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文檔簡(jiǎn)介
2024年井下事故案例匯編
中原石油工程有限公司
2024年3月
前s
2024年,通過(guò)大家的共同努力,井下事故明顯削減、鉆井速度
不斷加快、生產(chǎn)時(shí)效不斷提高,但是事故損失仍很驚人。為了加強(qiáng)事
故預(yù)防和處理,堅(jiān)固樹(shù)立事故是最大的奢侈和一切事故都可以避開(kāi)的
理念。依據(jù)“四不放過(guò)”的原則,查找緣由,總結(jié)閱歷,避開(kāi)同類事
故重復(fù)發(fā)生,中原工程公司技術(shù)發(fā)展處組織有關(guān)技術(shù)專家對(duì)2024年
發(fā)生的井下事故進(jìn)行了收集整理,編寫了《2024年井下事故案例匯
編》。
本案例匯編分五部分:卡套管故障、鉆具故障、卡鉆故障、鉆頭
故障、其它。鉆井公司技術(shù)專家負(fù)責(zé)收集整理案例工作,技術(shù)發(fā)展處
組織相關(guān)專家進(jìn)行了會(huì)審,形成了本案例匯編,供應(yīng)應(yīng)各鉆井公司技
術(shù)人員學(xué)習(xí)參考。
本案例匯編在編寫過(guò)程中得到了相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專家和技術(shù)人員的大
力支持,在此表示誠(chéng)心感謝!由于時(shí)間倉(cāng)促,水平有限,難免出現(xiàn)錯(cuò)
誤和不足之處,敬請(qǐng)指責(zé)指正。
編者
書目
第一部分:卡鉆故障
案例1:姬平22-21井井塌卡鉆故障
案例2:胡7-側(cè)277井井漏卡鉆故障
案例3:南堡36-3618井卡鉆故障
案例4:高32-14井卡鉆故障
案例5:試41-2井卡鉆故障
案例6:蘇20-20-15X井卡鉆故障
案例7:YJ2-13井卡鉆故障
案例8:德1井卡鉆故障
案例9:高橋31-73井卡鉆故障
案例10:祥6-11井卡鉆故障
案例11:高橋31-74井卡鉆故障
案例12:DPH-95井卡鉆故障
案例13:衛(wèi)393井卡鉆故障
案例14:文263H井兩次卡鉆故障
案例15:元陸28井空氣鉆卡鉆故障
案例16:福石2井卡鉆故障
案例17:Y1123-1-2411井卡鉆故障
案例18:TP332X井卡鉆故障
案例19:S72T5井卡鉆故障
案例20:YJ1-7井卡鉆故障
案例21:TH10276井卡鉆故障
案例22:KeS3-l井卡鉆故障
案例23:金躍6井卡鉆故障
案例24:金躍8井卡鉆故障
其次部分:卡套管故障
案例1:文33-側(cè)224井卡尾管故障
案例2:文92-3H井卡套管故障
第三部分:鉆具故障
案例1:AK1-H5井鉆具脫扣故障
案例2:中江18H井鉆具故障
案例3:普陸1-2H井空氣鉆鉆具落井故障
案例4:普陸1-2H斷鉆具故障
案例5:文72-421井鉆具落井故障
案例6:查平2井?dāng)嚆@具故障
案例7:順南5井?dāng)嚆@具故障
案例8:橋43-1井鉆具脫扣故障
案例9:高橋24-125螺桿故障
案例10:胡47-側(cè)14井螺桿故障
第四部分:鉆頭故障
案例1:核5井牙輪落井故障
案例2:TK1134X井掉牙輪故障
案例3:克深3-1井PDC鉆頭斷刀翼故障
案例4:江沙24-2HF井掉牙輪故障
案例5:C0CA-K28井鉆頭落井事故
第五部分:其它
案例1:高3104X6井電測(cè)遇卡斷電纜故障
案例2:HD1-7-H1井單吊環(huán)
案例3:YQ5-5井固井異樣
案例4:金躍202井劃出新井眼
第一部分:卡鉆故障
案例1:姬平22-21井井塌卡鉆故障
一、基本狀況
該井是水平井,設(shè)計(jì)井深3556m,鉆井液密度1.20g/cm\造斜
點(diǎn)2400m,井身結(jié)構(gòu)為:①311.2mm*410m+①215.9mm*3556m。鉆至井
深2759m,井斜:77.5度,位移261m,地層:延長(zhǎng)組,運(yùn)用低固相
聚合物鉆井液,鉆井液密度L15g/cm\粘度40s。
二、故障經(jīng)過(guò)
定向鉆進(jìn)至2755m,振動(dòng)篩處出現(xiàn)掉塊現(xiàn)象,接著鉆進(jìn)至井深
2759.8m鉆完方入,上提時(shí)有遇卡現(xiàn)象,劃眼循環(huán)處理鉆井液,劃其
次遍時(shí)遇阻蹩泵,開(kāi)泵泵壓上升至20MPa不回。上提下放無(wú)效轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)
盤無(wú)果,井壁失穩(wěn)垮塌卡鉆。在活動(dòng)鉆具過(guò)程中鉆具倒轉(zhuǎn),將鉆具倒
開(kāi)。落魚鉆具:①216mmpDC鉆頭十①165mm螺桿+轉(zhuǎn)換接頭+定向
接頭十①127mni無(wú)磁承壓鉆桿*1根+①127mm加重鉆桿*3根,落魚長(zhǎng)度
47.09m,魚頭位置2694.5m。
三、處理經(jīng)過(guò)
1、下入①216mm鉆頭通井至井深2628.71m處遇阻,循環(huán)處理鉆
井液,劃眼至魚頭,循環(huán)打封閉后起鉆。
2、平安接頭+超級(jí)震擊器,對(duì)扣勝利,震擊59次,未能解卡。
3、填井側(cè)鉆,損失時(shí)間:7dl9h
四、故障緣由分析
1、鉆井液密度低,設(shè)計(jì)密度L20g/cm3,實(shí)際只有L15g/cm3,
液柱壓力無(wú)法支撐井壁,造成垮塌。
2、卡鉆時(shí)失水達(dá)到5nli.對(duì)于水敏性的泥頁(yè)巖造成坍塌,泥漿體系
(聚合物)防塌實(shí)力不強(qiáng)。
3、地層困難,碳質(zhì)泥巖和油頁(yè)巖膠結(jié)較差,在循環(huán)處理鉆井液的
過(guò)程中發(fā)生垮塌卡鉆。
4、在活動(dòng)鉆具時(shí)未限制好轉(zhuǎn)盤,將鉆具倒開(kāi)。
五、故障教訓(xùn)
1、井下?tīng)顩r相識(shí)不足,分析不透,沒(méi)有正確評(píng)估井下困難狀況。
2、出現(xiàn)異樣狀況時(shí),應(yīng)剛好起鉆至平安井段。調(diào)整處理鉆井液并
制定預(yù)防措施,再鉆進(jìn)。
3、操作人員操作不嫻熟,造成鉆具倒開(kāi),下一步要加強(qiáng)技能培訓(xùn)I。
4、針對(duì)該區(qū)塊碳質(zhì)泥巖和油頁(yè)巖易垮塌問(wèn)題,選用強(qiáng)抑制防塌鉆
井液體系。
案例2:胡7-側(cè)277井井漏卡鉆故障報(bào)告
一、基木狀況
該井是一口中139.7mm套管開(kāi)窗側(cè)鉆井,開(kāi)窗井深1635m,設(shè)計(jì)鉆
井液密度L15g/cm3o鉆至2331.86m,井斜22.3度,最大位移158nb
地層:沙三下,鉆井液密度1.65g/cm\粘度108s。
二、故障經(jīng)過(guò)
胡7-側(cè)277井采納①118nlm鉆頭鉆至2186nl,出現(xiàn)油氣顯示,密度
由L35g/cii?逐步提高到1.60未能壓穩(wěn),邊加重邊鉆進(jìn)至
2331.86m,鉆井液密度提至L65g/cm'發(fā)生井漏,泥漿只進(jìn)不出,鉆
具卡死,且鉆具水眼堵死,套壓升至7MPa。
三、處理經(jīng)過(guò)
1、為了壓井,強(qiáng)行將鉆具倒開(kāi)。
2、運(yùn)用密度1.82g/cm,的鉆井液壓井后,關(guān)井等采油廠注水井
泄壓。關(guān)井套壓升至6MPa,立壓3Mpa。
3、變更流程節(jié)流放噴,6天時(shí)間累計(jì)拉油300方,壓力降低。
4、因放油井壁遭破壞,下部鉆具卡死無(wú)法處理。
5、填井側(cè)鉆。損失時(shí)間:22dl2ho
四、故障緣由分析
1、有圈閉壓力,出油對(duì)鉆井液污染嚴(yán)峻,流淌性差,沒(méi)有剛好調(diào)
整鉆井液性能。
2、井漏后稠油堵塞了鉆具水眼,不能建立循環(huán),無(wú)法進(jìn)行注入解
卡劑和壓井、堵漏作業(yè)。
3、采油后井壁破壞更為嚴(yán)峻,造成鉆具卡死。
五、故障教訓(xùn)
1、出現(xiàn)油氣侵,應(yīng)剛好調(diào)整泥漿性能。
2、修井在施工過(guò)程中,遇到出水和油氣侵狀況下,地層抗破實(shí)力
滿意不了運(yùn)用密度要求,應(yīng)起至窗口停注泄壓。
3、加強(qiáng)鄰井狀況調(diào)研,對(duì)注水井提前停住泄壓。
案例3:南堡36-3618井卡鉆故障
一、基本狀況
該井為一口三段制定向井,套管程序:(p339.7mmx304.44m,鉆
達(dá)井深1640m;地層:明化鎮(zhèn),鉆井液密度L14g/cm3、粘度42s。
二、故障經(jīng)過(guò)
2013年4月28日6:30鉆至井深1640.00m短起,在
597.00-1041.00m井段遇卡。起鉆完,下入定向單彎雙扶鉆具組合,
遇阻劃眼井段309.00-583.00m,為確保井下平安,起鉆更換帶刮刀的
通井鉆具組合。下鉆至610.00m遇阻,劃眼井段:610.00-944.00m,
