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文檔簡介

1、CFB鍋爐結焦的原因分析             【摘要】循環(huán)流化床鍋爐向大型化、高參數發(fā)展已經是大勢所趨,但是大型的循環(huán)流化床鍋爐從設計、制造和運行方面都不成熟,如磨損、密封、結焦、出力達不到額定值等經常存在,只有在使用中總結經驗不斷改進。關鍵詞:循環(huán)流床鍋爐(CFB鍋爐) 原因  結焦  床溫1. 前言近年來,隨著節(jié)能減排意識的提高和國內環(huán)保法治的不斷完善,循環(huán)流化床鍋爐作為高效清潔的燃燒技術,正在向大容量、高參數方向快速發(fā)展,相繼投產了一批135MW

2、級的440T/H的循環(huán)流化床鍋爐,還有相當數量的300MW等級的1025T/H循環(huán)流化床鍋爐投入運行。在調試、運行中,不少循環(huán)流化床鍋爐發(fā)生了爐內結焦。華亭電廠的兩臺循環(huán)流化床鍋爐是東方鍋爐集團公司生產的DG480/13.73-2型,#1爐于2006年12月投入運行,#2爐于2007年4月投入運行,#1爐在投入商業(yè)生產后發(fā)生了一次大面積的非常嚴重地結焦,這次結焦是一次典型的經驗不足、設備本身特點等造成的低溫結焦,現此次爐內結焦進行探討、分析。2. 華亭電廠CFB鍋爐的設計特點華亭電廠#1、2爐是東方鍋爐集團公司在消化吸收及引進先進CFB鍋爐技術的基礎上,總結了第一、二代135150MW等級循環(huán)

3、流化床鍋爐的成功經驗,結合本公司在125MW、200MW、300MW、600MW大容量煤粉爐機組開發(fā)、設計制造方面的豐富經驗,自主研發(fā)具有自主知識產權的第三代國產135150MW等級的循環(huán)流化床鍋爐,采用床下點火,左右各二支油槍。燃料采用#0輕柴油和兩級破碎輸煤系統(tǒng),配一級給煤系統(tǒng)六臺給煤機的前墻給煤方式,并配有獨立的石灰石脫硫系統(tǒng).設計煤種為華亭煤業(yè)集團的華亭煤礦、硯北煤礦、陳家溝煤礦的原煤篩選產生的煤矸石。設計允許煤的最大粒徑為9mm,d50=1.1mm,校核煤種為灰份較大的煤矸石。設計啟動床料為石灰石顆?;驙t渣,設計煤種的特性如表一3. 結焦的原因分析3.1. 結焦的過程 &#

4、160; 2007年8月10日00:34,#1爐開始點爐,一次風量為10萬Nm*3/h(試驗臨界流化風量為9萬Nm*3/h),啟動床料為爐渣,床料厚度為650mm,床壓為6.3/5.9KPa.。03:50開始脈沖投煤,床壓為5.1/5.7KPa,一次風量為12萬Nm*3/h,密相區(qū)床溫最高點為430、平均床溫為390;04:20開始連續(xù)投煤,密相區(qū)床溫最高點為700、平均床溫為480。連續(xù)投煤后床壓開始下降,由4.9/5.1KPa至05:43降為2.9/2.9KPa,此時一次風量為15萬Nm*3/h,在這一過程中,密相區(qū)床溫最高點在950以下,應該是正常的,只是床壓有點低,床料太少。05:43

5、至06:00爐膛右側床壓開始急驟下降為1 KPa后基本保持不變,并且密相區(qū)部分床溫迅速上升,運行那臺給煤機,對應的密相區(qū)床溫超過1000,最高達1200只能用切換給煤機來控制床溫,并且床溫偏差很大;07:58至08:46,爐膛左側開始急驟下降為0.96KPa后基本保持不變,密相區(qū)床溫發(fā)生了同爐膛右側一樣的變化。由于床壓低,18:00,#1機才帶60MW的電負荷,密相區(qū)部分床溫在1000以上,最高達1200,被迫減出力來降低密相區(qū)床溫;18:50,相繼有三臺給煤機內堵滿煤跳閘,直至21:16其余三臺給煤機內堵滿煤相繼跳閘,被迫停爐,由于床壓一直顯示低,沒有啟動冷渣器排渣。11日09:00,打開人

