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1、水溶液全循環(huán)尿素節(jié)能增產(chǎn)改造的問(wèn)題探討 來(lái)源:技術(shù)部時(shí)間:2008-9-16 8:58:37 水溶液全循環(huán)尿素節(jié)能增產(chǎn)改造的問(wèn)題探討 &
2、#160; 谷慶合
3、0;山東華魯恒升化工股份有限公司 摘 要:文章介紹了雙塔節(jié)能增產(chǎn)尿素改造的工藝內(nèi)容和工藝特點(diǎn),并詳細(xì)介紹了第一套水溶液全循環(huán)尿素裝置的發(fā)行與開(kāi)車(chē)情況。 我國(guó)現(xiàn)有190多套以水溶液全循環(huán)尿素工藝建設(shè)起來(lái)的尿素裝置,這種工藝的主要特點(diǎn)是技術(shù)成熟、高壓設(shè)備少、設(shè)備能?chē)?guó)內(nèi)制造、投資相對(duì)較低等。雖然經(jīng)過(guò)了幾十年的運(yùn)行和改造,產(chǎn)品消耗有了一定的降低,但由于工藝的局限,這種尿素生產(chǎn)工藝仍是一種相對(duì)落后的工藝。在全世界都重視能源消耗和環(huán)境保護(hù)的今天,對(duì)它進(jìn)行改造是時(shí)代的要求。選擇一種工藝成熟、能耗相對(duì)較低、原
4、有設(shè)備利用較多、投資省、主要設(shè)備國(guó)內(nèi)可以制造的工藝,對(duì)它們進(jìn)行改造,是我國(guó)化工界同仁的一種共同的愿望,也是各生產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的一致要求。今天與諸位同仁就我公司“雙塔節(jié)能增產(chǎn)尿素改造工藝”的情況和出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行探討。 這種尿素改造工藝主要增加高壓圈、低壓分解循環(huán)系統(tǒng)部分設(shè)備和對(duì)蒸發(fā)系統(tǒng)的改造。憑著主尿素合成塔(低水碳比)較高的二氧化碳轉(zhuǎn)化率和汽提塔的汽提作用,使中壓系統(tǒng)的生產(chǎn)負(fù)荷大大降低,在增加生產(chǎn)能力的情況下,中壓系統(tǒng)不用改造。汽提塔的汽提氣與中壓返回的一甲液在輔尿素合成塔內(nèi)繼續(xù)合成尿素,高壓甲銨冷凝器產(chǎn)生的0.75MPa蒸汽做為低壓分解、蒸發(fā)系統(tǒng)和尿
5、素解吸系統(tǒng)的用汽。設(shè)計(jì)經(jīng)過(guò)改造后到達(dá)了氨耗575Kg/tUr、2.5MPa蒸汽260Kg/tUr、1.3MPa蒸汽750Kg/tUr、電121Kwh/tUr、循環(huán)水102m3/tUr。 我公司采用中國(guó)寰球工程公司的雙塔節(jié)能增產(chǎn)尿素改造工藝技術(shù),第一套裝置由中國(guó)寰球工程公司設(shè)計(jì),第二套裝置由公司內(nèi)部的設(shè)計(jì)公司進(jìn)行設(shè)計(jì)。第一套尿素改造裝置于2004年9月19日投料開(kāi)車(chē),一次打通流程,產(chǎn)出0.75MPaG的低壓蒸汽,主尿素合成塔也沒(méi)有出現(xiàn)超溫現(xiàn)象。然后又進(jìn)行緊張的第二套尿素裝置改造工作,第二套尿素改造裝置于2005年12月31日投料開(kāi)車(chē),一次打通流程。目