后起先下鉆。
4月30日6:10,下鉆至1618.00m單凡爾開(kāi)泵,返漿正常,三個(gè)
凡爾,泵壓由7MPa降至5.5MPa,后泵壓升至9MPa,不返泥漿,發(fā)
覺(jué)漏失,環(huán)空灌漿,強(qiáng)行起鉆,環(huán)空能灌滿但不返漿,用方鉆桿帶上
提,懸重由560kN上升到14()()kN,再次上提至1940kN活動(dòng)無(wú)效,4
月30日7:0()鉆具卡死,鉆頭位置:1604.79m。
三、處理經(jīng)過(guò)
1、下倒扣鉆具,共6次倒扣,倒至魚頂位置325.39m。
2、套銃、倒扣,至魚頂位置1024.78mo
3、下反扣鉆具,對(duì)扣勝利,活動(dòng)鉆具,5月7日15:00解卡c損
失時(shí)間:176小時(shí)。
四、故障緣由分析
1、通井時(shí)開(kāi)泵增加排量,開(kāi)泵過(guò)急泵壓突升憋漏地層。
2、井漏造成泥漿液面下降,上部井段垮塌。
3、平安意識(shí)淡薄,思想麻痹,短起下間隔井段過(guò)長(zhǎng)。
五、故障教訓(xùn)
1、此區(qū)塊上部地層鉆進(jìn)時(shí)沒(méi)有執(zhí)行好短起鉆措施,造成井下困
難。
2、處理井下困難的措施不當(dāng),造成井漏卡鉆。
案例4:高32-14井卡鉆故障
一、基本狀況
該井為一口五段制定向井,完鉆井深4141m,最大井斜31.7。、位
移1071m,三開(kāi)為降斜井段。
套管程序:(p339.7mmx285.98m+(p244.5mmx2415.36m,鉆達(dá)完鉆
井深,地層:沙三2+3。鉆井液密度1.4()g/cm3、粘度56s。
二、故障經(jīng)過(guò)
2013年3月8日19:00鉆進(jìn)至4141m,泵壓由15MPa降至12MPa,
起鉆檢查鉆具。9日19:00起至第55柱下單根母接頭出轉(zhuǎn)盤面2m(鉆
頭位置2570.00m)遇卡,上提至1300kN未開(kāi),經(jīng)多次上提下放、轉(zhuǎn)
動(dòng)無(wú)效,鉆具卡死。
三、處理經(jīng)過(guò)
1、于井深2410.00m實(shí)施爆炸松扣,起出刺壞鉆具。
2、下入(pl77.8mm開(kāi)式震擊器,上提至1200kN(鉆具原懸重
750kN)多次震擊無(wú)效。
3、注入解卡劑12m3,泡卡12小時(shí),于12日6時(shí)故障解除,損
失時(shí)間59小時(shí)。
四、故障緣由分析
1、泵壓下降,起鉆檢查鉆具前尢法循環(huán)清砂。
2、本井為大位移五段井制,在降斜段易拉出鍵槽和鉆具疲憊。
3、扶正器刮掉泥餅,越積越多,活動(dòng)范圍越來(lái)越小,最終卡死。
五、故障教訓(xùn)
1、由于沒(méi)有剛好發(fā)覺(jué)鉆具刺漏,造成起鉆前井眼打算不充分。
2、運(yùn)用合格鉆具,嚴(yán)格入井檢查,避開(kāi)鉆具刺漏。
3、遇卡實(shí)行措施不當(dāng),上提拉力過(guò)大,造成卡鉆故障。
案例5:試41-2井卡鉆故障
一、基本狀況
該井為一口大位移定向井,鉆達(dá)井深:2858.70m,井斜28.7。、水
平位移1001.81m,鉆達(dá)地層:馬家溝;套管程序:(p339.7mmx502.45m,
鉆井液密度1.07g/cm3、粘度42s。
二、故障經(jīng)過(guò)
2013年5月19日10:45,鉆至井深2858.70m,鉆時(shí)明顯變慢,已鉆
達(dá)設(shè)計(jì)井深,打算循環(huán)起鉆。停轉(zhuǎn)盤、上提鉆具,鉆頭提離井底L5m
遇卡,上提至1300kN、下放至600kN(鉆具原懸重810kN),轉(zhuǎn)動(dòng)12
圈無(wú)效,鉆具卡死。
三、處理經(jīng)過(guò)
1、配20m3粘度200s稠漿清砂,未見(jiàn)掉塊,多次上提無(wú)效。
2、拉卡點(diǎn),計(jì)算卡點(diǎn)在2710m。
3、注入濃度15%的稀鹽酸lOn?,浸泡7小時(shí)未能解卡。
4、實(shí)施鉆具倒扣,5月21Hl9:00勝利解卡。損失時(shí)間:56小時(shí)
15分。
四、故障緣由分析
1、本井裸眼段長(zhǎng),水平位移1001.81m,摩阻達(dá)500kN,未能正
確推斷摩阻。
2、操作失誤,上提鉆具時(shí)遇卡誤認(rèn)為是摩阻,沒(méi)能剛好發(fā)覺(jué),
卡鉆后處理方法不當(dāng)。
3、鉆井液潤(rùn)滑性能差。
五、故障教訓(xùn)
1、提高操作人員技能,正確推斷井下?tīng)顩r,避開(kāi)誤操作。
2、加強(qiáng)責(zé)任心,及早發(fā)覺(jué)井下異樣,剛好實(shí)行正確措施。
3、增加鉆井液的潤(rùn)滑,降低井下摩阻。
案例6:蘇20-20-15X井卡鉆故障
一、基本狀況
該井鉆達(dá)井深2705m,井斜27。、位移805m。鉆達(dá)地層:劉家溝,
表套(p339.7mm下深790m,鉆井液密度1.06g/cm3、粘度33s。
二、故障經(jīng)過(guò)
2013年12月11日10:40,下鉆至井深2350m處遇阻,經(jīng)劃眼通過(guò)。
15:20下鉆至井深2688m遇阻100kN,上提遇卡,開(kāi)泵最大憋至21MPa
未通,經(jīng)多次活動(dòng)上提至井深2666.95m,21:00再上提至1400kN(原
懸重860kN)、轉(zhuǎn)動(dòng)鉆具15圈均未開(kāi),鉆具卡死。
三、處理經(jīng)過(guò)
1、接地面震擊器震擊,未能解卡。
2、測(cè)卡點(diǎn)深2428m,在井深2420m處爆破松扣,魚長(zhǎng)246.95m。
3、經(jīng)過(guò)5次套銃、倒扣,勝利對(duì)扣上提解卡。12月24日6:00
撈出全部落魚,故障解除。累計(jì)損失時(shí)間:249小時(shí)。
四、故障緣由分析
1、劉家溝組地層易漏、易塌,井壁不穩(wěn)定,掉塊多,砂子、掉
塊下沉快導(dǎo)致卡鉆。
2、鉆井液粘切低,不能滿意懸浮巖屑須要,為故障埋下隱患。
3、預(yù)防措施不力,下鉆至2350m遇阻后,沒(méi)有堅(jiān)持逐根劃眼究
竟;下鉆即將究竟時(shí),沒(méi)有提前接方鉆桿開(kāi)泵。
五、故障教訓(xùn)
1、鉆井液性能要滿意井下須要,確保懸浮和攜砂。
2、劉家溝地層易塌,井壁不穩(wěn)定,要優(yōu)選防塌鉆井液體系。
3、加強(qiáng)崗位責(zé)任心,提高技能,正確推斷,避開(kāi)誤操作。
案例7:YJ2T3井卡鉆故障
一、基本狀況
該井是一口三開(kāi)結(jié)構(gòu)井,一開(kāi)運(yùn)用中444.5mm鉆頭鉆至井深
1500m,①339.7mm套管下深1499.06%二開(kāi)運(yùn)用①311.2mm鉆頭鉆
進(jìn)至4607m,在進(jìn)行短起下過(guò)程中發(fā)生了卡鉆。層位:哈拉哈塘組,
鉆井液密度1.30g/cm\粘度50so
二、故障發(fā)生經(jīng)過(guò)
該井鉆至井深4607m后進(jìn)行循環(huán)測(cè)斜短起下作業(yè),2013年10月13
日1:00起至井深4105m處遇卡,原懸重163T,逐步上提至220T無(wú)效,
下放正常,經(jīng)反復(fù)活動(dòng)仍遇卡,3:00接方鉆桿開(kāi)泵循環(huán)正常,3:30
開(kāi)泵下放正常后上提10T遇卡,泵壓由12NPa升至18MPa,馬上停泵,
活動(dòng)鉆具無(wú)果卡鉆。開(kāi)泵循環(huán)正常,拉卡點(diǎn)在扶正器處。
三、處理過(guò)程
1、泡柴油10出泡8h+地面震擊無(wú)效。
2、泡解卡劑27.68m:浸泡井段4105-3905m,浸泡67h+震擊無(wú)效。
3、進(jìn)行測(cè)卡松扣,從卡點(diǎn)3994m處松開(kāi)。落魚:0311.2mmPDC
鉆頭+①245mm螺桿十①228.6mm鉆鋌1根+①310mm扶正器1根+①
228.6mni鉆鋌2根+①203.2nmi鉆鋌8根。落魚長(zhǎng)111.37m。
4、下入①177.8mm開(kāi)式下?lián)羝鲗?duì)扣震擊無(wú)效。
5、用鉆頭通井后,下入①273mm套銃筒22m+8245nlm套銃筒72.8m+
大小頭內(nèi)接開(kāi)式下?lián)羝?,從井?994m套錢至4085m,對(duì)扣震擊無(wú)效。
6、下套銃筒從4085m套至4085.5m處扶正器棱上部。
7、下入上擊器震擊無(wú)果,從4075m處進(jìn)行爆破松扣。
8、下入上擊器+加速器,10月26日3:30震擊解卡。
故障損失時(shí)間323.5ho
四、故障緣由分析
1、鉆達(dá)砂巖地層,鉆井液封堵不剛好:泥餅厚。
2、技術(shù)措施執(zhí)行不到位。鉆進(jìn)進(jìn)尺516nl(4091?4607m)未進(jìn)行
短起下,沒(méi)有嚴(yán)格依據(jù)技術(shù)要求每200?300m進(jìn)行短起下。
3、起下鉆操作處理不當(dāng)。短起下遇阻、卡后重視程度不夠,沒(méi)有