6、孔門時才確認爐內大面積結焦,爐膛兩側人孔門被焦塊堵死,在清理焦塊時發(fā)現爐內左右兩側結焦非常嚴重,最厚達1.5m,布風板中間結焦較薄,而且松軟,爐膛四面墻壁上不同程度的粘有焦塊,落煤口基本被焦塊堵死。序類項目   符號單位數    值號別設計煤種校核煤種1燃煤成分收到基碳Car48.930.9收到基氫Har2.882.8收到基氧Oar4.326.15收到基氮Nar0.031073收到基硫Sar0.830.67收到基灰份Aar29.6448.6全水份War12.89.1干燥基無灰基揮發(fā)份Vdaf22.316.9低位發(fā)熱量Qnet,arMJ/kg18

7、.8412.042灰熔點變形溫度T112201260軟化溫度T212501280熔化溫度T312601290表   一3.2. 結焦的原因分析3.2.1. 床壓測點布置不同,造成運行人員誤判斷   華亭電廠的床壓測點布置在爐膛左右兩側墻上,并且距布風板100mm,運行人員沒有掌握床壓測點的布置特點,造成結焦程度的加劇、結焦面積的擴大。   根據床壓測點的布置位置及一些數據分析,06:00右側床壓降為1KPa后基本保持不變,密相區(qū)部分床溫在1000以上,最高達1200,這時爐膛右側已經結焦,床壓測點距布風板有一定距離,床壓測點被掩埋在焦

8、塊中,無法測到風壓,所以床壓隨結焦的程度加重而變小,如果床壓測點布置在布風板上緊貼布風板,結焦后床壓值變大;同樣08:46以后爐膛左側床壓為0.96KPa基本保持不變,爐膛左側也已經結焦。爐膛左右兩側結焦后,大量的一次風從布風板中間進入爐膛,暫時性的維持爐膛中部的流化狀態(tài),使鍋爐維系運行,但是由于持續(xù)的高床溫,爐膛中部的小焦塊被吹起落在了基本沒有一次風的爐膛左右兩側,使爐膛左右兩側的結焦加劇,最終形成一個爐內左右兩側高中間凹陷的形狀;有一少部分焦塊被吹起后,粘著在落煤口,造成給煤機堵煤跳閘。         3.2

9、.2. 煤質發(fā)生變化,致使投煤時對密相區(qū)床溫選擇不合適   根據以前多次的啟動經驗,一般密相區(qū)床溫最高點在420以上,密相區(qū)平均床溫在370以上,對應密相區(qū)高點床溫給煤機脈動投煤,所用煤質為:收到基低位發(fā)熱量基本為20MJ/kg左右,收到基揮發(fā)份為2428,啟動很順利。由于電量送出受線路限制6月26日#1爐停爐備用,停爐時煤倉煤位高,8月10日啟動時還是按照以前的經驗投煤,停爐時間長,煤質發(fā)生了很大的變化:收到基低位發(fā)熱量為16.97MJ/kg,收到基揮發(fā)份僅為16.19。煤中揮發(fā)份的析出分兩個階段:第一穩(wěn)定析出階段在500600,第二穩(wěn)定析出階段在8001000;由于煤在

