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1、.鋅對(duì)龍鋼高爐的危害及處理摘 要2013年4-5月份,由于入爐原料鋅含量增加,高爐順行受到破壞,主要表現(xiàn):爐況難行,崩懸料增加,頂溫高,爐身溫度變化大,產(chǎn)量下降,焦比升高,冷卻設(shè)備燒損增加。6月份通過逐步總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和調(diào)整操作參數(shù),控制合適的富氧量和噴煤比,高爐指標(biāo)穩(wěn)步回升,爐況穩(wěn)定性改善。關(guān)鍵詞鋅 危害 處理1前言龍鋼煉鐵現(xiàn)有高爐4座:21280m3+21800m3。從2013年5月份起,在冶煉過程中爐況頻繁出現(xiàn)難行,僅5月份爐況失常3次,發(fā)生大的崩料15次,難行坐料15次,同時(shí)因焦炭負(fù)荷下降,焦比大幅度升高,鐵水物理熱降低且不穩(wěn)定。尤其是當(dāng)硅低于0.3%時(shí),爐前出鐵過程鐵溝冒白煙,溝邊有白色粉
2、末;鐵水硫升高,爐渣易結(jié)殼;休風(fēng)換套時(shí),中小套間有金屬液體流出。對(duì)白色粉末和金屬進(jìn)行化驗(yàn),成分主要是金屬鋅。2龍鋼高爐生產(chǎn)現(xiàn)狀2.1原料含鋅情況龍鋼鋅來源主要是燒結(jié)礦和本廠生產(chǎn)(自產(chǎn))球團(tuán)。由于在采購原料時(shí)以價(jià)格為主導(dǎo),主要控制品位、SiO2等指標(biāo),對(duì)鋅含量要求不嚴(yán),造成進(jìn)購的原料鋅含量較高,使燒結(jié)礦及自產(chǎn)球團(tuán)鋅含量大幅度升高。通過計(jì)算,鋅負(fù)荷由由3月份的0.90kg/t左右增加至5月份的1.4kg/t,最高時(shí)入爐鋅負(fù)荷達(dá)到1.6kg/t。原料鋅含量及鋅負(fù)荷見表1。表1 2013年1-6月份原料鋅含量,%原料265 m2燒結(jié)礦400 m2燒結(jié)礦自產(chǎn)球外購球塊礦1800高爐鋅負(fù)荷,kg/t128
3、0高爐鋅負(fù)荷kg/t1月0.0690.0690.0350.0050.0102月0.0680.0690.0210.0040.0103月0.0590.0690.0380.0040.0810.890.944月0.0770.0770.0500.0200.0621.1981.0655月0.0920.0950.0620.0090.1541.4571.3636月0.0690.0700.0490.0090.0221.0190.9512.2冷卻設(shè)備燒損情況隨著鋅負(fù)荷升高,風(fēng)口中小套及冷卻壁水管破損增加(見表2)。表2 2013年3-6月份冷卻設(shè)備燒損情況,個(gè)冷卻設(shè)備燒損小套中套冷卻壁3月2024月4155月32
4、66月2012.3爐況出現(xiàn)的癥狀(1)焦炭負(fù)荷下降,從正常的4.15t/t左右下降到3.7-3.8t/t。綜合負(fù)荷下降幅度較大,從2.95倍左右降至2.80倍,再降至2.7-2.60倍,難以穩(wěn)定。(2)鐵水Si平均偏低,平均在0.30%以下;爐溫波動(dòng)大,物理熱在1400-1490波動(dòng),鐵水硫出格次數(shù)增多。(3)爐頂溫度在料速7批/h的狀況下難行以控制,較正常偏高50-100,經(jīng)常需打水降溫。(4)爐身中上部溫度波動(dòng)大,水溫差升高。(5)高爐上部透氣性變差,煤氣流不穩(wěn)定,爐內(nèi)料面出現(xiàn)吹翻現(xiàn)象,崩料、懸料、小管道增加,煤氣CO2含量降低。(6)鐵水面上煙氣增多,鐵溝邊有析出的白色粉沫;風(fēng)口中小套之
