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液壓閥使用維修技術(shù)

3.2單向閥的使用與維修

3.2.3單向閥使用注意事項(xiàng)及故障診斷與排除

單向閥使用維修應(yīng)注意以下事項(xiàng):

1)正常工作時(shí),單向閥的工作壓力要低于單向閥的額定工作壓

力;通過(guò)單向閥的流量要在其通徑允許的額定流量范圍之內(nèi),并且應(yīng)

不產(chǎn)生較大的壓力損失。

2)單向閥的開(kāi)啟壓力有多種,應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)功能要求選擇適用的開(kāi)

啟壓力,應(yīng)盡量低,以減小壓力損失;而作背壓功能的單向閥,其開(kāi)

啟壓力較高,通常由背壓值確定。

3)在選用單向閥時(shí),除了要根據(jù)需要合理選擇開(kāi)啟壓力外,還應(yīng)

特別注意工作時(shí)流量應(yīng)與閥的額定流量相匹配,因?yàn)楫?dāng)通過(guò)單向閥的

流量遠(yuǎn)小于額定流量時(shí),單向閥有時(shí)會(huì)產(chǎn)生振動(dòng)。流量越小,開(kāi)啟壓

力越高,油中含氣越多,越容易產(chǎn)生振動(dòng)。

4)注意認(rèn)清進(jìn)、出油口的方向,保證安裝正確,否則會(huì)影響液壓

系統(tǒng)的正常工作。特別是單向閥用在泵的出口,如反向安裝可能損壞

泵或燒壞電機(jī)。單向閥安裝位置不當(dāng),會(huì)造成自吸能力弱的液壓泵的

吸空故障,尤以小排量的液壓泵為甚。故應(yīng)避免將單向閥直接安裝于

液壓泵的出口,尤其是液壓泵為高壓葉片泵、高壓柱塞泵以及螺桿泵

時(shí),應(yīng)盡量避免。如迫不得已,單向閥必須直接安裝于液壓泵出口時(shí),

應(yīng)采取必要措施,防止液壓泵產(chǎn)生吸空故障。如采取在聯(lián)接液壓泵和

單向閥的接頭或法蘭上開(kāi)一排氣口。當(dāng)液壓泵產(chǎn)生吸空故障時(shí),可以

松開(kāi)排氣螺塞,使泵內(nèi)的空氣直接排出,若還不夠,可自排氣口向泵

內(nèi)灌油解決。或者使液壓泵的吸油口低于油箱的最低液面,以便油液

靠自重能自動(dòng)充滿泵體;或者選用開(kāi)啟壓力較小的單向閥等措施。

5)單向閥閉鎖狀態(tài)下泄漏量是非常小的甚至于為零。但是經(jīng)過(guò)一

段時(shí)期的使用,因閥座和閥芯的磨損就會(huì)引起泄漏。而且有時(shí)泄漏量

非常大,會(huì)導(dǎo)致單向閥的失效。故磨損后應(yīng)注意研磨修復(fù)。

6)單向閥的正向自由流動(dòng)的壓力損失也較大,一般為開(kāi)啟壓力的

3~5倍,約為0.2?0.4MPa,高的甚至可達(dá)0.8Mpa。故使用時(shí)應(yīng)充分考

慮,慎重選用,能不用的就不用。

單向閥的常見(jiàn)故障及診斷排除方法見(jiàn)表3—1。

表3-1單向閥的常見(jiàn)故障及診斷排除方法

故障現(xiàn)象故障原因排除方法

單向閥反向依止時(shí),閥芯不能將閥芯與閥座接觸不緊密、閥體孔與閥芯的不重新研配閥芯與閥座或拆下閥座重新

液流嚴(yán)格封閉而產(chǎn)生泄漏同軸度過(guò)大、閥座壓人閥體孔有歪斜等壓裝,直至與圈芯嚴(yán)密接觸為止

閥體孔與閥芯的加工幾何精度低,二者的配

單向閥啟閉不靈活,閥芯卡阻修整或更換

合間隙不當(dāng)1彈簧斷裂或過(guò)分彎曲

3.2.4液控單向閥使用注意事項(xiàng)及故障診斷與排除

液控單向閥使用維修應(yīng)注意以下事項(xiàng):

1)必須保證液控單向閥有足夠的控制壓力,絕對(duì)不允許控制壓

力失壓。應(yīng)注意控制壓力是否滿足反向開(kāi)啟的要求。如果液控單向閥

的控制引自主系統(tǒng)時(shí),則要分析主系統(tǒng)壓力的變化對(duì)控制油路壓力的

影響,以免出現(xiàn)液控單向閥的誤動(dòng)作。

2)根據(jù)液控單向閥在液壓系統(tǒng)中的位置或反向出油腔后的液流

阻力(背壓)大小,合理選擇液控單向閥的結(jié)構(gòu)(簡(jiǎn)式還是復(fù)式?)及泄油

方式(內(nèi)泄還是外泄?)。對(duì)于內(nèi)泄式液控單向閥來(lái)說(shuō),當(dāng)反向油出口

壓力超過(guò)一定值時(shí),液控部分將失去控制作用,故內(nèi)泄式液控單向閥

一般用于反向出油腔無(wú)背壓或背壓較小的場(chǎng)合;而外泄式液控單向閥

可用于反向出油腔背壓較高的場(chǎng)合,以降低最小的控制壓力,節(jié)省控

制功率。如圖3-6所示系統(tǒng)若采用內(nèi)卸式,則柱塞缸將斷續(xù)下降發(fā)出

振動(dòng)和噪聲。

當(dāng)反向進(jìn)油腔壓力較高時(shí),則用帶卸荷閥芯的液控單向閥,此時(shí)

