鈉pH920-0.004 0.004 0.0250.0045
12、16.5石灰乳pH920-0.004 0.004 0.0180.008616.5石灰乳pH9200.10.004 0.004 0.0150.004各處理工藝中試運行結(jié)果注:原水鉻(VI)濃度為0.694-0.770mg/L Company Logo結(jié)果與討論預(yù)加堿強化混凝的應(yīng)急除鉻處理能力 硫酸亞鐵投量1:22(Cr6+:FeSO47H20) 石灰乳調(diào)pH9.0PAC-20mg/L優(yōu)化應(yīng)急處理工藝Company Logo結(jié)果與討論應(yīng)急除鉻成本分析項目單價噸水用量噸水費用備注元/噸公斤元硫酸亞鐵3000.0880.0264以80倍污染計石灰400 0.00750.003PAC5250.020.0
13、105液體商品濃硫酸6500.00520.00325總計0.04315Company Logo小節(jié)常規(guī)處理以及強化常規(guī)處理對鉻的去除率都低于20%,處理效果不好。投加適量的硫酸亞鐵后,鉻的去除率可達(dá)89%以上。投加硫酸亞鐵后,再加入堿至pH9,可提高總Cr的去除率,并且提高出水的穩(wěn)定性。加入的堿氫氧化鈉和石灰乳對鉻的去除效果差別不大。投加助凝劑對鉻的去除效果改善不明顯。硫酸亞鐵投量少于最佳投量比時,出水鉻有超標(biāo)的風(fēng)險,而按投量比投加過量20%的硫酸亞鐵,出水鉻可達(dá)標(biāo),且出水不會殘留過量的鐵離子。原水鉻濃度在超標(biāo)80倍以下,采取硫酸亞鐵應(yīng)急除鉻可以使濾前水和濾后水中鉻穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。Company L
14、ogo突發(fā)汞污染應(yīng)急處理工藝研究1. 實驗方法2. 結(jié)果與討論3. 小節(jié)Company Logo實驗方法出水進(jìn)水污染物配水池混合反應(yīng)池斜管沉淀池砂濾池堿硫化鈉PACPAM應(yīng)急除汞中試流程:實驗方案:原水汞濃度不變的情況下,綜合比較各種處理方法對汞的應(yīng)急處理效果,以驗證小試結(jié)果。在優(yōu)化應(yīng)急處理工藝條件下,改變原水汞濃度,考察其應(yīng)急處理能力。Company Logo結(jié)果與討論處理方法結(jié)果pHNa2S(mg/L)FeSO4(mg/L)PAC(mg/L) PAM(mg/L) 汞濃度(mg/L) 濾前 濾后 1-20-0.038990.0059929-20-0.038420.009773-0.12-20
15、-0.0022030.00143490.12-20-0.005860.00203590.122020-0.004230.00188690.12-400.10.001070.000319各處理工藝中試運行結(jié)果注:原水汞濃度為0.05914-0.06375mg/LCompany Logo結(jié)果與討論預(yù)加堿強化混凝的應(yīng)急除鉛處理能力 石灰乳調(diào)pH-9.0硫化鈉投加量1:2(Hg2+:Na2S9H2O) PAC-40mg/LPAM-0.1mg/L優(yōu)化應(yīng)急處理工藝Company Logo結(jié)果與討論應(yīng)急除汞成本分析項目單價噸水用量噸水費用備注元/噸公斤元硫化鈉248000.00020.00496以100倍污
16、染計石灰400 0.00720.00288PAC5250.040.021液體商品PAM250000.00010.0025濃硫酸6500.00520.00325總計0.03459Company Logo小節(jié)常規(guī)混凝處理濾前水汞(超標(biāo)約60倍)的去除率不到30%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出標(biāo)準(zhǔn)值,濾后水去除率約為90%,但仍未達(dá)標(biāo)。預(yù)加堿調(diào)pH至9后,汞的去除效果較常規(guī)混凝處理沒有得到加強。硫化鈉單獨使用對濾前水汞的去除率為63.9%,配合預(yù)加堿至pH9后,濾前汞的去除率為90.4%,去除率提高了26.5%。強化混凝能提高硫化鈉對汞的去除率約7.8%。實驗確定的最佳藥劑方案為PAC20mg/L,PAM0.1mg/L
