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文檔簡介

2024年井下事故案例匯編

中原石油工程有限公司

2024年3月

前s

2024年,通過大家的共同努力,井下事故明顯削減、鉆井速度

不斷加快、生產時效不斷提高,但是事故損失仍很驚人。為了加強事

故預防和處理,堅固樹立事故是最大的奢侈和一切事故都可以避開的

理念。依據(jù)“四不放過”的原則,查找緣由,總結閱歷,避開同類事

故重復發(fā)生,中原工程公司技術發(fā)展處組織有關技術專家對2024年

發(fā)生的井下事故進行了收集整理,編寫了《2024年井下事故案例匯

編》。

本案例匯編分五部分:卡套管故障、鉆具故障、卡鉆故障、鉆頭

故障、其它。鉆井公司技術專家負責收集整理案例工作,技術發(fā)展處

組織相關專家進行了會審,形成了本案例匯編,供應應各鉆井公司技

術人員學習參考。

本案例匯編在編寫過程中得到了相關領導、專家和技術人員的大

力支持,在此表示誠心感謝!由于時間倉促,水平有限,難免出現(xiàn)錯

誤和不足之處,敬請指責指正。

編者

書目

第一部分:卡鉆故障

案例1:姬平22-21井井塌卡鉆故障

案例2:胡7-側277井井漏卡鉆故障

案例3:南堡36-3618井卡鉆故障

案例4:高32-14井卡鉆故障

案例5:試41-2井卡鉆故障

案例6:蘇20-20-15X井卡鉆故障

案例7:YJ2-13井卡鉆故障

案例8:德1井卡鉆故障

案例9:高橋31-73井卡鉆故障

案例10:祥6-11井卡鉆故障

案例11:高橋31-74井卡鉆故障

案例12:DPH-95井卡鉆故障

案例13:衛(wèi)393井卡鉆故障

案例14:文263H井兩次卡鉆故障

案例15:元陸28井空氣鉆卡鉆故障

案例16:福石2井卡鉆故障

案例17:Y1123-1-2411井卡鉆故障

案例18:TP332X井卡鉆故障

案例19:S72T5井卡鉆故障

案例20:YJ1-7井卡鉆故障

案例21:TH10276井卡鉆故障

案例22:KeS3-l井卡鉆故障

案例23:金躍6井卡鉆故障

案例24:金躍8井卡鉆故障

其次部分:卡套管故障

案例1:文33-側224井卡尾管故障

案例2:文92-3H井卡套管故障

第三部分:鉆具故障

案例1:AK1-H5井鉆具脫扣故障

案例2:中江18H井鉆具故障

案例3:普陸1-2H井空氣鉆鉆具落井故障

案例4:普陸1-2H斷鉆具故障

案例5:文72-421井鉆具落井故障

案例6:查平2井斷鉆具故障

案例7:順南5井斷鉆具故障

案例8:橋43-1井鉆具脫扣故障

案例9:高橋24-125螺桿故障

案例10:胡47-側14井螺桿故障

第四部分:鉆頭故障

案例1:核5井牙輪落井故障

案例2:TK1134X井掉牙輪故障

案例3:克深3-1井PDC鉆頭斷刀翼故障

案例4:江沙24-2HF井掉牙輪故障

案例5:C0CA-K28井鉆頭落井事故

第五部分:其它

案例1:高3104X6井電測遇卡斷電纜故障

案例2:HD1-7-H1井單吊環(huán)

案例3:YQ5-5井固井異樣

案例4:金躍202井劃出新井眼

第一部分:卡鉆故障

案例1:姬平22-21井井塌卡鉆故障

一、基本狀況

該井是水平井,設計井深3556m,鉆井液密度1.20g/cm\造斜

點2400m,井身結構為:①311.2mm*410m+①215.9mm*3556m。鉆至井

深2759m,井斜:77.5度,位移261m,地層:延長組,運用低固相

聚合物鉆井液,鉆井液密度L15g/cm\粘度40s。

二、故障經過

定向鉆進至2755m,振動篩處出現(xiàn)掉塊現(xiàn)象,接著鉆進至井深

2759.8m鉆完方入,上提時有遇卡現(xiàn)象,劃眼循環(huán)處理鉆井液,劃其

次遍時遇阻蹩泵,開泵泵壓上升至20MPa不回。上提下放無效轉動轉

盤無果,井壁失穩(wěn)垮塌卡鉆。在活動鉆具過程中鉆具倒轉,將鉆具倒

開。落魚鉆具:①216mmpDC鉆頭十①165mm螺桿+轉換接頭+定向

接頭十①127mni無磁承壓鉆桿*1根+①127mm加重鉆桿*3根,落魚長度

47.09m,魚頭位置2694.5m。

三、處理經過

1、下入①216mm鉆頭通井至井深2628.71m處遇阻,循環(huán)處理鉆

井液,劃眼至魚頭,循環(huán)打封閉后起鉆。

2、平安接頭+超級震擊器,對扣勝利,震擊59次,未能解卡。

3、填井側鉆,損失時間:7dl9h

四、故障緣由分析

1、鉆井液密度低,設計密度L20g/cm3,實際只有L15g/cm3,

液柱壓力無法支撐井壁,造成垮塌。

2、卡鉆時失水達到5nli.對于水敏性的泥頁巖造成坍塌,泥漿體系

(聚合物)防塌實力不強。

3、地層困難,碳質泥巖和油頁巖膠結較差,在循環(huán)處理鉆井液的

過程中發(fā)生垮塌卡鉆。

4、在活動鉆具時未限制好轉盤,將鉆具倒開。

五、故障教訓

1、井下狀況相識不足,分析不透,沒有正確評估井下困難狀況。

2、出現(xiàn)異樣狀況時,應剛好起鉆至平安井段。調整處理鉆井液并

制定預防措施,再鉆進。

3、操作人員操作不嫻熟,造成鉆具倒開,下一步要加強技能培訓I。

4、針對該區(qū)塊碳質泥巖和油頁巖易垮塌問題,選用強抑制防塌鉆

井液體系。

案例2:胡7-側277井井漏卡鉆故障報告

一、基木狀況

該井是一口中139.7mm套管開窗側鉆井,開窗井深1635m,設計鉆

井液密度L15g/cm3o鉆至2331.86m,井斜22.3度,最大位移158nb

地層:沙三下,鉆井液密度1.65g/cm\粘度108s。

二、故障經過

胡7-側277井采納①118nlm鉆頭鉆至2186nl,出現(xiàn)油氣顯示,密度

由L35g/cii?逐步提高到1.60未能壓穩(wěn),邊加重邊鉆進至

2331.86m,鉆井液密度提至L65g/cm'發(fā)生井漏,泥漿只進不出,鉆

具卡死,且鉆具水眼堵死,套壓升至7MPa。

三、處理經過

1、為了壓井,強行將鉆具倒開。

2、運用密度1.82g/cm,的鉆井液壓井后,關井等采油廠注水井

泄壓。關井套壓升至6MPa,立壓3Mpa。

3、變更流程節(jié)流放噴,6天時間累計拉油300方,壓力降低。

4、因放油井壁遭破壞,下部鉆具卡死無法處理。

5、填井側鉆。損失時間:22dl2ho

四、故障緣由分析

1、有圈閉壓力,出油對鉆井液污染嚴峻,流淌性差,沒有剛好調

整鉆井液性能。

2、井漏后稠油堵塞了鉆具水眼,不能建立循環(huán),無法進行注入解

卡劑和壓井、堵漏作業(yè)。

3、采油后井壁破壞更為嚴峻,造成鉆具卡死。

五、故障教訓

1、出現(xiàn)油氣侵,應剛好調整泥漿性能。

2、修井在施工過程中,遇到出水和油氣侵狀況下,地層抗破實力

滿意不了運用密度要求,應起至窗口停注泄壓。

3、加強鄰井狀況調研,對注水井提前停住泄壓。

案例3:南堡36-3618井卡鉆故障

一、基本狀況

該井為一口三段制定向井,套管程序:(p339.7mmx304.44m,鉆

達井深1640m;地層:明化鎮(zhèn),鉆井液密度L14g/cm3、粘度42s。

二、故障經過

2013年4月28日6:30鉆至井深1640.00m短起,在

597.00-1041.00m井段遇卡。起鉆完,下入定向單彎雙扶鉆具組合,

遇阻劃眼井段309.00-583.00m,為確保井下平安,起鉆更換帶刮刀的

通井鉆具組合。下鉆至610.00m遇阻,劃眼井段:610.00-944.00m,

后起先下鉆。

4月30日6:10,下鉆至1618.00m單凡爾開泵,返漿正常,三個

凡爾,泵壓由7MPa降至5.5MPa,后泵壓升至9MPa,不返泥漿,發(fā)

