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文檔簡介

1、過熱注汽鍋爐的試驗與應(yīng)用一、過熱鍋爐簡介隨著油田稠油開發(fā)的不斷深入,沿用注濕蒸汽的常規(guī)注汽方法已不能更好地滿足稠油采收率的提高和開采新技術(shù)發(fā)展的緊迫需要。稠油的高輪次開采主要是依靠蒸汽汽化潛熱加熱原油, 蒸汽中的水分對原油產(chǎn)出無益,反而增加占據(jù)地層的孔隙體積,使采出液含水率上升,原油產(chǎn)量降低。為了大幅度提高稠油的采收率,要求注井的蒸汽品質(zhì)越高越好,當以蒸汽過熱態(tài)為最佳。常規(guī)注汽使用的蒸汽為干度為75%左右的濕飽和蒸汽,所含的水分不但攜帶的熱量低,而且會使采出液含水率上升,導致原油產(chǎn)量和采收率降低,相比而言,過熱蒸汽是對干度為100%的干飽和蒸汽繼續(xù)加熱產(chǎn)生的,其本身即為純氣體狀態(tài),具有更高的溫

2、度和壓力,攜帶有更多的熱量,對降低稠油粘度,提高原油產(chǎn)量和采收率具有更顯著的作用。中油八建公司生產(chǎn)制造的過熱注汽鍋爐,通過將濕飽和蒸汽經(jīng)過球形汽水分離器進行汽液兩相徹底分離,將分離出的蒸汽通過過熱段繼續(xù)加熱至高過熱狀態(tài),再將分離出的飽和水與過熱后的干蒸汽進行汽化混合,產(chǎn)生出高品質(zhì)的過熱蒸汽,同時將產(chǎn)生的蒸汽全部利用注井,具有出口零分離、一次性注井、熱能利用率高、節(jié)能環(huán)保的優(yōu)點。整個生產(chǎn)過程由程序控制全自動進行,保證注汽質(zhì)量,安全可靠。(一)、主要流程過熱注汽鍋爐的研發(fā)設(shè)計基于成熟的油田專用注汽鍋爐技術(shù),采用的結(jié)構(gòu)部件均經(jīng)過油田實際使用的檢驗,保證穩(wěn)定可靠。主要流程簡介:生水通過處理后,合格的軟

3、化水供到高壓泵入口端,水經(jīng)強制升壓后進入水 - 水換熱器,經(jīng)預(yù)熱后的水進入對流段, 在這里吸收熱量后再進入水 - 水換熱器作為熱源加熱給水,經(jīng)冷卻后進入輻射段的入口,水在輻射段經(jīng)加熱汽化后達到 7080%的蒸汽干度,然后進入到球形汽水分離器進行汽水分離,分離出的干蒸汽(干度 99%以上)再進入到過熱段,加熱后進入噴水減溫器,與分離出的飽和水充分混合后注入井下。與常規(guī)注汽鍋爐相比,過熱注汽鍋爐把原來鍋爐對流段的光管段改變?yōu)檫^熱段,并在原流程的基礎(chǔ)上增設(shè)了汽水分離器裝置和噴水減溫裝置。通過增設(shè)的這些裝置,可以巧妙地把含有各種鹽分的水,在汽水分離裝置中分離,并通過噴水減溫裝置排出,讓汽水分離裝置中分

4、離出的飽和蒸汽再進入過熱段受熱成為過熱蒸汽。過熱鍋爐使用的燃燒器為意大利愛諾基 ENERGY-EBR 9MNV油氣兩用型產(chǎn)品。以重油或稠油為燃料時采用介質(zhì)霧化,其額定出力、最大火焰長度、最大火焰直徑均滿足鍋爐設(shè)計負荷的要求,該燃燒器可以在燃燒過程中根據(jù)燃料結(jié)構(gòu)和組分適度調(diào)節(jié)爐膛火焰的長度和直徑,達到降低燃料單耗、節(jié)約燃料的效果。(二)、運行過程中的安全保障措施控制系統(tǒng)自動化程度高,有效保證安全運行。過熱注汽鍋爐實現(xiàn)了從啟動、點火到運行的全過程自動控制。程控全過程包括從啟動點火、水火跟蹤、輻射段出口蒸汽干度檢測、球型汽水分離器適時分離、液位保持、干度恒定、汽水混合等,實現(xiàn)設(shè)計參數(shù)的全程在線。整機