5、間在休風(fēng)時(shí)有液態(tài)金屬流出;風(fēng)口中套有鼓包現(xiàn)象,更換風(fēng)口套時(shí)滑錘打不下,必須使用氧氣燒。(7)爐況穩(wěn)定性變差,爐況出現(xiàn)不適應(yīng)時(shí),上下部調(diào)劑無明顯作用。2.4對(duì)煤氣系統(tǒng)的影響(1)荒管堵塞嚴(yán)重,檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)3號(hào)、4號(hào)爐荒管內(nèi)徑均變小,大部分內(nèi)徑由800mm縮小了約100-200mm,最嚴(yán)重的荒管內(nèi)徑僅有50mm。(2)重力除塵器內(nèi)灰粘結(jié),灰難放,灰放不凈。(3)布袋箱體壓差升高2-3kPa。2.5對(duì)高爐指標(biāo)影響隨著鋅負(fù)荷升高,高爐系數(shù)、煤比、風(fēng)溫、煤氣CO2均降低,焦比、Si升高。指標(biāo)變化具體見表3。表3 2013年3-6月份高爐平均指標(biāo)指標(biāo)系數(shù)t/m3d焦比kg/t煤比kg/t風(fēng)溫Si%CO2%崩
6、料次懸料次3月2.3839515411480.4119.80004月2.1142014811180.4219.385月2.0942814310650.4619.0315156月2.3940615111070.5020.04203鋅對(duì)高爐生產(chǎn)的危害針對(duì)爐況波動(dòng),高爐難以強(qiáng)化,技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)下滑,組織技術(shù)人員認(rèn)真查找原因,并將原燃料送到西安冶建院進(jìn)行全面分析,排除了其它方面的影響,確定為因鋅負(fù)荷嚴(yán)重超標(biāo)導(dǎo)致生產(chǎn)被動(dòng)。(1)鋅在爐內(nèi)循環(huán)富集,由于還原吸收大量的熱量,導(dǎo)致爐缸熱量不足,引起熱制度大幅波動(dòng)。(2)鋅在爐內(nèi)循環(huán)富集,引起原燃料劣化。鋅氣化后滲入焦炭、礦石的空隙中沉積氧化后,因體積膨脹,破壞了
7、焦炭、鐵礦石的熱態(tài)強(qiáng)度,惡化了料柱透氣性。(3)鋅蒸汽沉積在高爐磚襯縫隙中,可能造成爐身結(jié)厚,使生產(chǎn)爐型發(fā)生變化,導(dǎo)致下料不暢。當(dāng)料柱透氣性變差時(shí),出現(xiàn)料面吹翻、崩料、小管道等現(xiàn)象,破壞順行。(4)鋅對(duì)高爐冷卻設(shè)備、耐材有破壞作用,特別是對(duì)爐缸部分、風(fēng)口區(qū)耐材破壞嚴(yán)重,滲入磚襯造成爐缸磚襯抬高、風(fēng)口上撓,容易燒損風(fēng)口中小套。(5)鋅的再氧化放熱反應(yīng)發(fā)生在高爐上部,其熱量?jī)H使?fàn)t頂煤氣溫度升高,高爐被迫打水,惡化了煤氣系統(tǒng)的工作環(huán)境。(6)在“排鋅”過程中,“上排”時(shí)對(duì)煤氣系統(tǒng)影響大,“下排”時(shí)爐前煙氣大,影響環(huán)境。4處理措施4.1降低入爐料的鋅含量,嚴(yán)格控制鋅負(fù)荷小于0.9kg/t(1)跟蹤監(jiān)控
