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文檔簡介
1、摘要煉油廠催化柴油轉(zhuǎn)化裝置運(yùn)行方式在國五車用柴油升級后,催化柴油組分油無法全部平衡,只能外銷部分催化柴油,效益損失大。為應(yīng)對 2017 年國五普柴升級,新建催化柴油轉(zhuǎn)化裝置。本文對催化柴油轉(zhuǎn)化裝置與其它加氫精制裝置并行運(yùn)行方 式進(jìn)行總結(jié),提出未來的運(yùn)行思路。關(guān)鍵詞 催化柴油 十六烷值 辛烷值 轉(zhuǎn)化 芳烴含量1.普通柴油升級進(jìn)度說明按照國家規(guī)定,普通柴油從 2017 年 7 月 1 日開始執(zhí)行國標(biāo)準(zhǔn),從 2018 年 1 月 1 日開始執(zhí)行國標(biāo)準(zhǔn)。按照總部規(guī)定,普通柴油的升級時(shí)間比國家要求還要提前一個季度,從 2017 年 4 月 1 日開始執(zhí)行國標(biāo)準(zhǔn),從 2017 年 10 月 1 日開始執(zhí)行
2、國標(biāo)準(zhǔn)。也就是說,2017 年內(nèi),普通柴油質(zhì)量在半年時(shí)間需跳躍 2 級??偛恳笃詹裆壱?guī)定(比國家要求提前三個月)普柴內(nèi)控指標(biāo)2017 年 4 月 1 日前 2017 年 4 月 1 日(國) 2017 年 10 月 1 日(國)硫含量(mg/kg) 十六烷值 十六烷指數(shù)34045.5454745.545845.545下表為外銷混合催化柴油分析數(shù)據(jù),因外銷柴油沒有芳含數(shù)據(jù)要求,總芳烴含量用 歷史數(shù)據(jù)表示。表一:密度(kg/m3)第一批936.3第二批946.3第三批952.4第四批948.4餾程() 氮含量(ppm) 十六烷指數(shù)170-34574322.3159-35190521.1161-
3、34885720.6162-34582220.7總芳烴(%)80-85硫含量(%)0.64770.60970.62830.5201由此表可以看出催化柴油密度大、十六烷值低、芳烴含量高。富含芳烴是催化柴油 質(zhì)量差的根源(80%85%芳烴),如何有效利用催化柴油是柴油質(zhì)量升級必須解決的難題。2.催化柴油轉(zhuǎn)化裝置建設(shè)投產(chǎn)情況新建催化柴油加氫轉(zhuǎn)化裝置,以催化柴油為原料。生產(chǎn)硫含量等指標(biāo)滿足國 v 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)的精制柴油和石腦油,同時(shí)副產(chǎn)液化氣、低分氣及含硫氣體。該裝置于 2017 開工 正常。本裝置正常投產(chǎn)后,公司將達(dá)到國五普柴升級的要求,在 100 萬加氫精制柴油部分 回催化輕油提升管回?zé)挼臈l件下,遠(yuǎn)
4、期將全面消滅普柴作為更高的目標(biāo)。100 萬催化柴油轉(zhuǎn)化裝置應(yīng)用的 fd2g 的技術(shù)本質(zhì)還是加氫裂化過程,但在原料、產(chǎn) 品、反應(yīng)過程和工藝實(shí)現(xiàn)上會與傳統(tǒng)加氫裂化工藝過程有明顯的差別。本文將 100 萬催化柴油加氫轉(zhuǎn)化裝置開工一個月以來,按照原料變化、我公司三套 加氫運(yùn)行方式轉(zhuǎn)換分為三個階段,分別比對精制柴油的收率,十六烷值;混合汽油收率, 研究法辛烷值;精制及轉(zhuǎn)化反應(yīng)深度,氫耗情況進(jìn)行分析。第一階段: 25%-50%-75%-100% 切換雙催混合柴油,逐步提高反應(yīng)溫度,為達(dá)到 精確切換的目的,采取冷料泵自抽的方式。 切換 25%催柴(18 噸/時(shí))。 切換 50% 催柴(36 噸/時(shí))。 催柴
