數(shù)控機床設(shè)備維修淺析.doc_第1頁
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此文檔收集于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系網(wǎng)站刪除數(shù)控機床設(shè)備維修淺析一、概述要使數(shù)控機床發(fā)揮其高效率,本人認(rèn)為首先要重視數(shù)控機床日常維護和保養(yǎng)工作,要根據(jù)數(shù)控機床其功能、結(jié)構(gòu)的不同及實際使用情況,并參照說明書的要求,制訂和建立必要的定期、定級保養(yǎng)制度。做好資料管理和數(shù)據(jù)備份工作,對長期不用的數(shù)控機床,要定期通電,特別是在環(huán)境濕度較大的梅雨季節(jié),應(yīng)每周通電兩次,以防電子元件受潮或印刷板電路霉斷等現(xiàn)象,甚至有時會造成機床參數(shù)的丟失,從而造成意想不到的損失。二、數(shù)控機床維修實例及總結(jié)數(shù)控機床維修實例一:我廠一臺FANUC-Oi系統(tǒng)臥式加工中心有兩個刀庫,分別為A刀庫和B刀庫,換刀臂靠運載器在兩個刀庫中移動,實現(xiàn)抓刀和還刀功能,換刀位固定不變。一次故障時,換刀臂在A庫抓刀后,運載器一邊向主軸移動,一邊向換刀位移動,然而到換刀位時運載器并沒有停,而是向上繼續(xù)運行,換刀臂一邊旋轉(zhuǎn)一邊完成換刀動作,直到運載器到B刀庫換刀位才停止。此現(xiàn)象很危險,極易造成設(shè)備事故。故障發(fā)生時CRT上沒有任何報警提示,通過監(jiān)視與換刀有關(guān)的各個限位開關(guān)狀態(tài),開關(guān)狀態(tài)都正常,外表看似乎是電氣控制問題,然而用電氣方法卻遇到了難題,此時通過分析運載器的工作原理來尋找突破。由于其動作是靠各電磁閥的動作來控制運動的,通過分析其液壓原理圖,發(fā)現(xiàn)運載器在換刀位停止是靠撞一塊機械閥的閥芯來控制其停止。通過檢查該機械閥芯,發(fā)現(xiàn)該閥芯銹蝕,動作失靈,不能有效關(guān)閉油路造成的,經(jīng)拆開清洗后重裝,故障排出。體會:對于電氣維修人員來說,不僅要掌握數(shù)控機床的工作原理,還應(yīng)熟悉機床的液壓原理。數(shù)控機床維修實例二:我廠一臺加工中心,其Y軸驅(qū)動電機采用FANUC-S伺服電機,由于電機和編碼器的聯(lián)接器斷裂,需脫開編碼和電機之間的連接更換聯(lián)接哭器,經(jīng)更換重裝后,顯示編碼器連接出錯報警,說明編碼器的安裝位置有要求,經(jīng)查閱相關(guān)資料,重新按照以下步驟重裝后,機床正?!,F(xiàn)將安裝步驟介紹同仁,以供大家參考。(1)將電動機電樞線的V、W相(電樞插頭的B、C腳)相連。(2)將U相(電樞插頭的A腳)和直流調(diào)壓器的“+”端相聯(lián),V、W和直流調(diào)壓器的“”端相聯(lián),編碼器加入+5V電源(編碼器插頭的J、N腳間)。(3)通過調(diào)壓器對電動機電樞加入勵磁電流。伺服電動機(永磁式)將自動轉(zhuǎn)到U相的位置進行定位。注意:加入的勵磁電流不可以太大,只要保證電動機能進行定位即可(實際維修時調(diào)整在3-5A)。(4)在電動機完成U相定位后,旋轉(zhuǎn)編碼器,使編碼器的轉(zhuǎn)子位置檢測信號C1、C2、C4、C8(編碼器插頭的C、P、L、M腳)同時為“1”,使轉(zhuǎn)子位置檢測信號和電動機實際位置一致。