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文檔簡介
1、 芻議電廠除鹽水中斷的原因及預(yù)防措施 李斯亮劉高熊鑫摘 要:除鹽工作是核電廠的主要任務(wù)之一,現(xiàn)階段我國多個電廠均使用自然水或者工程水作為發(fā)電水,含鹽量較高。除鹽的過程容易受到多種因素的影響導(dǎo)致除鹽中斷。文章就這一問題進(jìn)行了具體的分析,指出了遠(yuǎn)傳數(shù)據(jù)的不準(zhǔn)確,現(xiàn)場水位計卡澀,監(jiān)督不嚴(yán)等問題造成的除鹽中斷原因,并給出了必要的預(yù)防措施。關(guān)鍵詞:核電廠 除鹽水中斷 原因 預(yù)防措施:tm6 :a :1672-3791(2017)02(b)-0079-02基于電廠除鹽工作的重要性,文章以某電廠的污水除鹽過程為例,分析了其除鹽中斷的原因。該廠所用污水處理機
2、器、活性炭過濾器,并且配有其他除鹽裝置,主要任務(wù)是完成發(fā)電用水的處理,除鹽是其主要工作之一。1 案例分析除水中斷對電廠的運行造成嚴(yán)重影響,一般核電廠在發(fā)電水處理之前都要進(jìn)行檢查,確保設(shè)備無問題之后才能啟動。同時,要保證設(shè)備的運行符合相關(guān)要求。但在現(xiàn)實的除鹽過程中,依然有中斷的現(xiàn)象產(chǎn)生。為了分析其原因,我們以某電廠的除鹽中斷為具體的案例分析,該廠在除鹽的過程中,2#設(shè)備發(fā)生除鹽中斷,其他水箱均保持在45 m的液位,并未造成影響。但2#鹽水箱除鹽中斷,檢查發(fā)現(xiàn),控制2#鹽水箱的電流在停止除鹽期間急速下降。通過對整個供水系統(tǒng)進(jìn)行檢查,只發(fā)現(xiàn)2#水箱的問題。其他水箱電流和流量均保持正常,提示由于局部電
3、源故障導(dǎo)致的除鹽中斷,但不排除其他原因。該次檢查中還發(fā)現(xiàn)2#箱出現(xiàn)異常振動聲音,水箱頂端被卡住,這是導(dǎo)致除鹽水位低于水泵口的主要原因。經(jīng)過檢查分析原因后,我們對其進(jìn)行及時的檢修和補水處理,使其正?;謴?fù)運行,并將其具體的原因和其他可能造成除鹽中斷的原因記錄如下,對電廠除鹽水的安全穩(wěn)定做出保障。2 除鹽水中斷原因分析2.1 事故發(fā)生前運行參數(shù)我們對事故運行前的參數(shù)進(jìn)行了查找,并對事故發(fā)生后的參數(shù)按照可能引起故障的順序進(jìn)行了測量。重點測量了除鹽水量、鍋爐載荷和除鹽水流量。隨后,我們進(jìn)行了一期除鹽水流量驗證,目的在于初步找出引起除鹽中斷的原因。但從1#鍋爐觀察結(jié)果來看,并未發(fā)生過載現(xiàn)象,電流等參數(shù)也保
4、持正常。而2#鍋爐出水箱的確存在著流量差,所檢測出的流量差為107.25 t/h,1#機凝結(jié)水量為60 t,高低壓除氧器用汽量大約30 t/h左右,說明與污水排放的安排無關(guān)。但存在一個問題就是鹽水車間計量儀表的計量存在誤差,并且誤差范圍已經(jīng)達(dá)到可以引起故障的程度。為了更快速地找到原因,我們對在崗人員進(jìn)行了詢問,得知除鹽水管存在計量不準(zhǔn)現(xiàn)象,尤其是流量小于100 t/h以下時,并且鍋爐房當(dāng)時已經(jīng)發(fā)現(xiàn)流量低于20 t/h,但并沒有做出正確反應(yīng),因此,導(dǎo)致的故障。按照同樣的方法,對二期除鹽水流量進(jìn)行驗證。結(jié)果顯示3#爐負(fù)荷也未發(fā)生較大變化,除鹽水泵出口的流量與鍋爐之間存在一定的流量差,但沒有影響其除
5、鹽水平,根據(jù)除鹽水管的計量誤差分析,3#鍋爐和除鹽水設(shè)備運行正常。減溫器的運行流量保持在10 t/h左右,排污安排未出現(xiàn)問題,儀表按照248 t/h來計算。因此,可以明確判斷,問題出現(xiàn)在2期2#除鹽水箱,具有原因為操作不當(dāng)導(dǎo)致的水箱被卡,水位下降至低于水泵出水口高度,導(dǎo)致電流迅速下降,造成除鹽中斷,我們對液位進(jìn)行查找和計算來驗證這一原因。2.2 液位計算液位的計算方法主要是采用整體上的除鹽產(chǎn)量-外供量,可以得到鍋爐所需用水量這一公式。對液位進(jìn)行計算可以更精確地查找出現(xiàn)故障的原因,并且可以增加適量補給水來解決問題。但計算需要一定的條件,根據(jù)檢查,該次故障發(fā)生3 h后,二期鹽水水位從45%降至30