充分相識(shí)到井下潛在的平安風(fēng)險(xiǎn)。
五、故障教訓(xùn)
1、在砂巖發(fā)育地層鉆進(jìn)時(shí)要加強(qiáng)鉆井液的封堵性。
2、要嚴(yán)格依據(jù)技術(shù)要求進(jìn)行短起下,加強(qiáng)清沙。
3、加強(qiáng)操作技能培訓(xùn),提高應(yīng)對(duì)井下困難實(shí)力,遇此狀況應(yīng)徹底
循環(huán)清洗或下鉆究竟循環(huán),分段導(dǎo)通。
案例8:德1井卡鉆故障
一、基本狀況
該井是一口二開(kāi)結(jié)構(gòu)井,一開(kāi)“311.2mm鉆頭鉆至井深213m,中
244.5mm表套下深213m;二開(kāi)運(yùn)用中215.9nm鉆頭鉆至井深304m時(shí)發(fā)生
卡鉆。地層:賽漢塔拉組,鉆井液密度L05g/cm二粘度40s。
二、故障經(jīng)過(guò)
該井于2013年7月3日19:00鉆至井深304m,接單根后下放鉆具,
2#柴油機(jī)突然熄火(其它柴油機(jī)也未能啟動(dòng)),7月4日17:00復(fù)原動(dòng)
力后,頂通循環(huán),上提鉆具遇卡,下放遇阻,活動(dòng)無(wú)效鉆具卡死,拉
卡點(diǎn)266nl。鉆具組合:0215.9nlmGA114牙輪+①177.8mni鉆鋌2根+①214
扶正器+①158.8mm無(wú)磁鉆鋌1根+①158.8mm鉆鋌11根+中127nlm鉆桿。
三、處理經(jīng)過(guò)
1、為了提高攜砂實(shí)力,打入稠鉆井液18方。運(yùn)用地面震擊器震
擊無(wú)果。
2、倒扣起出中158.8nlm鉆鋌6根+中127mm鉆桿7根。魚頂:219.45m,
落魚長(zhǎng)72.16m。
3、下入①114.3反扣公錐打撈。
4、套銃打撈,因銃鞋無(wú)法進(jìn)魚頭,多次無(wú)果。落魚215.9mmGA114
牙輪+中177.8mm鉆鋌2根,魚長(zhǎng)17.86m。7月12日5:00填井側(cè)鉆。
損失時(shí)間:179h
四、故障緣由分析
1、三臺(tái)柴油機(jī)都不能供應(yīng)動(dòng)力是這次故障發(fā)生的主要緣由。
2、管理不到位,平安意識(shí)不強(qiáng),沒(méi)有突發(fā)故障的應(yīng)急預(yù)案。
五、故障教訓(xùn)
1、加強(qiáng)設(shè)備管理,保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,保障鉆井施工。
2、加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí),加強(qiáng)制度建設(shè),完善應(yīng)急預(yù)案。
案例9:高橋31-73井卡鉆故障
一、基本狀況
該井設(shè)計(jì)井深3841m,造斜點(diǎn)700m,最大井斜22.30°,一開(kāi)井
深(1)444.5mmX498m,6339.7mm套管下深497.5m;二開(kāi)為復(fù)合內(nèi)眼,
631L15mm鉆頭鉆至1450m,下部為“215.9mm井眼;鉆達(dá)地層:馬家
溝,鉆井液密度1.08g/cn?、粘度63s。
二、故障經(jīng)過(guò)
2013年7月19日10:25,鉆至井深3823.41m,接單根上提鉆具,
多次在離井底8m處遇卡,懸重118T,上提至155T,下放至85T均能壓
開(kāi),轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)盤扭矩正常?;顒?dòng)過(guò)程中再次上提至155T時(shí),遇卡點(diǎn)下移
1m左右,馬上下壓至70T未能壓開(kāi),轉(zhuǎn)動(dòng)無(wú)效,卡死。拉卡點(diǎn)在
2555.59m,泵壓正常17MPa,鉆頭位置3815m。鉆具組合:
215.9mmPDC+158mmDC*3根+127nmiHWDP*21根+127mmDP。
三、處理經(jīng)過(guò)
1、打入濃度2.5%的燒堿溶液201n\浸泡20h未解卡。
2、地面震擊器震擊4h無(wú)效。
3、進(jìn)行測(cè)卡松扣,從3746.7m松開(kāi)。落魚215.9mmPDC+430*4A10+
158mmDC*3根+4All*410+127inmHWDP*6根,魚頭3731.65m,魚長(zhǎng)83.35m。
4、下超級(jí)震擊器對(duì)扣,上提至140T,多次震擊解卡。倒劃眼至
3805m,復(fù)原正常,起至井深827.12m遇卡,上提懸重由40T提至80T,
馬上下砸至1OT無(wú)效,再次卡死。
5、用地面震擊器震擊解卡。倒劃眼起鉆,發(fā)覺(jué)懸重削減6T、泵
壓下降2MPa,落魚脫落。
6、再次下鉆至井深3680.07m對(duì)扣,震擊解卡。
故障損失351h。
四、故障緣由分析
1、山西組、本溪組地層存在周期性坍塌,因雨等柴油3.5天,通
井時(shí)距井底6柱起先劃眼,井內(nèi)掉塊嚴(yán)峻,井下困難。多次劃眼井段:
劉家溝組2903-3037m、3615-3679m,3730-3802m,本溪組煤層
3746-3750mo
2、掉塊嚴(yán)峻造成井徑不規(guī)則,掉塊不易帶出。
3、井下困難相識(shí)不足,井下平安重視不夠。
五、故障教訓(xùn)
1、由于下古地層,可鉆性差,研磨性高且易坍塌掉塊,故在鉆
進(jìn)過(guò)程中,鉆時(shí)慢,應(yīng)親密留意井下摩阻、扭矩及泵壓變更,視察返
砂狀況。發(fā)覺(jué)異樣,馬上實(shí)行應(yīng)對(duì)措施。
2、加強(qiáng)思想相識(shí),細(xì)化剎把操作,活動(dòng)鉆具及接單根上提、下
放遇阻卡限制在10T以內(nèi),杜絕猛提猛放,野蠻操作。
3、加大鉆井液的維護(hù),提高鉆井液的防塌性、強(qiáng)封堵抑制性、
潤(rùn)滑性等。
案例10:祥6-11井卡鉆故障
一、基木狀況
該井是一口二開(kāi)結(jié)構(gòu)直井,一開(kāi)①311.2mni鉆頭義中244.5mm套管
X714.37m;二開(kāi)運(yùn)用中215.9mm鉆頭鉆進(jìn)。鉆達(dá)地層:蘇紅圖組,鉆
井液密度1.35g/cm3、粘度75s。2013年09月06日10:00,鉆進(jìn)至井深
1476m,鉆時(shí)變慢打算起鉆,因鉆井液污染循環(huán)處理,處理后密度
1.35g/cm3>粘度42s、失水3.8ml。
二、故障經(jīng)過(guò)
起第5柱起先,磨阻漸漸加大,有拔活塞現(xiàn)象,第9柱摩阻大
接方鉆桿帶出。第12磨阻大下放無(wú)顯示,接方鉆桿循環(huán)活動(dòng)鉆具,
循環(huán)至9日8:00上提遇卡,下放遇阻,活動(dòng)無(wú)效卡死。拉卡點(diǎn)
1099.00m,鉆頭位置1118.00m。鉆具組合:中215.9mmPDC鉆頭+430
X410X0.58m+O178mm無(wú)磁X9.14m+①178mmDCX8.19m+411X4A10
X0.5m+①214mmLFX1.74m+4AllX410X0.55m+8178mmDCX
26.26m+4A10X411X0.55m+①158mmDCX35.93m+①127mmllWD?X
55.77m+①127mmDP。
三、處理經(jīng)過(guò)
1、打入燒堿水浸泡2h,用地面震擊器震擊,鉆具斷(循環(huán)
泵壓由7MPa下降至4MPa,起出鉆具斷口有刺痕)。魚頂481.21m,落魚
長(zhǎng):636.79m。
2、下入190nlm磨鞋修魚頂后,下入①200mni卡瓦打撈筒,撈住落魚
后,打入7m3SR-301解卡劑,浸泡42h無(wú)效。
3、爆炸松扣從814.93m松開(kāi)。落魚長(zhǎng):303.07m,魚頂位置:814.93m,
鉆頭位置:1118.00m
4、經(jīng)兩次下入①210mm銃鞋+①190mm套銃筒(套銃筒內(nèi)加直徑中
73mm的油管,通鉆具水眼),爆炸松扣。落魚長(zhǎng)93.47m,魚頂1024.53m,
鉆頭位置1118.00m
5、下入①165mm震擊器震擊無(wú)效。9月下日16:00填井側(cè)鉆。
累計(jì)損失時(shí)間200h。
四、故障緣由分析
1、在銀根組和蘇二段上部以泥巖為主,吸水膨脹后造成縮徑嚴(yán)
峻,同時(shí)也會(huì)嚴(yán)峻泥漿污染,造成該井段起鉆困難。
2、本井離毛8區(qū)塊比較近,水平井比較多,屬于稠油開(kāi)發(fā),稠
油必需長(zhǎng)期注入蒸汽熱采,對(duì)地層穩(wěn)定性有肯定的影響。
3、對(duì)井下困難地層相識(shí)不足,井下平安重視不夠。
4、司鉆剎把操作閱歷不足,故障預(yù)防沒(méi)做到位。
五、故障教訓(xùn)
1、在困難井段鉆進(jìn)中,要加密測(cè)量泥漿性能,剛好解決地層造
成的污染,防止困難狀況惡化;
