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文檔簡(jiǎn)介
1、干式TRT在新鋼鐵高爐的應(yīng)用【摘 要】對(duì)新鋼煉鐵余壓發(fā)電實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行進(jìn)行了總結(jié)。通過(guò)采取優(yōu)化設(shè)備和工藝操作參數(shù),大膽實(shí)施技術(shù)改造,改善煤氣參數(shù),加強(qiáng)高爐布袋管理提高煤氣質(zhì)量,加強(qiáng)職工技能培訓(xùn)和演練工作等措施,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益?!娟P(guān)鍵詞】高爐 余壓發(fā)電1.概述冶金企業(yè)是全國(guó)最大的能源用戶,單以用電來(lái)說(shuō),約占全國(guó)總用量的1315%,而高爐又是鋼鐵企業(yè)的能耗大戶,占鋼鐵企業(yè)用電的40%左右。從國(guó)內(nèi)外鋼鐵企業(yè)高爐煤氣余壓透平運(yùn)行情況看,節(jié)能效率和環(huán)保效果良好,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著,不但能回收煤氣的余壓進(jìn)行高效發(fā)電,而且還有效地解決了減壓閥組減壓時(shí)產(chǎn)生的噪音污染和管道振動(dòng),對(duì)高爐的穩(wěn)定生產(chǎn)也
2、很有好處。撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司煉鐵廠新1#高爐(580m3),煤氣發(fā)生量在1.71051.9105Nm3/h,爐頂壓力0.1450.155Mpa,爐頂溫度210260;高爐煤氣凈化采用布袋干法除塵系統(tǒng)。為了充分利用高爐煤氣的余壓,節(jié)約能源、降低成本,實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì),公司決定為該座高爐配備首個(gè)TRT發(fā)電裝置。新鋼鐵余壓發(fā)電裝置從2009年1月份起正式發(fā)電投產(chǎn),從生產(chǎn)至今,已安全運(yùn)行了一年時(shí)間,為集團(tuán)公司創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,在生產(chǎn)初期,高爐操作(頂壓的控制),熱風(fēng)爐控制(換爐,熱風(fēng)溫度和流量的調(diào)節(jié)),TRT生產(chǎn)調(diào)節(jié)等工序間的配合較差,TRT人員對(duì)設(shè)備性能和合理調(diào)劑掌握不夠,對(duì)該系統(tǒng)安全
3、的重要性認(rèn)識(shí)不足,設(shè)備本身設(shè)置的一些技術(shù)參數(shù)不合理等,導(dǎo)致發(fā)電量一直處于低迷狀態(tài),沒(méi)有充分發(fā)揮其發(fā)電潛能。通過(guò)一段時(shí)間的摸索和對(duì)基本情況的掌握,煉鐵廠3月底果斷地采取了一系列管理和技術(shù)措施,有效地激發(fā)了群體智慧和創(chuàng)新熱情,進(jìn)一步改進(jìn)了工藝和技術(shù)配置中存在的不足,從4月開(kāi)始,發(fā)電量穩(wěn)定在了一個(gè)較好的水平。2.TRT系統(tǒng)工藝流程及試生產(chǎn)情況煤氣余壓透平發(fā)電(TRT)成套設(shè)施主要內(nèi)容包括TRT八大系統(tǒng)和主控樓等配套設(shè)施,即TRT透平主機(jī)系統(tǒng)、高低壓發(fā)配電系統(tǒng)、大型閥門系統(tǒng)、液壓伺服控制系統(tǒng)、潤(rùn)滑油系統(tǒng)、氮?dú)饷芊庀到y(tǒng)、冷卻水系統(tǒng)、自動(dòng)化控制系統(tǒng)。2.1 工藝流程簡(jiǎn)述高爐煤氣凈化采用干法布袋除塵工藝,凈