5、提至 54 噸/時(shí),r1101 入口 265、r1102 入口 320恒溫。 精制柴油改交產(chǎn)品。 100 萬輕汽油改交重整料、重汽油去成品。表二:7 月1234新 鮮 柴油 量(t/h)18365460氫 氣 耗 量(nm3/h)400095002100026500r1101入口溫度()240-245245-255255-265275r1101總 溫 升()2628-3641-5878r1102入口溫度()250256-275275-325342r1102總 溫 升()65 -66 -1334精 制柴 油(t/h)4636重 石腦 油(t/h)12輕 石腦 油(t/h)5此階段屬于裝置運(yùn)行初期
6、,采用緩和的操作條件,減少催化劑性能損失,保證長周 期運(yùn)行。催化劑活性緩慢激活,一周后,精制柴油收率由最初 85%下降到 63%,混合汽 油合并收率達(dá)到 29%;隨著反應(yīng)深度的調(diào)整,實(shí)際氫耗由 388 nm 3 /t 上升至 441 nm 3 /t。精制柴油十六烷值最低 8.8,最高 33,平均值 24;重石腦油研究法辛烷值最低 75.4,最高 80.2,平均值 77.7;輕石腦油研究法辛烷值最低 65.9,最高 80.5,平均值 76.75;100 萬催柴轉(zhuǎn)化開工之前,240 萬加氫與 120 萬加氫并行運(yùn)行,240 萬加工直餾柴油 +焦化汽柴油+外進(jìn)柴油,最大負(fù)荷 280 噸/時(shí),最小負(fù)荷
7、 240 噸/時(shí);120 萬加氫加工兩 套催化柴油,部分精制柴油交產(chǎn)品,部分精制柴油回 1#催化輕油提升管回?zé)?,最大?fù)荷 77 噸/時(shí),最小負(fù)荷 57 噸/時(shí);7 月 17 日最后一批外銷催化柴油出廠,7 月 17 日罐區(qū)累積有催化柴油原料 14106 噸。100 萬催柴轉(zhuǎn)化裝置開工后,催化柴油上漲趨勢變緩,7 月 20 日達(dá)到峰值 14851 噸后開始下降,7 月 25 日催化柴油庫存下降至 13129 噸。第二階段:100 萬轉(zhuǎn)化原料由冷料過渡為部分熱聯(lián)合階段。7 月 26 日 8:25 時(shí) 704#單獨(dú)收 1#催化柴油付 100 萬加氫,試運(yùn)行 1#催化柴油在 100 萬適應(yīng)情況,進(jìn)料
8、60t/h。由于 1#催化輕油提升管回?zé)?120 萬加氫柴油,部分催化柴油 形成大循環(huán)的局面,1#催化柴油芳烴含量達(dá)到 85%。耗氫由 24000 nm3/h 升至 28000 nm3/h。 因巴陵氫瓶頸,27 日降量 49t/h 運(yùn)行,31 日提至 52t/h,罐區(qū)間斷收 3#催化柴油補(bǔ)充, 1 日-2 日-3 日進(jìn)料逐步提量 56 噸/時(shí)-63 噸/時(shí)-70 噸/時(shí)。8 月 3 日 11:30 時(shí)改 3#催化 柴油熱聯(lián)合進(jìn) 100 萬,冷料泵繼續(xù)運(yùn)行,氫耗降至 21000 nm3/h,4 日-5 日-6 日-7 日-8 日 75 噸/時(shí)-87 噸/時(shí)-86 噸/時(shí)-83 噸/時(shí)-83 噸/
9、時(shí),新氫量由 27000 nm3/h 升至-32000nm3/h。表三:7 月8 月26 日27 日28 日31 日3 日4 日6 日7 日新 鮮 柴油 量(t/h)6048.5495270758683氫 氣 耗 量(nm3/h)2650026000255002500022500240003000032000r1101入口溫度()275275275275275278278274r1101總 溫 升()7571697777768892r1102入 口 溫度()342341340342342348355354r1102總 溫 升()3447454621315058精 制柴 油(t/h)412425
