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文檔簡介

1、淺析110kv變電站主變減容 摘要:濟南裕興化工有限責任公司2008年異地搬遷后,自2009年底110kv變電站運行以來發(fā)現(xiàn),實際用電負荷與設計預期負荷存在較大偏差,需進行節(jié)能改造,因此對變電站主變減容,從而提高變壓器的利用率并且降低電費支出。提出三種改造方案,經(jīng)分析確定選用第二種方案,主變減容改造完成后經(jīng)濟效益可觀。 關(guān)鍵詞:110kv變電站;變壓器;主變減容;節(jié)能改造;用電負荷;設計預期負荷 a tm63 1009-2374(2016)02-0128-02 doi:10.13535/ki.11-4406/n.2016.02.062 1 基本情況 1.1 企業(yè)概況 濟南裕興化工有限責任公司建

2、于1919年,是國家重要的無機化工生產(chǎn)企業(yè),2008年搬遷至新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū),2009年底正式投產(chǎn)運行。公司生產(chǎn)區(qū)占地千余畝,現(xiàn)有員工千余人,擁有年產(chǎn)10萬噸金紅石鈦白粉生產(chǎn)裝置、年產(chǎn)30萬噸硫磺制酸裝置、375噸/小時中溫中壓循環(huán)流化床鍋爐裝置以及水處理、廢酸濃縮處理等 裝置。 自2013年以來,公司處于建廠以來最困難的經(jīng)濟時期,企業(yè)生產(chǎn)日漸虧損,如果企業(yè)停產(chǎn),就會失去主打產(chǎn)品的市場,有可能永久停產(chǎn)。2014年,公司進行了多次大型協(xié)調(diào)會議,從各方面綜合考慮,制定措施,防止企業(yè)停產(chǎn)。目前,采取的部分措施如下:一是申請政府支持,暫?;蜓雍笾Ц陡黝惪铐?;二是與主要原材料、備件等供貨商進行協(xié)商,在延期

3、支付款項的情況下,以“一損俱損”為理由,大幅度壓低各種材料備件價格;三是由政府主導,電力、天然氣、自來水等部門進行支持;四是開展內(nèi)部節(jié)能降耗,爭取盡快使企業(yè)扭虧 為盈。 1.2 供電基本情況 110kv裕興變電站于2009年底正式投入運行。變電站有110kv進線兩條,1#進線為康裕線,2#進線為康孟線;雙母線內(nèi)橋接線方式;電壓等級為110kv/10kv。變電站正常運行時由1#進線康裕線供電,2#進線康孟線為備用,內(nèi)橋104開關(guān)處于熱備用狀態(tài),若1#進線康裕線故障跳閘,內(nèi)橋104開關(guān)自動合閘,轉(zhuǎn)由2#進線康孟線供電。即變電站運行方式為110kv康裕線帶變電站110kv 母線、#1主變帶全站負荷、

4、110kv康孟線熱備用,母聯(lián)備自投投入。 變電站設有50000kva有載調(diào)壓變壓器一臺,兩段10kv母線由段帶段運行,設有10kv高壓開關(guān)柜48臺,接地變壓器2臺,高壓電容器無功補償裝置4套。變電站高壓開關(guān)柜通過10kv電壓等級向公司內(nèi)各生產(chǎn)線供電。公司共有4個10kv開關(guān)站、17個10kv/380v配電室。 2 節(jié)能改造必要性分析 2.1 負荷預計 濟南裕興化工有限責任公司自投產(chǎn)運行以來發(fā)現(xiàn)實際用電負荷與設計預期負荷存在偏差較大,急需進行節(jié)能改造。根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)能力預計最大用電負荷為22.8mw。負荷分配如下:一是1#開關(guān)站(鈦白a線、鈦白b線)6.5mw;二是2#開關(guān)站(鈦白c線、循環(huán)水污水