4、煤氣溫度高,含水量、含塵量低,爐容不大,TRT工藝設(shè)計(jì)采用全量回收法,選用全干式TRT主機(jī),使高爐所產(chǎn)生的煤氣能夠全量經(jīng)過(guò)透平膨脹機(jī),TRT裝置不僅能全部回收高爐煤氣的壓力能,還能回收煤氣的顯熱,盡可能地轉(zhuǎn)換為電能。由布袋除塵器出來(lái)的高壓、高溫、干燥、潔凈的煤氣經(jīng)DN1600煤氣管道上的電動(dòng)三偏心密閉蝶閥、電動(dòng)插板閥、快速切斷閥、調(diào)速閥進(jìn)入透平膨脹機(jī)。透平的第一級(jí)靜葉為可調(diào),用其調(diào)節(jié)進(jìn)透平機(jī)的煤氣流量,并用其控制爐頂壓力。通過(guò)導(dǎo)流器使煤氣轉(zhuǎn)成軸向進(jìn)入葉柵,煤氣在靜葉柵和動(dòng)葉柵組成的流道中不斷膨脹作功,壓力和溫度降低,并轉(zhuǎn)化為動(dòng)能作用于工作輪使之旋轉(zhuǎn),工作輪通過(guò)聯(lián)軸帶動(dòng)發(fā)電機(jī)一起轉(zhuǎn)動(dòng)而發(fā)電。葉柵
5、出口的煤氣經(jīng)過(guò)擴(kuò)壓器進(jìn)行擴(kuò)壓,以提高其背壓達(dá)到一定值,然后經(jīng)排氣渦殼流出透平,進(jìn)入減壓閥組后的煤氣管道。膨脹后的煤氣壓力約為30Kpa,經(jīng)過(guò)DN1800出口煤氣管上電動(dòng)插板閥、電動(dòng)蝶閥接入外部高爐煤氣管網(wǎng)。TRT系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí),為控制煤氣流量設(shè)DN500的啟動(dòng)閥;當(dāng)TRT發(fā)生故障時(shí),因原有調(diào)壓閥組不能及時(shí)開(kāi)啟,增加1個(gè)旁通管,設(shè)置兩個(gè)DN600液動(dòng)快開(kāi)閥,在出現(xiàn)重大故障時(shí),緊急切斷閥將在小于1s的時(shí)間內(nèi)關(guān)閉,此時(shí)聯(lián)鎖旁通快開(kāi)閥(一般約14s)打開(kāi),使高壓煤氣短時(shí)間快速泄壓至煤氣管道低壓側(cè),避免爐頂壓力突然升高,同時(shí)調(diào)壓閥組其它閥自動(dòng)打開(kāi),在旁通快開(kāi)閥慢關(guān)時(shí)(一般約40s),調(diào)壓閥組自動(dòng)閥逐漸開(kāi)大,
6、自動(dòng)調(diào)節(jié)爐頂壓力,爐頂壓力轉(zhuǎn)至高爐側(cè)控制,使TRT系統(tǒng)安全脫離高爐煤氣系統(tǒng),保證高爐正常運(yùn)行。TRT系統(tǒng)與高爐調(diào)壓閥組并聯(lián)布置。TRT正常運(yùn)行時(shí),煤氣不經(jīng)過(guò)減壓閥組,爐頂壓力由TRT調(diào)節(jié)。流程示意圖見(jiàn)圖1:圖1 流程示意圖2.2 試生產(chǎn)情況2.2.1 操作人員技術(shù)培訓(xùn)的難度大由于TRT是一個(gè)新工藝,一切都是從零開(kāi)始,培訓(xùn)難度較大,TRT整個(gè)工藝系統(tǒng)都是以煤氣為工作介質(zhì),煤氣安全知識(shí)的培訓(xùn)顯得極為重要,為此能源中心抽調(diào)骨干力量對(duì)TRT相關(guān)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)。工藝操作方面,組織TRT人員及煉鐵廠相關(guān)工程師到唐山建龍等單位學(xué)習(xí)TRT的工作原理及操作規(guī)程。高爐工長(zhǎng)這一方面對(duì)TRT反響也很大,主要是原來(lái)都
