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文檔簡介
1、脈動水力壓力技術(shù)研究 (潞安集團余吾煤業(yè)) 一、技術(shù)原理脈動水力壓裂卸壓增透技術(shù)是在普通水力壓裂技術(shù)的基礎(chǔ)上提出的一種新的煤層卸壓增透技術(shù),是將具有一定頻率的脈動水持續(xù)注入鉆孔中,由峰值壓力與谷底壓力構(gòu)成周期性的脈動波,對煤體裂隙產(chǎn)生交變或重復荷載,逐漸使煤體出現(xiàn)疲勞損傷,促使煤層中的微小孔裂隙形成和逐漸張開,宏觀裂隙擴展聯(lián)通,最終形成新的裂隙網(wǎng)。三、技術(shù)方案1、鉆孔布置根據(jù)巷道實際情況,在S1206回風順槽距里程700m處設(shè)計兩組脈動壓裂孔和導向孔,探索適合于本煤層的導向孔間距。第一組設(shè)計導向孔與壓裂孔間距3m,第二組設(shè)計導向孔與壓裂孔間距5m。每組脈動壓裂孔壓裂影響區(qū)域根據(jù)壓裂孔兩側(cè)導向孔
2、布置而定,一般范圍為左右導向孔兩側(cè)2m以內(nèi)。為對比脈動水力壓裂效果,在距離壓裂區(qū)域15m外施工效果對比孔,兩對比孔間距5m。受巷道實際和施工條件的限制,最終脈動壓裂孔和導向孔布置如圖所示。圖1 鉆孔位置圖圖2鉆孔布置圖采用113mm的鉆頭,以40°方位角向巷幫施工鉆孔,孔深150m。脈動壓裂孔、導向孔及效果對比孔參數(shù)見表1。表1 脈動壓裂孔與導向孔參數(shù)位置類型孔徑(mm)孔深(m)傾角方位角S1206回風順槽脈動壓裂孔113150順層2°40°導向孔113150順層2°40°效果對比孔113150順層2°40°2、鉆孔封孔試
3、驗使用膠囊加套管的封孔方法。圖3高壓膠囊封孔示意圖該方法采用高壓膠囊和瓦斯抽放管相結(jié)合的方式,形成套管膠囊封孔方法。其中膠囊采用3個膠囊串聯(lián)的方式。所使用膠囊均為1.8m,常壓狀態(tài)下外徑50mm,自由狀態(tài)下最大膨脹可達到80mm,具體參數(shù)如表2所示。表2高壓膠囊參數(shù)名稱長度(m)外徑(mm)工作壓力(MPa)最大壓力(MPa)最大膨脹比(%)高壓膠囊封孔器1.85015401603、鉆孔壓裂2月2對試驗1#、試驗2#進行脈動水力壓裂,1#孔壓裂時,導向孔C1出水,2#壓裂時,返漿管出水。2月28日對2#孔返漿管注入波雷因。3月1日分別對試驗2#、C3進行脈動水力壓裂,3月2日對C2進行壓裂。3
4、月8日,對C5進行脈動水力壓裂,右側(cè)C4、C3均出水,C3至C5貫通。表3鉆孔壓裂信息表孔號封孔長度/m壓裂時間最大壓力/MPa注水量/m³注水時長/ min壓裂結(jié)果1#1650.62左側(cè)3m處導向孔出水2#2561.3512孔口返漿管漏水2#2561.4518右上方超前探測孔出水C326101.5019左側(cè)C4出水C21583.60(2次)25C3右上方0.5m處出水C52551.213右側(cè)C4、C3均出水4、壓裂后抽采效果分析(1)壓裂孔抽采效果變化圖4 試驗1#鉆孔抽采濃度及抽采純流量變化試驗1#孔于2月2日進行壓裂,導向孔C1出水后停止,2月3日開始并網(wǎng)抽采。抽采效果如圖所示