覺漏失,環(huán)空灌漿,強行起鉆,環(huán)空能灌滿但不返漿,用方鉆桿帶上

提,懸重由560kN上升到14()()kN,再次上提至1940kN活動無效,4

月30日7:0()鉆具卡死,鉆頭位置:1604.79m。

三、處理經過

1、下倒扣鉆具,共6次倒扣,倒至魚頂位置325.39m。

2、套銃、倒扣,至魚頂位置1024.78mo

3、下反扣鉆具,對扣勝利,活動鉆具,5月7日15:00解卡c損

失時間:176小時。

四、故障緣由分析

1、通井時開泵增加排量,開泵過急泵壓突升憋漏地層。

2、井漏造成泥漿液面下降,上部井段垮塌。

3、平安意識淡薄,思想麻痹,短起下間隔井段過長。

五、故障教訓

1、此區(qū)塊上部地層鉆進時沒有執(zhí)行好短起鉆措施,造成井下困

難。

2、處理井下困難的措施不當,造成井漏卡鉆。

案例4:高32-14井卡鉆故障

一、基本狀況

該井為一口五段制定向井,完鉆井深4141m,最大井斜31.7。、位

移1071m,三開為降斜井段。

套管程序:(p339.7mmx285.98m+(p244.5mmx2415.36m,鉆達完鉆

井深,地層:沙三2+3。鉆井液密度1.4()g/cm3、粘度56s。

二、故障經過

2013年3月8日19:00鉆進至4141m,泵壓由15MPa降至12MPa,

起鉆檢查鉆具。9日19:00起至第55柱下單根母接頭出轉盤面2m(鉆

頭位置2570.00m)遇卡,上提至1300kN未開,經多次上提下放、轉

動無效,鉆具卡死。

三、處理經過

1、于井深2410.00m實施爆炸松扣,起出刺壞鉆具。

2、下入(pl77.8mm開式震擊器,上提至1200kN(鉆具原懸重

750kN)多次震擊無效。

3、注入解卡劑12m3,泡卡12小時,于12日6時故障解除,損

失時間59小時。

四、故障緣由分析

1、泵壓下降,起鉆檢查鉆具前尢法循環(huán)清砂。

2、本井為大位移五段井制,在降斜段易拉出鍵槽和鉆具疲憊。

3、扶正器刮掉泥餅,越積越多,活動范圍越來越小,最終卡死。

五、故障教訓

1、由于沒有剛好發(fā)覺鉆具刺漏,造成起鉆前井眼打算不充分。

2、運用合格鉆具,嚴格入井檢查,避開鉆具刺漏。

3、遇卡實行措施不當,上提拉力過大,造成卡鉆故障。

案例5:試41-2井卡鉆故障

一、基本狀況

該井為一口大位移定向井,鉆達井深:2858.70m,井斜28.7。、水

平位移1001.81m,鉆達地層:馬家溝;套管程序:(p339.7mmx502.45m,

鉆井液密度1.07g/cm3、粘度42s。

二、故障經過

2013年5月19日10:45,鉆至井深2858.70m,鉆時明顯變慢,已鉆

達設計井深,打算循環(huán)起鉆。停轉盤、上提鉆具,鉆頭提離井底L5m

遇卡,上提至1300kN、下放至600kN(鉆具原懸重810kN),轉動12

圈無效,鉆具卡死。

三、處理經過

1、配20m3粘度200s稠漿清砂,未見掉塊,多次上提無效。

2、拉卡點,計算卡點在2710m。

3、注入濃度15%的稀鹽酸lOn?,浸泡7小時未能解卡。

4、實施鉆具倒扣,5月21Hl9:00勝利解卡。損失時間:56小時

15分。

四、故障緣由分析

1、本井裸眼段長,水平位移1001.81m,摩阻達500kN,未能正

確推斷摩阻。

2、操作失誤,上提鉆具時遇卡誤認為是摩阻,沒能剛好發(fā)覺,

卡鉆后處理方法不當。

3、鉆井液潤滑性能差。

五、故障教訓

1、提高操作人員技能,正確推斷井下狀況,避開誤操作。

2、加強責任心,及早發(fā)覺井下異樣,剛好實行正確措施。

3、增加鉆井液的潤滑,降低井下摩阻。

案例6:蘇20-20-15X井卡鉆故障

一、基本狀況

該井鉆達井深2705m,井斜27。、位移805m。鉆達地層:劉家溝,

表套(p339.7mm下深790m,鉆井液密度1.06g/cm3、粘度33s。

二、故障經過

2013年12月11日10:40,下鉆至井深2350m處遇阻,經劃眼通過。

15:20下鉆至井深2688m遇阻100kN,上提遇卡,開泵最大憋至21MPa

未通,經多次活動上提至井深2666.95m,21:00再上提至1400kN(原

懸重860kN)、轉動鉆具15圈均未開,鉆具卡死。

三、處理經過

1、接地面震擊器震擊,未能解卡。

2、測卡點深2428m,在井深2420m處爆破松扣,魚長246.95m。

3、經過5次套銃、倒扣,勝利對扣上提解卡。12月24日6:00

撈出全部落魚,故障解除。累計損失時間:249小時。

四、故障緣由分析

1、劉家溝組地層易漏、易塌,井壁不穩(wěn)定,掉塊多,砂子、掉

塊下沉快導致卡鉆。

2、鉆井液粘切低,不能滿意懸浮巖屑須要,為故障埋下隱患。

3、預防措施不力,下鉆至2350m遇阻后,沒有堅持逐根劃眼究

竟;下鉆即將究竟時,沒有提前接方鉆桿開泵。

五、故障教訓

1、鉆井液性能要滿意井下須要,確保懸浮和攜砂。

2、劉家溝地層易塌,井壁不穩(wěn)定,要優(yōu)選防塌鉆井液體系。

3、加強崗位責任心,提高技能,正確推斷,避開誤操作。

案例7:YJ2T3井卡鉆故障

一、基本狀況

該井是一口三開結構井,一開運用中444.5mm鉆頭鉆至井深

1500m,①339.7mm套管下深1499.06%二開運用①311.2mm鉆頭鉆

進至4607m,在進行短起下過程中發(fā)生了卡鉆。層位:哈拉哈塘組,

鉆井液密度1.30g/cm\粘度50so

二、故障發(fā)生經過

該井鉆至井深4607m后進行循環(huán)測斜短起下作業(yè),2013年10月13

日1:00起至井深4105m處遇卡,原懸重163T,逐步上提至220T無效,

下放正常,經反復活動仍遇卡,3:00接方鉆桿開泵循環(huán)正常,3:30

開泵下放正常后上提10T遇卡,泵壓由12NPa升至18MPa,馬上停泵,

活動鉆具無果卡鉆。開泵循環(huán)正常,拉卡點在扶正器處。

三、處理過程

1、泡柴油10出泡8h+地面震擊無效。

2、泡解卡劑27.68m:浸泡井段4105-3905m,浸泡67h+震擊無效。

3、進行測卡松扣,從卡點3994m處松開。落魚:0311.2mmPDC

鉆頭+①245mm螺桿十①228.6mm鉆鋌1根+①310mm扶正器1根+①

228.6mni鉆鋌2根+①203.2nmi鉆鋌8根。落魚長111.37m。

4、下入①177.8mm開式下?lián)羝鲗壅饟魺o效。

5、用鉆頭通井后,下入①273mm套銃筒22m+8245nlm套銃筒72.8m+

大小頭內接開式下?lián)羝鳎瑥木?994m套錢至4085m,對扣震擊無效。

6、下套銃筒從4085m套至4085.5m處扶正器棱上部。

7、下入上擊器震擊無果,從4075m處進行爆破松扣。

8、下入上擊器+加速器,10月26日3:30震擊解卡。

故障損失時間323.5ho

四、故障緣由分析

1、鉆達砂巖地層,鉆井液封堵不剛好:泥餅厚。

2、技術措施執(zhí)行不到位。鉆進進尺516nl(4091?4607m)未進行

短起下,沒有嚴格依據(jù)技術要求每200?300m進行短起下。

