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1、因線路保護動作引起 機組振蕩跳機事故的分析 1 基本情況和事故現(xiàn)象 某電廠電網(wǎng)結(jié)構(gòu)如圖1,分110 kv和220 kv兩個系統(tǒng),2號機(50 mw)和3號機(125 mw)并在110 kv母線上,帶西北郊變電站、大西門變電站和廠用電運行,4號機(125 mw)和燃機并在220 kv母線運行;110 kv和220 kv系統(tǒng)之間通過5號聯(lián)變聯(lián)結(jié)。圖1 某電廠電網(wǎng)基本結(jié)構(gòu) 事故發(fā)生前,2號機發(fā)電負荷(出力)44 mw,3號機出力105 mw,110 kv系統(tǒng)總出力149 mw,總用戶負荷約108 mw,41 mw的剩余發(fā)電出力通過5號聯(lián)變由110 kv側(cè)送往220 kv側(cè);3號機組當(dāng)時ccs處于爐跟
2、機協(xié)調(diào)控制方式,一次調(diào)頻功能投入,2號機為液壓機組,一次調(diào)頻功能始終投入。 16:59,運行人員在操作28161閘刀時,其b相母線側(cè)下支持瓷瓶突然斷裂,220 kv母差保護動作,4號機、燃機與220 kv系統(tǒng)解列,同時5號聯(lián)變停運,形成2,3號機帶110 kv系統(tǒng)小網(wǎng)運行的特殊運行方式,41 mw的剩余發(fā)電出力不能送出,系統(tǒng)出現(xiàn)嚴(yán)重的負荷不平衡,3號機組在此方式下運行約30 s后跳閘。期間電網(wǎng)頻率在48.352.1hz近乎等幅振蕩6次,3號機103%超速(opc)動作6次。 2 小網(wǎng)振蕩的分析 當(dāng)220 kv母線故障、5號聯(lián)變跳閘后,110 kv系統(tǒng)即自成獨立小網(wǎng),送往220 kv系統(tǒng)的41
3、mw負荷成為110 kv系統(tǒng)的多余出力,占到系統(tǒng)當(dāng)時總用電負荷的38%,引起110 kv系統(tǒng)頻率上升。由于opc的反復(fù)作用使機組的調(diào)門周期性開關(guān),小網(wǎng)頻率產(chǎn)生振蕩,網(wǎng)頻在48.352.1hz間波動,振蕩共6次,振蕩周期約為4 s。 引起小網(wǎng)振蕩的原因為: (1) 當(dāng)汽機網(wǎng)上超速(不同于網(wǎng)下超速)時,deh閥位給定并不隨轉(zhuǎn)速控制,網(wǎng)頻下降opc復(fù)位后,deh閥位給定(負荷參考值)應(yīng)當(dāng)恢復(fù)至調(diào)節(jié)輸出值。由于前5次網(wǎng)頻振蕩過程中ccs協(xié)調(diào)控制一直投入,實際負荷偏差大(負荷指令大于實發(fā)功率)使ccs汽機輸出指令增加,deh閥位給定亦增加。所以3號機每次opc動作和復(fù)位后,deh閥位給定值越來越大,瞬間
4、使調(diào)門開得更大,從而造成了振蕩過程中負荷和頻率越來越高的現(xiàn)象。 (2) 3號機組opc保護動作,高中壓調(diào)門應(yīng)關(guān)閉,但調(diào)門未曾關(guān)到0。 (3) 根據(jù)有關(guān)規(guī)定,3號機組在網(wǎng)頻偏差超過12 r/min時,將退出一次調(diào)頻。所以3號機組一次調(diào)頻功能作用非常有限。 (4) 5號聯(lián)變停運后opc動作時3號機ccs指令和實際出力不匹配,此時協(xié)調(diào)控制因功率信號偏差大而切除,實際上3號機并未設(shè)計此功能。 (5) 雖然在上述振蕩過程中3號機協(xié)調(diào)控制始終未退出,但由于初始擾動量過大,且ccs功率定值是要維持燃料量和調(diào)門開度在事故前的水平(105 mw),只要ccs功率給定值不變,靠3號機ccs控制是不能吸收直至消除4