6、%,一期補水后水位達(dá)到5.3 m,3#除鹽水箱液位:h。另外對2#水箱補水3 h后,水位達(dá)到9.5 m,3#除鹽水箱液位: h。我們通過對3個水箱的除鹽計算得到最終的結(jié)果。根據(jù)上文的公式可以得到:540×3+h×100+5.3×80×2=98×3+248×3+188×3+1.5×100+9.5×80×2,并得到結(jié)果h=8.04 m,h=6.54 m,說明當(dāng)時2#除鹽水箱的水位下降了6.54 m,該次出現(xiàn)除鹽中斷可排除設(shè)備性能原因,主要原因在于操作人員的不認(rèn)真導(dǎo)致未及時發(fā)現(xiàn)異常狀況。2.3 具體原
7、因2#水箱監(jiān)督人員工作期間未能認(rèn)真負(fù)責(zé),鹽水箱已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的水位下降,甚至已經(jīng)造成了電流的急速下降,但工作人員并未發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致最終除鹽工作終止。并且在當(dāng)班期間,監(jiān)管人員和直接操作人員均未能發(fā)現(xiàn)鹽水箱和假指示燈異?,F(xiàn)象。電流的瞬間變化提示了工作人員,其中該廠的plc中液位經(jīng)常出現(xiàn)假指示現(xiàn)象,因此,也影響了當(dāng)時工作人員的判斷,一方面提示電廠對其設(shè)備進(jìn)行檢查和維修,一方面工作人員未能對細(xì)微的故障進(jìn)行及時上報,工廠缺乏必要的解決措施,因此導(dǎo)致故障的發(fā)生。核電廠管理人員對此事件要負(fù)有一定的責(zé)任,管理人員應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)假水位現(xiàn)象,并且企業(yè)應(yīng)出臺相關(guān)的措施,在技術(shù)上要負(fù)責(zé)工作人員的培訓(xùn),但很明顯,到事故發(fā)生之間
8、,該廠管理人員并未做到這一點。3 處理意見和預(yù)防措施該廠對以經(jīng)出現(xiàn)的這一問題進(jìn)行了處理,及時調(diào)整了plc的假液位問題,并且解決了水箱的假液位問題,對責(zé)任單位期限進(jìn)行了修改。從技術(shù)和管理上,提出了全新的除鹽水工作方案,對以往的制度進(jìn)行了完善,并加大監(jiān)管力度,要求車間人員記住教訓(xùn),并在以后的工作中認(rèn)真負(fù)責(zé),重點觀察水箱液位和電流變化,包括核對plc液位的偏差。該廠檢查出現(xiàn)了液位卡澀問題,并對其進(jìn)行了核對,解決了漂浮卡涉問題,并要求工作人員要注意此類問題的發(fā)生。其次為了完成除鹽水互補,預(yù)防某一水箱停止除鹽影響整體除鹽,將一二期除鹽水母管進(jìn)行連接。要求技術(shù)人員每天進(jìn)行plc的記錄,及時查找出現(xiàn)的原因。技術(shù)人員還應(yīng)熟知工藝參數(shù)的數(shù)值或范圍,正確判斷影響或者易出現(xiàn)故障的原因。工廠要認(rèn)識到問題的嚴(yán)重性,對工作人員和管理人員進(jìn)行定期的統(tǒng)一培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括崗位職工的基本技術(shù)能力、管理人員的監(jiān)察、工作責(zé)任心等。4 結(jié)語除鹽工作是核電廠獲得發(fā)電用水的主要手段,是現(xiàn)代社會節(jié)能的必然要求。在除鹽過程中,由于工作上的疏忽容易導(dǎo)致鹽水箱水位降低,最終造成除鹽中斷,影響除鹽效率。筆者結(jié)合該廠的除鹽中斷經(jīng)驗,認(rèn)真分析了除鹽工作中的中斷過程和原因,并且給出了管理上、技術(shù)上的處理措施。工廠應(yīng)增加對除鹽過程的管理,以防止類似事情的發(fā)生。參考文獻(xiàn)1 李洪濤,馬付明,
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