7、是調(diào)壓閥組手動(dòng)調(diào)壓,自己心里有底,現(xiàn)在上了自動(dòng)調(diào)壓系統(tǒng),一時(shí)間不能完全適應(yīng),主要是擔(dān)心操作不當(dāng),高爐頂壓出現(xiàn)波動(dòng),給爐況造成影響,經(jīng)過(guò)工程師的專業(yè)講解及投產(chǎn)后的實(shí)踐證明,有了TRT系統(tǒng),翻料前后爐頂壓力波動(dòng)更加穩(wěn)定,對(duì)高爐影響小,比原來(lái)手動(dòng)調(diào)壓效果要好。2.2.2 生產(chǎn)技術(shù)難度大2.2.2.1 在試生產(chǎn)期間,高爐頂壓波動(dòng),一方面影響爐況,另一方面又對(duì)TRT造成影響,高爐控制的爐頂溫度低,降低了透平機(jī)熱能膨脹做功,煤氣流量低。2.2.2.2 在TRT操作上,出口壓力控制過(guò)高,生產(chǎn)初期在30Kpa以上,這就減少了進(jìn)、出口壓力差,降低了透平機(jī)出力的發(fā)揮。2.2.2.3 重故障停機(jī)次數(shù)頻繁,影響生產(chǎn)。
8、一些不合理的檢測(cè)數(shù)據(jù)導(dǎo)致重故障停機(jī)頻繁,如軸位移(0.685mm停機(jī)),機(jī)殼震動(dòng)(0.075mm停機(jī))等一些保護(hù)參數(shù)的設(shè)置與實(shí)際運(yùn)用存在一定的不相符合,設(shè)備故障多,停機(jī)檢修次數(shù)多。因?qū)υO(shè)備性能的不熟悉,對(duì)重點(diǎn)潤(rùn)滑、維護(hù)的設(shè)備或部位以及哪些是易耗常備的備件心中沒(méi)數(shù),如動(dòng)力油故障系統(tǒng)、閥門系統(tǒng)等。2.2.2.4 高爐工長(zhǎng)和TRT人員溝通的不及時(shí)、不到位,對(duì)于多少頂壓情況下,轉(zhuǎn)為手動(dòng)調(diào)節(jié)頂壓,不光要有數(shù)據(jù)的理論值,還有根據(jù)高爐實(shí)際情況來(lái)決定,兩方面有什么操作一定要事先及時(shí)溝通清楚,以便轉(zhuǎn)換時(shí)對(duì)高爐爐況影響最小。另外TRT人員因?yàn)椴欢郀t工藝,為追求高發(fā)電量,出現(xiàn)過(guò)頂壓低時(shí)要求高爐提高頂壓以提高發(fā)電量
9、的問(wèn)題,而高爐頂壓的設(shè)置多少是根據(jù)當(dāng)時(shí)爐況決定的,不能因?yàn)橹粏螁慰紤]發(fā)電量而不顧爐況的順行與否,顛倒了主次關(guān)系。3.降低設(shè)備故障率 優(yōu)化工藝參數(shù) 3.1 工藝操作3.1.1 在確保高爐正常生產(chǎn)的前提下,盡量多發(fā)電。(高爐減壓閥組上保留有直通管道(200mm),建議將其密封,發(fā)電功率還可進(jìn)一步提高)。3.1.2 推進(jìn)爐況穩(wěn)定操作,穩(wěn)定頂壓,不以調(diào)頂壓作為緩解壓力波動(dòng)的手段。3.1.3 減少爐頂打水次數(shù)。3.2 改進(jìn)設(shè)計(jì)不足3.2.1 發(fā)電機(jī)機(jī)殼振動(dòng)原設(shè)定0.075mm緊急停車,現(xiàn)在改為報(bào)警,發(fā)生此情況,值班人員未發(fā)現(xiàn)其它問(wèn)題時(shí)候可報(bào)給技術(shù)人員,若此時(shí)電機(jī)軸溫、軸振均發(fā)現(xiàn)異常情況,可緊急停機(jī)。3.