6、前兩套裝置都運(yùn)行得很好,由于CO2壓縮機(jī)和造粒系統(tǒng)不太配套,兩套裝置日產(chǎn)1750噸。相信這兩個(gè)系統(tǒng)完善以后,達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)是沒(méi)有問(wèn)題的。 1. 雙塔節(jié)能增產(chǎn)尿素改造工藝的內(nèi)容說(shuō)明 1.1 高壓圈改造 原料液氨的升壓和CO2壓縮的操作參數(shù),與水溶液全循環(huán)工藝相同,只是二氧化碳?jí)嚎s機(jī)和高壓氨泵的生產(chǎn)能力,要有相應(yīng)的增加。升壓至20MPaG的液氨,經(jīng)液氨預(yù)熱器預(yù)熱后與CO2氣一起先進(jìn)入甲銨冷凝器,利用甲銨反應(yīng)熱,副產(chǎn)0.75MPaG的低壓蒸汽,以副產(chǎn)蒸汽的壓力來(lái)控制甲銨的反應(yīng)量,保留部分氣相CO2進(jìn)入主尿素合成塔,
7、以維持主尿素合成塔的熱量平衡。為了使氨和CO2在甲銨冷凝器內(nèi)有充分的反應(yīng),在甲銨冷凝器內(nèi),加入部分中壓返回的一甲液。第一素合成塔的NH3/CO2分子比為3.33.8,H2O/CO2分子比為0.15,操作壓力20MPaG,操作溫度約為190,CO2的單程轉(zhuǎn)化率約為7274.6以上。出主尿素合成塔的物料被減壓至15.6MPaG,利用尿素合成液中的過(guò)剩氨進(jìn)行自身汽提,將部分未轉(zhuǎn)化為尿素的甲銨分解分離,合成塔氣相層取出部分氣體進(jìn)入汽提塔的下部,在汽提塔換熱管內(nèi)起到一定的汽提作用。汽提所需的熱量由2.16MPaG的飽和蒸汽提供,汽提塔出液溫度控制在195205,然后減壓至1.76MPaG,送原中壓分解系
8、統(tǒng)的預(yù)精餾塔下部。汽提塔出口氣相與經(jīng)一甲泵升壓至15.6MPaG的一甲液,一并進(jìn)入輔尿素合成塔,輔尿塔的NH3/CO2分子比約為4.6、H2O/CO2分子比為1.4,操作壓力15.6MPaG,操作溫度約為188,CO2單程轉(zhuǎn)化率約為5155。出輔尿塔的物料被減壓至1.76MPaG,送中壓分解系統(tǒng)的預(yù)分離器。加入的防腐空氣先后流經(jīng)高壓回路的甲銨冷凝器、主尿素合成塔、汽提塔、輔尿素合成塔,以充分利用加入的防腐空氣。 1.2 中壓分解循環(huán)系統(tǒng)改造 高壓系統(tǒng)改造后,由于提高了CO2轉(zhuǎn)化率并增加了汽提塔,可使原中壓分解系統(tǒng)的負(fù)
9、荷大為減輕,再加上原設(shè)計(jì)的富裕能力,便可滿足單套裝置日產(chǎn)約1000噸尿素的要求,因此中壓系統(tǒng)不需改造。 1.3 低壓分解循環(huán)系統(tǒng)改造 將原二段分解塔和二段分解加熱器根據(jù)新增能力更換或改造為新設(shè)備,且加熱蒸汽改用高壓甲銨冷凝器產(chǎn)生的低壓蒸汽。低壓循環(huán)系統(tǒng)同樣根據(jù)新增能力要求需增加一定的換熱面積,保留原二循一冷器,在其后串聯(lián)一臺(tái)新的臥式二循二冷器,而新的臥式二循二冷器設(shè)一立式特殊結(jié)構(gòu)的鼓泡吸收洗滌段,以徹底清洗回收惰性氣中的氨。在正常操作時(shí),低壓放空壓力調(diào)節(jié)閥可以完全關(guān)閉。 1.4 蒸發(fā)系統(tǒng)改造
10、60; 為了保持蒸發(fā)系統(tǒng)一段蒸發(fā)的負(fù)荷不變,在閃蒸槽后增加一套真空預(yù)濃縮系統(tǒng)。原一段蒸發(fā)熱利用段改用高壓甲銨冷凝器產(chǎn)生的低壓蒸汽加熱;原一段蒸發(fā)蒸汽加熱段可以取消或停用。中壓分解氣改引至新增加的真空預(yù)濃縮器作熱源,使尿液濃度自70濃縮到83。真空預(yù)濃縮后的尿液在真空預(yù)濃縮分離器內(nèi)分離,氣相進(jìn)入真空預(yù)濃縮表面冷凝器冷凝,不凝氣進(jìn)一段蒸發(fā)表面冷凝器。同時(shí),為了保證二段蒸發(fā)系統(tǒng)能夠滿足生產(chǎn)的要求,二段蒸發(fā)系統(tǒng)增加相應(yīng)的生產(chǎn)能力。二段蒸發(fā)出口的尿液,抽出50,通過(guò)一臺(tái)新增的尿素融熔泵(與原尿素融熔泵相鄰布置,使用同一臺(tái)備泵)送至新增的機(jī)械造粒大顆粒尿素系統(tǒng)