10、煤倉內堆放時間較長,第一穩(wěn)定階段的揮發(fā)份的份額減少,保證了密相區(qū)床溫在低溫時穩(wěn)定升高,但是大量的煤進入爐膛沒有燃燒,隨著爐內溫度的不斷升高,在密相區(qū)床溫高點,煤的第二穩(wěn)定析出階段開始進行,高份額的揮發(fā)份和大量的焦炭參與燃燒,使密相區(qū)部分床溫迅速上升超過1000,高溫區(qū)許多煤快速熔化和沒有燃燒的煤粘接在一起,形成焦塊。清理爐內焦塊時,爐左右兩側焦塊內大部分是煤粘接在一起,又黑又硬,爐膛中部松軟的部分基本是煤,如圖一、圖二所示 。        3.2.3. 啟動床料粒徑的影響華亭電廠正常運行時入爐煤的粒徑分布大概為:813mm

11、為2.5,68mm為3,36mm為20,13mm為30,1mm以下的為45;正常運行產生的爐渣粒徑分布大概如表二所示,根據多次啟動的經驗,將正常運行產生的爐渣不做任何處理(設計啟動床料為03mm),直接作為啟動床料,收到很好的效果,但在這次啟動前將正常運行產生的爐渣進行篩分,篩去了爐渣中的大顆粒后作為啟動床料,并且將返料器內的大量細灰加入爐內。啟動床料粒徑的大小,對流化質量的好壞影響很大。床料顆粒太細,顆粒間的粘著力大,床料的密度加大,流化風量小,流化不良,容易出現溝流現象,造成結焦;流化風量大,在點爐過程中隨著床溫的不斷升高,一次風速加快,容易將大量的床料帶出爐膛,導致床壓不斷降低,床料減少

12、,爐內床料太少,不能在爐內形成正常的內循環(huán),并且床料中可燃成份大大超標,一旦遇到高溫點,發(fā)生快速結焦。從這次結焦中應證了這些情況,焦塊中基本是煤,如圖一所示。3.2.4. 鍋爐設計中存在一定缺陷煤粉爐有爐內火焰監(jiān)測裝置,能夠很好的了解爐內燃燒情況,便于運行人員調整。循環(huán)流化床鍋爐由于其燃燒原理的特殊性、復雜性,至今還沒有可利用的觀察爐內燃燒情況的裝置,只能采用最原始的在爐膛合適位置裝設觀火孔,以便運行人員了解爐內燃燒情況。華亭電廠兩臺循環(huán)流化床鍋爐沒有設計觀火孔,使運行人員無法了解爐內燃燒情況,對爐內燃燒情況的分析和判斷十分的不利,造成爐內結焦進一步擴大。合計篩上所剩渣樣的重量(g)8.0 9

13、.2 34.5 60.5 38.4 112.9 54.7 128.4 25.3 27.6 499.5 篩上所剩渣樣重量占總樣重量的百分比(%)1.60 1.84 6.90 12.10 7.68 22.58 10.925.68 5.06 5.52 表二3.2.5. 一次風量測點不準確一次風量是循環(huán)量化床鍋爐在運行中十分重要的參數,它不但關系到機組的經濟性,更重要到關系到機組的安全性。8月10日點爐前所做流化風量為9萬Nm*3/h,點爐時一次風量為10萬Nm*3/h,開始脈沖投煤時一次風量為12萬Nm*3/h,連續(xù)投煤時一次風量為15萬Nm*3/h,按照這些風量值,正常點爐是不會結焦。但是,這次結焦停爐后,一次風量仍顯示8萬Nm*3/h,焦塊清理后準備啟動,一次風量在12萬Nm*3/h,床料基本不流化,一次風量在13萬Nm*3/h時,床料才開始流化,熱工將一次風量測點校核后,一次風量在5萬Nm*3/h床料已經流化良好。要認識到一次風量的重要性,一次風量偏大,容易將床料帶出爐膛,形成空床;一次風量偏小,大顆粒的床料沉積在布風板上,引起流化不良,所以啟動前要對一次風量做準確的校核。4. 結束語   循環(huán)流化床鍋爐結焦有設計、制造、運行等多方面的因素。運行方面主要除一次風量的配比、煤質的變化、燃料粒徑的大小、床料粒徑的大小,還有返料不暢、耐磨澆注料脫落、風帽損壞等原因。

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