10、2.2 調(diào)整報(bào)警的軸承溫度,透平機(jī)前、后軸承溫度原為70報(bào)警,75緊急停機(jī);發(fā)電機(jī)前軸、后軸承溫度原為75報(bào)警,80緊急停機(jī),現(xiàn)均改為72報(bào)警。值班人員若在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)溫度升高,達(dá)到報(bào)警值,通知技術(shù)人員做進(jìn)一步確認(rèn),若溫度繼續(xù)升高,振動(dòng)發(fā)生變化,值班人員可認(rèn)為停機(jī);若達(dá)到100,則可按下緊急停機(jī)按鈕。3.2.3 煤氣泄露量超標(biāo)探測(cè),CO超標(biāo),原為聲光報(bào)警緊急停車,現(xiàn)改為只聲光報(bào)警。發(fā)生此情況,值班人員立即攜帶CO檢測(cè)儀、氧氣呼吸器到現(xiàn)場(chǎng)檢查是否有煤氣泄露情況,若確認(rèn)煤氣泄露嚴(yán)重,則采取相應(yīng)措施或認(rèn)為停機(jī),情況緊急可按下緊急停車按鈕。3.2.4 煤氣泄露量超標(biāo)探測(cè)粉塵檢測(cè)濃度超標(biāo),由以前超標(biāo)停車,
11、改為聲光報(bào)警。3.2.5 零序過(guò)電壓保護(hù):原作用于跳閘,現(xiàn)在將設(shè)定值改大,時(shí)間延長(zhǎng)。通過(guò)這些工藝操作的修改和修正,TRT重故障停機(jī)大大減少,提高了設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)率。見(jiàn)表1。表1 TRT重故障停機(jī)及設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì)表時(shí)間率重故障停機(jī)率設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)1月7.5%85%2月8.0%84%3月5.8%90%4月5.1%92%5月1.3%97%6月0%100%7月0%100%8月0%100%9月0%100%10月1.2%96%11月0%100%3.3 其它3.3.1 高爐休風(fēng)時(shí),需與TRT取得聯(lián)系,并發(fā)出休風(fēng)信號(hào),頂壓下調(diào)到 臨界值 時(shí)聯(lián)系TRT做停機(jī)準(zhǔn)備工作;遇緊急休風(fēng),TRT可通過(guò)液壓快速切斷閥(快關(guān)0.5-1
12、s可調(diào),可游動(dòng))保護(hù)設(shè)備。3.3.2 恢復(fù)爐況過(guò)程中,頂壓達(dá)到 臨界值 以上時(shí),通知TRT操作員開(kāi)啟TRT,并打TRT申請(qǐng)啟動(dòng)、投運(yùn)信號(hào)2DO。3.3.3 TRT上線后對(duì)凈煤氣質(zhì)量有了更高的要求,因此要求高爐加強(qiáng)原燃料篩分,設(shè)專人或卷稱工輪流看管振篩,及時(shí)清理振篩粘結(jié),確保減少粉塵入爐。3.4 布袋方面的改進(jìn)操作3.4.1 增加重力灰放灰次數(shù),從每天放灰一次改為每12小時(shí)放灰1次,避免重力積灰過(guò)多影響,大顆粒吹進(jìn)布袋。3.4.2 改變現(xiàn)有布袋放灰制度,堅(jiān)持每個(gè)箱體每天都進(jìn)行放灰。3.4.3 增加布袋檢漏工作頻次,建立檢漏記錄,必保煤氣潔凈。3.4.4 具備條件情況下,清理管道積灰。經(jīng)過(guò)上面一系
13、列的改進(jìn)和優(yōu)化參數(shù),從4月份開(kāi)始發(fā)電量有了較大的上升,并且穩(wěn)定在一個(gè)較好的水平。具體指標(biāo)見(jiàn)圖1。 圖1 2009年1-11月份TRT發(fā)電量,萬(wàn)KWh4.技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司TRT工程采用全干式高爐煤氣透平膨脹機(jī)組,TRT發(fā)電機(jī)額定容量為4500KW,按照目前月平均發(fā)電量1.54*106KWh計(jì)算,電的單價(jià)為0.51元/ KWh,一年的營(yíng)業(yè)收入約為890萬(wàn)元。5.結(jié)束語(yǔ)本文主要介紹了新鋼鐵新1#高爐的TRT使用情況及技術(shù)參數(shù),并就如何提高發(fā)電量作出了一些如提高頂壓等措施來(lái)進(jìn)一步提升發(fā)電量,另外在獲得提高發(fā)電量基礎(chǔ)上只有正確操作才能保護(hù)TRT設(shè)備的運(yùn)行安全,真正做到為公司節(jié)能降耗。TRT系統(tǒng)在公司投運(yùn)時(shí)間尚
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