(5)安裝編碼器固定螺釘,裝上后蓋,完成電動機維修。體會:伺服電機的電機軸和編碼器(增量式)的聯(lián)接,在安裝上有位置上的要求,不能隨意安裝。數(shù)控機床維修實例三:我廠一臺立式龍門加工中心,在執(zhí)行M06主軸換刀定位功能時,主軸旋轉(zhuǎn)不停,不能定位,經(jīng)檢查主軸定位上各測試點電壓正常,更換主軸定位備用板故障依舊。由于其主軸定位是靠磁感應(yīng)器感應(yīng)發(fā)磁體發(fā)出定位信號,初步判定其磁感應(yīng)器有問題,更換磁感器后,主軸定位時,主軸來回搖擺,仍不能定位,經(jīng)詢問FANUC公司,將磁感應(yīng)器調(diào)換1800重新安裝后,故障排除。體會:主軸定位磁傳感器的安裝位置也有要求。數(shù)控機床維修實例四:我廠一臺H3500臥式加工中心,采用FANUC-0i系統(tǒng),因系統(tǒng)主板故障,經(jīng)北京FANUC公司維修后,由于CNC存儲器中有CNC參數(shù)、PMC參數(shù)、螺距誤差補償?shù)葦?shù)據(jù)全部丟失,必須重新向CNC存儲器輸入這些數(shù)據(jù)。由于有備份數(shù)據(jù),在傳輸數(shù)據(jù)時應(yīng)注意以下問題:(1)只有在一定參數(shù)條件下,才能進行數(shù)據(jù)輸入/輸出,要對照備份參數(shù)說明書正確輸入以下參數(shù),參數(shù)號:0000、0020、0101、0102、0103。(2)在輸入PMC參數(shù)時,要先將K17參數(shù)第#1位設(shè)定為1,這樣才可選擇數(shù)據(jù)輸入界面。將以上參數(shù)全部輸入時,發(fā)現(xiàn)各軸均可手動移動,然而在移動回零操作時,X、Y、Z軸均不動,CRT上無報警信息,在對照參數(shù)說明書核對有關(guān)軸移動參數(shù)時,發(fā)現(xiàn)參數(shù)1420參數(shù)為各軸進給倍率,其數(shù)值均為零。將參數(shù)全部由“0”改為“500”后,重新執(zhí)行回零功能,動作正常。體會:平時要做好機床參數(shù)的備份工作,各機床參數(shù)一定要在機床正常情況下備份。實例五:辛辛那提1250立式加工中心(CINCINNAT850系統(tǒng)、GE FANUC驅(qū)動及交流伺服電機)開機自檢一切正常,在執(zhí)行回零操作時Y、Z軸工作正常,但X軸卻一直向X方向移動,直到撞到X限位開關(guān)。正常時應(yīng)該是向X+方向移動在接近零點時減速并精確停止定位,完成回零動做。出現(xiàn)此現(xiàn)象系統(tǒng)沒有任何提示信息。故障分析及排除:此故障很奇怪,轉(zhuǎn)到手動操作狀態(tài),點動X軸(X+、X)勻正常,用手輪移動X軸也正常。初步判定驅(qū)動器及伺服電機無故障,問題出在CNC部分,用萬用表檢測CN1端子8、9兩腳電壓,發(fā)現(xiàn)電壓極性可以隨X軸電機的轉(zhuǎn)向而變化,但在執(zhí)行回零操作時發(fā)現(xiàn)8、9兩腳電壓極性始終為負,CNC自檢可以通過且沒有任何告警信息說明系統(tǒng)無故障,應(yīng)該是系統(tǒng)外圍的開關(guān)狀態(tài)不對??赡苄宰畲蟮氖荴軸回零開關(guān),經(jīng)檢查該開關(guān)始終為高電平。原來CNC檢測到回零開關(guān)為高電平認(rèn)為X軸離零點太近,先X方向移動退出零點一旦回零開關(guān)為低電平再向X+方向移動完成回零動做。更換X軸回零開關(guān)故障排除。