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1、AV90-15電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)供風(fēng)自控技術(shù)的應(yīng)用林浩軍 天鐵冶金集團(tuán) 2009摘要 通過自控系統(tǒng)和工藝設(shè)計(jì),在老區(qū)安裝調(diào)節(jié)閥組,利用SIEMENS(西門子)公司的S7系列PLC以及全數(shù)字化智能儀表構(gòu)成PLC控制系統(tǒng),使用新區(qū)電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)同時(shí)為老區(qū)四座高爐供風(fēng),保證了高爐的安全、穩(wěn)定生產(chǎn)。提高了供風(fēng)的品質(zhì)和可靠性,實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn),達(dá)到了環(huán)保節(jié)能降耗的目的。并有效降低事故發(fā)生頻率,延長(zhǎng)高爐使用壽命,關(guān)鍵詞 鼓風(fēng)機(jī) 高爐供風(fēng) 自控系統(tǒng) PID調(diào)節(jié) 1 概述近年來,煉鐵老區(qū)生產(chǎn)工藝和設(shè)備不斷改進(jìn),對(duì)高爐煉鐵供風(fēng)質(zhì)量提出了更高要求。隨著天鐵新區(qū)2800m3高爐的建成投產(chǎn),為其配套的兩臺(tái)AV90-15電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)正
2、常生產(chǎn)時(shí)為一用一備。如何使其更好的為生產(chǎn)服務(wù),保障穩(wěn)定運(yùn)行生產(chǎn)安全成為亟待解決的問題。同時(shí),為了達(dá)到節(jié)能降耗,利用電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)啟動(dòng)快速運(yùn)行穩(wěn)定的特點(diǎn),使用新區(qū)備用電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)為老區(qū)高爐供風(fēng)成為集團(tuán)公司的首選方案。老區(qū)現(xiàn)有700m3高爐四座,三號(hào)高爐大修后改進(jìn)生產(chǎn)工藝,采用AV56-13電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)供風(fēng),其余三臺(tái)均采用汽輪鼓風(fēng)機(jī)供風(fēng)。新區(qū)備用AV90-15型電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī):風(fēng)量6400Nm3/min,風(fēng)壓P=0.57MPa(絕壓),通過論證可以向煉鐵1#至4#高爐供風(fēng),這樣,一方面使新區(qū)備機(jī)熱備用,從而實(shí)現(xiàn)當(dāng)一臺(tái)高爐鼓風(fēng)機(jī)因故障停機(jī)或轉(zhuǎn)入安全運(yùn)行模式時(shí),由另一臺(tái)風(fēng)機(jī)提供部分風(fēng)量確保高爐正常休風(fēng),避免高爐灌
3、風(fēng)口等惡性事故的發(fā)生。另一方面可增加老區(qū)現(xiàn)有高爐的風(fēng)壓、風(fēng)量,使現(xiàn)有高爐的產(chǎn)量、冶煉強(qiáng)度提高。也為5#高爐擴(kuò)容改造后的供風(fēng)做好備機(jī)準(zhǔn)備。在新區(qū)高爐設(shè)置撥風(fēng)系統(tǒng),其中一臺(tái)為新建2800 m3高爐供風(fēng),另一臺(tái)為老區(qū)1#4#高爐供風(fēng),在兩臺(tái)AV90-15風(fēng)機(jī)出口管道上做一連通管道,此管道上設(shè)立撥風(fēng)閥,撥風(fēng)閥兩側(cè)設(shè)立2個(gè)電動(dòng)閥;2座高爐正常生產(chǎn)時(shí),打開2個(gè)電動(dòng)閥,撥風(fēng)閥投入自動(dòng),當(dāng)檢測(cè)到任一風(fēng)機(jī)不能為本高爐提供正常風(fēng)量時(shí),撥風(fēng)閥打開,由正常的風(fēng)機(jī)為2座高爐提供冷風(fēng),確保風(fēng)口,給高爐休風(fēng)提供充足的時(shí)間。兩臺(tái)風(fēng)機(jī)互撥風(fēng)已是成熟技術(shù),本方案完成了向四座高爐同時(shí)供風(fēng)的生產(chǎn)工藝和自控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。2 生產(chǎn)工藝原理