3、起下鉆操作處理不當。短起下遇阻、卡后重視程度不夠,沒有

充分相識到井下潛在的平安風險。

五、故障教訓

1、在砂巖發(fā)育地層鉆進時要加強鉆井液的封堵性。

2、要嚴格依據(jù)技術要求進行短起下,加強清沙。

3、加強操作技能培訓,提高應對井下困難實力,遇此狀況應徹底

循環(huán)清洗或下鉆究竟循環(huán),分段導通。

案例8:德1井卡鉆故障

一、基本狀況

該井是一口二開結構井,一開“311.2mm鉆頭鉆至井深213m,中

244.5mm表套下深213m;二開運用中215.9nm鉆頭鉆至井深304m時發(fā)生

卡鉆。地層:賽漢塔拉組,鉆井液密度L05g/cm二粘度40s。

二、故障經過

該井于2013年7月3日19:00鉆至井深304m,接單根后下放鉆具,

2#柴油機突然熄火(其它柴油機也未能啟動),7月4日17:00復原動

力后,頂通循環(huán),上提鉆具遇卡,下放遇阻,活動無效鉆具卡死,拉

卡點266nl。鉆具組合:0215.9nlmGA114牙輪+①177.8mni鉆鋌2根+①214

扶正器+①158.8mm無磁鉆鋌1根+①158.8mm鉆鋌11根+中127nlm鉆桿。

三、處理經過

1、為了提高攜砂實力,打入稠鉆井液18方。運用地面震擊器震

擊無果。

2、倒扣起出中158.8nlm鉆鋌6根+中127mm鉆桿7根。魚頂:219.45m,

落魚長72.16m。

3、下入①114.3反扣公錐打撈。

4、套銃打撈,因銃鞋無法進魚頭,多次無果。落魚215.9mmGA114

牙輪+中177.8mm鉆鋌2根,魚長17.86m。7月12日5:00填井側鉆。

損失時間:179h

四、故障緣由分析

1、三臺柴油機都不能供應動力是這次故障發(fā)生的主要緣由。

2、管理不到位,平安意識不強,沒有突發(fā)故障的應急預案。

五、故障教訓

1、加強設備管理,保證設備運轉正常,保障鉆井施工。

2、加強培訓學習,加強制度建設,完善應急預案。

案例9:高橋31-73井卡鉆故障

一、基本狀況

該井設計井深3841m,造斜點700m,最大井斜22.30°,一開井

深(1)444.5mmX498m,6339.7mm套管下深497.5m;二開為復合內眼,

631L15mm鉆頭鉆至1450m,下部為“215.9mm井眼;鉆達地層:馬家

溝,鉆井液密度1.08g/cn?、粘度63s。

二、故障經過

2013年7月19日10:25,鉆至井深3823.41m,接單根上提鉆具,

多次在離井底8m處遇卡,懸重118T,上提至155T,下放至85T均能壓

開,轉動轉盤扭矩正常?;顒舆^程中再次上提至155T時,遇卡點下移

1m左右,馬上下壓至70T未能壓開,轉動無效,卡死。拉卡點在

2555.59m,泵壓正常17MPa,鉆頭位置3815m。鉆具組合:

215.9mmPDC+158mmDC*3根+127nmiHWDP*21根+127mmDP。

三、處理經過

1、打入濃度2.5%的燒堿溶液201n\浸泡20h未解卡。

2、地面震擊器震擊4h無效。

3、進行測卡松扣,從3746.7m松開。落魚215.9mmPDC+430*4A10+

158mmDC*3根+4All*410+127inmHWDP*6根,魚頭3731.65m,魚長83.35m。

4、下超級震擊器對扣,上提至140T,多次震擊解卡。倒劃眼至

3805m,復原正常,起至井深827.12m遇卡,上提懸重由40T提至80T,

馬上下砸至1OT無效,再次卡死。

5、用地面震擊器震擊解卡。倒劃眼起鉆,發(fā)覺懸重削減6T、泵

壓下降2MPa,落魚脫落。

6、再次下鉆至井深3680.07m對扣,震擊解卡。

故障損失351h。

四、故障緣由分析

1、山西組、本溪組地層存在周期性坍塌,因雨等柴油3.5天,通

井時距井底6柱起先劃眼,井內掉塊嚴峻,井下困難。多次劃眼井段:

劉家溝組2903-3037m、3615-3679m,3730-3802m,本溪組煤層

3746-3750mo

2、掉塊嚴峻造成井徑不規(guī)則,掉塊不易帶出。

3、井下困難相識不足,井下平安重視不夠。

五、故障教訓

1、由于下古地層,可鉆性差,研磨性高且易坍塌掉塊,故在鉆

進過程中,鉆時慢,應親密留意井下摩阻、扭矩及泵壓變更,視察返

砂狀況。發(fā)覺異樣,馬上實行應對措施。

2、加強思想相識,細化剎把操作,活動鉆具及接單根上提、下

放遇阻卡限制在10T以內,杜絕猛提猛放,野蠻操作。

3、加大鉆井液的維護,提高鉆井液的防塌性、強封堵抑制性、

潤滑性等。

案例10:祥6-11井卡鉆故障

一、基木狀況

該井是一口二開結構直井,一開①311.2mni鉆頭義中244.5mm套管

X714.37m;二開運用中215.9mm鉆頭鉆進。鉆達地層:蘇紅圖組,鉆

井液密度1.35g/cm3、粘度75s。2013年09月06日10:00,鉆進至井深

1476m,鉆時變慢打算起鉆,因鉆井液污染循環(huán)處理,處理后密度

1.35g/cm3>粘度42s、失水3.8ml。

二、故障經過

起第5柱起先,磨阻漸漸加大,有拔活塞現(xiàn)象,第9柱摩阻大

接方鉆桿帶出。第12磨阻大下放無顯示,接方鉆桿循環(huán)活動鉆具,

循環(huán)至9日8:00上提遇卡,下放遇阻,活動無效卡死。拉卡點

1099.00m,鉆頭位置1118.00m。鉆具組合:中215.9mmPDC鉆頭+430

X410X0.58m+O178mm無磁X9.14m+①178mmDCX8.19m+411X4A10

X0.5m+①214mmLFX1.74m+4AllX410X0.55m+8178mmDCX

26.26m+4A10X411X0.55m+①158mmDCX35.93m+①127mmllWD?X

55.77m+①127mmDP。

三、處理經過

1、打入燒堿水浸泡2h,用地面震擊器震擊,鉆具斷(循環(huán)

泵壓由7MPa下降至4MPa,起出鉆具斷口有刺痕)。魚頂481.21m,落魚

長:636.79m。

2、下入190nlm磨鞋修魚頂后,下入①200mni卡瓦打撈筒,撈住落魚

后,打入7m3SR-301解卡劑,浸泡42h無效。

3、爆炸松扣從814.93m松開。落魚長:303.07m,魚頂位置:814.93m,

鉆頭位置:1118.00m

4、經兩次下入①210mm銃鞋+①190mm套銃筒(套銃筒內加直徑中

73mm的油管,通鉆具水眼),爆炸松扣。落魚長93.47m,魚頂1024.53m,

鉆頭位置1118.00m

5、下入①165mm震擊器震擊無效。9月下日16:00填井側鉆。

累計損失時間200h。

四、故障緣由分析

1、在銀根組和蘇二段上部以泥巖為主,吸水膨脹后造成縮徑嚴

峻,同時也會嚴峻泥漿污染,造成該井段起鉆困難。

2、本井離毛8區(qū)塊比較近,水平井比較多,屬于稠油開發(fā),稠

油必需長期注入蒸汽熱采,對地層穩(wěn)定性有肯定的影響。

3、對井下困難地層相識不足,井下平安重視不夠。

4、司鉆剎把操作閱歷不足,故障預防沒做到位。

五、故障教訓

1、在困難井段鉆進中,要加密測量泥漿性能,剛好解決地層造

成的污染,防止困難狀況惡化;