5、1 mw的多余出力的。 3 3號機跳機的分析 正常情況下,deh處于遙控狀態(tài)時,deh系統(tǒng)閥位目標(biāo)值跟隨閥位給定值。汽輪機opc動作時,調(diào)門關(guān)閉,閥位給定值為0,因而閥位目標(biāo)值亦為0。opc復(fù)位后,deh閥位給定迅速恢復(fù)到opc動作前的ccs汽輪機輸出指令。振蕩過程中ccs及deh始終投入以維持機組各參數(shù),當(dāng)3號機組第6次opc動作時,由于調(diào)門的多次大幅度變化,調(diào)節(jié)系統(tǒng)不能很好地維持壓力引起主蒸汽壓力偏差超差達到切手動值,給粉(汽壓)控制切為手動,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)ccs切除、deh遙控切除,deh系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)為閥控方式,而這時閥位目標(biāo)值已為0,從而閥位給定值一直置0,這樣opc復(fù)位后閥位給定值無法復(fù)
6、位,致使高中壓調(diào)門無法開啟,導(dǎo)致汽輪機轉(zhuǎn)速下降、主油泵出口油壓下降、低壓安全油壓降低,110 kv母線網(wǎng)頻和電壓下降使高壓交流油泵在自啟后無法正常供油,低壓安全油壓下降達到0.8 mpa的跳機值,隔膜閥打開,終使甲、乙主汽門分別關(guān)閉,汽輪機跳閘,發(fā)電機解列。 4 解決措施及建議 通過分析發(fā)現(xiàn)3號機改造中ccs、deh控制策略及邏輯設(shè)計中的一些問題,建議完善deh功能及其工作方式,以保證機組自主穩(wěn)定調(diào)節(jié),保障電網(wǎng)安全運行。 (1) 3號機opc超速保護動作時,汽輪機實際閥位和ccs給定閥位以及實際功率和功率定值偏差較大,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)原則上應(yīng)切至手動方式運行;3號機在ccs切手動后deh控制不是遙
7、控方式,而是切至本地且跟蹤指令閥位,這直接導(dǎo)致了3號機跳閘;因此建議對deh有關(guān)邏輯作適當(dāng)修改,即協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)切除后,deh系統(tǒng)仍應(yīng)保持遙控狀態(tài),使得opc復(fù)歸后高中壓調(diào)門能夠回到非零的開度,避免跳機的發(fā)生。 (2) 據(jù)有關(guān)規(guī)定,3號機在網(wǎng)頻偏差超過12 r/min時,一次調(diào)頻功能閉鎖。所以本次事故3號機一次調(diào)頻功能未發(fā)揮作用。建議適當(dāng)增大deh系統(tǒng)一次調(diào)頻的調(diào)節(jié)范圍,以穩(wěn)定電網(wǎng)頻率、減少振蕩。 (3) 應(yīng)當(dāng)考慮發(fā)生類似故障(即5號聯(lián)變退出運行)時3號機ccs的作用問題。由于該廠110 kv系統(tǒng)直接供城區(qū)用電,停電所造成的影響較大,因此當(dāng)發(fā)生110 kv小網(wǎng)孤立運行時,可以通過技術(shù)措施計算出1
8、10 kv和220 kv系統(tǒng)間的交換負荷,當(dāng)5號聯(lián)變退出,立即將該負荷疊加到3號機ccs功率指令回路,相應(yīng)改變鍋爐燃燒率和汽機出力,使機組和電網(wǎng)逐漸達到平衡。 (4) 若出現(xiàn)220 kv系統(tǒng)跳閘而5號聯(lián)變未退出以及其它方式故障時,都可考慮對發(fā)電機組采取類似策略。有關(guān)控制策略及邏輯改進可以通過增加部分檢測設(shè)備并修改dcs組態(tài)來實現(xiàn),并通過相關(guān)試驗研究進行驗證和確認。 (5) opc功能主要是防止汽機超速、保障機組安全。具體到本次事故,在機組帶孤立電網(wǎng)運行時opc動作將調(diào)門全關(guān)而不是調(diào)到與所帶負荷相適應(yīng)的位置,不利于網(wǎng)上超速時機組與電網(wǎng)的穩(wěn)定。要真正解決問題,應(yīng)開發(fā)和利用好civ(快關(guān)中壓調(diào)門)功能,當(dāng)由于電網(wǎng)故障出現(xiàn)機組出力和用戶負荷不平衡時,快速關(guān)閉中壓調(diào)門使電網(wǎng)負荷迅速平衡,達到抑制機組超速、穩(wěn)定電網(wǎng)的目標(biāo)。 (6) 需要考慮該廠電網(wǎng)結(jié)構(gòu)問題,建議在解決同期并列的前提下增加快投裝置,當(dāng)出現(xiàn)電網(wǎng)故障(如5號聯(lián)變跳閘)后使該廠
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