11、。 1.5 尿素工藝?yán)淠禾幚?#160; 新上一套低壓深度水解解吸系統(tǒng),將尿素裝置排出的工藝?yán)淠哼M(jìn)一步水解解吸,回收氨和尿素,以降低氨耗。 1.6 機(jī)械造粒大顆粒尿素系統(tǒng) 采用北京達(dá)立科科技有限公司的轉(zhuǎn)鼓流化床機(jī)械造粒技術(shù),建設(shè)一套機(jī)械造粒大顆粒尿素裝置,以滿足造粒系統(tǒng)增加生產(chǎn)能力的要求。機(jī)械造粒系統(tǒng)產(chǎn)生的廢氣,經(jīng)尾氣洗滌系統(tǒng)洗去其中所帶的尿素后放空,放空氣中的尿素粉塵含量小于30mg/m3。洗滌液濃度達(dá)到45以后,送蒸發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行蒸發(fā)。
12、1.7 增加相應(yīng)的包裝儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)。 完成上述改造后,兩套裝置的尿素生產(chǎn)能力各增加一倍,即從原來(lái)的兩套各500噸/天增至約1000噸/天;原材料和公用工程的單耗會(huì)大幅度下降,同時(shí)消除了排出廢液、廢氣對(duì)環(huán)境的污染。 2雙塔節(jié)能增產(chǎn)尿素改造工藝特點(diǎn) 2.1 采用沸水換熱管殼式甲銨冷凝器移走甲銨反應(yīng)熱,使甲銨生成反應(yīng)進(jìn)行的完全。而且,不會(huì)造成尿素合成反應(yīng)器有超溫現(xiàn)象。 2.2 合理的利用反混,使氨與二氧化碳有效的混合,從而使甲銨生成反應(yīng)在換熱管內(nèi)進(jìn)行的盡可能完全。 2.3
13、60;利用入塔物料H2O/CO2(分子比)的降低能促進(jìn)甲銨脫水反應(yīng)進(jìn)行的原理,使主尿素合成塔入口的物料H2O/CO2(分子比)降到0.10.15,來(lái)提高主尿素合成塔出口物料的CO2轉(zhuǎn)化率,使之達(dá)到74%(v)以上。 2.4 采用氨自汽提使主尿素合成塔出口進(jìn)入分解循環(huán)系統(tǒng)物料的總氨蒸出率達(dá)到44,甲銨分解率達(dá)到66%,減少了中低壓系統(tǒng)的物料循環(huán)量,提高了中低壓分解循環(huán)系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。 2.5 汽提塔的工藝氣體與中壓系統(tǒng)返回的甲銨液一起進(jìn)入輔尿素合成塔繼續(xù)合成尿素,出輔尿素合成塔物料的CO2轉(zhuǎn)化率達(dá)到55%(v)以上。一方面省去了部分返回一甲液的壓縮功,另一
14、方面減少了用于冷卻甲銨反應(yīng)熱的冷量,將這部分甲銨反應(yīng)熱用于預(yù)熱中壓返回的一甲液。 2.6 高壓甲銨冷凝器、主尿素合成塔、汽提塔與輔尿素合成塔之間完全靠壓差流動(dòng),避免了設(shè)備的立體布置,降低裝置造價(jià),方便檢修。 2.7 原生產(chǎn)裝置的高壓圈、中低壓裝置完全得到利用,設(shè)備利用率高,裝置投資降低,降低了投資風(fēng)險(xiǎn),提高投資效益。 3我公司第一套尿素改造的開(kāi)車(chē)與改造情況 我公司第一套尿素裝置改造,是按工藝單元建設(shè),并按工藝單元逐個(gè)并入系統(tǒng)的,現(xiàn)就各單元開(kāi)車(chē)情況進(jìn)行逐一匯報(bào): 3.1尿素水解解
15、吸系統(tǒng)的開(kāi)車(chē)與改造 3.1.1尿素水解解吸系統(tǒng)的開(kāi)車(chē) 為了解決尿素工藝廢水排放對(duì)環(huán)境的污染問(wèn)題,我公司首先建設(shè)了尿素水解解吸系統(tǒng)。該裝置采用了中國(guó)寰球工程公司開(kāi)發(fā)的單塔低壓水解解吸新工藝專(zhuān)利技術(shù),該技術(shù)將兩套尿素裝置解吸后排出的解吸廢液匯集在一起,采用單塔低壓水解解吸新工藝進(jìn)行水解解吸,生產(chǎn)能力為52m3/h,使處理后的工藝?yán)淠褐械陌焙湍蛩睾扛鹘抵?ppm。于2003年8月份建成,于8月14日至8月17日進(jìn)行了兩次共70小時(shí)的試車(chē),兩次試車(chē)中水解解吸氣氨和二氧化碳含量很低,而水解解吸殘液氨含量在0.45(W)左右、二氧化碳