4、(在高爐生產(chǎn)過程中,高爐鼓風(fēng)系統(tǒng)的安全供風(fēng)對(duì)高爐冶煉環(huán)節(jié)的安全、穩(wěn)定順行具有重要作用,同時(shí),也使鼓風(fēng)生產(chǎn)承受了巨大壓力。在高爐冶煉過程中一旦鼓風(fēng)機(jī)故障停機(jī),冷風(fēng)突然消失,高爐內(nèi)部的壓力致使鐵、爐料進(jìn)入甚至堵塞風(fēng)口,這樣就必須更換新的風(fēng)口才能重新恢復(fù)生產(chǎn),不但造成設(shè)備損失,而且更換風(fēng)口消耗時(shí)間較長(zhǎng)很大程度上影響生產(chǎn)。同時(shí),這種突發(fā)事件嚴(yán)重影響爐況,縮短高爐使用壽命。)摘1為此,我分廠與中冶京城設(shè)計(jì)院經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間科學(xué)計(jì)算和綜合分析,設(shè)計(jì)出了本套高爐供風(fēng)控制系統(tǒng)。采用德國(guó)SIEMENS(西門子)公司的S7系列PLC以及全數(shù)字化智能儀表構(gòu)成PLC控制系統(tǒng),現(xiàn)場(chǎng)采用高質(zhì)量氣動(dòng)蝶閥作為該系統(tǒng)供風(fēng)調(diào)節(jié)閥。電動(dòng)
5、閥作為止回閥或截止閥組成供風(fēng)執(zhí)行系統(tǒng)。2.1 供風(fēng)系統(tǒng)管路設(shè)計(jì) 此供風(fēng)系統(tǒng)安裝于新區(qū)向老區(qū)供風(fēng)管道的母管上,一套供風(fēng)裝置由五個(gè)閥門組成:中間為氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,兩側(cè)、旁通以及放風(fēng)均為電動(dòng)蝶閥。1#4# 高爐冷風(fēng)參數(shù)為:風(fēng)壓:0.3-0.35MPa,正常生產(chǎn)需要的風(fēng)量為:1900-2200Nm3/min,最大風(fēng)量為:2300Nm3/min,經(jīng)比較發(fā)現(xiàn)AV90-15可滿足3座高爐正常生產(chǎn)供風(fēng)風(fēng)量要求,即1#、2#和3#、4#高爐中的一座。設(shè)計(jì)供風(fēng)管路工藝圖,如圖1所示。AV90-15老區(qū)鼓風(fēng)機(jī)組MQMM放風(fēng)MMM放風(fēng)MQMM放風(fēng)MMM放風(fēng)MQMM放風(fēng)MMM放風(fēng)MMMM放風(fēng)1#高爐4#高爐3#高爐2#高爐
6、圖1 供風(fēng)工藝管路正常狀態(tài)下,兩臺(tái)鼓風(fēng)機(jī)組分別向新區(qū)和老區(qū)高爐供風(fēng);如一臺(tái)鼓風(fēng)機(jī)發(fā)生停機(jī)故障,則互為撥風(fēng)機(jī)組的另一臺(tái)鼓風(fēng)機(jī)能夠及時(shí)將部分風(fēng)量撥送到斷風(fēng)高爐,確保該高爐不斷風(fēng),確保新老區(qū)高爐安全生產(chǎn)。2.2 撥風(fēng)條件新區(qū)AV90-15型電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)與老區(qū)之間的供風(fēng)系統(tǒng)的建設(shè),使1#4#高爐供風(fēng)和新區(qū)備機(jī)形成一個(gè)整體的系統(tǒng),當(dāng)老區(qū)1#4#高爐之中任一高爐在事故斷風(fēng)且滿足撥風(fēng)條件時(shí)可以由新區(qū)備機(jī)AV90-15鼓風(fēng)機(jī)對(duì)斷風(fēng)高爐進(jìn)行撥風(fēng),確保該高爐不斷風(fēng),從而避免由斷風(fēng)引發(fā)風(fēng)口灌渣的嚴(yán)重事故發(fā)生。3 自控系統(tǒng)工藝配置實(shí)時(shí)監(jiān)視兩臺(tái)高爐鼓風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀況,檢測(cè)風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行輸風(fēng)量平穩(wěn)狀況。可自動(dòng)、手動(dòng)、半自動(dòng)控制電
7、動(dòng)閥、調(diào)節(jié)閥的動(dòng)作、開閉角度。3.1 PLC系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)自控系統(tǒng)所涉及到的工藝設(shè)施和設(shè)備。(1)供風(fēng)流量調(diào)節(jié)閥、供風(fēng)切換閥、放散閥等。(2)主要控制功能 高爐緊急休風(fēng)和拉風(fēng)坐料連鎖。 供風(fēng)流量定流量和定風(fēng)壓調(diào)節(jié)。(3)主要監(jiān)視項(xiàng)目 各路供風(fēng)流量、壓力,調(diào)節(jié)閥運(yùn)行狀態(tài)。高爐狀態(tài)和供風(fēng)總管壓力、溫度檢測(cè)。3.2 PLC系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)選用西門子公司可編程序控制器機(jī)型S7系列。 I/O點(diǎn)要有15%的余量。(PLC模塊基本數(shù)據(jù): 中央處理器(CPU):S7-414H熱備冗余系統(tǒng)。開關(guān)量輸入模塊(DI):32P/M,24VDC,光偶隔離。開關(guān)量輸出模塊(DO):32P/M,24VDC,加中間繼電器,接點(diǎn)容量