2、加強(qiáng)操作責(zé)任心,嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程,提高平安意識(shí);
3、加強(qiáng)技術(shù)管理,仔細(xì)落實(shí)技術(shù)措施;
4、加強(qiáng)崗位技術(shù)培訓(xùn),提高剎把操作技能。
案例11:高橋31-74井卡鉆故障
一、基本狀況
該井設(shè)計(jì)井深3714%—開(kāi)。444.5mm井眼539m,0339.7mm套管
下深538.5m;二開(kāi)為復(fù)合井眼,6311.15麗鉆頭鉆至1448m,下部為
*215.9mm井眼。鉆達(dá)地層:馬家溝,鉆井液密度L05g/cm\粘度64s、
失水4.4ml、切力4/'8Pa。
二、故障經(jīng)過(guò)
2013年4月19日0:00鉆至井深3690nb上提鉆具接單根,當(dāng)提至方
入5.5m時(shí),懸重由116T突升至130T(原懸重112T、上提摩阻4T),馬
上下放至零未能壓開(kāi),轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)盤無(wú)效,卡死。循環(huán)泵壓正常12MPa,
鉆頭位置3687.5m,拉卡點(diǎn)在3184.6m。鉆具組合:*215.9mmPDC+*
165mmNDCX1根+58mmDCX14根+127mmDP
三、處理經(jīng)過(guò)
打入濃度2.5%的燒堿溶液20m:浸泡90h,活動(dòng)解卡。
故障損失時(shí)間120h。
四、故障緣由分析
1、該井中生界及古生界地層掉塊嚴(yán)峻,3618-3623m為本溪組煤
層段,地層困難是故障發(fā)生的客觀緣由;
2、剎把操作閱歷不足,缺乏困難地層風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),接單根遇阻一
次提死,故障預(yù)防沒(méi)做到位是主觀緣由。
五、故障教訓(xùn)
L鉆進(jìn)過(guò)程中,要親密留意井下摩阻、扭矩及泵壓變更,精細(xì)剎
把操作,上提、下放遇阻卡限制在10T以內(nèi),杜絕猛提猛放,野蠻操
作。
2.進(jìn)一步做好鉆井液性能維護(hù),確保鉆井液防塌、攜砂、潤(rùn)滑等
性能優(yōu)良。
案例12:DPH-95井卡鉆故障
一、基本狀況
該井是一口三開(kāi)水平井,完鉆井深4115m,水平段長(zhǎng)1200m
(2915-4115m)o一開(kāi)6311.2mm井眼404.16m,6244.5mm套管下深
403.96m;二開(kāi)中241.3mm井眼2915nb@177.8mm套管下深2914.8m;
三開(kāi)山152.4mm井眼4115m。鉆達(dá)地層:石盒子組,鉆井液密度
1.16g/cm\粘度60s。
二、故障經(jīng)過(guò)
完井作業(yè)運(yùn)用單銃柱通井,銃柱外徑150mm,鉆具組合:①
152.4mmpDC鉆頭+330X310接頭+①88.9mmDPX1根+①150mm銃柱X1
根+①101.6mmDP。2013年10月10日1:根下至井深3229m遇阻,經(jīng)上下
活動(dòng)通過(guò),下至井深3297nl時(shí)再次遇阻,上下活動(dòng)無(wú)法通過(guò),接方鉆
桿循環(huán)劃眼,泵壓16MPa,點(diǎn)撥鉆壓1T,劃眼至井深3316m(地層為淺
灰色細(xì)砂巖,井斜90.9°),轉(zhuǎn)盤負(fù)荷重,停轉(zhuǎn)盤打倒車,泵壓、懸
重下降,鉆具從方鉆桿與下旋塞處倒開(kāi),下放對(duì)扣,上提鉆具遇阻,
多次活動(dòng),上提至160T,活動(dòng)無(wú)效,卡死,泵壓正常16Mpa,鉆頭位
置3308.32mo
三、處理經(jīng)過(guò)
1、第一次泡燒堿水9nl:14h無(wú)效。
2、其次次泡解卡劑8.6m:41h無(wú)效。
3、爆炸松扣從3267m松開(kāi)。井內(nèi)落魚:中152.4mm鉆頭+330X310
接頭十①88.9mmDPX1根+6150mm銃柱X1根+①101.6mmDP乂3根,落魚
長(zhǎng)41.12m。
4、10月15日2:30下入震擊器對(duì)扣震擊,上提至170T,震擊解卡。
故障損失時(shí)間121.5h。
四、故障緣由分析
1、銃柱直徑大,剛性強(qiáng),扶正塊長(zhǎng)740mm,井內(nèi)巖屑被銃柱下推,
巖屑積累。
2、違反劃眼平安操作規(guī)程,上部井眼不暢通,接著向下劃眼。
3、剎把操作不夠嫻熟,沒(méi)有限制好轉(zhuǎn)盤,導(dǎo)致打倒車,鉆具倒
開(kāi)。
五、故障教訓(xùn)
1、完井通井,大幅度變更鉆具組合時(shí)要特殊謹(jǐn)慎,要加強(qiáng)操作,
遇阻剛好劃眼,按部就班,保證井眼暢通。
2、施工中要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。
3、加強(qiáng)操作訓(xùn)練,提高剎把操作水平,剛好推斷井下?tīng)顩r,正
確應(yīng)對(duì)。
案例13:衛(wèi)393井井漏卡鉆故障
一、基本狀況
該井是一口二開(kāi)制定向開(kāi)發(fā)井,套管程序:4)339.7mmX354.26m,
鉆井液性能:密度L30g/cm3,粘度50s。
二、故障經(jīng)過(guò)
2013年4月23日9:00,正常鉆進(jìn)至井深2372.97m時(shí),突然發(fā)
覺(jué)泥漿只進(jìn)不出,停泵視察井口見(jiàn)不到液面,馬上搶起鉆具,同時(shí)快
速向環(huán)空灌泥漿,但始終未見(jiàn)泥漿返出。至10:30起鉆至井深
1611.46m時(shí)遇卡,活動(dòng)距離漸漸縮小,最終卡死。期間共灌入泥漿
58m3,遠(yuǎn)大于鉆具排代量。所鉆地層為沙三中,巖性為砂巖。
井下鉆具組合:①215.9mmPDC鉆頭+①165mmL25°單扶螺桿+中
158.8mmNDC*l根+①165nlm41l*4A10無(wú)線儀器懸掛短節(jié)+①165mmDC*2
根+4A11*41O接頭+①127mmHWDP*15根+①127mmDP*149根。
三、處理經(jīng)過(guò)
1.關(guān)防噴器,單凡爾從壓井管匯向井內(nèi)注入高濃度堵漏泥漿40
方,施工始終無(wú)泵壓。
2,測(cè)卡卡點(diǎn)在900.00m,加反扭矩三圈引爆后松開(kāi)轉(zhuǎn)盤,轉(zhuǎn)盤回
轉(zhuǎn)一圈,上提鉆具0.2m倒轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤三圈回轉(zhuǎn)一圈,倒轉(zhuǎn)六圈回轉(zhuǎn)一圈。
上提鉆具未提開(kāi),鉆具可以倒轉(zhuǎn),但負(fù)荷較重,鉆具未炸開(kāi)。
3.其次次測(cè)卡卡點(diǎn)在648.00m,施加反扭矩一圈半引爆,倒轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤
無(wú)論幾圈均有回轉(zhuǎn),鉆具沒(méi)有松開(kāi)。
4.第三次測(cè)卡點(diǎn)在480.00m,鉆具在470.00m處松扣勝利。
5.套銃倒扣。在套銃過(guò)程中,由于井壁垮塌時(shí)將鉆具推向一側(cè),
鉆具不居中,造成套銃筒進(jìn)魚頭及套銃至鉆桿接箍時(shí)異樣困難,打撈
出來(lái)的鉆桿接箍大多被銃鞋嚴(yán)峻偏磨,銃鞋也磨損嚴(yán)峻,銃掉的部分
鉆桿接箍在環(huán)空無(wú)法打撈,多次發(fā)生卡套銃筒現(xiàn)象。未套銃井段采納
倒扣接頭進(jìn)行倒扣效果不佳,事故處理速度較慢。采納公錐、倒扣接
頭共倒扣打撈21趟,撈出鉆桿114根計(jì)112&17m后填井側(cè)鉆。2013年5
月13日23:00復(fù)原原井深,損失時(shí)間465小時(shí)
四、故障緣由分析:
1.鄰井資料調(diào)研不足,施工區(qū)域地質(zhì)狀況駕馭不夠。鄰井施工時(shí)
間均為十年以上,資料價(jià)值有限。而本井要鉆遇兩套衛(wèi)城鹽,且兩套
鹽層之間有一氣層,鄰井衛(wèi)250井開(kāi)采此層多年,始終沒(méi)有進(jìn)行注水,
地層虧空嚴(yán)峻(事后甲方供應(yīng)的資料),造成本井鉆至此井段時(shí)發(fā)生
惡性漏失,液柱壓力降低,致使上部地層產(chǎn)生垮塌,最終造成卡鉆。
2.對(duì)井下漏失狀況推斷不準(zhǔn),起鉆時(shí)只運(yùn)用泥漿泵向環(huán)空連續(xù)灌
泥漿,未采納其它應(yīng)急措施向壞空補(bǔ)充泥漿,灌漿排量跟不上漏失量,
致使井內(nèi)液柱壓力降低,最終導(dǎo)致表層套管鞋下井壁垮塌。
3.工程設(shè)計(jì)無(wú)技術(shù)套管。
五、故障教訓(xùn)
1.要精確駕馭地質(zhì)狀況。接到設(shè)計(jì)后,公司技術(shù)部門要?jiǎng)偤门c
甲方地質(zhì)部門結(jié)合,獲得具體的臨井及施工區(qū)域的地質(zhì)資料,從鉆井
