空壓機(jī)安全運(yùn)行的技術(shù)保障_第1頁
空壓機(jī)安全運(yùn)行的技術(shù)保障_第2頁
空壓機(jī)安全運(yùn)行的技術(shù)保障_第3頁
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文檔簡介

1、空壓機(jī)安全運(yùn)行的技術(shù)保障空壓機(jī)擔(dān)負(fù)著全礦風(fēng)動(dòng)機(jī)械的動(dòng)力供給任務(wù),同時(shí)它又是一種能耗較 大的設(shè)備。但是,在空壓機(jī)的運(yùn)行過程中,往往由于冷卻換熱效果不 好,導(dǎo)致空壓機(jī)實(shí)際運(yùn)行時(shí)間較短,機(jī)器停車與啟動(dòng)頻繁,無法達(dá)到 高效安全運(yùn)行的要求。近年來,隨著煤礦生產(chǎn)任務(wù)的加重以及空壓機(jī) 服務(wù)年限的延長,礦用空壓機(jī)系統(tǒng)時(shí)常發(fā)生重大事故,如徐州某礦 4# 機(jī)組的H級氣缸排氣室爆炸、恩口煤礦一號井的空壓機(jī)積碳爆炸事故 等,造成人員傷亡及重大經(jīng)濟(jì)損失。1 空壓機(jī)故障原因分析1.1 故障類型空壓機(jī)主要有以下 6 種故障類型: 排氣量不足; 壓力不正常; 不能啟動(dòng); 溫度異常; 燃燒; 爆炸。其中第 、 種情 況是由于零

2、件磨損導(dǎo)致空壓機(jī)各配合間隙的變化而引起的。第 種情 況主要是由于空壓機(jī)的監(jiān)探裝置失靈而引起的。第 種情況主要是冷 卻系統(tǒng)故障導(dǎo)致的, 而溫度異常又是引起機(jī)組燃燒或爆炸的直接原因。 本文將 、 、3 種情況綜合在一起加以討論。1.2 故障原因 引起空壓機(jī)故障的原因很多,既有設(shè)計(jì)制造上的原因,也有操作維護(hù) 及管理上的原因。本文將著重討論引起空壓機(jī)溫度異常、燃燒及爆炸 的原因。1.2.1 空氣進(jìn)入冷卻系統(tǒng)空氣進(jìn)入冷卻系統(tǒng)將引起空壓機(jī)故障。空壓機(jī)運(yùn)行時(shí)若有空氣串入冷 卻水系統(tǒng)中,將使空壓機(jī)因冷卻不良,溫度升高而引發(fā)事故。1.2.2 冷卻系統(tǒng)結(jié)垢冷卻系統(tǒng)結(jié)垢將引起空壓機(jī)故障。冷卻系統(tǒng)結(jié)垢,使冷卻水不能有

3、效 地與氣缸進(jìn)行換熱,導(dǎo)致氣缸運(yùn)行溫度升高而引發(fā)事故。據(jù)調(diào)查,造 成空壓機(jī)冷卻效果不好的原因,一是冷卻系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)存在著設(shè)計(jì)制造 的缺陷; 二是冷卻水質(zhì)差, 硬度高且存在雜質(zhì), 結(jié)垢也是不可避免的 這是因?yàn)槔鋮s水在運(yùn)行過程中,當(dāng)經(jīng)過換熱器時(shí),重碳酸根分解失去 平衡,碳酸根離子濃度增加,與水中鈣離子生成碳酸鈣。碳酸鈣的溶 解度較低,在設(shè)備受熱表面沉積,形成水垢。由于水垢的導(dǎo)熱系數(shù)低 (僅為鋼材的 4.0%左右),隨著垢層的加厚,冷 卻水管的水流通徑變小,造成空壓機(jī)冷卻水與氣缸體之間的換熱效率 大大降低,進(jìn)一步加劇垢層的生長。而空壓機(jī)冷卻系統(tǒng)一旦結(jié)垢將會(huì) 嚴(yán)重威脅空壓機(jī)的安全運(yùn)行,首先,垢層部分會(huì)形