5、,在前期抽采瓦斯?jié)舛仍?%3%之間,純流量在00.004m³/min,3月2日對該孔進行管網(wǎng)整理之后,濃度和流量均有較大變化,截至3月26日,濃度在15%50%之間,純流量0.010.1 m³/min。圖5 試驗2#鉆孔抽采濃度及抽采純流量變化試驗2#孔于2月2日進行首次壓裂,由于返漿管出水結(jié)束,3月2日對其返漿管注入波雷因之后,于3月1日分別對試驗2#孔重新進行脈動水力壓裂,壓裂前抽采瓦斯?jié)舛仍谝恢痹?%8%之間,壓裂后濃度和流量均有明顯提升,抽采濃度最高達到44%,純流量最高達到0.06m³/min。圖6 C2鉆孔抽采濃度及抽采純流量變化C2于3月2日進行脈動
6、水力壓裂,距C3孔0.5m處煤幫出水后停止,壓裂之前,抽采瓦斯?jié)舛仍?%7%之間,純流量在0.010.12 m³/min之間,壓裂之后,抽采濃度最高達到80%,流量在0.050.11 m³/min之間變化。圖7 C3鉆孔抽采濃度及抽采純流量變化C3于3月1日進行壓裂,導向孔C4出水之后停止,壓裂之前抽采瓦斯?jié)舛仍?0%15%之間,純流量在0.010.03 m³/min,壓裂之后,純流量在0.030.06 m³/min,濃度在20%60%之間。圖8 C5孔抽采濃度及抽采純流量變化C5鉆孔于3月8日壓裂,最大壓力5MPa,壓裂時長13min,至右側(cè)導向孔C4
7、、C3均出水停止壓裂。壓裂結(jié)束后開始抽采。起始抽采濃度較低,后期出現(xiàn)多次起伏,最大抽采濃度達到30%,最大抽采純流量達到0.04 m³/min(2)導向孔抽采效果變化圖9 C1鉆孔抽采濃度及抽采純流量變化C1為1#孔的導向孔,2月2日1#壓裂時,C1出水,隨后并網(wǎng)抽采。濃度保持在50%90%之間,純流量在0.070.19 m³/min之間。圖10 C4孔抽采濃度及抽采純流量變化C4鉆孔作為壓裂孔C5和C3的導向孔,兩次壓裂均導致該孔出水。壓裂之后,濃度較低,流量緩慢上升,壓裂8天后由0.02m³/min升至0.06m³/min,10天后升至0.08m
8、179;/min。圖11 C6孔抽采濃度及抽采純流量變化C6鉆孔作為壓裂孔C5的導向孔,進行C5壓裂時出水。壓裂后濃度和流量有所提升,至第10天流量達到0.13m³/min,且流量保持較高水平。(3)對比效果分析選擇普通孔D1作為效果對比孔進行對比分析。圖12 壓裂孔1#、C2與普通孔D1抽采濃度對比圖13 壓裂孔1#、C2與普通孔D1抽采純量對比圖14 導向孔C1、C4與普通孔D1抽采純量對比由圖12、13、14可以看出,脈動壓裂孔及其導向孔抽采效果均高于普通孔。具體表現(xiàn)在:(1)抽采濃度高,壓裂孔和導向孔最大抽采濃度達到89%,普通孔不理想,10%左右;(2)抽采純量高,壓裂孔和導向孔最大抽采純流量達到0.11m³/min,普通孔則在0.016m³/min左右,提高近10倍;(3)瓦斯抽采衰減慢,壓裂孔和導向孔抽采瓦斯時濃度和流量出現(xiàn)多次起伏,20天時仍保持較高水平。3結(jié)論脈動壓裂孔壓裂之前抽采瓦斯?jié)舛仍?%15%之間,純流量在0.01 m³/min左右,脈動水力壓裂之后,脈動壓裂孔最大純流量達到0.12m³/mi
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