8、2A。模擬量輸入模塊(AI):8P/M,4-20mA。模擬量輸出模塊(AO):8P/M,4-20mA。)摘23.3 運(yùn)行與控制:因每組閥門控制方式一樣,以生產(chǎn)作業(yè)時(shí)1#高爐調(diào)節(jié)閥組的操作控制進(jìn)行論證。管路工藝,如圖2所示。MQMM放風(fēng)ME1.1E4.1E2.1E3.1ME5.1老區(qū)鼓風(fēng)機(jī)組ME6.1放風(fēng)1#高爐V1.1AV90-15 圖2 1#高爐供風(fēng)(1) 正常供風(fēng)時(shí)電動(dòng)閥 E1.1、E3.1全開,電動(dòng)閥E5.1 E6.1關(guān)閉,電動(dòng)閥E2.1開度為1/3左右,將調(diào)節(jié)閥(V1.1)切換到自動(dòng)控制狀態(tài),以其閥后風(fēng)壓為調(diào)節(jié)參數(shù),也可進(jìn)行定風(fēng)量調(diào)節(jié),以閥后流量為調(diào)節(jié)參數(shù),兩種自動(dòng)控制狀態(tài)可通過HMI
9、畫面進(jìn)行無擾切換。 。通過重新輸入高爐需要冷風(fēng)壓力設(shè)定值,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥V1.1自動(dòng)跟蹤,以滿足高爐加減風(fēng)需要。(2) 倒機(jī)作業(yè)倒機(jī)作業(yè)前,由老區(qū)現(xiàn)有鼓風(fēng)機(jī)供風(fēng),氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥V1.1、電動(dòng)閥E1.1、E2.1、E3.1、E4.1全關(guān),電動(dòng)閥E5.1全開。倒機(jī)作業(yè)時(shí),首先打開電動(dòng)閥E1.1,適當(dāng)打開電動(dòng)閥E4.1,緩慢打開電動(dòng)閥E2.1,使冷風(fēng)流量為500Nm3/min左右,然后緩慢打開氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥V1.1,將氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥后風(fēng)壓調(diào)到倒機(jī)風(fēng)壓。通知高爐系統(tǒng)將冷風(fēng)壓力調(diào)到合適的倒機(jī)風(fēng)壓,打開電動(dòng)閥E3.1然后,逐漸關(guān)閉電動(dòng)閥E4.1,關(guān)閉后逐漸開大氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥V1.1,同時(shí)逐漸關(guān)小電動(dòng)閥E5.1直到全關(guān),完成倒
10、機(jī)作業(yè)。同時(shí)風(fēng)機(jī)跟蹤加負(fù)荷,以保障風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓穩(wěn)定,倒機(jī)作業(yè)中,閥門不需聯(lián)動(dòng),但每個(gè)閥門要求能開、能關(guān)。(3) 拉風(fēng)坐料高爐拉風(fēng)坐料操作前通知該系統(tǒng)操作人員及AV90-15電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)操作人員。一旦拉風(fēng)坐料,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥V1.1自動(dòng)關(guān)至設(shè)定最小開度。此工況要求:一旦高爐放風(fēng)閥打開,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥V1.1自動(dòng)關(guān)至設(shè)定最小開度。(4) 緊急休風(fēng)高爐緊急休風(fēng)時(shí)氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥V1.1閥后風(fēng)量增加,風(fēng)壓降低,此工況要求根據(jù)風(fēng)量、風(fēng)壓變化趨勢(shì)關(guān)小氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥V1.1開度;當(dāng)風(fēng)量增大到控制上限,或變化速度增大到一定值,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥V1.1快速關(guān)至最小設(shè)定開度。并與高爐放風(fēng)閥連鎖,一旦高爐放風(fēng)閥打開,調(diào)節(jié)閥V1.1自動(dòng)關(guān)至設(shè)