維修完畢做模擬實驗移動X軸使回零開關(guān)動作,執(zhí)行回零操作果然不出所料先X方向移動退出零點再向X+方向移動完成回零。實例六:辛辛那提MAXIN630臥式加工中心(CINCINNATI950系統(tǒng)、西門子640驅(qū)動及交流伺服電機,直線軸全閉環(huán)光柵尺反饋)開機自檢一切正常,在執(zhí)行回零操作時X、Y、Z、B軸動作正常。在完成回零動作后,CRT上出現(xiàn)Axis are aligning的信息沒有消失(正常時應(yīng)該出現(xiàn)Axis aligning finish)由于提示狀態(tài)信息不消失,表示對正沒有完成。系統(tǒng)無法繼續(xù)工作,所有的功能鍵都被禁止如同死機一樣。只能關(guān)機重啟。故障分析及排除:轉(zhuǎn)到手動操作狀態(tài),全部功能操作正常,有了第一例的經(jīng)驗可以得出以下結(jié)論:驅(qū)動器及伺服電機無故障,CNC自檢可以通過且沒有任何告警信息說明系統(tǒng)無故障,應(yīng)該是系統(tǒng)外圍的開關(guān)狀態(tài)不對。轉(zhuǎn)到I/O監(jiān)視畫面,執(zhí)行回零操作,對照圖紙逐一查看每個與回零有關(guān)的開關(guān)狀態(tài)是否翻轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)B軸下落到位的接近開關(guān)沒有翻轉(zhuǎn)。人為的在I 7點輸入高電平(+24V)。系統(tǒng)馬上出現(xiàn)Axis aligning finish 表示對正完成,仔細調(diào)整B軸下落到位開關(guān),故障排除。原來系統(tǒng)一直在處于等待狀態(tài),I 7點沒有輸入高電平系統(tǒng)默認(rèn)的動作沒完成,導(dǎo)致發(fā)生“故障”。數(shù)控機床維修實例七:高明KCM-3000立式龍門加工中心(FANUC-15系統(tǒng)驅(qū)動器交流伺服電機)開機自檢一切正常,進入程序加工時X、Y、Z軸不能按程序移動,主軸可以旋轉(zhuǎn)。不執(zhí)行程序時手動移動X、Y、Z軸正常,執(zhí)行G00G90X1000正常,但是執(zhí)行G01G90X1000F200M04S1000就有故障。為何可以執(zhí)行G00而不能執(zhí)行G01?出現(xiàn)此現(xiàn)象系統(tǒng)沒有任何提示信息。故障分析及排除:分析G00是定位, G01是執(zhí)行加工,加工是要檢測主軸的轉(zhuǎn)速是否達到設(shè)定值后直線軸才能按程序移動。執(zhí)行G00僅僅是定位,主軸不旋轉(zhuǎn)也可以。而不能執(zhí)行G01應(yīng)該是主軸的轉(zhuǎn)速沒有達到設(shè)定值使直線軸不能按程序移動。觀察CRT上主軸的實際轉(zhuǎn)速果然沒有達到設(shè)定值,并且轉(zhuǎn)速波動。檢查主軸上的外置編碼器組件,發(fā)現(xiàn)編碼器的聯(lián)軸器松動、一個固定螺釘丟失。修復(fù)后故障排除。數(shù)控機床維修實例八:MAXIN630臥式加工中心(CINCINNATI950系統(tǒng)、西門子驅(qū)動及交流伺服電機)開機自檢工作一切正常,在加工的過程中經(jīng)常無規(guī)律地出現(xiàn)自動關(guān)機(MACHINE OFF),液壓、主軸、冷卻、進給等也同時關(guān)閉。給加工帶來很大麻煩,特別是在攻絲的時候停機造成絲錐折斷、嚴(yán)重時工件報廢,直接經(jīng)濟損失很大,操作員不敢加工。