16、在0.03(W)、尿素含量在0.02(W)至0.40(W)之間。蒸汽用量在0.4t/h1.0t/h之間,(因?yàn)?#尿素系統(tǒng)不能承受2.8t/h4.0t/h的蒸汽加入量,那樣將影響尿素蒸發(fā)系統(tǒng)的操作)。然后進(jìn)行了多次試車(chē),包括水解解吸氣相放空的試驗(yàn),只能是殘液中尿素含量分析不出,而氨含量仍在分析0.07%左右,然后宣布尿素水解解吸系統(tǒng)失敗。 3.1.2尿素水解解吸系統(tǒng)的改造 由于該裝置處理后殘液中尿素含量分析不出,我們決定利用原水解解吸塔做為水解器。對(duì)裝置進(jìn)行改造,于是2003年12月2628日對(duì)水解解吸裝置進(jìn)行加壓試壓測(cè)試,測(cè)
17、試結(jié)果見(jiàn)下表: 根據(jù)測(cè)試結(jié)果,我們對(duì)水解解吸裝置進(jìn)行了改造。在尿素水解解吸塔基礎(chǔ)上,新增加一套解吸汽提系統(tǒng);新增加的解吸汽提塔采用規(guī)整填料塔;兩套尿素的碳銨液用泵同時(shí)送新增加的解吸汽提塔;新增加的解吸汽提塔采用兩段,上段為解吸段,下段為汽提段。解吸汽提塔的解吸段應(yīng)配套設(shè)計(jì)相應(yīng)的氣相回流冷凝器、回流泵和液體換熱器。該裝置于2004年11月24日開(kāi)車(chē),殘液中的尿素和氨含量都達(dá)到了5ppm以下。 3.2 低壓分解循環(huán)系統(tǒng)和蒸發(fā)預(yù)濃縮系統(tǒng)改造的開(kāi)車(chē) 3.2.1低壓分解循環(huán)系統(tǒng)和蒸發(fā)預(yù)濃縮系統(tǒng)改造是在2003年大修期間,于11月
18、份完成的。原二段分解塔填料段由1000增加到1400,而二段分解塔分離段則沒(méi)有進(jìn)行相應(yīng)的改造,雖然開(kāi)起車(chē)來(lái)沒(méi)有問(wèn)題,但在高壓圈改造完成,加上負(fù)荷就顯現(xiàn)出了它的不足,2004年9月21日,系統(tǒng)負(fù)荷加到800噸/天,就出現(xiàn)液位穩(wěn)不住的現(xiàn)象,使后續(xù)系統(tǒng)操作出現(xiàn)困難。 3.2.2尿素二段循環(huán)系統(tǒng)原二循一冷器與原二循二冷器并聯(lián),在其后串聯(lián)一臺(tái)新的臥式二循二冷器,而新的臥式二循二冷器設(shè)一立式特殊結(jié)構(gòu)的鼓泡吸收洗滌段,以徹底清洗回收惰性氣中的氨。 原二循二冷器加水量沒(méi)有計(jì)量,臥式二循二冷器里的稀氨水進(jìn)原二循一冷器,只能吸收CO2,不能再吸收氨,造成臥式二循二冷器負(fù)荷大、惡性循環(huán),而惰洗器
19、用二表液吸收,加液量難以控制。 我們將該系統(tǒng)改造為二循一冷器加入二表液,原二循一冷器和原二循二冷器物料同進(jìn)原二循一冷分離器,臥式二循二冷器出來(lái)的氨水進(jìn)原二循二冷分離器。惰洗器吸收液仍用二循二冷分離器的稀氨水。 3.2.3尿素真空預(yù)濃縮系統(tǒng)的改造 尿素真空預(yù)濃縮系統(tǒng)于2003年11月19日,2#尿素大修后開(kāi)車(chē)投運(yùn),10:10時(shí),2#尿素蒸發(fā)系統(tǒng)進(jìn)料開(kāi)車(chē),一段蒸發(fā)過(guò)料一直不穩(wěn),造成二段蒸發(fā)溫度和過(guò)料都不穩(wěn),無(wú)法造粒,于12:50時(shí),蒸發(fā)系統(tǒng)停車(chē)熱洗。然后在尿素真空預(yù)濃縮表面冷凝器不凝氣出口的法蘭處增加一節(jié)流板,節(jié)流板上開(kāi)三個(gè)ø25的孔,14:30時(shí),蒸發(fā)系統(tǒng)