17、。中試運行基本和小試結(jié)果一致。采用硫化鈉沉淀聯(lián)合強化混凝應(yīng)急除汞,在汞超標(biāo)100倍以下,濾后水可達(dá)標(biāo),在汞超標(biāo)60倍以下,沉后水可達(dá)標(biāo)。Company Logo突發(fā)揮發(fā)酚污染應(yīng)急處理工藝研究1. 實驗方法2. 結(jié)果與討論3. 小節(jié)Company Logo實驗方法應(yīng)急除揮發(fā)酚中試流程:實驗方案:原水揮發(fā)酚濃度不變的情況下,綜合比較各種處理方法對揮發(fā)酚的應(yīng)急處理效果,以驗證小試結(jié)果。在優(yōu)化應(yīng)急處理工藝條件下,改變原水揮發(fā)酚濃度,考察其應(yīng)急處理能力。出水進(jìn)水污染物配水池混合反應(yīng)池斜管沉淀池砂濾池活性炭PAC活性炭吸附池Company Logo結(jié)果與討論揮發(fā)酚突發(fā)污染特征分析污染倍數(shù)濁度CODcr色度
18、嗅味感官質(zhì)量020.85.125無一般5020.86.125無一般10020.73.225無一般20020.85.725無一般40020.65.525輕微一般Company Logo結(jié)果與討論各處理工藝中試運行結(jié)果注:原水揮發(fā)酚濃度為0.168-0.173mg/LCompany Logo結(jié)果與討論預(yù)加堿強化混凝的應(yīng)急除鉛處理能力 活性炭-30mg/L吸附時間-45minPAC-20mg/L優(yōu)化應(yīng)急處理工藝Company Logo結(jié)果與討論應(yīng)急除揮發(fā)酚成本分析項目單價噸水用量噸水費用備注元/噸公斤元活性炭40000.030.12市價PAC5250.020.0105液體商品總計0.1305Comp
19、any Logo小節(jié)揮發(fā)酚突發(fā)污染具有以下特征:輕微嗅味,色度、濁度、CODcr均無明顯變化,感官上無明顯特征,且在水中殘留時間長。 約100倍揮發(fā)酚污染,常規(guī)混凝處理濾前揮發(fā)酚去除率平均為19.4%,去除率較低,濾后揮發(fā)酚可達(dá)標(biāo)。 約100倍揮發(fā)酚污染,活性炭吸附可使濾前揮發(fā)酚去除率提高到64.6%,濾后揮發(fā)酚達(dá)標(biāo)。投加活性炭30mg/L,保證吸附時間45min,可使200倍以下濾后水穩(wěn)定達(dá)標(biāo),15倍以下濾前水達(dá)標(biāo)。 Company Logo突發(fā)LAS污染應(yīng)急處理工藝研究1. 實驗方法2. 結(jié)果與討論3. 小節(jié)Company Logo實驗方法應(yīng)急除LAS中試流程:實驗方案:原水LAS濃度不變
20、的情況下,綜合比較各種處理方法對LAS的應(yīng)急處理效果,以驗證小試結(jié)果。在優(yōu)化應(yīng)急處理工藝條件下,改變原水LAS濃度,考察其應(yīng)急處理能力。出水進(jìn)水污染物配水池混合反應(yīng)池斜管沉淀池砂濾池活性炭PAC活性炭吸附池預(yù)氧化池氧化劑Company Logo結(jié)果與討論LAS突發(fā)污染特征分析污染倍數(shù)濁度CODcr色度嗅味感官質(zhì)量0(原水)18.25.125無一般520.523.630無少量泡沫1022.337.130無少量泡沫2022.742.545無較滑,少量泡沫5023.466.340無較滑,少量泡沫Company Logo結(jié)果與討論各處理工藝中試運行結(jié)果LAS濾前去除效果LAS濾后去除效果Company
21、 Logo結(jié)果與討論預(yù)加堿強化混凝的應(yīng)急除鉛處理能力 活性炭-30mg/L吸附時間-45minPAC-20mg/L優(yōu)化應(yīng)急處理工藝Company Logo結(jié)果與討論應(yīng)急除LAS成本分析項目單價噸水用量噸水費用備注元/噸公斤元活性炭40000.030.12市價PAC5250.020.0105液體商品總計0.1305Company Logo小節(jié)突發(fā)LAS污染原水,濁度、色度略有增加,CODcr增加趨勢較明顯,沒有明顯嗅味,5倍污染原水即有少量泡沫,20倍以上污染原水感官差。水中殘留時間長。 常規(guī)混凝對LAS沒有去除效果。 高錳酸鉀預(yù)氧化,可使濾前LAS去除率為21.1%,濾后LAS去除率為26.0
22、%。投加30mg/L活性炭吸附處理,濾前LAS平均去除率為74.7%,濾后LAS平均去除率為85.0%,濾后超標(biāo)約1.5倍,但是去除效果明顯較前述處理方法好。 活性炭吸附應(yīng)急處理,LAS污染在8倍以下,濾后水LAS濃度均低于0.25mg/L,濾前水LAS濃度低于0.3mg/L,均可達(dá)標(biāo)。Company Logo突發(fā)油類污染應(yīng)急處理工藝研究1. 實驗方法2. 結(jié)果與討論3. 小節(jié)Company Logo實驗方法應(yīng)急除油中試流程:實驗方案:原水油濃度不變的情況下,綜合比較各種處理方法對油的應(yīng)急處理效果,以驗證小試結(jié)果。在優(yōu)化應(yīng)急處理工藝條件下,改變原水油濃度,考察其應(yīng)急處理能力。出水進(jìn)水污染物配水