2、加強操作責任心,嚴格執(zhí)行技術操作規(guī)程,提高平安意識;

3、加強技術管理,仔細落實技術措施;

4、加強崗位技術培訓,提高剎把操作技能。

案例11:高橋31-74井卡鉆故障

一、基本狀況

該井設計井深3714%—開。444.5mm井眼539m,0339.7mm套管

下深538.5m;二開為復合井眼,6311.15麗鉆頭鉆至1448m,下部為

*215.9mm井眼。鉆達地層:馬家溝,鉆井液密度L05g/cm\粘度64s、

失水4.4ml、切力4/'8Pa。

二、故障經過

2013年4月19日0:00鉆至井深3690nb上提鉆具接單根,當提至方

入5.5m時,懸重由116T突升至130T(原懸重112T、上提摩阻4T),馬

上下放至零未能壓開,轉動轉盤無效,卡死。循環(huán)泵壓正常12MPa,

鉆頭位置3687.5m,拉卡點在3184.6m。鉆具組合:*215.9mmPDC+*

165mmNDCX1根+58mmDCX14根+127mmDP

三、處理經過

打入濃度2.5%的燒堿溶液20m:浸泡90h,活動解卡。

故障損失時間120h。

四、故障緣由分析

1、該井中生界及古生界地層掉塊嚴峻,3618-3623m為本溪組煤

層段,地層困難是故障發(fā)生的客觀緣由;

2、剎把操作閱歷不足,缺乏困難地層風險意識,接單根遇阻一

次提死,故障預防沒做到位是主觀緣由。

五、故障教訓

L鉆進過程中,要親密留意井下摩阻、扭矩及泵壓變更,精細剎

把操作,上提、下放遇阻卡限制在10T以內,杜絕猛提猛放,野蠻操

作。

2.進一步做好鉆井液性能維護,確保鉆井液防塌、攜砂、潤滑等

性能優(yōu)良。

案例12:DPH-95井卡鉆故障

一、基本狀況

該井是一口三開水平井,完鉆井深4115m,水平段長1200m

(2915-4115m)o一開6311.2mm井眼404.16m,6244.5mm套管下深

403.96m;二開中241.3mm井眼2915nb@177.8mm套管下深2914.8m;

三開山152.4mm井眼4115m。鉆達地層:石盒子組,鉆井液密度

1.16g/cm\粘度60s。

二、故障經過

完井作業(yè)運用單銃柱通井,銃柱外徑150mm,鉆具組合:①

152.4mmpDC鉆頭+330X310接頭+①88.9mmDPX1根+①150mm銃柱X1

根+①101.6mmDP。2013年10月10日1:根下至井深3229m遇阻,經上下

活動通過,下至井深3297nl時再次遇阻,上下活動無法通過,接方鉆

桿循環(huán)劃眼,泵壓16MPa,點撥鉆壓1T,劃眼至井深3316m(地層為淺

灰色細砂巖,井斜90.9°),轉盤負荷重,停轉盤打倒車,泵壓、懸

重下降,鉆具從方鉆桿與下旋塞處倒開,下放對扣,上提鉆具遇阻,

多次活動,上提至160T,活動無效,卡死,泵壓正常16Mpa,鉆頭位

置3308.32mo

三、處理經過

1、第一次泡燒堿水9nl:14h無效。

2、其次次泡解卡劑8.6m:41h無效。

3、爆炸松扣從3267m松開。井內落魚:中152.4mm鉆頭+330X310

接頭十①88.9mmDPX1根+6150mm銃柱X1根+①101.6mmDP乂3根,落魚

長41.12m。

4、10月15日2:30下入震擊器對扣震擊,上提至170T,震擊解卡。

故障損失時間121.5h。

四、故障緣由分析

1、銃柱直徑大,剛性強,扶正塊長740mm,井內巖屑被銃柱下推,

巖屑積累。

2、違反劃眼平安操作規(guī)程,上部井眼不暢通,接著向下劃眼。

3、剎把操作不夠嫻熟,沒有限制好轉盤,導致打倒車,鉆具倒

開。

五、故障教訓

1、完井通井,大幅度變更鉆具組合時要特殊謹慎,要加強操作,

遇阻剛好劃眼,按部就班,保證井眼暢通。

2、施工中要嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。

3、加強操作訓練,提高剎把操作水平,剛好推斷井下狀況,正

確應對。

案例13:衛(wèi)393井井漏卡鉆故障

一、基本狀況

該井是一口二開制定向開發(fā)井,套管程序:4)339.7mmX354.26m,

鉆井液性能:密度L30g/cm3,粘度50s。

二、故障經過

2013年4月23日9:00,正常鉆進至井深2372.97m時,突然發(fā)

覺泥漿只進不出,停泵視察井口見不到液面,馬上搶起鉆具,同時快

速向環(huán)空灌泥漿,但始終未見泥漿返出。至10:30起鉆至井深

1611.46m時遇卡,活動距離漸漸縮小,最終卡死。期間共灌入泥漿

58m3,遠大于鉆具排代量。所鉆地層為沙三中,巖性為砂巖。

井下鉆具組合:①215.9mmPDC鉆頭+①165mmL25°單扶螺桿+中

158.8mmNDC*l根+①165nlm41l*4A10無線儀器懸掛短節(jié)+①165mmDC*2

根+4A11*41O接頭+①127mmHWDP*15根+①127mmDP*149根。

三、處理經過

1.關防噴器,單凡爾從壓井管匯向井內注入高濃度堵漏泥漿40

方,施工始終無泵壓。

2,測卡卡點在900.00m,加反扭矩三圈引爆后松開轉盤,轉盤回

轉一圈,上提鉆具0.2m倒轉轉盤三圈回轉一圈,倒轉六圈回轉一圈。

上提鉆具未提開,鉆具可以倒轉,但負荷較重,鉆具未炸開。

3.其次次測卡卡點在648.00m,施加反扭矩一圈半引爆,倒轉轉盤

無論幾圈均有回轉,鉆具沒有松開。

4.第三次測卡點在480.00m,鉆具在470.00m處松扣勝利。

5.套銃倒扣。在套銃過程中,由于井壁垮塌時將鉆具推向一側,

鉆具不居中,造成套銃筒進魚頭及套銃至鉆桿接箍時異樣困難,打撈

出來的鉆桿接箍大多被銃鞋嚴峻偏磨,銃鞋也磨損嚴峻,銃掉的部分

鉆桿接箍在環(huán)空無法打撈,多次發(fā)生卡套銃筒現(xiàn)象。未套銃井段采納

倒扣接頭進行倒扣效果不佳,事故處理速度較慢。采納公錐、倒扣接

頭共倒扣打撈21趟,撈出鉆桿114根計112&17m后填井側鉆。2013年5

月13日23:00復原原井深,損失時間465小時

四、故障緣由分析:

1.鄰井資料調研不足,施工區(qū)域地質狀況駕馭不夠。鄰井施工時

間均為十年以上,資料價值有限。而本井要鉆遇兩套衛(wèi)城鹽,且兩套

鹽層之間有一氣層,鄰井衛(wèi)250井開采此層多年,始終沒有進行注水,

地層虧空嚴峻(事后甲方供應的資料),造成本井鉆至此井段時發(fā)生

惡性漏失,液柱壓力降低,致使上部地層產生垮塌,最終造成卡鉆。

2.對井下漏失狀況推斷不準,起鉆時只運用泥漿泵向環(huán)空連續(xù)灌

泥漿,未采納其它應急措施向壞空補充泥漿,灌漿排量跟不上漏失量,

致使井內液柱壓力降低,最終導致表層套管鞋下井壁垮塌。

3.工程設計無技術套管。

五、故障教訓

1.要精確駕馭地質狀況。接到設計后,公司技術部門要剛好與

甲方地質部門結合,獲得具體的臨井及施工區(qū)域的地質資料,從鉆井

工程設計入手,對易漏層段提前實行預堵漏措施。對個別地層虧空嚴

峻,極易發(fā)生惡性漏失的層段,建議增加技術套管或加大表層套管的

下入深度,從設計上徹底消退由于井漏造成上部地層垮塌。

2.必需嚴格執(zhí)行技術措施。對油田內部井漏失返的井,有技術

套管的要按起出鉆具排代量進行灌漿,無技術套管且表層套管下人較

淺的,不但要運用泥漿泵向環(huán)空連續(xù)灌泥漿,而且還要采納其它應急

措施向環(huán)空補充泥漿或灌水,以避開上部地層由于液柱壓力降低而發(fā)

生垮塌。

案例14:文263H井兩次卡鉆事故障

一、基本狀況

該井是一口①139.7mm套管開窗側鉆井。第一次開窗井深2650m,

最大井斜33度,最大位移260米,鉆達地層:沙三上,其次次開窗井

深2650nb最大井斜16度,最大位移120米,鉆達地層:沙三上。

二、故障經過

1、第一次卡鉆事故經過:

6月10日定向鉆進至2955米,止常起下鉆更換螺桿。下鉆至

2710米遇阻,劃眼至2730米后井下暢通,循環(huán)一周直到砂子削減后

接著下鉆。18:30下鉆至2930米有遇阻,接方鉆桿單凡爾開泵未通,

鉆具無法活動,發(fā)生卡鉆事故。

井下鉆具組合:0H8mmPDCXO.24m+O95mm1.5°單扶螺桿X

4.62m+089mm無磁承壓鉆桿X9.20m+⑦89mm加重鉆桿X78.59ir.+⑦

73mm鉆桿。

泥漿性能:密度1.36g/cm\粘度76S,失水2.2ml,泥餅0.5mm,

初切/終切4/11,含砂0.2切PH9o

2、其次次卡鉆事故經過:

卡鉆后在2633米處重新甩斜向器開窗。定向鉆進至2890米正常

起鉆,裸眼井段多處上提遇卡,采納倒劃眼起進套管。為徹底消退裸

眼井段阻卡井段,確定采納118nmi牙輪鉆頭單獨通井。下鉆至2675

米遇阻,起先劃眼,但劃眼困難,單根接不上,多次發(fā)生卡鉆,強行

活動得以消退??紤]到井壁垮塌嚴峻,起鉆至套管內處理泥漿,密度

由1.42g/cn?提至1.55g/cm3后下鉆。下鉆至2710米遇阻,起先劃眼。

25日10:00劃眼至2748米后劃眼困難,單根接不上,時常發(fā)生卡鉆,

多次采納稠漿帶也無好轉,劃眼幾乎沒有進展。邀請局有關技術專家

到現(xiàn)場進行會診,確定實行以下措施:

(1)將運用的27「鉆桿換成37」鉆桿,增加鉆桿強度,增大循

環(huán)排量,提高攜砂實力

(2)鉆井液中加入KCL/6噸及鹽10噸,提高鉆井液的抑制性,

防止井壁進一步垮塌

(3)簡化鉆具,確保劃眼平安

按專家會診措施處理泥漿后起先下鉆,下鉆至2742米遇阻,起

先劃眼。劃眼同樣艱難,劃卜去提不上來,提起來乂劃不卜去,單根

接不上,時常發(fā)生蹩泵、卡鉆現(xiàn)象。26日23:00劃眼至2820米突然

蹩泵,鉆具卡死。鉆井液性能:密度L55g/cM、粘度180S,失水1.8ml,

泥餅0.5mm,初切/終切8/23,含砂0.2雙)。

三、處理經過

㈠第一次卡估處理經過:

1、泵入8n?解卡劑,浸泡49小時無效果。

2、測卡,從2897.35m爆炸松扣勝利,考慮到事故處理手段少、

難度大,最終填井,重新甩斜向器開窗。損失時間119.5小時。

㈡其次次卡鉆卡鉆處理經過:大排量循環(huán)無法解卡。鑒于第一次

卡鉆處理難度及結果,經公司領導探討并報上級有關領導審批,確定

進行爆破松扣,填井后棄井。損失時間51小時。

四、故障緣由分析

1、對老井施工狀況資料調研不足,開窗后井眼地質狀況駕馭不

夠;對該區(qū)塊地層穩(wěn)定性差,極易造成井壁垮塌的現(xiàn)象相識不清;防

止垮塌技術打算不夠,防范措施未跟上。

2、開窗后運用的泥漿體系不能適應區(qū)域特點,不能針對本地區(qū)

開窗側鉆井的井壁垮塌進行有效的防范。

3、客觀上①139.7mm套管開窗存在間隙小、排量小、施工泵壓

高、攜砂困難,井壁垮塌形成的大塊砂子無法剛好帶出井筒,造成卡

鉆事故。

五、故障教訓

1、要精確駕馭地質狀況。尤其是①139.7mm套管開窗井,上鉆

機前,公司技術部門要剛好查閱老井井史,精確駕馭老井地質及整口

井施工狀況,并與甲方地質部門結合,獲得具體的施工井的地質資料,

為平安側工供應有力技術支撐。

2、優(yōu)選鉆井液體系。尤其要針對開窗側鉆井地層特點,對井壁

垮塌等困難狀況的發(fā)生,從源頭進行有效的防范。

3、加強鉆井液性能維護。針對間隙小、排量小、施工泵壓高、

攜砂困難的實際,剛好對鉆井液性能進行調整,確保井壁穩(wěn)定;將砂

子剛好帶出井筒,徹底消退井下困難,避開事故的發(fā)生。

案例15:元陸28井空氣鉆卡鉆故障

一、基本狀況

元陸28井一口預探直井,設計井深517Q米,實際完鉆井深5081.61

米,鉆達層位:須家河組。一開、二開采納空氣鉆進,鉆進井段

30-3403.00米。

二、故障經過

2013年6月18日12:00鉆進至2304米打算循環(huán)測斜、循環(huán)20min后停

泵無法上提鉆具,運用方鉆桿開氣帶出2單根后上提下放正常,測斜

結束開氣沖劃至井底,20:00鉆進至2370.10米后打算接單根,上提方

鉆桿劃眼至井底,扭矩突然增大至13000N?m,停轉盤發(fā)覺立壓上升,

上提不開,推斷井壁坍塌。隨即開6臺空壓機,2臺增縮機,憋壓16.2MPa,

反復活動鉆具,上提至260T下放至20T,未解卡,鉆具卡死。

三、處理經過

1、下壓懸重至106T,倒轉10圈憋扭矩15000N?m倒扣勝利,上提懸

重106T,起出上部鉆桿,井內落魚153.5米,魚頂深度2215.07米;

2、第一趟鉆,第1次反扣鉆具打撈,上提至160T未開,對扣勝利。

撈出落魚①127nlmDPX9.63米+①127mmIlWDPX54.93米,井內剩余落魚

長度88.49米,魚頂深度:2279.63米;

3、其次趟鉆,第2次反扣鉆具打撈,探魚頭后起先循環(huán),期間返砂

量很大,推斷沉砂較嚴峻,對扣失敗,未撈獲落魚;

4、第三趟鉆,第1次下鉆套銃,未獲落魚;

5、第四趟鉆,第3次反扣鉆具打撈,探得魚頂2279.63米,撈出扣

型631X410長0.39米接頭1只。井內剩余落魚長88.10米、魚頂深度

2280.02米;