4、成貧氧區(qū),與冷卻 系統(tǒng)中的金屬產(chǎn)生氧濃差電池效應(yīng),引起電化學(xué)腐蝕;其次,垢層內(nèi) 部造成嫌氧條件, 給硫酸鹽還原菌創(chuàng)造生長條件, 并加速垢層的生長 垢層的存在將影響空壓機(jī)效率的提高,造成空壓機(jī)能耗的增加,嚴(yán)重 者將引起空壓機(jī)著火、爆炸等重大事故,造成人員傷亡及巨大經(jīng)濟(jì)損 失。1.2.3 機(jī)組系統(tǒng)積碳機(jī)組系統(tǒng)積碳將引起空壓機(jī)故障。維護(hù)良好的空壓機(jī)組只形成輕微的 積碳,輕微的積碳不會(huì)影響空壓機(jī)的安全運(yùn)行。嚴(yán)重的積碳在高溫狀 態(tài)下將導(dǎo)致空壓機(jī)著火燃燒,甚至爆炸。積碳的形成主要與以下因素 有關(guān)。1)機(jī)房附近空氣不干凈和空氣過濾不合要求2)潤滑油供給過量,則易形成積碳。3)供氣系統(tǒng)存在鐵或氧化微粒等催化劑

5、,加速潤滑油的氧化。(4)空壓機(jī)在運(yùn)行過程的污水污油沉積在后冷卻器及儲(chǔ)氣罐底部,由 于排放不及時(shí),污油被高溫蒸發(fā),也易形成積碳。(5)冷卻系統(tǒng)工作異常,冷卻管路、冷卻器、氣缸水套結(jié)垢,冷卻效 果差,氣缸高溫運(yùn)行引起潤滑油溫度過高,形成積碳。由于積碳本身易燃易爆,此時(shí)若遇積碳自燃、油質(zhì)劣化閃點(diǎn)降低、排氣管或氣缸等溫度過高或受機(jī)械沖擊、氣流中硬質(zhì)顆粒在運(yùn)動(dòng)中沖擊 或碰撞、靜電積聚等,都能引起空壓機(jī)系統(tǒng)燃燒,甚至爆炸。2 技術(shù)措施2.1 避免空氣進(jìn)入冷卻系統(tǒng)為防止空氣進(jìn)入冷卻系統(tǒng), 可在冷卻水出水管線上安裝一個(gè)水表外殼, 一時(shí)有空氣串入冷卻系統(tǒng),就會(huì)在表鏡上看到許多氣泡,以便及時(shí)發(fā) 現(xiàn)故障,并進(jìn)行處

6、理。2.2 避免冷卻系統(tǒng)結(jié)垢 冷卻系統(tǒng)結(jié)垢是空壓機(jī)故障的主要原因。為了解決這一問題,國內(nèi)外許多學(xué)者進(jìn)行了大量的研究工作,并取得了一些研究成果。主要是:(1)加強(qiáng)冷卻水水質(zhì)的監(jiān)控與管理。(2)對冷卻器進(jìn)行技術(shù)改造。有資料表明,使用銅制波紋管冷卻器芯 效果較好。(3)定期對空壓機(jī)進(jìn)行清洗(除垢) 。除垢方法包括是機(jī)械除垢法和化學(xué)除垢法很難清除干凈,所以,目前的除垢方法以化學(xué)垢法為主。2.3 避免形成積碳為了防止積碳的形成,應(yīng)采取以下技術(shù)措施:(1)改善機(jī)房周圍的環(huán)境,保持空氣干凈清潔。(2)正確選擇潤滑油,建立完善的空壓機(jī)潤滑油采購、檢驗(yàn)、驗(yàn)收管 理制度。3)確定合適的供油量。若潤滑油供給過多,則

7、易形成積碳。然而也不能過少,供油過少,氣缸潤滑不良,容易燒缸 (4)建立經(jīng)檢查和清除積碳為主的小修周期。(5)將普通塑料排氣管改為抗靜電塑料管,并對管路可靠接地,以防 止產(chǎn)生靜電。(6)加強(qiáng)管理,嚴(yán)格工藝紀(jì)律,加強(qiáng)操作維修人員的技術(shù)培訓(xùn)和思想 教育。3 循環(huán)水阻垢新技術(shù)化學(xué)除垢在工業(yè)上的應(yīng)用已比較普遍。盡管國內(nèi)化學(xué)除垢的研究和應(yīng) 用起步較晚,但是經(jīng)過有關(guān)單位不懈努力,已取得了許多研究成果, 并且對一般工業(yè)循環(huán)水系統(tǒng)中的一些常用換熱設(shè)備,開發(fā)了相應(yīng)的化 學(xué)除垢工藝。然而,對于煤礦空壓機(jī)系統(tǒng)的除垢,目前尚缺乏成熟的 工藝。其原因主要是: 煤礦空壓機(jī)循環(huán)水系統(tǒng)與一般工業(yè)循環(huán)水系 統(tǒng)相比有其特殊性,其