20、第二次開(kāi)車(chē)。第二次開(kāi)車(chē)過(guò)程中過(guò)料比較穩(wěn),一段蒸發(fā)真空度提起來(lái)之后,就出現(xiàn)過(guò)料不穩(wěn),一段蒸發(fā)加熱器出口溫度上升到150160,二段蒸發(fā)出現(xiàn)結(jié)晶,破真空后就出現(xiàn)二段蒸發(fā)過(guò)料量特小,而且時(shí)斷時(shí)續(xù),至16:40時(shí),蒸發(fā)系統(tǒng)不能繼續(xù)開(kāi)了,再次停車(chē)熱洗。在尿素真空預(yù)濃縮分離器下料口加盲板,甩出尿素真空預(yù)濃縮裝置,18:45時(shí),尿素蒸發(fā)系統(tǒng)重新開(kāi)車(chē)。至此尿素真空預(yù)濃縮裝置開(kāi)車(chē)失敗。 3.3導(dǎo)致尿素真空預(yù)濃縮裝置開(kāi)車(chē)失敗的原因分析 3.3.1尿素真空預(yù)濃縮系統(tǒng)的所有加熱器都是升膜式加熱器,物料從底部進(jìn)入,進(jìn)料壓差不穩(wěn)定?!爱?dāng)列管內(nèi)的物料沒(méi)有汽化時(shí),從預(yù)濃縮分離器到一段蒸發(fā)分離器要克服的壓差
21、或位差是這一段管道的阻力降,當(dāng)加熱器內(nèi)的物料被加熱,列管內(nèi)的物料汽化時(shí),列管內(nèi)物料的密度急劇下降,從預(yù)濃縮分離器到一段蒸發(fā)分離器要克服的壓差或位差急劇降低。當(dāng)預(yù)濃縮分離器的物料過(guò)完之后,列管內(nèi)沒(méi)有物料,又要靠分離器積累物料來(lái)制造位差,于是,就形成了對(duì)后系統(tǒng)一波又一波的過(guò)料與不過(guò)料,使后系統(tǒng)無(wú)法操作?!彼?,設(shè)計(jì)中就需要考慮到使液體物料始終處于管道中(不能使液位上升到預(yù)濃縮分離器中)或有足夠的生產(chǎn)負(fù)荷,才能保證后系統(tǒng)過(guò)料穩(wěn)定。 3.3.2尿素真空預(yù)濃縮系統(tǒng)的操作壓力(真空度)沒(méi)有調(diào)節(jié)手段,真空預(yù)濃縮分離器與一段蒸發(fā)分離器的位差只有0.37米,而真空預(yù)濃縮表面冷凝器與一段蒸發(fā)表面冷凝器之
22、間由一根159×4.5的管道連接,想實(shí)現(xiàn)用壓差控制過(guò)料沒(méi)有相應(yīng)的調(diào)節(jié)手段。 3.3.3我公司尿素蒸發(fā)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)本來(lái)就有一定的問(wèn)題,閃蒸槽與一段蒸發(fā)分離器之間沒(méi)有位差,生產(chǎn)過(guò)程中靠壓差來(lái)控制過(guò)料,中間增加一套真空預(yù)濃縮裝置之后,閃蒸槽與真空預(yù)濃縮分離器之間的位差變?yōu)樨?fù)的3.5米,閃蒸槽必須采用正壓操作才能保證真空預(yù)濃縮器過(guò)料,而閃蒸槽采用正壓操作又將影響真空預(yù)濃縮器的進(jìn)料溫度,進(jìn)而影響真空預(yù)濃縮器的換熱,使尿素真空預(yù)濃縮系統(tǒng)無(wú)法正常操作。改造設(shè)計(jì)中應(yīng)將閃蒸槽自21.00米層提到26.00米層上,使閃蒸槽與真空預(yù)濃縮分離器之間有一定的位差,再有一點(diǎn)壓差,就能滿足過(guò)料,閃蒸槽也可