6、第五趟鉆,第4次反扣鉆具打撈,鉆鋌被沉沙埋填,打撈接頭

對不上扣,未撈獲落魚;

7、第六趟鉆,第5次反扣鉆具打撈,撈出扣型631X630、外徑

203.2mm、長9.15米鉆鋌1根。井內剩余筒落魚長78.95米,魚頂位置

2289.17米。經過幾次的打撈作業(yè),在探魚頂期間發(fā)覺沉砂嚴峻,且

倒扣最大扭矩也不斷加大,確定下鉆進行套銃,清砂。

8、第七趟鉆,第2次套銃。套銃至井深2344米(①303nlm扶正器棱

上端面于井深2344.33米),循環(huán)2小時后返砂明顯削減,然后起鉆;

9、第八趟鉆,第6次反扣鉆具打撈。撈出撈出扣型631X630、外

徑203.2mm鉆鋌2根、累計18.17米。井內剩余落魚長60.78米,魚頂位

置2307.34米;

10、第九趟鉆,反扣鉆具第7次打撈。無落魚被打撈,倒扣接頭比

扣磨損嚴峻。

11、第十趟鉆,第1次下鉆震擊。多次震擊結束后上提鉆具過程中

發(fā)覺懸重增至132T后小冉增加,鉆具解卡,然后用方鉆桿緩慢帶出5

根①139.7mm單根后成立柱起鉆,起鉆過程中無異樣顯示,本次去鉆

解除。共損失時間191小時。

四、故障緣由分析

1、空氣鉆鉆具組合扶正器上部中228.6mm鉆鋌過多,環(huán)空間隙小,

造成井壁坍塌時沉砂堵塞環(huán)空。

2、操作不當。當發(fā)覺扭矩突然增大、立壓上升時;不是剛好通知

空氣鉆開增壓機建立循環(huán),而是急于活動鉆具,導致環(huán)空砂子擠死而

卡鉆。

3、上沙溪廟組地層巖性疏松,井壁穩(wěn)定性不好,在打完單根活動

鉆具過程中井壁垮塌。

4、鉆速高的狀況下沒有限制鉆速,導致環(huán)空巖屑濃度過高,環(huán)空

的巖屑沉降致使卡鉆惡化。

五、故障教訓

1、加強執(zhí)行力,嚴格執(zhí)行技術措施。

2、加強與上級領導聯(lián)系,制定并執(zhí)行好預防措施。

案例16:福石2井卡鉆故障

一、基本狀況

福石2井是一口玉檀直井,完鉆層位為韓家店組,設計井深5490,

米,實際完鉆井深5537.37米,井身結構設計為四開次,四開運用⑦

165.1mm鉆頭鉆進。密度1.66g/ciA粘度88s,泥餅0.2mm,切力2/3Pa,

含砂0.2%,PHHo

二、故障經過

2013年11月8日1:35下鉆至井底,單凡爾、雙凡爾、三凡爾開泵循

壞,無漏失,2:55試鉆進至井深4861.07米,發(fā)生漏失,漏速6.96m7h。

司鉆活動鉆具第三次下放遇阻24T,上提190T-200T-200T-210T-220T

未開,下壓鉆具至0T未開。

三、處理經過

1、卡鉆后雙凡爾進行循環(huán),排量20L/S,泵壓7-8MPa,無漏失,

三凡爾進行循環(huán)洗井,不同噸位下壓鉆具:

2、泵入密度L67g/cm:粘度85s的解卡劑(配方:18方柴油+5T

解卡劑(5k301)+1.5方水+26丁重晶石)解96方,替井漿35.82方(鉆

具內7.68方);泡卡,鉆具下壓至66T;憋轉盤20圈,解卡。

四、故障緣由分析

1、堵漏后,鉆井液性能不勻稱,井漏井段孔隙發(fā)育良好,造成粘

吸卡鉆。

五、故障教訓

1、堵漏后井內堵漏劑未循環(huán)完、鉆井液性能未達標和鉆具結構未

進行簡化就試鉆進,極易造成壓差卡鉆。

2、在堵漏過程中要制定合理的防卡措施,確保施工平安。

案例17:YH23T-24H井卡鉆故障

一、基本狀況

YH23-1-24H是牙哈3井區(qū)一口水平井,設計井深5722.93m,設計

A靶:斜深5322.93m,垂深5146.51m,B靶:斜深5722.93m,豆深

5146.51m,原設計鉆至A靶井深下入177.8加套管,因地質須要鉆至

5349m中A靶后更改設計緩下177.8mm套管,用215.9mm鉆頭接著鉆至B

點完鉆。事故時井深5543m,鉆達層位白堊系,鉆井液性能:密度

1.25g/cm3,粘度55s

二、故障經過

2013年1月15日4:00鉆進至井深5543nl定向儀器無信號,在測試定

向儀器期間發(fā)生卡鉆(鉆具靜止16min)。

三、處理經過

1、上提活動鉆具未解卡。

2、注原油17m3活動鉆具,懸重限制在40T-260T,并施加20-30轉的

轉盤扭矩未解卡。

3、注解卡劑27nl3,每30min頂通水眼一次,每3h活動鉆具一次,懸

重限制在40-260T,并施加25轉的轉盤扭矩未解卡。

4、排解卡劑,循環(huán)降密度,由L25g/cii?降至L20g/cm:接著循

環(huán)降密度至1.16g/'cn?未解卡。

5、注入進口解卡劑29m3,活動鉆具,懸重限制在40-2603并施加

24轉的轉盤扭矩未解卡。

6、注入柴油22m3,浸泡20h,每2h活動一次鉆具,未解卡。

7、測卡,下切割彈進行鉆具切割。下打塞管柱打水泥塞,進行側鉆

作業(yè)。損失時間929.0h°

四、故障緣由分析

1、司鉆聽從服務方錯誤指令,鉆具靜止時間過長。

2、定向服務方對于該井存在的風險沒有相識清晰,下達了靜止時

間較長的錯誤指令,平安意識淡薄。

3、水平段油氣層井段壓差較大,甲方更改設計未仔細進行工藝平

安分析,對于同一裸眼段存在兩個及以上壓力體系相差較大的層位,

沒有制定可操作性的技術措施。

五、故障教訓

1、剛好與甲方協(xié)商,仔細開展工藝平安分析。

2、加強承包商平安管理,針對儀器失效、人員年輕所帶來的風險

應剛好加強現(xiàn)場指導。

3、針對關鍵作業(yè),加強干部盯視制度和水平井技術操作規(guī)程的落

實。

案例18:TP332X井卡鉆故障

一、基本狀況

TP332X井是西北油田分公司布置在塔河油田托甫臺阿克庫勒凸起

西南斜坡的一口開發(fā)井,位于沙雅縣境內,設計井深7405.2m,事故

時井深4754m。鉆達地層:石炭系卡拉沙依組,鉆井液密度L3g/cm\

粘度58s。

二、故障經過

2013年5月12日7:00鉆進至二開中完井深4754m,短起下,無顯示,

循環(huán)兩周打完封閉后起鉆,起鉆至4511m(層位二疊系)時遇卡,懸

重由1920KN上升至2050KN,由于吊卡距轉盤面1m,活動距離短,接單

根后下放至1000KN未放開,甩單根接方鉆桿,開泵循環(huán)正常,下放至

300KN,上提至2400KN,連續(xù)活動多次未提開,鉆具卡死。

三、處理經過

1、測卡車第一次測卡點位置4355m,打入解卡劑30nl二活動鉆具

未勝利。

2、測卡車進行其次次測卡點位置4385nb下電纜爆破松扣,組合

震擊鉆具對扣,震擊6次解卡,故障解除。損失時間:92.17ho

四、故障緣由分析

1、二疊系地層不穩(wěn)定,掉塊下落發(fā)生卡鉆。

2、起鉆遇阻處理不當是造成故障發(fā)生的主要緣由,吊卡距離鉆臺

較近,不但沒有接單根,反而增加懸重接著上提,多次放不脫的狀況

下,才接單根,接單根的時間有可能加劇鉆具粘卡情形,最終導致卡

鉆發(fā)生。

五、故障教訓

1、操作人員應加強起下鉆平安意識,細化操作。在困難井段裸

眼段起鉆的時候,卸立柱前要把立柱下單根公扣端提出轉盤面至少2m

以上,避開卸立柱后起鉆突然遇卡鉆具無下放空間。

2、技術人員應細化各類操作規(guī)程,制定困難狀況下的技術預案,

并嚴格監(jiān)督各類技術措施執(zhí)行到位。

案例19:S72T5井卡鉆故障

一、基本狀況

S72-15井是阿克庫勒凸起東南斜坡部,立的一口生產井,設計井深

5583nb設計目的層位奧陶系中統(tǒng)一間房組。事故時井深3384.68m。

鉆達地層白堊系巴什基奇克組,鉆井液密度L15g/cn?、粘度41S,

二、故障經過

2013年6月10日23:15鉆進至井深3384.68m,循環(huán)吊測。吊測完接

方鉆桿,上提緩慢開單泵返漿正常,司鉆開雙泵并活動鉆具,突然雙

泵泵沖歸零(此時機房未跳閘,電磁剎車繼電器跳閘)。司鉆按下鉆

臺復位按鈕后,開單泵至17MPa不下降,小幅度活動鉆具并間歇開泵

此時有阻卡顯示。1:55起先返漿,泵壓排量漸漸開至正常,在30-280t

之間活動鉆具未解卡。

三、處理經過

1、泵入解卡劑25nA泡解卡劑活動鉆具未解卡。

2、測卡點,卡點位置3184nb下爆炸松扣電纜爆破松扣勝利。通

井后,組下套銃管套銃至井深3191.40m(套銃進尺慢),接通知停止

套銃作業(yè),填并側鉆。損失時間336h。

四、故障緣由分析

1、吊測前循環(huán)時間不足,巖屑未全部返出,吊測期間發(fā)生下沉積

累,導致環(huán)空狀況惡化。

2、停泵緣由是司機只掛了一臺車,司鉆操作時未確認動力狀況,違

反操作規(guī)程,地面設備打算不足,造成鉆機、雙泉和電磁剎車不能工

作,導致井底沉砂沖起后又快速積累,進一步惡化了環(huán)空的困難狀況。

3、司鉆開泵操作不規(guī)范是故障發(fā)生的干脆緣由。司鉆在較短時間內

啟動了鉆臺復位開關,沒有依據(jù)“先小泵壓開泵,環(huán)空返漿后再漸漸

提高排量”的操作方法,開泵較猛,泵壓干脆升至16MPa左右不降,

導致卡鉆故障發(fā)生。

五、故障教訓

1、扎實開展員工操作規(guī)程的培訓,尤其是起下鉆、甩鉆具等基本

操作中關于各崗位聯(lián)系確認等細微環(huán)節(jié)動作的執(zhí)行,培育員工平穩(wěn)操

作設備和關注細微環(huán)節(jié)的工作習慣。

2、司鉆應隨時依據(jù)儀表顯示、返漿返砂狀況的變更,結合工況隨

時駕馭井下狀況,做好各類設備故障的應急處理打算,剛好處理各種

困難狀況。

3、把握好各工序的關鍵限制點,杜絕因搶時間、搶速度而隨意縮

短循環(huán)時間的現(xiàn)象發(fā)生。

案例20:YJ1-7井卡鉆故障

一、基本狀況

YJl-7井是西北油田分公司部署在沙雅境內順托果勒區(qū)塊的一口

開發(fā)井,設計井深7265m,完鉆井深7276n1。事故井深5125nb鉆達地

層:石炭系系卡拉沙依組,鉆井液密度L28g/cm3、粘度50s。

二、故障經過

2013年7月18日11:30,鉆進至二升中完井深5125m,循環(huán)短起至

第四柱中單根遇卡,上下活動多提100KN、200KN、最大多提250KN,

上下活動通過,起出第四立柱后,第五柱起出轉盤2m(井深5004.3m)