工程設(shè)計(jì)入手,對(duì)易漏層段提前實(shí)行預(yù)堵漏措施。對(duì)個(gè)別地層虧空嚴(yán)
峻,極易發(fā)生惡性漏失的層段,建議增加技術(shù)套管或加大表層套管的
下入深度,從設(shè)計(jì)上徹底消退由于井漏造成上部地層垮塌。
2.必需嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)措施。對(duì)油田內(nèi)部井漏失返的井,有技術(shù)
套管的要按起出鉆具排代量進(jìn)行灌漿,無(wú)技術(shù)套管且表層套管下人較
淺的,不但要運(yùn)用泥漿泵向環(huán)空連續(xù)灌泥漿,而且還要采納其它應(yīng)急
措施向環(huán)空補(bǔ)充泥漿或灌水,以避開(kāi)上部地層由于液柱壓力降低而發(fā)
生垮塌。
案例14:文263H井兩次卡鉆事故障
一、基本狀況
該井是一口①139.7mm套管開(kāi)窗側(cè)鉆井。第一次開(kāi)窗井深2650m,
最大井斜33度,最大位移260米,鉆達(dá)地層:沙三上,其次次開(kāi)窗井
深2650nb最大井斜16度,最大位移120米,鉆達(dá)地層:沙三上。
二、故障經(jīng)過(guò)
1、第一次卡鉆事故經(jīng)過(guò):
6月10日定向鉆進(jìn)至2955米,止常起下鉆更換螺桿。下鉆至
2710米遇阻,劃眼至2730米后井下暢通,循環(huán)一周直到砂子削減后
接著下鉆。18:30下鉆至2930米有遇阻,接方鉆桿單凡爾開(kāi)泵未通,
鉆具無(wú)法活動(dòng),發(fā)生卡鉆事故。
井下鉆具組合:0H8mmPDCXO.24m+O95mm1.5°單扶螺桿X
4.62m+089mm無(wú)磁承壓鉆桿X9.20m+⑦89mm加重鉆桿X78.59ir.+⑦
73mm鉆桿。
泥漿性能:密度1.36g/cm\粘度76S,失水2.2ml,泥餅0.5mm,
初切/終切4/11,含砂0.2切PH9o
2、其次次卡鉆事故經(jīng)過(guò):
卡鉆后在2633米處重新甩斜向器開(kāi)窗。定向鉆進(jìn)至2890米正常
起鉆,裸眼井段多處上提遇卡,采納倒劃眼起進(jìn)套管。為徹底消退裸
眼井段阻卡井段,確定采納118nmi牙輪鉆頭單獨(dú)通井。下鉆至2675
米遇阻,起先劃眼,但劃眼困難,單根接不上,多次發(fā)生卡鉆,強(qiáng)行
活動(dòng)得以消退??紤]到井壁垮塌嚴(yán)峻,起鉆至套管內(nèi)處理泥漿,密度
由1.42g/cn?提至1.55g/cm3后下鉆。下鉆至2710米遇阻,起先劃眼。
25日10:00劃眼至2748米后劃眼困難,單根接不上,時(shí)常發(fā)生卡鉆,
多次采納稠漿帶也無(wú)好轉(zhuǎn),劃眼幾乎沒(méi)有進(jìn)展。邀請(qǐng)局有關(guān)技術(shù)專家
到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行會(huì)診,確定實(shí)行以下措施:
(1)將運(yùn)用的27「鉆桿換成37」鉆桿,增加鉆桿強(qiáng)度,增大循
環(huán)排量,提高攜砂實(shí)力
(2)鉆井液中加入KCL/6噸及鹽10噸,提高鉆井液的抑制性,
防止井壁進(jìn)一步垮塌
(3)簡(jiǎn)化鉆具,確保劃眼平安
按專家會(huì)診措施處理泥漿后起先下鉆,下鉆至2742米遇阻,起
先劃眼。劃眼同樣艱難,劃卜去提不上來(lái),提起來(lái)乂劃不卜去,單根
接不上,時(shí)常發(fā)生蹩泵、卡鉆現(xiàn)象。26日23:00劃眼至2820米突然
蹩泵,鉆具卡死。鉆井液性能:密度L55g/cM、粘度180S,失水1.8ml,
泥餅0.5mm,初切/終切8/23,含砂0.2雙)。
三、處理經(jīng)過(guò)
㈠第一次卡估處理經(jīng)過(guò):
1、泵入8n?解卡劑,浸泡49小時(shí)無(wú)效果。
2、測(cè)卡,從2897.35m爆炸松扣勝利,考慮到事故處理手段少、
難度大,最終填井,重新甩斜向器開(kāi)窗。損失時(shí)間119.5小時(shí)。
㈡其次次卡鉆卡鉆處理經(jīng)過(guò):大排量循環(huán)無(wú)法解卡。鑒于第一次
卡鉆處理難度及結(jié)果,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)探討并報(bào)上級(jí)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,確定
進(jìn)行爆破松扣,填井后棄井。損失時(shí)間51小時(shí)。
四、故障緣由分析
1、對(duì)老井施工狀況資料調(diào)研不足,開(kāi)窗后井眼地質(zhì)狀況駕馭不
夠;對(duì)該區(qū)塊地層穩(wěn)定性差,極易造成井壁垮塌的現(xiàn)象相識(shí)不清;防
止垮塌技術(shù)打算不夠,防范措施未跟上。
2、開(kāi)窗后運(yùn)用的泥漿體系不能適應(yīng)區(qū)域特點(diǎn),不能針對(duì)本地區(qū)
開(kāi)窗側(cè)鉆井的井壁垮塌進(jìn)行有效的防范。
3、客觀上①139.7mm套管開(kāi)窗存在間隙小、排量小、施工泵壓
高、攜砂困難,井壁垮塌形成的大塊砂子無(wú)法剛好帶出井筒,造成卡
鉆事故。
五、故障教訓(xùn)
1、要精確駕馭地質(zhì)狀況。尤其是①139.7mm套管開(kāi)窗井,上鉆
機(jī)前,公司技術(shù)部門要?jiǎng)偤貌殚喞暇?,精確駕馭老井地質(zhì)及整口
井施工狀況,并與甲方地質(zhì)部門結(jié)合,獲得具體的施工井的地質(zhì)資料,
為平安側(cè)工供應(yīng)有力技術(shù)支撐。
2、優(yōu)選鉆井液體系。尤其要針對(duì)開(kāi)窗側(cè)鉆井地層特點(diǎn),對(duì)井壁
垮塌等困難狀況的發(fā)生,從源頭進(jìn)行有效的防范。
3、加強(qiáng)鉆井液性能維護(hù)。針對(duì)間隙小、排量小、施工泵壓高、
攜砂困難的實(shí)際,剛好對(duì)鉆井液性能進(jìn)行調(diào)整,確保井壁穩(wěn)定;將砂
子剛好帶出井筒,徹底消退井下困難,避開(kāi)事故的發(fā)生。
案例15:元陸28井空氣鉆卡鉆故障
一、基本狀況
元陸28井一口預(yù)探直井,設(shè)計(jì)井深517Q米,實(shí)際完鉆井深5081.61
米,鉆達(dá)層位:須家河組。一開(kāi)、二開(kāi)采納空氣鉆進(jìn),鉆進(jìn)井段
30-3403.00米。
二、故障經(jīng)過(guò)
2013年6月18日12:00鉆進(jìn)至2304米打算循環(huán)測(cè)斜、循環(huán)20min后停
泵無(wú)法上提鉆具,運(yùn)用方鉆桿開(kāi)氣帶出2單根后上提下放正常,測(cè)斜
結(jié)束開(kāi)氣沖劃至井底,20:00鉆進(jìn)至2370.10米后打算接單根,上提方
鉆桿劃眼至井底,扭矩突然增大至13000N?m,停轉(zhuǎn)盤發(fā)覺(jué)立壓上升,
上提不開(kāi),推斷井壁坍塌。隨即開(kāi)6臺(tái)空壓機(jī),2臺(tái)增縮機(jī),憋壓16.2MPa,
反復(fù)活動(dòng)鉆具,上提至260T下放至20T,未解卡,鉆具卡死。
三、處理經(jīng)過(guò)
1、下壓懸重至106T,倒轉(zhuǎn)10圈憋扭矩15000N?m倒扣勝利,上提懸
重106T,起出上部鉆桿,井內(nèi)落魚153.5米,魚頂深度2215.07米;
2、第一趟鉆,第1次反扣鉆具打撈,上提至160T未開(kāi),對(duì)扣勝利。
撈出落魚①127nlmDPX9.63米+①127mmIlWDPX54.93米,井內(nèi)剩余落魚
長(zhǎng)度88.49米,魚頂深度:2279.63米;
3、其次趟鉆,第2次反扣鉆具打撈,探魚頭后起先循環(huán),期間返砂
量很大,推斷沉砂較嚴(yán)峻,對(duì)扣失敗,未撈獲落魚;
4、第三趟鉆,第1次下鉆套銃,未獲落魚;
5、第四趟鉆,第3次反扣鉆具打撈,探得魚頂2279.63米,撈出扣
型631X410長(zhǎng)0.39米接頭1只。井內(nèi)剩余落魚長(zhǎng)88.10米、魚頂深度
2280.02米;
6、第五趟鉆,第4次反扣鉆具打撈,鉆鋌被沉沙埋填,打撈接頭
對(duì)不上扣,未撈獲落魚;
7、第六趟鉆,第5次反扣鉆具打撈,撈出扣型631X630、外徑
203.2mm、長(zhǎng)9.15米鉆鋌1根。井內(nèi)剩余筒落魚長(zhǎng)78.95米,魚頂位置
2289.17米。經(jīng)過(guò)幾次的打撈作業(yè),在探魚頂期間發(fā)覺(jué)沉砂嚴(yán)峻,且
倒扣最大扭矩也不斷加大,確定下鉆進(jìn)行套銃,清砂。
8、第七趟鉆,第2次套銃。套銃至井深2344米(①303nlm扶正器棱
上端面于井深2344.33米),循環(huán)2小時(shí)后返砂明顯削減,然后起鉆;
9、第八趟鉆,第6次反扣鉆具打撈。撈出撈出扣型631X630、外