整個過程沒有任何警示信息出現(xiàn),也沒有預(yù)兆和規(guī)律。故障分析及排除:關(guān)機信息(MACHINE OFF)應(yīng)該只有在按動關(guān)機按鈕的情況下才出現(xiàn)。在加工的過程中無規(guī)律關(guān)機后檢查機床沒有發(fā)現(xiàn)故障,無法捕捉到瞬時出現(xiàn)的故障點。將與關(guān)機有關(guān)的開關(guān)、電路、電纜、繼電器、接口板卡等全部仔細檢查部分更換,對全機的可疑的接近開關(guān)等逐一測試檢查,故障還不時出現(xiàn)。經(jīng)向生產(chǎn)廠多次咨詢,懷疑是軟件問題,在其指導(dǎo)下進行了軟件刷新,故障沒有排除。以經(jīng)驗判斷是一個軟故障,電源干擾或某個重要系統(tǒng)的接口狀態(tài)抖動所致,將各個伺服單元送進CNC的READ信號短接,深夜開機空運行,故障存在。排除了電源干擾及軟件問題,看來故障在系統(tǒng)外圍的開關(guān)狀態(tài)了,但在系統(tǒng)I/O監(jiān)視畫面又都正常,用帶儲存功能的示波器監(jiān)視24V、15V、12V、5V以及重點懷疑的輸入點。終于在一次故障發(fā)生時捕捉到接近開關(guān)LS17瞬時抖動,做模擬實驗I 23(LS17)輸入+24V,故障立即出現(xiàn),分析LS18、LS17是檢測主軸的刀具情況,有三種狀態(tài)(10、00、01),分別代表松刀、有刀、無刀。在加工的過程主軸旋轉(zhuǎn)震動出現(xiàn)01表示無刀,系統(tǒng)運行的條件破壞導(dǎo)致關(guān)機(MACHINE OFF)。仔細檢查原來主軸的刀具拉桿中的碟型彈簧破裂、刀抓螺帽松動,導(dǎo)致刀具拉桿行程加大,接近LS17使它誤動作。修復(fù)后故障排除。小結(jié)以上是我在數(shù)控機床出現(xiàn)故障時維修過程和維修技術(shù)的心得和休會,是我多年中近百次數(shù)控系統(tǒng)的調(diào)試和維修的經(jīng)驗和總結(jié)。雖然,數(shù)控系統(tǒng)種類繁多,故障千變?nèi)f化,維修方法也不盡相同,一篇短文很難盡述,但是我仍希望把一些基本方法與思路寫出來,與大家交流以期能引起人們對數(shù)控系統(tǒng)維修技術(shù)的重視,旨在提高數(shù)控機床維修工作的快速性與針對性,克服盲目性與片面性,以期達到最佳維修效果。淺談數(shù)控設(shè)備維修引言:本文通過修理實例分析,提出了修理中的故障分析方法,通過機電技術(shù)相結(jié)合,對機床結(jié)構(gòu)及技術(shù)資料的熟悉和了解,使得在機床修理中取得較好效果。關(guān)鍵詞:充分了解、機電結(jié)合、綜合分析前言:隨著時代進步和社會快速發(fā)展各類大型設(shè)備尤其是數(shù)控設(shè)備越來越多。由于數(shù)控設(shè)備的先進性和故障的不穩(wěn)定性,且多數(shù)故障是以綜合故障形式出現(xiàn),給設(shè)備維修加大了難度,這就要求維修人員必須加強學(xué)習(xí),努力提高業(yè)務(wù)水平,適應(yīng)這一要求。下面,我以修理實例來淺談一下設(shè)備維修的體會。一、 PAMA AT/130-2故障故障現(xiàn)象:PAMA數(shù)控臥式加工中心,是從意大利引進5軸聯(lián)動數(shù)控機床。在使用中發(fā)現(xiàn)冷卻液溫度過高,以及9242報警(刀具冷卻泵開關(guān)跳閘)。診斷維修:經(jīng)檢查,冷卻系統(tǒng)2泵壓力過高,引起冷卻液溫度上升。