遇卡150KN,下壓400KN未開(吊卡接近轉盤面),再次上提至2200KN

(原懸重2050KN)下壓500KN未開,吊卡坐轉盤面,接第四立柱下單

根多提150KN提開,考慮下步電測,打算再對阻卡井段拉一次井壁,

下放鉆具至井深5004.3m再次遇阻300KN,多次活動鉆具,下放鉆具坐

轉盤面接方鉆桿開泵正常,坐鉆桿卡瓦后動轉盤,加扭矩至300A、

350A、400A無法轉開,開至450A卡瓦打滑,上提懸重至3000KN未解卡,

卸掉旋塞和方保接頭,鉆具下放方補心至轉盤面時懸重下壓至

1820KN,開轉盤增加扭矩至500A、600A無法轉開,發(fā)生卡鉆。

三、處理經過

1、打入解卡劑24/,泡卡,每小時活動一次鉆具,開泵頂水眼一次,

泡解卡劑無效。

2、測卡點位置在4990m扶正器位置,爆炸松扣起鉆。

3、下隨鉆震擊器對扣上下?lián)粽饟?0次未解卡起鉆完,甩震擊器。

4、組下290mm銃鞋套銃,套銃至井深4981.10m(實探扶正器扶正塊

位置4980.8m已銃了扶正塊0.3m),循環(huán),打封閉起鉆,起鉆完,發(fā)覺。

290nlm銃鞋(0.74m)+。273*244.5mm變徑接頭(0.5m)落井

5、接超級震擊器及加速器對扣下?lián)?,震擊器震?7次,震開,上

下活動鉆具,轉轉盤正常,上提一個單根正常,起鉆完,發(fā)覺井下落

魚未撈獲。

6、接平安接頭原鉆具再次入井打撈,反復多次對扣勝利扭矩憋至

560A,上提無法承重,扭矩憋至600A打滑,推斷平安接頭下母扣損壞。

7、組下244.5mni卡瓦打撈筒打撈抓住落魚,震擊未解卡,倒退卡

瓦無法退出,提204t懸重倒扣退出,懸重降至85t下探無阻,落魚解

卡,對扣起鉆,事故解除。損失時間289.58h。

四、故障緣由分析

1、違犯公司起下鉆操作規(guī)程,下鉆遇阻多壓是造成故障發(fā)生的干

脆緣由。

2、二疊系井段4953-5025m,易形成大肚子井眼,扶正器起出大肚

子井眼后掉塊回落,形成砂橋,再次下放遇阻,同時上部掉塊掉落至

扶正器位置,造成卡鉆。

3、短起前未進行充分循環(huán)違反了技術規(guī)定。

五、故障教訓

1、嚴格落實公司各項技術規(guī)程,放棄僥幸冒進怕麻煩的心理,正

確對待鉆井提速和平安生產之間的關系,鳧高綜合管理水平。

2、進一步強化基層技術管理干部應急處理實力培訓,全面提高基

層單位特殊工況風險識別實力,避開因處理不當將困難演化成故障。

3、優(yōu)選質量牢靠的故障處理方案和工具,提高故障處理效率。

案例21:TH10276井卡鉆故障

一、基本狀況

TH10276井是西北油田分公司布置在塔河油田10區(qū),阿克庫勒凸

起西部斜坡的一口升發(fā)井,位于庫車縣境內,設計井深5895m,事故

時井深3582.16m。鉆達地層:白堊系巴葉基奇克組,鉆井液密度

1.18g/cm\粘度44s。

二、故障經過

2013年7月27日9:16二開鉆進至3583.16m;循環(huán)鉆井液,打算短

起下鉆;卸方鉆桿短起第一柱鉆具至3570nl遇阻,上提下放活動鉆具

后通過,水眼見大量返漿;接方鉆桿,打算對3570-3583.16m劃眼,

開泵立壓異樣上升,出口返液量不足正常返液的1/4,上提下放活動

鉆具遇阻卡無法通過,開啟轉盤后最大轉11圈憋停;反復大幅度活動

鉆具無法通過,鉆具卡死。

三、處理經過

1、組織震擊器震擊10次,無效果,活動鉆具,轉盤最大轉11圈憋

停,活動范圍30-240t未開。

2、測卡點(卡點3300m)、爆破松扣勝利,申請回填側。

3、打水泥塞作業(yè),8月6日鉆進至原井深3583.16m,故障解除,損

失時間239h。

四、故障緣由分析

1、鄰井巴什基奇克組運用的鉆井液密度為L15T.17,該井實際

為L12,運用的泥漿密度偏低,造成井壁垮塌。

2、鉆井隊未能嚴格落實技術措施,沒有按要求剛好提高鉆井液密

度。

五、故障教訓

1、嚴格落實技術規(guī)程和技術指令,依據(jù)鄰井資料和地層變更剛好

提高鉆井液密度。

2、深刻吸取垮塌卡鉆故障教訓,強化關鍵井段風險意識,避開重

大惡性故障重復發(fā)生。

案例22:KeS3T井卡鉆故障

一、基本狀況

KeS3T井是中石油塔里木油田分公司部署在塔里木盆地庫車坳

陷克拉蘇構造帶克深區(qū)帶克深2號構造上的一口開發(fā)井,位于拜城縣

境內,設計井深7177.00m,卡鉆時井深5345.93m。鉆達地層:新近系

吉迪克組,鉆井液密度L80g/cm3、粘度66s。

二、故障經過

2013年8月7H13:30鉆進至井深5345.93m發(fā)覺扭矩異樣,上提鉆

具至5343.94m出現(xiàn)遇卡,原懸重212t上退到222t,限制頂驅扭矩

40kN.m以內旋轉未轉開,在60-280t之間活動鉆具未提開發(fā)生卡鉆。

三、處理經過

1、發(fā)生卡鉆后限制頂驅扭矩40kN.m以內,在60-280t之間活動鉆具,

循環(huán)處理泥漿,將鉆井液密度提高至L85g/cm3。

2、測卡點5317m,儀器以上鉆具未卡,分段緊扣、爆炸松扣勝利,

循環(huán)鉆井液打稠漿起鉆。

3、組下打撈工具至5310nh循環(huán)沖洗魚頂、對扣勝利,震擊器上擊1

次解卡,故障解除。損失時間80.5h。

四、故障緣由分析

設計鉆井液密度偏低(設計鉆井液密度1.偏L80g/cni3。實鉆

1.80g/cm3),吉迪克組泥巖和礫石層出現(xiàn)剝蝕掉塊導致卡鉆。

五、故障教訓

1、剛好與甲方取得溝通,剛好反映井下異樣狀況,共同制定防范

措施,避開井下困難演化成故障。

2、加強鄰井資料的調研分析,對潛在的風險提前制定防范措施避

開困難及故障的發(fā)生。

案例23:金躍6井卡鉆故障

一、基本狀況

金躍6井是中石油塔里木油田分公司部署在塔里木盆地塔北隆起

輪南低凸起西斜坡,哈拉哈塘鼻狀構造南翼一口預探井,設計井深

7055ni,完鉆井深6942m,事故時井深5242nb鉆達地層:二疊系,鉆

井液性能:密度1.27g/cn?、粘度58s。

二、故障經過

2013年9月7日5:30下光鉆桿至井深5225m(井底位置5242m)堵漏,

泵入堵漏漿41血,替漿16n?時井口起先返漿,接著替漿2分鐘左右轉盤

突然蹩停,后來發(fā)生井下漏失出口返出量漸漸削減,井口失返,停泵

大幅度活動鉆具間斷轉動轉盤均未解卡發(fā)生卡鉆■。

三、處理經過

1、測卡點井深為4938nl,爆炸松扣勝利。

2、下震擊器震擊,上擊93次,下?lián)?8次,震擊Uh未解卡。

3、通井后組合219mm套銃筒套銃至井深4939.20m,出口返砂中含

有少量水泥塊,循環(huán)起鉆。

4、下套銃筒至井深4930.56m探到魚頂,套銃至井深4940.75m,出

口返砂中含有少量水泥塊,循環(huán)起鉆。

5、下套銃筒至井深4930.56m,套銃至井深4941.45m,出口返砂中

含有少量水泥塊,循環(huán)起鉆。

6、下套銃筒至井深4930.56m,套銃至井深4943.70m,循環(huán)起鉆。

7、組下平安接頭、震擊器對接震擊解卡,上擊31次,下?lián)?1次,

鉆具解卡。損失時間294h。

四、故障緣由分析

1、前期施工鉆進至4971nl發(fā)生井漏,經過3次堵漏均未勝利,用水

泥漿封堵漏層,鉆塞后在此井段留有水泥環(huán),經過長期侵泡,水泥環(huán)

脫落是此次造成卡鉆的主要緣由。

2、卡點處于三疊系與二疊系交界處,由于井場基礎問題中途進行

整改,三疊系浸泡4個多月,導致浸泡時間長井壁垮塌井眼形成大肚

子,在注堵漏漿期間堵漏漿將井眼中積累的巖屑帶入規(guī)則井段加重了

卡鉆的嚴峻性。

五、故障教訓

1、在三疊系這種易垮塌井段及注過水泥塞井段,進行反復通井,

確保井壁穩(wěn)定性及大肚子井眼無積累巖屑后再進行下部施工。

2、在易垮塌井段堵漏施工時,堵漏鉆具通井究竟后,必需起至易

垮塌井段以上進行堵漏作業(yè)。

3、對潛在的風險提前制定防范措施避開困難及故障的發(fā)生。

案例24:金躍8井卡鉆故障

一、基本狀況

金躍8井是塔里木盆地塔北隆起輪南低凸起西斜坡,哈拉哈塘鼻狀

構造南翼一口預探井,設計井深7250m,事故時井深7320nb鉆達地層:

奧陶系,鉆井液密度L16g/cn?、粘度48s。

二、故障經過

2013年12月11日,金躍8井完鉆后甲方對奧陶系灰?guī)r段射孔酸壓

改造后求產結果很差,確定改打裸眼側鉆井,掃塞至7138m打算接單

根,提至7133nl遇阻5t,下放暢通,啟動轉盤正常,隨即逐步提高排

量至20L/S循環(huán),地層發(fā)生漏失。多次反復活動上提鉆具,活動范圍

越來越小,上提至7130m鉆具提不出來,但鉆具能轉動。

三、處理經過:

組織鹽酸6nl二泡酸30min后,鉆具能夠上下活動,采納倒劃眼方

式倒劃至套管內解除,損失時間23.5h。

四、故障緣由分析

甲方為了提高單井產能,對奧陶系灰?guī)r進行射孔酸壓改造,導致

灰?guī)r井壁失穩(wěn)、,在掃塞過程中,大的灰?guī)r掉塊卡在鉆頭之上,導致鉆

具上提下放困難。

五、故障教訓

1、對于老井側鉆和酸化壓裂后的井,裸眼段下鉆和劃眼時要實行

進一退二的方式,不要急于施工。

2、在設備和井下條件許可的前提下,盡可能簡化鉆具組合、運用

大排量;

3、施工前調整好泥漿防塌、潤滑和攜砂性能,滿意井壁穩(wěn)定須要;

其次部分:卡套管故障

案例1:文33-側224井卡尾管故障

一、基本狀況

該井是一口中139.7mm套管開窗側鉆井,開窗井深2517nb最大井

斜43度,最大位移260m。完鉆井深3151m,鉆達地層:沙三上,鉆井

液密度L62g/cm、粘度95s。

二、故障經過

2013年04月03日6:00下①101.6mm尾管至2850m時遇阻,多壓

10-15T復原正常,下至2963m時,多壓20T未壓開,上提至60T未提開

(原懸重40T),下壓至懸重10T未開,多次活動無效,套管卡死。

三、處理經過

1、注入解卡劑6.4方,泡卡42小時未解卡

2、其次次注入解卡劑7.7方,浸泡111小時未解卡

3、實施負壓解卡,注入原油6方(鉆井液當量密度降低0.2g/cn?)

未解卡

4、強行固井,固井完采納①73mm非標鉆桿鉆阻

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