5、系統(tǒng)具備了過程監(jiān)測與控制、故障報警、故障診斷、歷史數(shù)據(jù)查詢、歷史故障查詢、數(shù)據(jù)報表自動生成。過熱鍋爐在原有普通鍋爐18 項報警的基礎(chǔ)上增設(shè)了11 項報警,并且按照安全等級分為一級報警和二級報警進行設(shè)定。一級報警 18 項,主要有:輻射段出口溫度、壓力,過熱段出口溫度、壓力高報警等。一級報警后,鍋爐自動滅火,保護鍋爐不超壓、不燒高,保證鍋爐安全運行。二級報警11 項,主要有:過熱段入口流量低報警和分離器液位高低報警等。二級報警后,不立即滅火,以警示操作人員立即進行調(diào)整,如果十分鐘內(nèi)未將運行參數(shù)調(diào)整到范圍之內(nèi)鍋爐將滅火,這樣可以保證鍋爐過熱運行平穩(wěn)。二、過熱注汽鍋爐運行情況歡喜嶺采油廠熱注45#站

6、使用的 YZG23-17.2/380-D 型過熱注汽鍋爐,為遼河油田第一臺過熱注汽鍋爐,也是國內(nèi)首臺過熱鍋爐。其由中國石油天然氣第八建設(shè)有限公司建造,鍋爐的設(shè)計蒸發(fā)量為23t/h ,工作壓力17.2MPa,蒸汽溫度 375,熱效率 88%。過熱注汽鍋爐座落于歡127 西塊,于 2008 年 10 月開始建設(shè), 2009 年5 月建成,同年 6 月 10 日 13:00 啟爐小火烘爐,次日12:00 正式啟用投注,到目前累計注汽量357 口,其中過熱運行 21 口,91079 m,累計投注井飽和運行 36 口。上述運行都是以原油作為燃料進行的。通過57 口井的實際運行來看,該過熱鍋爐運行較為平穩(wěn)

7、,確實可以生產(chǎn)出過熱蒸汽,同時也能夠保障過熱運行的安全。(一)實際運行情況統(tǒng)計過熱運行一覽表:(共 21 口井)井號投注時間運行狀況排量蒸汽出口參數(shù)溫度壓力過熱度干度73-4752009年 6月 11日12:00過熱16.534415.11.6100LH1022009 年 7 月 4 日 16:00過熱1833613.52.3100H733-202009年 7月 18日16:00過熱1835115.26.310022-1233-182009 年 8 月 1 日 10:00過熱1534815.62.910033-3075-4732009 年 8 月 13 日 9:00過熱1534414.82.2

8、10033-232009 年 9 月 3 日 16:00過熱1634314.72.810034-2334-212009年 9月 10日14:00過熱1535115.83.8100H242009年 10 月 21日 9:00過熱1833813.6310025-1233-242009年 11月 5日16:00過熱1534915.73.7100LH1022009年 11 月 27日 8:00過熱1634514.92.610033-132010年 5月 13日15:00過熱1834414.62.310034-172010年 5月 23日11:00過熱1533613.61.6100LH42010年 6月

9、 18日14:00過熱1533513.31.810034-162010年 6月 22日14:00過熱1533513.22.410026-262010 年 10 月 13 日 13:00過熱1533313.1210030-232010 年 10 月 20 日 14:00過熱15.533813.63.7100(二)過熱注汽鍋爐運行中存在的主要問題1、由于過熱注汽鍋爐水處理目前采用化學除氧,隨著藥品在減溫噴頭處的高溫析出,致使噴水減溫器噴頭發(fā)生堵塞,從啟爐至今,因處理減溫器故障累計停爐 5 次。2、過熱運行時,當過熱度達到6以上時,因噴水減溫器沖洗減溫噴頭前后的蒸汽溫度差異較大,易造成鋼圈損壞,導致

10、管線漏失,從啟爐至今,因處理注汽管線漏失停爐15 次。三、多輪次注汽井注汽效果分析在投注過熱運行的21 口油井(吞吐輪次在813 周期)中,4 口井周期未完, 3 口井油井水淹, 1 口井因井況問題轉(zhuǎn)大修,1 口井周期內(nèi)多次防汽竄關(guān)井, 1 口井防井間干擾封井, 1 口油井為長停井復產(chǎn),此11 口油井無可對比性,剩余10 口油井對比情況如下:表 110 口油井過熱注汽前后周期效果統(tǒng)計表上二周期上一周期本周期(過熱注汽)井號注汽排水周期生產(chǎn)油汽注汽排水周期生產(chǎn)油汽注汽排水周期生產(chǎn)油汽量期產(chǎn)油天數(shù)比量期產(chǎn)油天數(shù)比量期產(chǎn)油天數(shù)比備注33-23147202421410.16118463231550.2

11、7128749392850.73周期天數(shù)變長33-18165022871140.17169673341080.20153817113260.46周期天數(shù)變長34-211665213151390.791695912682100.751322613003200.98周期天數(shù)變長33-2517551915063990.861799403252180.18182936713500.37周期天數(shù)變長33-30137729341250.6898683291270.33133056242620.47周期天數(shù)變長22-12178513041420.1718082130940.021758241154810.0