改機床配有冷卻液噴頭12個,平時操作加工時不完全打開,一般只開12只噴頭,而該泵為定量泵(Q=150L/min),使得冷卻液阻力上升引起發(fā)熱。當(dāng)12只噴頭一起開時冷卻液飛濺嚴(yán)重,污染周圍環(huán)境。為此,考慮在2泵出口加裝卸荷閥(Q=11F-16F)卸荷,既能保護泵不發(fā)熱,又能滿足冷卻加工要求。使用不久,又出現(xiàn)9242報警,經(jīng)檢查是冷卻系統(tǒng)1泵過載,電流達到5A,超過額定電流45。原來該加工中心冷卻系統(tǒng)由兩只泵兩只水箱組成,冷卻液回1水箱,經(jīng)過濾由1泵抽到2水箱,再由2泵抽出參與冷卻加工。由于系統(tǒng)加裝了卸荷閥,回水直接進1水箱,這樣2水箱水位下降較快,引起液位控制發(fā)訊使1泵啟動抽水進2#。由于啟動頻繁,外加過濾器臟堵,造成1泵過載報警。經(jīng)分析后,將卸荷閥回路與2水箱接通,并調(diào)換了1泵過濾芯,重新投入使用,狀況良好。體會:當(dāng)故障發(fā)生時,首先要充分了解故障是怎樣出現(xiàn)的,有哪些現(xiàn)象;然后,西子分析原因,并結(jié)合實際,運用所學(xué)知識,大膽實踐,達到解決問題的目的。二、 MAHO GR500C/5車削中心故障故障現(xiàn)象:該機床為西德引進,機床在加工葉柄軸時,表面出現(xiàn)一段波紋。診斷維修:由于該故障未顯示報警,從零件圖上可知,發(fā)生波紋為80150一段。經(jīng)檢查,工件的尺寸80.02080.040符合要求。通過了解,加工切削參數(shù)和加工程序,從現(xiàn)象來看,造成工件表面波紋有幾個方面的因素:1. 機床主軸精度誤差。2. 機床尾架精度誤差,頂針?biāo)蓜印?. Z軸在加工處某一段絲桿精度誤差。4. X軸存在間隙,而從零件波紋來看,第二種因素可能性最大。首先將套筒完全收在尾座內(nèi),并提高轉(zhuǎn)速到1500rpm,精車外圓,波紋仍存在。檢查頂針和工件中心孔也正常。不用頂針,直接精車外圓,波紋消失,這樣問題應(yīng)該出現(xiàn)在尾架軸上。拆下尾架檢查發(fā)現(xiàn),5個軸承有3個出現(xiàn)失效現(xiàn)象。由于原軸承為意大利生產(chǎn),沒有備件,最后選用相同形式的NSK軸承代用,同時適當(dāng)調(diào)整尾架軸的液壓頂力,增加軸承使用壽命,使用情況良好。體會:數(shù)控機床出現(xiàn)同一種故障的原因是多種多樣的,有機械、有電氣、有控制系統(tǒng)等因素。因此,在故障分析時,把各種造成故障的因素盡可能列出,逐項排除,縮小故障范圍,最后找出故障點排除問題。三、 HOMMA FM-30/80BT 龍門銑故障故障現(xiàn)象:該機床是從日本引進的38龍門銑。機床主軸在換刀時,主軸不能正確定位。診斷維修:主軸在M19指令下定位失靈,沒有報警告示,且運轉(zhuǎn)不停,從現(xiàn)象上看,負責(zé)主軸定位的編碼器零位消失,使主軸找不到準(zhǔn)確位置而旋轉(zhuǎn)不停。從現(xiàn)象分析可能存在幾種可能:1. 編碼器問題。2. 編碼器輸入輸出接口和線問題。3. 編碼器輸入輸出板子問題。4. 編碼器與主軸傳動鏈的聯(lián)軸器問題。經(jīng)檢查編碼器的輸入輸出電線正常,拆下編碼器檢查聯(lián)軸器,沒有損壞。即主軸與編碼器傳動鏈還存在,打開編碼器發(fā)現(xiàn)內(nèi)部有少量油浸入,清潔干凈重新裝上,主軸在M19指令下旋轉(zhuǎn)不停現(xiàn)象消失,但定位角度仍不準(zhǔn)確,經(jīng)仔細分析,發(fā)現(xiàn)主軸由0轉(zhuǎn)到45,再同向由45轉(zhuǎn)到90這之間基準(zhǔn)沒有誤差,而從90反向轉(zhuǎn)到45就存在誤差。