徑203.2mm鉆鋌2根、累計(jì)18.17米。井內(nèi)剩余落魚長(zhǎng)60.78米,魚頂位
置2307.34米;
10、第九趟鉆,反扣鉆具第7次打撈。無(wú)落魚被打撈,倒扣接頭比
扣磨損嚴(yán)峻。
11、第十趟鉆,第1次下鉆震擊。多次震擊結(jié)束后上提鉆具過(guò)程中
發(fā)覺(jué)懸重增至132T后小冉增加,鉆具解卡,然后用方鉆桿緩慢帶出5
根①139.7mm單根后成立柱起鉆,起鉆過(guò)程中無(wú)異樣顯示,本次去鉆
解除。共損失時(shí)間191小時(shí)。
四、故障緣由分析
1、空氣鉆鉆具組合扶正器上部中228.6mm鉆鋌過(guò)多,環(huán)空間隙小,
造成井壁坍塌時(shí)沉砂堵塞環(huán)空。
2、操作不當(dāng)。當(dāng)發(fā)覺(jué)扭矩突然增大、立壓上升時(shí);不是剛好通知
空氣鉆開(kāi)增壓機(jī)建立循環(huán),而是急于活動(dòng)鉆具,導(dǎo)致環(huán)空砂子擠死而
卡鉆。
3、上沙溪廟組地層巖性疏松,井壁穩(wěn)定性不好,在打完單根活動(dòng)
鉆具過(guò)程中井壁垮塌。
4、鉆速高的狀況下沒(méi)有限制鉆速,導(dǎo)致環(huán)空巖屑濃度過(guò)高,環(huán)空
的巖屑沉降致使卡鉆惡化。
五、故障教訓(xùn)
1、加強(qiáng)執(zhí)行力,嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)措施。
2、加強(qiáng)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系,制定并執(zhí)行好預(yù)防措施。
案例16:福石2井卡鉆故障
一、基本狀況
福石2井是一口玉檀直井,完鉆層位為韓家店組,設(shè)計(jì)井深5490,
米,實(shí)際完鉆井深5537.37米,井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為四開(kāi)次,四開(kāi)運(yùn)用⑦
165.1mm鉆頭鉆進(jìn)。密度1.66g/ciA粘度88s,泥餅0.2mm,切力2/3Pa,
含砂0.2%,PHHo
二、故障經(jīng)過(guò)
2013年11月8日1:35下鉆至井底,單凡爾、雙凡爾、三凡爾開(kāi)泵循
壞,無(wú)漏失,2:55試鉆進(jìn)至井深4861.07米,發(fā)生漏失,漏速6.96m7h。
司鉆活動(dòng)鉆具第三次下放遇阻24T,上提190T-200T-200T-210T-220T
未開(kāi),下壓鉆具至0T未開(kāi)。
三、處理經(jīng)過(guò)
1、卡鉆后雙凡爾進(jìn)行循環(huán),排量20L/S,泵壓7-8MPa,無(wú)漏失,
三凡爾進(jìn)行循環(huán)洗井,不同噸位下壓鉆具:
2、泵入密度L67g/cm:粘度85s的解卡劑(配方:18方柴油+5T
解卡劑(5k301)+1.5方水+26丁重晶石)解96方,替井漿35.82方(鉆
具內(nèi)7.68方);泡卡,鉆具下壓至66T;憋轉(zhuǎn)盤20圈,解卡。
四、故障緣由分析
1、堵漏后,鉆井液性能不勻稱,井漏井段孔隙發(fā)育良好,造成粘
吸卡鉆。
五、故障教訓(xùn)
1、堵漏后井內(nèi)堵漏劑未循環(huán)完、鉆井液性能未達(dá)標(biāo)和鉆具結(jié)構(gòu)未
進(jìn)行簡(jiǎn)化就試鉆進(jìn),極易造成壓差卡鉆。
2、在堵漏過(guò)程中要制定合理的防卡措施,確保施工平安。
案例17:YH23T-24H井卡鉆故障
一、基本狀況
YH23-1-24H是牙哈3井區(qū)一口水平井,設(shè)計(jì)井深5722.93m,設(shè)計(jì)
A靶:斜深5322.93m,垂深5146.51m,B靶:斜深5722.93m,豆深
5146.51m,原設(shè)計(jì)鉆至A靶井深下入177.8加套管,因地質(zhì)須要鉆至
5349m中A靶后更改設(shè)計(jì)緩下177.8mm套管,用215.9mm鉆頭接著鉆至B
點(diǎn)完鉆。事故時(shí)井深5543m,鉆達(dá)層位白堊系,鉆井液性能:密度
1.25g/cm3,粘度55s
二、故障經(jīng)過(guò)
2013年1月15日4:00鉆進(jìn)至井深5543nl定向儀器無(wú)信號(hào),在測(cè)試定
向儀器期間發(fā)生卡鉆(鉆具靜止16min)。
三、處理經(jīng)過(guò)
1、上提活動(dòng)鉆具未解卡。
2、注原油17m3活動(dòng)鉆具,懸重限制在40T-260T,并施加20-30轉(zhuǎn)的
轉(zhuǎn)盤扭矩未解卡。
3、注解卡劑27nl3,每30min頂通水眼一次,每3h活動(dòng)鉆具一次,懸
重限制在40-260T,并施加25轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)盤扭矩未解卡。
4、排解卡劑,循環(huán)降密度,由L25g/cii?降至L20g/cm:接著循
環(huán)降密度至1.16g/'cn?未解卡。
5、注入進(jìn)口解卡劑29m3,活動(dòng)鉆具,懸重限制在40-2603并施加
24轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)盤扭矩未解卡。
6、注入柴油22m3,浸泡20h,每2h活動(dòng)一次鉆具,未解卡。
7、測(cè)卡,下切割彈進(jìn)行鉆具切割。下打塞管柱打水泥塞,進(jìn)行側(cè)鉆
作業(yè)。損失時(shí)間929.0h°
四、故障緣由分析
1、司鉆聽(tīng)從服務(wù)方錯(cuò)誤指令,鉆具靜止時(shí)間過(guò)長(zhǎng)。
2、定向服務(wù)方對(duì)于該井存在的風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有相識(shí)清晰,下達(dá)了靜止時(shí)
間較長(zhǎng)的錯(cuò)誤指令,平安意識(shí)淡薄。
3、水平段油氣層井段壓差較大,甲方更改設(shè)計(jì)未仔細(xì)進(jìn)行工藝平
安分析,對(duì)于同一裸眼段存在兩個(gè)及以上壓力體系相差較大的層位,
沒(méi)有制定可操作性的技術(shù)措施。
五、故障教訓(xùn)
1、剛好與甲方協(xié)商,仔細(xì)開(kāi)展工藝平安分析。
2、加強(qiáng)承包商平安管理,針對(duì)儀器失效、人員年輕所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
應(yīng)剛好加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。
3、針對(duì)關(guān)鍵作業(yè),加強(qiáng)干部盯視制度和水平井技術(shù)操作規(guī)程的落
實(shí)。
案例18:TP332X井卡鉆故障
一、基本狀況
TP332X井是西北油田分公司布置在塔河油田托甫臺(tái)阿克庫(kù)勒凸起
西南斜坡的一口開(kāi)發(fā)井,位于沙雅縣境內(nèi),設(shè)計(jì)井深7405.2m,事故
時(shí)井深4754m。鉆達(dá)地層:石炭系卡拉沙依組,鉆井液密度L3g/cm\
粘度58s。
二、故障經(jīng)過(guò)
2013年5月12日7:00鉆進(jìn)至二開(kāi)中完井深4754m,短起下,無(wú)顯示,
循環(huán)兩周打完封閉后起鉆,起鉆至4511m(層位二疊系)時(shí)遇卡,懸
重由1920KN上升至2050KN,由于吊卡距轉(zhuǎn)盤面1m,活動(dòng)距離短,接單
根后下放至1000KN未放開(kāi),甩單根接方鉆桿,開(kāi)泵循環(huán)正常,下放至
300KN,上提至2400KN,連續(xù)活動(dòng)多次未提開(kāi),鉆具卡死。
三、處理經(jīng)過(guò)
1、測(cè)卡車第一次測(cè)卡點(diǎn)位置4355m,打入解卡劑30nl二活動(dòng)鉆具
未勝利。
2、測(cè)卡車進(jìn)行其次次測(cè)卡點(diǎn)位置4385nb下電纜爆破松扣,組合
震擊鉆具對(duì)扣,震擊6次解卡,故障解除。損失時(shí)間:92.17ho
四、故障緣由分析
1、二疊系地層不穩(wěn)定,掉塊下落發(fā)生卡鉆。
2、起鉆遇阻處理不當(dāng)是造成故障發(fā)生的主要緣由,吊卡距離鉆臺(tái)
較近,不但沒(méi)有接單根,反而增加懸重接著上提,多次放不脫的狀況
下,才接單根,接單根的時(shí)間有可能加劇鉆具粘卡情形,最終導(dǎo)致卡
鉆發(fā)生。
五、故障教訓(xùn)
1、操作人員應(yīng)加強(qiáng)起下鉆平安意識(shí),細(xì)化操作。在困難井段裸
眼段起鉆的時(shí)候,卸立柱前要把立柱下單根公扣端提出轉(zhuǎn)盤面至少2m
以上,避開(kāi)卸立柱后起鉆突然遇卡鉆具無(wú)下放空間。