11、定最小開度。(5) 系統(tǒng)調(diào)節(jié)對(duì)每一個(gè)調(diào)節(jié)系統(tǒng),不但采取參數(shù)調(diào)節(jié),同時(shí)采取趨勢(shì)及變化加速度調(diào)節(jié),提前控制,保障各高爐供風(fēng)壓力的穩(wěn)定,盡量減少各高爐之間的影響,保障各高爐安全穩(wěn)定運(yùn)行。(6) 撥風(fēng)動(dòng)作當(dāng)電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)跳閘撥風(fēng)系統(tǒng)投入時(shí),要求連鎖打開電動(dòng)閥E2.1,避免因調(diào)節(jié)閥開度較小時(shí)影響供風(fēng)效果,保障各高爐在風(fēng)機(jī)跳閘后不灌渣。(7)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)當(dāng)一座高爐緊急休風(fēng)或拉風(fēng)坐料時(shí),系統(tǒng)通過聯(lián)動(dòng)調(diào)節(jié)其它支路的調(diào)節(jié)閥,以避免偶合振蕩情況的發(fā)生 3.4 HIM程序的開發(fā)3人機(jī)界面程序采用了西門子WINCC6.0軟件平臺(tái),依據(jù)生產(chǎn)工藝和操作習(xí)慣進(jìn)行了設(shè)計(jì)與開發(fā),實(shí)現(xiàn)了畫面實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)控、歷史數(shù)據(jù)瀏覽,報(bào)警等功能,達(dá)到操
12、作方便,界面友好。其中一個(gè)監(jiān)控畫面,如圖3所示。圖3 監(jiān)控畫面通過HMI監(jiān)控畫面可以設(shè)置調(diào)節(jié)閥手、自動(dòng)運(yùn)行方式,并可實(shí)現(xiàn)定風(fēng)壓或定風(fēng)量自動(dòng)控制。4 PID調(diào)節(jié)的實(shí)現(xiàn)采用PID控制器在自控系統(tǒng)中應(yīng)用非常廣泛,PID控制器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、穩(wěn)定、可靠、調(diào)整方便成為工業(yè)控制的主要技術(shù)之一。因此在設(shè)計(jì)控制模型時(shí),對(duì)被控對(duì)象的結(jié)構(gòu)和參數(shù)得不到精確的數(shù)學(xué)模型時(shí),同時(shí)也無法采用其它控制理論時(shí),最適合用PID控制技術(shù)。系統(tǒng)控制器的結(jié)構(gòu)和參數(shù)必須依靠經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試來確定,這時(shí)應(yīng)用PID控制技術(shù)最為方便。PID控制器根據(jù)系統(tǒng)的誤差,同時(shí)計(jì)算出比例、 積分、微分的控制量進(jìn)行調(diào)節(jié)的。 由于我們同時(shí)對(duì)三座高爐進(jìn)行供風(fēng),同時(shí)生產(chǎn)
13、時(shí),三座高爐的爐況是很難掌握的,所以在自動(dòng)運(yùn)行時(shí),我們采用大動(dòng)態(tài)超調(diào)閉環(huán)PID控制技術(shù),同時(shí)增大比例度減小積分時(shí)間,很好的解決了這一問題,如圖4所示。 圖4 PID手操器采用先進(jìn)的PLC控制系統(tǒng),對(duì)供風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)控制和調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)AV90-15風(fēng)機(jī)同時(shí)向老區(qū)3 座700m3高爐供風(fēng),并能分別實(shí)現(xiàn)定風(fēng)壓和定風(fēng)量控制,無論是供風(fēng)母管風(fēng)壓或因某一高爐引起小幅度風(fēng)壓波動(dòng),通過對(duì) FISHER 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥的精確可靠控制,保證了高爐生產(chǎn)的安全和穩(wěn)定;若某一高爐拉風(fēng)坐料或緊急休風(fēng),也能有效的將其控制,對(duì)其它高爐沒有較大影響。5 結(jié)語本系統(tǒng)自安裝調(diào)試到現(xiàn)在已有兩年多,AV90-15電動(dòng)鼓風(fēng)機(jī)向1#-4#高爐的供風(fēng),以其快速、高效的特點(diǎn),保證了高爐的安全、穩(wěn)定生產(chǎn)。提高了供風(fēng)的品質(zhì)和可靠性,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)生產(chǎn),達(dá)到了環(huán)保節(jié)能降耗的目的。同時(shí),有效降低事故發(fā)生頻率,延長(zhǎng)高爐使用壽命,并能夠很好地滿足生產(chǎn)工藝要
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