10、3264666455重 石腦 油(t/h)121713157111019輕 石腦 油(t/h)34452276此階段 240 萬加氫與 120 萬加氫,100 萬轉(zhuǎn)化三套加氫并行運(yùn)行,240 萬加工直餾 柴油+焦化汽柴油+巴陵柴油。120 萬加氫加工兩套催化柴油,部分精制柴油交產(chǎn)品,部 分精制柴油回 1#催化輕油提升管回?zé)挕?00 萬加工兩套催化柴油,根據(jù)巴陵氫的供應(yīng)情 況,進(jìn)料最低 48.5 噸/時(shí),最高 86 噸/時(shí),至 8 月 7 日催化柴油庫存下降至 4850 噸。裝置將 1#催化柴油作為進(jìn)料時(shí),氫耗最高達(dá)到 536 nm3/t,精制柴油收率降低至 55%,混合汽油收率上升至 40%;
11、而將 3#催化柴油作為進(jìn)料時(shí),同比氫耗為 321 nm3/t,精制柴油收率升至 88%,輕重汽油收率 9%。原料組成中芳含變化影響轉(zhuǎn)化反應(yīng)的溫升,精制 柴油、混合汽油的收率,隨著轉(zhuǎn)化反應(yīng)的深度提高,柴油收率下降,混合汽油收率上升。此階段精制柴油十六烷值,輕重石腦油的研究法辛烷值如下:精制柴油十六烷值最低 20.7,最高 32.3,平均值 28.82;重石腦油研究法辛烷值最低 74.4,最高 79.1,平均值 77.81;輕石腦油研究法辛烷值最低 80.1,最高 81.0,平均值 80.67;第三階段:隨著催化柴油庫存下降,為配合國五普柴升級進(jìn)度,8 月 8 日三套加氫裝置做出調(diào)整:240 萬加
12、氫加工直餾柴油+焦化汽油+部分焦化柴油;120 萬加氫停止加 工催化柴油,改為巴陵柴油+部分焦化柴油,精制柴油停止進(jìn) 1#催化輕油提升管,全部 改進(jìn)柴油組分罐;10:20 時(shí) 100 萬精制柴油部分(40t/h)進(jìn) 1#催化輕油提升管,裝置繼 續(xù)提量 9 日-10 日-11 日-12 日,87 噸/時(shí)-97 噸/時(shí)-100 噸/時(shí)-102 噸/時(shí),逐步提高轉(zhuǎn) 化反應(yīng)深度,新氫量 32000 nm3/h -34000 nm3/h -35000 nm3/h。表四:8 月新 鮮 柴油 量氫氣耗量(nm3/h)r1101入 口 溫r1101總 溫 升r1102入 口 溫r1102總 溫 升精 柴 +回
13、煉油重 石腦 油輕 石腦 油(t/h)度()()度()()(t/h)(t/h) (t/h)8 日9 日10 日11 日12 日13 日15 日17 日19 日83879798102103102103102310003100033500340003420034500350003600036000273273272273273272273276276949510196959793938835435435635735735736036235744555451606161666822+4025+4036+4029+4526+4526+4522+4619+4515+4518152020232225253
14、0565689899至 8 月 19 日,100 萬轉(zhuǎn)化裝置運(yùn)行連續(xù)一個月,精制柴油收率降至 60%,混合汽油 收率達(dá)到 38%。實(shí)際氫耗 350 nm3/t -373 nm3/t。此階段精制柴油十六烷值,輕重石腦油的研究法辛烷值如下:精制柴油十六烷值最低 18,最高 20.8,平均值 19.7;重石腦油研究法辛烷值最低 80.6,最高 85.0,平均值 83.72;輕石腦油研究法辛烷值最低 80.0,最高 81.9,平均值 81.12;3.結(jié)論1、 隨著本裝置運(yùn)轉(zhuǎn)周期延長,混合汽油的研究法辛烷值有所增加。2、 盡管轉(zhuǎn)化反應(yīng)器總溫升達(dá)到 68,接近設(shè)計(jì)溫升 71,但入口溫度未達(dá)到設(shè)計(jì) 溫度,精制柴油、混合汽油收率與設(shè)計(jì)收率相差 10%,精制柴油十六烷值、混合石腦油 研究法辛烷值依然未達(dá)到設(shè)計(jì)值,當(dāng)然氫
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