二甲醚裝置副產(chǎn)物分離、提升催化劑使用壽命_第1頁
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1、 二甲醚裝置副產(chǎn)物分離、提升催化劑使用壽命 摘要:貴州天福化工有限責任公司年產(chǎn)15萬噸二甲醚裝置,利用外商專利技術,裝置從2010年開車以來,由于催化劑是專利商捆綁使用,前期結蠟比較來重,后來改用國產(chǎn)催化劑,又產(chǎn)生新的問題,副主物以高碳鏈液態(tài)為主,影響催化劑的使用壽命,為解決副產(chǎn)物對催化劑使用壽命的影響,經(jīng)多方分析查找原因,提出在關鍵位置對其進行分離,減輕對催化劑的影響,通過方案的實施,將催化劑的使用壽命從每次運行一年,提升到運行兩年,而且產(chǎn)品消耗降低,經(jīng)測算,換催化劑加上運行費每年可節(jié)約上在百萬元。關鍵詞;二甲醚裝置;副產(chǎn)物;回收利用;催化劑一、概述貴州天?;び邢挢熑喂灸戤a(chǎn)15萬噸二甲醚

2、裝置,于2010年建成投產(chǎn),采用外商專利技術,第一爐催化劑必須用專利商提供的催化劑,前期投產(chǎn)后,在裝置后系統(tǒng)結蠟比較嚴重,處理成本較高,裝置不能長周期運行,為解決此問題,在國內(nèi)采購催化劑,解決了后系統(tǒng)結蠟問題,但是出現(xiàn)新的問題,催化劑在運行一年后活性下降較快,后來系統(tǒng)副產(chǎn)物較多,已成為裝置長周期運行的重大障礙,經(jīng)過裝置的現(xiàn)狀分析和調(diào)查研究,再與催化劑廠商交流,確定對現(xiàn)有裝置理行工藝改造,對副產(chǎn)物進行分離,同時回收利用,解決影響催化劑使用壽命的問題。二、裝置現(xiàn)狀2.1副產(chǎn)物的產(chǎn)生和成分年產(chǎn)15萬噸二甲醚是將甲醇蒸發(fā),經(jīng)催化劑反應后進行分離,通過二甲醇精餾塔進行精餾,從塔頂采出合格二甲醇產(chǎn)品,未反

3、應的部分甲醇從精餾塔底進入廢水精餾塔,進行甲醇和水的分離,回收的甲醇經(jīng)泵加壓后送入原料管一起進入蒸發(fā)器,經(jīng)過循環(huán)進行,隨著催化劑運行時間的加長,副產(chǎn)物增加,其中的部分副產(chǎn)物碳鏈越來越長,就不再進行反應,而是作為一種惰性介質(zhì)在里面進行循環(huán),影響甲醇脫水的正常反應,造成催化劑溫度不能維持正常運行。副產(chǎn)物與甲醇、水不相溶,玻璃杯里分層明顯,主要成分為。經(jīng)過與同行業(yè)交流,在二甲醚生產(chǎn)過程中,都存在副產(chǎn)物影響催化劑壽命的問題,對其分離比較困難,處理難度較大,若不進行處理,必須更換催化劑,增加企業(yè)成本,同時生產(chǎn)能耗增加。2.2二甲醚的生產(chǎn)流程和原理2.3二甲醚生產(chǎn)原理15萬t二甲醚裝置采用粗甲醇為原料,汽

4、化后的甲醇通過固定床立式反應器合成二甲醚。在催化劑床層中存在如下反應:2ch 3 oh= ch 3 och 3 + h 2 o +q該反應是一個放熱反應,在選擇的催化劑作用下,甲醇反應生成二甲醚的轉化率為 80%以上。另一方面,有副反應生成一氧化碳、二氧化碳、甲烷、烯烴等碳氫化合物,但這些副反應的生成率很低,二甲醚的選擇性大約 99.9%。副產(chǎn)物的產(chǎn)生根據(jù)催化劑運行的特點,剛開始生產(chǎn)催化劑的選擇性較高,但是隨著時間的推移,粗甲醇中的部分雜醇以及反應生成的副產(chǎn)物,經(jīng)過廢水精餾塔返回,在系統(tǒng)催化劑的脫水反應下,碳鏈進一步加長,其沸點比二甲醚高,在二甲醇精餾里從底部進入廢水精餾塔,又于由于沸點低于水

5、的沸點,就從精餾塔上部返入前系統(tǒng)進行循環(huán),經(jīng)過長時間的積累,原本分層的副產(chǎn)物由于量大,無法排除,影響精餾系統(tǒng)的運行,為控制精餾塔返回罐的液位,到一定的時候就會將副產(chǎn)物送到前系統(tǒng),造成催化劑床層跨溫。只能全系統(tǒng)置換,重新進行開車。為確保裝置的正常運行,擬采用后系統(tǒng)阻斷的方案將其進行隔離,確保副產(chǎn)物地合適的問題被分離出來。三、方案的確定經(jīng)過對裝置分斷進行分析,查出副產(chǎn)物積聚位置,在廢水精餾塔頂部回流罐,通過對其進行分,用玻璃杯觀察,副產(chǎn)物在杯里分層明顯,而且每周產(chǎn)量有限,主要在其分離罐的頂部,若期進行排放,將其從系統(tǒng)中分離出去,使其不進入前系統(tǒng)進行反應,對二甲醚的反應能起到很好的促進作用,不會產(chǎn)生

6、影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題,從理論上解決此問題的發(fā)生,同時將分離出來副產(chǎn)物用于園區(qū)的熱風爐作為燃料,解決了副產(chǎn)物的處理問題。3.1方案的實施過程2019年2月,裝置催化劑已使用一年,溫升明顯異常,利用停車檢修期間,將廢水精餾塔回流分液罐進行改造,從其中上部接一根dn25管子,增加一個帶玻璃視鐿的分離罐,在玻璃視鐿下部安裝上排液管,底部加排放管,將分層的甲醇水返回廢水精餾系統(tǒng),上部分層的副產(chǎn)物排到單獨的罐中貯存用作燃料。3.2效果通過裝置的運行,每周能將副產(chǎn)物從分離罐里進行準確的分離,達到分離效果,催化劑床溫也恢復到正常運行,已用一年的催化劑反應溫升與新催化劑一樣,整個裝置運行平穩(wěn),只需每周進行一次分離副產(chǎn)物的操作,就能確保催化反應的正常運行,同時廢水精餾塔的運行也更加平穩(wěn)。結論通過對裝置進行整改,催化劑的使用壽命得以延長,按每延長一年計算,節(jié)約相應的費用在50萬元以上,同時在解決副產(chǎn)物在系統(tǒng)中損耗的蒸汽消耗,節(jié)約蒸汽用量一年在50萬元以上,兩項總計能為裝置產(chǎn)生100萬元以上的效益,為裝置的催化劑國產(chǎn)化提供了良好的保

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