2、技術(shù)人員應(yīng)細(xì)化各類操作規(guī)程,制定困難狀況下的技術(shù)預(yù)案,
并嚴(yán)格監(jiān)督各類技術(shù)措施執(zhí)行到位。
案例19:S72T5井卡鉆故障
一、基本狀況
S72-15井是阿克庫(kù)勒凸起東南斜坡部,立的一口生產(chǎn)井,設(shè)計(jì)井深
5583nb設(shè)計(jì)目的層位奧陶系中統(tǒng)一間房組。事故時(shí)井深3384.68m。
鉆達(dá)地層白堊系巴什基奇克組,鉆井液密度L15g/cn?、粘度41S,
二、故障經(jīng)過(guò)
2013年6月10日23:15鉆進(jìn)至井深3384.68m,循環(huán)吊測(cè)。吊測(cè)完接
方鉆桿,上提緩慢開(kāi)單泵返漿正常,司鉆開(kāi)雙泵并活動(dòng)鉆具,突然雙
泵泵沖歸零(此時(shí)機(jī)房未跳閘,電磁剎車?yán)^電器跳閘)。司鉆按下鉆
臺(tái)復(fù)位按鈕后,開(kāi)單泵至17MPa不下降,小幅度活動(dòng)鉆具并間歇開(kāi)泵
此時(shí)有阻卡顯示。1:55起先返漿,泵壓排量漸漸開(kāi)至正常,在30-280t
之間活動(dòng)鉆具未解卡。
三、處理經(jīng)過(guò)
1、泵入解卡劑25nA泡解卡劑活動(dòng)鉆具未解卡。
2、測(cè)卡點(diǎn),卡點(diǎn)位置3184nb下爆炸松扣電纜爆破松扣勝利。通
井后,組下套銃管套銃至井深3191.40m(套銃進(jìn)尺慢),接通知停止
套銃作業(yè),填并側(cè)鉆。損失時(shí)間336h。
四、故障緣由分析
1、吊測(cè)前循環(huán)時(shí)間不足,巖屑未全部返出,吊測(cè)期間發(fā)生下沉積
累,導(dǎo)致環(huán)空狀況惡化。
2、停泵緣由是司機(jī)只掛了一臺(tái)車,司鉆操作時(shí)未確認(rèn)動(dòng)力狀況,違
反操作規(guī)程,地面設(shè)備打算不足,造成鉆機(jī)、雙泉和電磁剎車不能工
作,導(dǎo)致井底沉砂沖起后又快速積累,進(jìn)一步惡化了環(huán)空的困難狀況。
3、司鉆開(kāi)泵操作不規(guī)范是故障發(fā)生的干脆緣由。司鉆在較短時(shí)間內(nèi)
啟動(dòng)了鉆臺(tái)復(fù)位開(kāi)關(guān),沒(méi)有依據(jù)“先小泵壓開(kāi)泵,環(huán)空返漿后再漸漸
提高排量”的操作方法,開(kāi)泵較猛,泵壓干脆升至16MPa左右不降,
導(dǎo)致卡鉆故障發(fā)生。
五、故障教訓(xùn)
1、扎實(shí)開(kāi)展員工操作規(guī)程的培訓(xùn),尤其是起下鉆、甩鉆具等基本
操作中關(guān)于各崗位聯(lián)系確認(rèn)等細(xì)微環(huán)節(jié)動(dòng)作的執(zhí)行,培育員工平穩(wěn)操
作設(shè)備和關(guān)注細(xì)微環(huán)節(jié)的工作習(xí)慣。
2、司鉆應(yīng)隨時(shí)依據(jù)儀表顯示、返漿返砂狀況的變更,結(jié)合工況隨
時(shí)駕馭井下?tīng)顩r,做好各類設(shè)備故障的應(yīng)急處理打算,剛好處理各種
困難狀況。
3、把握好各工序的關(guān)鍵限制點(diǎn),杜絕因搶時(shí)間、搶速度而隨意縮
短循環(huán)時(shí)間的現(xiàn)象發(fā)生。
案例20:YJ1-7井卡鉆故障
一、基本狀況
YJl-7井是西北油田分公司部署在沙雅境內(nèi)順托果勒區(qū)塊的一口
開(kāi)發(fā)井,設(shè)計(jì)井深7265m,完鉆井深7276n1。事故井深5125nb鉆達(dá)地
層:石炭系系卡拉沙依組,鉆井液密度L28g/cm3、粘度50s。
二、故障經(jīng)過(guò)
2013年7月18日11:30,鉆進(jìn)至二升中完井深5125m,循環(huán)短起至
第四柱中單根遇卡,上下活動(dòng)多提100KN、200KN、最大多提250KN,
上下活動(dòng)通過(guò),起出第四立柱后,第五柱起出轉(zhuǎn)盤2m(井深5004.3m)
遇卡150KN,下壓400KN未開(kāi)(吊卡接近轉(zhuǎn)盤面),再次上提至2200KN
(原懸重2050KN)下壓500KN未開(kāi),吊卡坐轉(zhuǎn)盤面,接第四立柱下單
根多提150KN提開(kāi),考慮下步電測(cè),打算再對(duì)阻卡井段拉一次井壁,
下放鉆具至井深5004.3m再次遇阻300KN,多次活動(dòng)鉆具,下放鉆具坐
轉(zhuǎn)盤面接方鉆桿開(kāi)泵正常,坐鉆桿卡瓦后動(dòng)轉(zhuǎn)盤,加扭矩至300A、
350A、400A無(wú)法轉(zhuǎn)開(kāi),開(kāi)至450A卡瓦打滑,上提懸重至3000KN未解卡,
卸掉旋塞和方保接頭,鉆具下放方補(bǔ)心至轉(zhuǎn)盤面時(shí)懸重下壓至
1820KN,開(kāi)轉(zhuǎn)盤增加扭矩至500A、600A無(wú)法轉(zhuǎn)開(kāi),發(fā)生卡鉆。
三、處理經(jīng)過(guò)
1、打入解卡劑24/,泡卡,每小時(shí)活動(dòng)一次鉆具,開(kāi)泵頂水眼一次,
泡解卡劑無(wú)效。
2、測(cè)卡點(diǎn)位置在4990m扶正器位置,爆炸松扣起鉆。
3、下隨鉆震擊器對(duì)扣上下?lián)粽饟?0次未解卡起鉆完,甩震擊器。
4、組下290mm銃鞋套銃,套銃至井深4981.10m(實(shí)探扶正器扶正塊
位置4980.8m已銃了扶正塊0.3m),循環(huán),打封閉起鉆,起鉆完,發(fā)覺(jué)。
290nlm銃鞋(0.74m)+。273*244.5mm變徑接頭(0.5m)落井
5、接超級(jí)震擊器及加速器對(duì)扣下?lián)?,震擊器震?7次,震開(kāi),上
下活動(dòng)鉆具,轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤正常,上提一個(gè)單根正常,起鉆完,發(fā)覺(jué)井下落
魚未撈獲。
6、接平安接頭原鉆具再次入井打撈,反復(fù)多次對(duì)扣勝利扭矩憋至
560A,上提無(wú)法承重,扭矩憋至600A打滑,推斷平安接頭下母扣損壞。
7、組下244.5mni卡瓦打撈筒打撈抓住落魚,震擊未解卡,倒退卡
瓦無(wú)法退出,提204t懸重倒扣退出,懸重降至85t下探無(wú)阻,落魚解
卡,對(duì)扣起鉆,事故解除。損失時(shí)間289.58h。
四、故障緣由分析
1、違犯公司起下鉆操作規(guī)程,下鉆遇阻多壓是造成故障發(fā)生的干
脆緣由。
2、二疊系井段4953-5025m,易形成大肚子井眼,扶正器起出大肚
子井眼后掉塊回落,形成砂橋,再次下放遇阻,同時(shí)上部掉塊掉落至
扶正器位置,造成卡鉆。
3、短起前未進(jìn)行充分循環(huán)違反了技術(shù)規(guī)定。
五、故障教訓(xùn)
1、嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)技術(shù)規(guī)程,放棄僥幸冒進(jìn)怕麻煩的心理,正
確對(duì)待鉆井提速和平安生產(chǎn)之間的關(guān)系,鳧高綜合管理水平。
2、進(jìn)一步強(qiáng)化基層技術(shù)管理干部應(yīng)急處理實(shí)力培訓(xùn),全面提高基
層單位特殊工況風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別實(shí)力,避開(kāi)因處理不當(dāng)將困難演化成故障。
3、優(yōu)選質(zhì)量牢靠的故障處理方案和工具,提高故障處理效率。
案例21:TH10276井卡鉆故障
一、基本狀況
TH10276井是西北油田分公司布置在塔河油田10區(qū),阿克庫(kù)勒凸
起西部斜坡的一口升發(fā)井,位于庫(kù)車縣境內(nèi),設(shè)計(jì)井深5895m,事故
時(shí)井深3582.16m。鉆達(dá)地層:白堊系巴葉基奇克組,鉆井液密度
1.18g/cm\粘度44s。
二、故障經(jīng)過(guò)
2013年7月27日9:16二開(kāi)鉆進(jìn)至3583.16m;循環(huán)鉆井液,打算短
起下鉆;卸方鉆桿短起第一柱鉆具至3570nl遇阻,上提下放活動(dòng)鉆具
后通過(guò),水眼見(jiàn)大量返漿;接方鉆桿,打算對(duì)3570-3583.16m劃眼,
開(kāi)泵立壓異樣上升,出口返液量不足正常返液的1/4,上提下放活動(dòng)
鉆具遇阻卡無(wú)法通過(guò),開(kāi)啟轉(zhuǎn)盤后最大轉(zhuǎn)11圈憋停;反復(fù)大幅度活動(dòng)
鉆具無(wú)法通過(guò),鉆具卡死。
三、處理經(jīng)過(guò)
1、組織震擊器震擊10次,無(wú)效果,活動(dòng)鉆具,轉(zhuǎn)盤最大轉(zhuǎn)11圈憋
停,活動(dòng)范圍30-240t未開(kāi)。
2、測(cè)卡點(diǎn)(卡點(diǎn)3300m)、爆破松扣勝利,申請(qǐng)回填側(cè)。