5、)9.5mw;三是3#開關(guān)站(制酸)3mw;四是4#開關(guān)站(鍋爐)3.8mw。 濟南裕興化工有限責任公司4.5兆瓦硫酸余熱發(fā)電項目方案已經(jīng)批復,該項目于2015年初開始建設,預計2015年底前投產(chǎn)運行。 2.2 存在問題 2.2.1 供電系統(tǒng)存在安全隱患。濟南裕興化工有限責任公司屬于一級供電負荷:供電中斷后,會帶來爆炸、火災等嚴重后果,可能造成人身傷亡,主要設備損壞且難以盡快修復,給企業(yè)造成巨大經(jīng)濟損失。一級供電負荷,應由雙電源供電,目前,變電站有2條110kv進線,原來規(guī)劃2臺50000kva主變,但自2009年1#主變投運后,發(fā)現(xiàn)預計負荷與實際負荷存在嚴重偏差:預計最大負荷8萬千瓦,實際歷

6、史最高負荷僅為2.2萬千瓦,為減少基本電費支出,2#主變一直未建。但一臺主變運行存在安全隱患,變壓器故障會引起全站停電,從而造成全廠停產(chǎn),嚴重影響公司安全生產(chǎn)。 2.2.2 基本電費高。公司應執(zhí)行35110kv大工業(yè)兩部制電價。大工業(yè)兩部制電價電費由電度電費、基本電費、力率調(diào)整電費、基金附加四部分構(gòu)成?;倦娰M目前收費標準為28元/kva。因此,根據(jù)實際負荷合理選擇主變?nèi)萘?,提高主變負載率是降低電費的重要途徑。目前,公司1#主變?nèi)萘繛?0000kva,每月基本電費為528=140萬元。但是2014年全年用電量為1.06億千瓦時,最大用電負荷2.2萬千瓦,主變平均負載率僅為23%,遠低于70%的

7、經(jīng)濟運行負載率,實際用電負荷與主變?nèi)萘坎黄ヅ?,致使基本電費負擔過重,用電成本 增加。 2.2.3 變壓器損耗高。由于變壓器負載率過低,造成變壓器空載損耗過大,能耗增大,也加重電費負擔。 3 節(jié)能改造方案及分析 根據(jù)上述存在問題,供電系統(tǒng)改造應同時考慮以下三點:一是實際用電情況,2009年投產(chǎn)以來,110千伏變電站主變負載率一直保持較低水平,歷史最高負荷為2.2萬千瓦;二是現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)劃發(fā)展情況,現(xiàn)有預計最大用電負荷為2.28萬千瓦;三是自備電廠建設情況,硫酸4.5兆瓦余熱發(fā)電項目預計2015年底投產(chǎn)。 根據(jù)以上實際用電情況、用電預測、自備電廠建設情況,預計25000kva主變?nèi)萘靠梢詽M足正常生產(chǎn)

8、需求。因此,將主變減容至25000kva,提高主變負載率,從而降低基本電費和主變損耗,減少電費支出。變電站原來是按兩臺50000kva主變,110kv gis、10kv配電系統(tǒng)設計,這些都可滿足供電要求,無需進行改造。 3.1 改造方案 3.1.1 方案一:拆除原50000kva主變,原位置新建25000kva主變。今后如有新建項目,負荷增加,應新增一臺25000kva主變。這一方案可利用原有繼電保護系統(tǒng),重新計算安康變電站110kv康裕線、康孟線出線保護定值及公司變電站新建25000kva主變保護定值。送電后110kv變電站運行方式不變:110kv康裕線帶變電站110kv 母線、#1主變帶全

9、站負荷、110kv康孟線熱備用。 方案優(yōu)點:一是110kv變電站運行方式保持不變;二是新建25000kva變壓器主變保護可利用原50000kva變壓器繼電保護系統(tǒng);三是自備電廠投產(chǎn)后,在主變停電情況下,由自備機組短時帶全廠影響安全的重要負荷。 方案存在問題:一是110kv變電站更換主變期間全站需停電約7天;二是自備電廠投運前,單主變運行,存在安全隱患。 3.1.2 方案二:預留2#主變位置新建25000kva主變,拆除原50000kva主變(或保留)。負荷增加時將原1#主變更換為25000kva變壓器。這一方案新增2#主變繼電保護系統(tǒng)一套。重新計算安康變電站110kv康裕線、康孟線出線保護定值