8、結(jié)垢機(jī)理較為復(fù)雜; 空壓機(jī)氣缸水套的結(jié)構(gòu) 比較復(fù)雜,一般的化學(xué)除垢工藝不能徹底清除其中的水垢。我國煤礦空壓機(jī)系統(tǒng)采用敞開式循環(huán)水冷卻方式,冷卻系統(tǒng)主要由換 熱器(包括中間冷卻器、氣缸水套、潤滑油冷卻器) 、管道和冷卻塔等 組成。敞開式冷卻系統(tǒng)使得空氣中的氧大量進(jìn)入循環(huán)水中而成為水果 中的溶解氧,進(jìn)而引起金屬基體銹蝕;系統(tǒng)中還有滋生的微生物以及 生產(chǎn)過程中物料的泄漏所形成的污垢等。另外,空壓機(jī)周圍的工作環(huán) 境惡劣,如空氣中大量漂浮的煤粉等也是引起空壓機(jī)故障的原因。研究表明,煤礦穿梭壓機(jī)循環(huán)水成垢的主要成分為碳酸鈣。它們首先 在金屬表面上的一些地方沉積出原始的結(jié)晶坯,并逐漸經(jīng)結(jié)晶坯為核 心,增長、

9、發(fā)展、慢慢變?yōu)轭w粒并互相聚附形成結(jié)晶的絮團(tuán)。這種固 相沉積物的生成速度與水溫和水中含鹽濃度以及水中其它雜質(zhì)的存在 有關(guān)??諌簷C(jī)冷卻塔中滋生的藻類能分泌出粘液,其粘液能積聚無機(jī) 物,如泥沙,F(xiàn)e2O3 SiO2等固體形成軟泥或生物粘泥。空壓機(jī)工作過 程中,并與空氣冷凝水一道由排氣閥排出,形成含油廢水中的油份有 三種存在形式,即浮油、分散油和乳化油,其中以浮油為主。在以上 諸因素的共同作用下,空壓機(jī)冷卻系統(tǒng)極易結(jié)垢??諌貉h(huán)水阻垢是徹底解決空壓機(jī)結(jié)垢的有效措施,其方法就是針對 煤礦空壓機(jī)循環(huán)水系統(tǒng)的特點(diǎn),確定合適的化學(xué)藥劑,以阻止或減緩 氣缸水套和冷卻器芯子等部件生成水垢。為了有效地控制污垢沉積,

10、 應(yīng)按以下原則確定阻垢劑配方:控制循環(huán)水中顆粒與顆粒之間的吸引 力;控制循環(huán)水中顆粒沉降速度,阻止污垢晶體的增長;控制污垢晶體發(fā)育,使污垢晶體發(fā)生畸變,從而達(dá)到抑制結(jié)垢的目的一般工業(yè)循環(huán)水中使用的阻垢劑種類很多,作用機(jī)理各不相同。常用 的阻垢劑有:有機(jī)膦酸鹽,如 ATMP、HEDR EDTMR PBTCA等; 磷酸酯,如多元醇磷酸酯; 聚磷酸鹽,如三聚磷酸鈉、六偏磷酸 鈉;聚羧酸,如聚烯酸、聚馬來酸、丙烯酸等;木質(zhì)素磺酸鈉等。經(jīng)過作者多次試驗(yàn),確定了以聚丙烯酸鈉為主要成分,以乙二胺四甲 叉膦酸及緩蝕劑為輔劑的藥劑配方。 經(jīng)實(shí)驗(yàn)室模擬試驗(yàn)及工業(yè)性試驗(yàn), 取得了良好的效果。 掛片監(jiān)測顯示, 其腐蝕率由原來的 0.1539mm/a 降 至0.1160mm/a,低于工業(yè)循環(huán)水腐蝕控制指標(biāo)(0.125mm/a)。實(shí)測顯 示,污垢熱阻值控制指標(biāo)(2

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