3、打水泥塞作業(yè),8月6日鉆進(jìn)至原井深3583.16m,故障解除,損
失時(shí)間239h。
四、故障緣由分析
1、鄰井巴什基奇克組運(yùn)用的鉆井液密度為L(zhǎng)15T.17,該井實(shí)際
為L(zhǎng)12,運(yùn)用的泥漿密度偏低,造成井壁垮塌。
2、鉆井隊(duì)未能嚴(yán)格落實(shí)技術(shù)措施,沒(méi)有按要求剛好提高鉆井液密
度。
五、故障教訓(xùn)
1、嚴(yán)格落實(shí)技術(shù)規(guī)程和技術(shù)指令,依據(jù)鄰井資料和地層變更剛好
提高鉆井液密度。
2、深刻吸取垮塌卡鉆故障教訓(xùn),強(qiáng)化關(guān)鍵井段風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),避開(kāi)重
大惡性故障重復(fù)發(fā)生。
案例22:KeS3T井卡鉆故障
一、基本狀況
KeS3T井是中石油塔里木油田分公司部署在塔里木盆地庫(kù)車坳
陷克拉蘇構(gòu)造帶克深區(qū)帶克深2號(hào)構(gòu)造上的一口開(kāi)發(fā)井,位于拜城縣
境內(nèi),設(shè)計(jì)井深7177.00m,卡鉆時(shí)井深5345.93m。鉆達(dá)地層:新近系
吉迪克組,鉆井液密度L80g/cm3、粘度66s。
二、故障經(jīng)過(guò)
2013年8月7H13:30鉆進(jìn)至井深5345.93m發(fā)覺(jué)扭矩異樣,上提鉆
具至5343.94m出現(xiàn)遇卡,原懸重212t上退到222t,限制頂驅(qū)扭矩
40kN.m以內(nèi)旋轉(zhuǎn)未轉(zhuǎn)開(kāi),在60-280t之間活動(dòng)鉆具未提開(kāi)發(fā)生卡鉆。
三、處理經(jīng)過(guò)
1、發(fā)生卡鉆后限制頂驅(qū)扭矩40kN.m以內(nèi),在60-280t之間活動(dòng)鉆具,
循環(huán)處理泥漿,將鉆井液密度提高至L85g/cm3。
2、測(cè)卡點(diǎn)5317m,儀器以上鉆具未卡,分段緊扣、爆炸松扣勝利,
循環(huán)鉆井液打稠漿起鉆。
3、組下打撈工具至5310nh循環(huán)沖洗魚頂、對(duì)扣勝利,震擊器上擊1
次解卡,故障解除。損失時(shí)間80.5h。
四、故障緣由分析
設(shè)計(jì)鉆井液密度偏低(設(shè)計(jì)鉆井液密度1.偏L80g/cni3。實(shí)鉆
1.80g/cm3),吉迪克組泥巖和礫石層出現(xiàn)剝蝕掉塊導(dǎo)致卡鉆。
五、故障教訓(xùn)
1、剛好與甲方取得溝通,剛好反映井下異樣狀況,共同制定防范
措施,避開(kāi)井下困難演化成故障。
2、加強(qiáng)鄰井資料的調(diào)研分析,對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)提前制定防范措施避
開(kāi)困難及故障的發(fā)生。
案例23:金躍6井卡鉆故障
一、基本狀況
金躍6井是中石油塔里木油田分公司部署在塔里木盆地塔北隆起
輪南低凸起西斜坡,哈拉哈塘鼻狀構(gòu)造南翼一口預(yù)探井,設(shè)計(jì)井深
7055ni,完鉆井深6942m,事故時(shí)井深5242nb鉆達(dá)地層:二疊系,鉆
井液性能:密度1.27g/cn?、粘度58s。
二、故障經(jīng)過(guò)
2013年9月7日5:30下光鉆桿至井深5225m(井底位置5242m)堵漏,
泵入堵漏漿41血,替漿16n?時(shí)井口起先返漿,接著替漿2分鐘左右轉(zhuǎn)盤
突然蹩停,后來(lái)發(fā)生井下漏失出口返出量漸漸削減,井口失返,停泵
大幅度活動(dòng)鉆具間斷轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)盤均未解卡發(fā)生卡鉆■。
三、處理經(jīng)過(guò)
1、測(cè)卡點(diǎn)井深為4938nl,爆炸松扣勝利。
2、下震擊器震擊,上擊93次,下?lián)?8次,震擊Uh未解卡。
3、通井后組合219mm套銃筒套銃至井深4939.20m,出口返砂中含
有少量水泥塊,循環(huán)起鉆。
4、下套銃筒至井深4930.56m探到魚頂,套銃至井深4940.75m,出
口返砂中含有少量水泥塊,循環(huán)起鉆。
5、下套銃筒至井深4930.56m,套銃至井深4941.45m,出口返砂中
含有少量水泥塊,循環(huán)起鉆。
6、下套銃筒至井深4930.56m,套銃至井深4943.70m,循環(huán)起鉆。
7、組下平安接頭、震擊器對(duì)接震擊解卡,上擊31次,下?lián)?1次,
鉆具解卡。損失時(shí)間294h。
四、故障緣由分析
1、前期施工鉆進(jìn)至4971nl發(fā)生井漏,經(jīng)過(guò)3次堵漏均未勝利,用水
泥漿封堵漏層,鉆塞后在此井段留有水泥環(huán),經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期侵泡,水泥環(huán)
脫落是此次造成卡鉆的主要緣由。
2、卡點(diǎn)處于三疊系與二疊系交界處,由于井場(chǎng)基礎(chǔ)問(wèn)題中途進(jìn)行
整改,三疊系浸泡4個(gè)多月,導(dǎo)致浸泡時(shí)間長(zhǎng)井壁垮塌井眼形成大肚
子,在注堵漏漿期間堵漏漿將井眼中積累的巖屑帶入規(guī)則井段加重了
卡鉆的嚴(yán)峻性。
五、故障教訓(xùn)
1、在三疊系這種易垮塌井段及注過(guò)水泥塞井段,進(jìn)行反復(fù)通井,
確保井壁穩(wěn)定性及大肚子井眼無(wú)積累巖屑后再進(jìn)行下部施工。
2、在易垮塌井段堵漏施工時(shí),堵漏鉆具通井究竟后,必需起至易
垮塌井段以上進(jìn)行堵漏作業(yè)。
3、對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)提前制定防范措施避開(kāi)困難及故障的發(fā)生。
案例24:金躍8井卡鉆故障
一、基本狀況
金躍8井是塔里木盆地塔北隆起輪南低凸起西斜坡,哈拉哈塘鼻狀
構(gòu)造南翼一口預(yù)探井,設(shè)計(jì)井深7250m,事故時(shí)井深7320nb鉆達(dá)地層:
奧陶系,鉆井液密度L16g/cn?、粘度48s。
二、故障經(jīng)過(guò)
2013年12月11日,金躍8井完鉆后甲方對(duì)奧陶系灰?guī)r段射孔酸壓
改造后求產(chǎn)結(jié)果很差,確定改打裸眼側(cè)鉆井,掃塞至7138m打算接單
根,提至7133nl遇阻5t,下放暢通,啟動(dòng)轉(zhuǎn)盤正常,隨即逐步提高排
量至20L/S循環(huán),地層發(fā)生漏失。多次反復(fù)活動(dòng)上提鉆具,活動(dòng)范圍
越來(lái)越小,上提至7130m鉆具提不出來(lái),但鉆具能轉(zhuǎn)動(dòng)。
三、處理經(jīng)過(guò):
組織鹽酸6nl二泡酸30min后,鉆具能夠上下活動(dòng),采納倒劃眼方
式倒劃至套管內(nèi)解除,損失時(shí)間23.5h。
四、故障緣由分析
甲方為了提高單井產(chǎn)能,對(duì)奧陶系灰?guī)r進(jìn)行射孔酸壓改造,導(dǎo)致
灰?guī)r井壁失穩(wěn)、,在掃塞過(guò)程中,大的灰?guī)r掉塊卡在鉆頭之上,導(dǎo)致鉆
具上提下放困難。
五、故障教訓(xùn)
1、對(duì)于老井側(cè)鉆和酸化壓裂后的井,裸眼段下鉆和劃眼時(shí)要實(shí)行
進(jìn)一退二的方式,不要急于施工。
2、在設(shè)備和井下條件許可的前提下,盡可能簡(jiǎn)化鉆具組合、運(yùn)用
大排量;
3、施工前調(diào)整好泥漿防塌、潤(rùn)滑和攜砂性能,滿意井壁穩(wěn)定須要;
其次部分:卡套管故障
案例1:文33-側(cè)224井卡尾管故障
一、基本狀況
該井是一口中139.7mm套管開(kāi)窗側(cè)鉆井,開(kāi)窗井深2517nb最大井
斜43度,最大位移260m。完鉆井深3151m,鉆達(dá)地層:沙三上,鉆井
液密度L62g/cm、粘度95s。
二、故障經(jīng)過(guò)
2013年04月03日6:00下①101.6mm尾管至2850m時(shí)遇阻,多壓
10-15T復(fù)原正常,下至2963m時(shí),多壓20T未壓開(kāi),上提至60T未提開(kāi)
(原懸重40T),下壓至懸重10T未開(kāi),多次活動(dòng)無(wú)效,套管卡死。
三、處理經(jīng)過(guò)
1、注入解卡劑6.4方,泡卡42小時(shí)未解卡
2、其次次注入解卡劑7.7方,浸泡111小時(shí)未解卡
3、實(shí)施負(fù)壓解卡,注入原油6方(鉆井液當(dāng)量密度降低0.2g/cn?)
未解卡
4、強(qiáng)行固井,固井完采納①73mm非標(biāo)鉆桿鉆阻
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