10、及110kv變電站25000kva主變保護定值。送電后110kv變電站運行方式發(fā)生改變:110kv康裕線帶變電站110kv 、母線、#2主變帶全站負荷、110kv康孟線熱備用。 方案優(yōu)點:一是新建25000kva變壓器施工期間,110kv變電站不必全站停電;二是自備電廠投產(chǎn)后,在主變停電情況下,由自備機組短時帶全廠影響安全的重要負荷。 方案存在問題:一是自備電廠投運前,單主變運行,存在安全隱患;二是110kv變電站運行方式發(fā)生改變;三是需購置主變繼電保護裝置一套。 3.1.3 方案三:拆除原50000kva主變,新建兩臺12500kva主變。負荷增加時,視情況將一臺或兩臺主變增容至25000k

11、va。這一方案新增#2主變繼電保護系統(tǒng)一套。重新計算安康變電站110kv康裕線、康孟線出線保護定值及新建12500kva主變保護定值。送電后110kv變電站運行方式發(fā)生改變:110kv康裕線帶變電站110kv 段母線、#1主變;母線、#2主變;#1、#2主變并列運行,10kv 、段母線分段帶全站負荷,110kv康孟線熱 備用。 方案優(yōu)點:一是滿足濟南電網(wǎng)規(guī)劃設計要求,滿足各項規(guī)范要求,運行方式安全、可靠。當兩臺主變中一臺故障時,變電站不致全站停電,減少人身傷亡事故或設備損壞的風險。同時,一臺12500kva變壓器可以滿足兩條鈦白生產(chǎn)線、硫酸生產(chǎn)線的生產(chǎn)需求,不影響正常生產(chǎn)。主供電源康裕線故障或

12、檢修時,變電站無需全站停電進行倒負荷,可通過110kv系統(tǒng)短時并網(wǎng)帶電倒負荷,不會影響企業(yè)連續(xù)生產(chǎn);二是兩臺主變并列運行方式更加靈活;三是自備電廠投運后,可進一步提高全廠供電可靠性。 方案存在問題:存在重復投資、建設的問題,今后增容后,兩臺12500kva主變閑置。 3.2 方案分析 經(jīng)分析研究,綜合考慮,以節(jié)能降耗、降低成本為前提,決定選用方案二,即:2臺25000kva的供電方式,先期在預留位置建設一臺2#主變。理由如下:一是與方案一相比,該方案實施過程中,不必110kv變電站全站停電影響連續(xù)生產(chǎn);二是雖然方案二需購置主變繼電保護裝置一套,但今后負荷增加時,另一臺變壓器可以繼續(xù)使用,不存在

13、重復投資及閑置資產(chǎn);三是自備電廠投產(chǎn)后,在主變停電情況下,由自備機組短時帶全廠影響安全的重要負荷,可以保證供電的安全性。 4 減容后經(jīng)濟效益分析 2014年10月,根據(jù)方案二,公司進行施工,于2014年11月11日將新建2#主變投運,原1#主變停運,拆除1#主變連接線。送電后110kv變電站運行方式為:110kv康裕線帶變電站110kv 、母線、#2主變帶全站負荷、110kv康孟線熱備用。項目完成運行以來每月可節(jié)省基本電費70萬元,每年節(jié)省7012=840萬元。變電站減容后經(jīng)濟效益可觀。 參考文獻 1 油浸式電力變壓器技術(shù)參數(shù)和要求(gb/t 6451-2008)s. 2 電力變壓器選用導則(gb/t 17468-2008)s. 作者簡介:姜利欣(1976-),女,山東濟南人,濟南裕興化工有限責任公司工程師,研究方向:電氣。 (責任編輯:蔣建華) 文檔資料:淺析110kv變電站主變減容 完整下載 完整閱讀 全文下載 全文閱讀 免費閱讀及下載閱讀相關(guān)文檔:瀑布溝水電站三相異步電動機故障分析及處理措施 小斷面長距離引水隧洞施工技術(shù)應用分析 加強城市雨水排水基礎建設及內(nèi)澇解決措施 廈門oy湖第二排洪泵站潮汐發(fā)電研究 電力電纜施工中的常見問題及防范措施分析 淺析國家電網(wǎng)輸變電土建工程標準工藝建

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