12、7周期天數(shù)變長28-1916523811850.052070142464160.121506332214820.15周期天數(shù)變長34-23101732391060.241020341560.0412872751490.06周期天數(shù)變長33-161584427132560.451475174381660.30150083471220.23生產(chǎn)周期變短33-13135059531890.711488118942040.60150035621230.37生產(chǎn)周期變短10 口油井采用過熱注汽后,在注汽量不變的情況下,油井周期產(chǎn)油、油汽比較常規(guī)注汽有所上升,平均排水期有所下降。1800016000140

13、00)( 10000量8000氣注6000 4000 20000)天 16(期 14水排 12累注汽變化趨勢1530715221上二周期上一周期平均排水期13.614857末周期周期均平 108642070006000) 5000噸(4000油產(chǎn)3000累 2000 100007.9上二周期上一周期累產(chǎn)油變化趨勢65744228上二周期上一周期5565末周期8.9末周期周期周期油氣比0.500.430.450.370.400.350.28比 0.30氣 0.25油 0.20 0.150.100.050.00上二周期上一周期末周期周期例如:歡 127-33-18 井該井上二周期注汽量1650 噸

14、,排水期 2 天,周期產(chǎn)油 287 噸,生產(chǎn)天數(shù) 114 天,周期油汽比 0.17;上一周期注汽量 1696 噸,排水期 7 天,周期產(chǎn)油 334 噸,生產(chǎn)天數(shù) 108 天,周期油汽比 0.20;采用過熱注汽后,周期注汽量 1538 噸,排水期 1 天,周期產(chǎn)油 711 噸,生產(chǎn)天數(shù) 326 天,周期油汽比 0.46。33-18井上二周期生產(chǎn)曲線日產(chǎn)液日產(chǎn)油含水)25100 )天90%/(噸2080水(量70含產(chǎn)60日 1550104030520100008-7-2908-8-1808-9-708-9-2708-10-1708-11-6日期33-18井上一周期生產(chǎn)曲線日產(chǎn)液日產(chǎn)油含水25100

15、902080)70天)/1560噸%50(量1040水含產(chǎn)30日520100009-4-25 09-5-10 09-5-2509-6-9 09-6-2409-7-9 09-7-24日期)天 30/噸( 25量產(chǎn) 20日1510533-18井末周期生產(chǎn)曲線日產(chǎn)液日產(chǎn)油含水100)%90(80水含706050403020100009-8-23 09-10-12 09-12-110-1-20 10-3-11 10-4-30 10-6-19日期四、節(jié)能降耗方面1. 注汽單耗方面經(jīng)計算統(tǒng)計,過熱注汽鍋爐自投產(chǎn)以來,過熱運行時的實際平均單耗為 60.49kg/m 3;飽和運行時的平均單耗為 55.58kg

16、/m 3,相比采油廠單耗指標低 4.92 kg/m 3,累計節(jié)約燃料油約 280 噸。截止到目前,該過熱鍋爐的利用率僅為47.5%,若將其利用率增加至80%,每年預(yù)計可以節(jié)約燃料油230 噸。2. 鍋爐熱效率方面我廠技術(shù)監(jiān)督部門參照GB/T10180-2003 工業(yè)鍋爐熱工性能試驗規(guī)程和 SY/T6422-2008 石油企業(yè)節(jié)能產(chǎn)品節(jié)能效果測定標準對中油天然氣第八建設(shè)有限公司生產(chǎn)的過熱注汽鍋爐進行了現(xiàn)場測試,實測該注汽鍋爐熱效率為78.1%,于出廠設(shè)計的 88%相差較大。序名稱單 位數(shù)據(jù)來源具體數(shù)據(jù)號1設(shè)備名稱過熱注汽鍋爐2設(shè)備型號YZG23-17.2/380-D3設(shè)備生產(chǎn)廠家中國石油天然氣第

17、八建設(shè)有限公司4檢測地點歡喜嶺采油廠熱注作業(yè)一區(qū)45# 號站5檢測日期2011 .3.26給水溫度測試25.77給水壓力MPa測試15.78蒸汽溫度測試330.49蒸汽壓力MPa測試14.310蒸汽干度測試100.011給水焓kJ/kg查表122.412濕蒸汽焓kJ/kg查表2631.013蒸汽流量kg/h測試15920.014燃油溫度測試76.015燃油壓力MPa測試0.616燃油密度kg/m 3化驗930.017燃油流量L/h測試1260.018燃油熱值kJ/kg化驗43478.019燃油帶入熱kJ/h計算171879.620燃油放熱量kJ/h計算50947520.421鍋爐輸入熱kJ/h計算51119400.022鍋爐輸出熱kJ/h計算39937540.923鍋爐表面溫度測試49.024鍋爐正平衡效率計算78.125環(huán)境溫度測試-2.026排煙溫度測試194.027排煙處 CO 含量10-6測試25.028排煙處 CO2 含量測試9.529排煙處 O2 含量測試6.930過剩空氣系數(shù)計算1.431排煙損失計算10.832散熱損失計算8.033化學不完全燃燒損失計算0.034鍋爐反平衡效率計算81.2五、下一步建議1

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