23、池混合反應(yīng)池斜管沉淀池砂濾池活性炭PAC活性炭吸附池Company Logo結(jié)果與討論油類突發(fā)污染特征分析污染倍數(shù)濁度CODcr色度嗅味感官質(zhì)量0(原水)11.35.125無一般512.15.840輕少量浮油1013.26.730輕少量浮油5017.514.645中大量浮油10020.858.950重大量浮油Company Logo結(jié)果與討論各處理工藝中試運行結(jié)果總油濾前去除效果總油濾前去除效果Company Logo結(jié)果與討論預(yù)加堿強化混凝的應(yīng)急除鉛處理能力 活性炭-30mg/L吸附時間-45minPAC-20mg/L優(yōu)化應(yīng)急處理工藝Company Logo結(jié)果與討論應(yīng)急除油成本分析項目單價
24、噸水用量噸水費用備注元/噸公斤元活性炭40000.030.12市價PAC5250.020.0105液體商品總計0.1305Company Logo小節(jié)突發(fā)油類污染原水,濁度、色度略有增加,CODcr增加趨勢較明顯,10倍污染以下有輕微嗅味,并且水面漂浮少量浮油,50倍以上污染原水嗅味較重,且水面漂浮大量浮油,感官較差。常規(guī)混凝處理濾前總油的平均去除率為39%,去除率不高,濾后總油的平均去除率為83.5%,濾后水超標(biāo)約1.6倍。PAC投加40mg/L強化常規(guī)混凝處理后,濾前總油的平均去除率為65.5%,濾后總油的平均去除率為89.5%,較未強化之前均有一定提高,雖然出水解決達(dá)標(biāo),但是嗅味明顯。投
25、加活性炭30mg/L吸附,濾前和濾后水基本達(dá)標(biāo),且無嗅味。 原水在38倍污染以下,濾后水中總油均低于0.05mg/L,可達(dá)標(biāo)。5倍污染原水應(yīng)急處理后濾前濾后水中油均可達(dá)標(biāo)。 Company Logo突發(fā)苯及苯系物污染應(yīng)急處理工藝研究1. 實驗方法2. 結(jié)果與討論3. 小節(jié)Company Logo實驗方法應(yīng)急除苯及苯系物中試流程:出水進(jìn)水污染物配水池混合反應(yīng)池斜管沉淀池砂濾池活性炭PAC活性炭吸附池Company Logo結(jié)果與討論苯及苯系物突發(fā)污染特征分析揮發(fā)性強嗅味重濃度高時,濃度隨時間變化趨勢明顯少量浮于液面上Company Logo結(jié)果與討論各處理工藝中試運行結(jié)果常規(guī)混凝(PAC20mg
26、/L)對苯及苯系物的去除效果 粉末活性炭(30mg/L)吸附對苯及苯系物的去除效果 Company Logo結(jié)果與討論除苯及苯系物應(yīng)急處理工藝 石灰乳調(diào)pH-9.0PAC-20mg/LPAM-0.4mg/L優(yōu)化應(yīng)急處理工藝Company Logo結(jié)果與討論Company Logo結(jié)果與討論Company Logo結(jié)果與討論Company Logo小節(jié)突發(fā)苯及苯系物類污染原水,濃度隨時間變化趨勢明顯,有較強的嗅味,對原水的色度改變不大。 投加粉末活性炭吸附,可增強對苯及苯系物污染原水的嗅味的去除效果。 投加活性炭30mg/L對苯、甲苯、二甲苯的處理能力約為5、2、2倍。Company LogoC
27、ompany Logo飲用水處理新技術(shù)光催化氧化技術(shù)生物活性碳技術(shù)超濾技術(shù)微濾膜技術(shù)反滲透技術(shù)鈉濾技術(shù)Company Logo光催化氧化技術(shù)對飲用水中致癌物質(zhì)特性的研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn)這些致癌物質(zhì)主要是由小相對分子質(zhì)量的有機(jī)物造成的,一般處理技術(shù)對此去除率不高,近20年發(fā)展起來的光化學(xué)催化技術(shù)對相對分子質(zhì)量小于120的有機(jī)物具有良好的去除能力。1972年,日本的Fujishima和Hoda發(fā)現(xiàn)受光照的TiO2半導(dǎo)體電極可以持續(xù)發(fā)生水的氧化還原反應(yīng);1983年,美國A.L.Pruden等人就一系列污染物的光催化作了連續(xù)報道,隨后光催氧化技術(shù)的研究推廣到金屬離子,無機(jī)物和微生物的光降解。國內(nèi)武漢大學(xué)、中國科學(xué)院感光所、中國科學(xué)院應(yīng)用化學(xué)所及清華大學(xué)等對半導(dǎo)體光催化的水處理技術(shù)作了大量研究,結(jié)
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