8、入爐鋅負(fù)荷。由于料場(chǎng)堆積大量的高鋅礦粉,通過進(jìn)購低鋅礦,增加低鋅礦比例,降低高鋅礦用量,使燒結(jié)礦中的鋅含量由0.095%降到0.070%以下。(2)自產(chǎn)球團(tuán)礦中的鋅含量由0.060%降到0.040%以下。(3)燒結(jié)停止配加重力灰,防止高鋅灰再次循環(huán)。(4)調(diào)整塊礦比例,減少高鋅塊礦用量。4.2建立合理的操作制度。4.2.1選擇合理的裝料制度(1)上部布料明確“兩股氣流”的操作思想,各爐布礦角度內(nèi)縮一個(gè)檔位,布礦環(huán)帶減少一圈,做到了邊緣、中心兩道氣流兼顧。(2)各爐縮小礦批810%,通過上部調(diào)劑,改善料柱透氣性,減少了崩料、爐頂料面“吹翻”現(xiàn)象,穩(wěn)定了礦焦平臺(tái),爐況明顯好轉(zhuǎn)。4.2.2選擇適宜的
9、送風(fēng)制度(1)調(diào)整風(fēng)口布局,1280m3高爐減小風(fēng)口面積1%,1800 m3高爐減小面積4.7%,各爐風(fēng)速均有所提高,為活躍爐缸中心創(chuàng)造了條件。(2)各爐降低煤比,由正常150-155kg/t降到130-140kg/t,改善了料柱透氣性。(3)當(dāng)爐況初步穩(wěn)定后,高爐選擇高風(fēng)溫,風(fēng)口前理論燃燒溫度控制由原來的2260提高到2300,努力提高爐缸溫度,增加高爐抗干擾能力。4.2.3熱制度的確定(1)降低焦炭負(fù)荷,提高焦比10-15kg/t,綜合負(fù)荷由2.95倍左右降到2.8-2.85倍,改善了料柱透氣性。(2)提高爐溫,鐵水物理熱控制必須1480以上;鐵水Si控制0.35-0.55%,嚴(yán)禁Si低于
10、0.30%,保證爐溫充沛穩(wěn)定。(3)適當(dāng)減少富氧率,富氧量1280m3高爐由4500 -5000 m3/h降到3500-4000m3/h,1800m3高爐由8000-8500m3/h降到7000-7500m3/h,平衡風(fēng)口前理論燃燒溫度,確保爐況順行。4.2.4改進(jìn)高爐休風(fēng)及恢復(fù)操作由于休風(fēng)后的恢復(fù)過程中,多次發(fā)生了燒壞風(fēng)口情況,因此調(diào)整恢復(fù)思路。通過降低負(fù)荷,全焦冶煉改善料柱透氣性;當(dāng)爐缸溫度,渣鐵流動(dòng)性正常后,爐缸透氣性、透液性改善,逐步恢復(fù)風(fēng)量和開風(fēng)口,再恢復(fù)噴煤負(fù)荷;最后恢復(fù)富氧逐步強(qiáng)化,有效避免了高鋅狀況下恢復(fù)過程燒風(fēng)口的問題。4.3高爐排鋅高爐排鋅主要途徑是:上排,鋅隨煤氣流從爐頂
11、逸出爐外;下排,通過爐渣排出高爐。4.3.1上排多數(shù)資料介紹,爐頂煤氣帶走的鋅高達(dá)90%左右,所以做好“上排”工作意義重大,通過適當(dāng)放松邊緣,爐頂溫度比正常時(shí)升高30,提高了煤氣排鋅比例。同時(shí)兼顧技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),選用“兩股氣流”并舉的操作思想。4.3.2下排通過調(diào)整爐渣堿度,提高排鋅能力,具體做法如下:(1)適當(dāng)降低爐渣堿度,R2由1.10-1.15降到1.08-1.10。(2)提高爐查MgO含量,由9.0%提高至10.0%。(3)在檢修恢復(fù)過程中,配適量錳礦,改善渣的流動(dòng)性。通過降低爐渣堿度,改善爐渣流動(dòng)性的手段,將爐內(nèi)尤其是爐腹風(fēng)口區(qū)域含鋅高的渣皮置換,從鐵口排放出來。為了防止高鋅渣皮脫落后導(dǎo)致爐缸熱量不足,提高爐溫控制標(biāo)準(zhǔn),有效地防止了爐況波動(dòng)和失常。5結(jié)語(1)降低原料中鋅含量是降低鋅入爐的最直接和最有效的辦法。應(yīng)減少高鋅礦石、礦粉、除塵灰在燒結(jié)、
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