23、以起到閃蒸作用,保證真空預(yù)濃縮器的換熱。 3.3.4 配管的問(wèn)題,閃蒸槽與真空預(yù)濃縮器之間設(shè)置一開(kāi)車(chē)切斷閥,為了便于該閥門(mén)的操作,競(jìng)將該管道設(shè)計(jì)成倒U型管。 為了解決以上問(wèn)題:我們?cè)谀蛩馗邏喝ν哆\(yùn)過(guò)程中,將閃蒸槽自21.00米層提到26.00米層上,真空預(yù)濃縮系統(tǒng)單獨(dú)設(shè)置真空系統(tǒng),理順了所有不順的管道,閃蒸槽到真空預(yù)濃縮器,真空預(yù)濃縮器到一段蒸發(fā)加熱器之間,都采用了U型管或V型管連接。經(jīng)過(guò)改造后,尿素高壓圈投運(yùn)過(guò)程中很容易就開(kāi)起來(lái)了,而且節(jié)能效果明顯。 3.4大顆粒尿素開(kāi)車(chē) 機(jī)械造粒大顆粒尿素系統(tǒng)采用北京達(dá)立科科技有限公司的轉(zhuǎn)鼓流化床機(jī)械造粒技
24、術(shù)。機(jī)械造粒系統(tǒng)產(chǎn)生的廢氣,經(jīng)尾氣洗滌系統(tǒng)洗去其中所帶的尿素后放空,放空氣中的尿素粉塵含量小于30mg/m3。洗滌液濃度達(dá)到45以后,送蒸發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行蒸發(fā)。 3.4.1大顆粒尿素開(kāi)車(chē)后發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 裝置于2004年2月23日投料開(kāi)車(chē),開(kāi)車(chē)當(dāng)日就達(dá)到了設(shè)計(jì)能力,班產(chǎn)大顆粒尿素157.5噸,而且顆粒均勻,粒子圓滑。但隨之而來(lái)的是一大堆的問(wèn)題:造粒轉(zhuǎn)鼓進(jìn)料端端封漏料嚴(yán)重、引風(fēng)機(jī)出口氣體中粉末較多、流化床底部(特別是流化床底部斜面上)結(jié)尿素粉塵嚴(yán)重、氣體洗滌器進(jìn)口堵、振動(dòng)篩篩網(wǎng)使用時(shí)間短等。 3.4.2大顆粒尿素問(wèn)題的處理方法 3.4.2.1造粒轉(zhuǎn)鼓進(jìn)料器端封漏料的
25、問(wèn)題,采用在造粒轉(zhuǎn)鼓進(jìn)料器里加一塊較大的擋板的方法,將從抄板料斗里倒在流化床的端頭上,而崩進(jìn)造粒轉(zhuǎn)鼓進(jìn)料器的尿素顆粒,重新收回造粒轉(zhuǎn)鼓,使它不進(jìn)入造粒轉(zhuǎn)鼓進(jìn)料器端封。 3.4.2.2采用將尿液噴嘴管向前移250mm,向下移30mm,使尿液噴嘴到流化床下了口距離降至280mm,噴嘴到流化床下檐的距離增加到280mm的方法,以減少尿液在到尿素顆粒料簾之前就已經(jīng)發(fā)散、發(fā)漂的量,解決引風(fēng)機(jī)氣體中粉末較多和流化床底部結(jié)尿素粉塵的問(wèn)題。雖然解決一些問(wèn)題,減少了引風(fēng)機(jī)氣體中粉末含量,也減少了流化床底部結(jié)尿素粉塵的量,但沒(méi)能徹底解決。結(jié)合山西豐喜不存在流化床底部結(jié)尿素粉塵的現(xiàn)象,說(shuō)明我們還有一些問(wèn)題沒(méi)搞清。 3.4.2.3氣體洗滌器進(jìn)口堵的問(wèn)題是氣體流動(dòng)方向的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)將氣體從切線方向進(jìn)入改為從頂部進(jìn)入,問(wèn)題基本解決了。 3.4.2.4振動(dòng)篩篩網(wǎng)使用時(shí)間短的問(wèn)題是篩網(wǎng)材料質(zhì)量的問(wèn)題,廠家更換了篩網(wǎng)材料,問(wèn)題基本解決了,篩網(wǎng)可用一個(gè)多月了。 3.5尿素高壓圈改造系統(tǒng) 3.5.1尿素高壓圈改造的開(kāi)車(chē)情況 尿素高壓圈改造項(xiàng)目是整個(gè)尿素改造的總成套,它考驗(yàn)著裝置的每個(gè)單元。該項(xiàng)目我們的重視程度最高,投入的精力也最大,所以,該項(xiàng)目開(kāi)的也最順利。2004年9月19日投料開(kāi)車(chē),一次打通流程,
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