圖1所示為主軸端面鍵在M19指令下的零度位置。圖2為主軸端面鍵存在偏差的位置從圖中三角形ABC可知,sin=AB/BC3.83/60,得到角度為3.66度。120為X軸測量位置,AB為Y軸測量偏差。反復(fù)試驗幾次基本是常量,從而表明編碼器沒有問題。是反向間隙造成定位角度不準(zhǔn),而從機械角度講,存在兩種可能:1. 是主軸與編碼器的傳動軸相聯(lián)的1:1傳動齒輪由于磨損存在間隙。2. 編碼器與傳動軸之間的聯(lián)軸器在聯(lián)接中存在間隙。而齒輪間隙不可能這么大,只有聯(lián)軸的連接上有問題。拆下聯(lián)軸器仔細檢查發(fā)現(xiàn)傳動軸與聯(lián)軸器內(nèi)孔和編碼器與聯(lián)軸器內(nèi)孔相聯(lián)的鍵槽存在0.20.4mm松動現(xiàn)象。從右圖可知,偏差角由聯(lián)軸器與軸和聯(lián)軸器與編碼器的配合間隙疊加組成。sin=AB/BO=0.4/7.5=0.06,角度為3.44度。由于主軸與編碼器之間的傳動鏈誤差存在,使得主軸與編碼器之間的誤差為0.22度。由于重新配鍵有困難,就在聯(lián)軸器與編碼器和傳動軸相聯(lián)的部分各加一只M8支頭螺釘鎖死,重新啟動M19主軸定位準(zhǔn)確,故障排除。體會:造成故障原因很多,必須仔細分析故障現(xiàn)象,列出可能造成故障的原因,先易后難,逐項排除,找出故障。四、 HOMMA FM-30/80BT 龍門銑漏油故障故障現(xiàn)象:該機床是從日本引進的38龍門銑。HOMMA龍門銑液壓站一段時間來經(jīng)常少油,而潤滑油站卻出現(xiàn)溢油現(xiàn)象。診斷維修:經(jīng)系統(tǒng)分析,液壓油站是負責(zé)Z軸平衡,C軸齒輪變檔,拉刀裝置的卸荷,附件的夾緊,橫梁的平衡、夾緊,ATC動作,而潤滑油路負責(zé)C軸齒輪潤滑,附件潤滑。從現(xiàn)象看問題,出現(xiàn)在Z軸和C軸刀架內(nèi),從相關(guān)部件看,又與卸荷油缸、變檔油缸、夾緊油缸有關(guān)。通過檢查,最終發(fā)現(xiàn)拉刀油缸端面油封損壞。換上新的油封,故障排除。體會:該數(shù)控機床是日本本間HOMMA公司生產(chǎn),圖紙資料查看有一定困難,涵蓋面廣,由機、電、液、氣系統(tǒng)組成。因此,必須熟悉圖紙和機床結(jié)構(gòu)分布,才能快速判斷問題所在。五、 SC50/6.5數(shù)控立車故障故障現(xiàn)象:該機床是90年代初從羅馬尼亞引進的6.5米數(shù)控立車。主軸在運轉(zhuǎn)時工作臺發(fā)出嚴(yán)重撞擊聲。診斷維修:經(jīng)檢查,工作臺驅(qū)動齒輪箱有嚴(yán)重撞擊響聲,但時好時壞,電流表指針上下波動較大,工作臺轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定,檢查了工作臺靜壓壓力正常,工作臺上浮量0.20正常。從現(xiàn)象看可能存在:1. 傳動齒輪箱內(nèi)輸出軸上軸承損壞。2. 主電機齒輪箱輸入軸聯(lián)軸器聯(lián)接有問題。3. 主軸調(diào)速裝置歐陸590和電機上測速發(fā)電機有問題。4. 主電機有問題。經(jīng)檢查,主軸傳動齒輪箱沒有異常現(xiàn)象,

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