控制油壓力降低為原來(lái)的幾分之一至幾十分之一。

如果選用了外泄式液控單向閥,應(yīng)注意將外泄口單獨(dú)接至油箱。

另外,液壓缸無(wú)桿腔與有桿腔面積之比不能太大,否則會(huì)造成液

控單向閥打不開(kāi)。

圖3-6液控單向閥用于反向出油腔背壓較高的場(chǎng)合

3)用兩個(gè)液控單向閥或一個(gè)雙液控單向閥實(shí)現(xiàn)液壓缸鎖緊的液

壓系統(tǒng)中,應(yīng)注意選用Y型或H型中位機(jī)能的換向閥,以保證中位時(shí),

液控單向閥控制口的壓力能立即釋放,單向閥立即關(guān)閉,活塞停止。

假如采用O型或M型機(jī)能,在換向閥換至中位時(shí),由于液控單向閥的

控制腔壓力油被閉死,液控單向閥的控制油路仍存在壓力,使液控單

向閥仍處于開(kāi)啟狀態(tài).而不能使其立即關(guān)閉,活塞也就不能立即停止,

產(chǎn)生了竄動(dòng)現(xiàn)象。直至由換向閥的內(nèi)泄漏使控制腔泄壓后,液控單向

閥才能關(guān)閉,影響其鎖緊精度。但選用H型中位機(jī)能應(yīng)非常慎重,因

為當(dāng)液壓泵大流量流經(jīng)排油管時(shí),若遇到排油管道細(xì)長(zhǎng)或局部阻塞或

其它原因而引起的局部摩擦阻力(如裝有低壓濾油器、或管接頭多

等),可能使控制活塞所受的控制壓力較高,致使液控單向閥無(wú)法關(guān)

閉而使液壓缸發(fā)生誤動(dòng)作。Y型中位機(jī)能就不會(huì)形成這種結(jié)果。

4)工作時(shí)的流量應(yīng)與閥的額定流量相匹配。

5)安裝時(shí),不要搞混主油口、控制油口和泄油口,并認(rèn)清主油

口的正、反方向,以免影響液壓系統(tǒng)的正常工作。

6)帶有卸荷閥芯的液控單向閥只適用于反向油流是一個(gè)封閉容

腔的情況,如油缸的一個(gè)腔或蓄能器等。這個(gè)封閉容腔的壓力只需釋

放很少的一點(diǎn)流量,即可將壓力卸掉。反向油流一般不與一個(gè)連續(xù)供

油的液壓源相通。這是因?yàn)樾逗砷y芯打開(kāi)時(shí)通流面積很小,油速很高,

壓力損失很大,再加上這時(shí)液壓源不斷供油,將會(huì)導(dǎo)致反向壓力降不

下來(lái),需要很大的液控壓力才能使液控單向閥的主閥芯打開(kāi)。如果這

時(shí)控制管道的油壓較小,就會(huì)出現(xiàn)打不開(kāi)液控單向閥的故障。

7)圖3-7所示系統(tǒng)液控單向閥一般不能單獨(dú)用于平衡回路。

圖3-7平衡回路

否則活塞下降時(shí),由于運(yùn)動(dòng)部件的自重使活塞的下降速度超過(guò)了

由進(jìn)油量設(shè)定的速度,致使缸6上腔出現(xiàn)真空,液控單向閥4的控制油

壓過(guò)低,單向閥關(guān)閉,活塞運(yùn)動(dòng)停止,直至油缸上腔壓力重新建立起

來(lái)后,單向閥又被打開(kāi),活塞又開(kāi)始下降。如此重復(fù)即產(chǎn)生了爬行或

抖動(dòng)現(xiàn)象,出現(xiàn)振動(dòng)和噪聲。

在無(wú)桿腔油口與液控單向閥4之間串聯(lián)一單向節(jié)流閥5,系統(tǒng)構(gòu)成

了回油節(jié)流調(diào)速回路。這樣既不致因活塞的自重而下降過(guò)速,又保證

了油路有足夠的壓力,使液控單向閥4保持開(kāi)啟狀態(tài),活塞平穩(wěn)下降。

換向閥3應(yīng)采用H或Y型機(jī)能,若采用M型機(jī)能(或O型機(jī)能),則由于

液控單向閥控制油不能得到即時(shí)卸壓,將回路鎖緊。從而使工作機(jī)構(gòu)

出現(xiàn)停位不準(zhǔn),產(chǎn)生竄動(dòng)現(xiàn)象。

液控單向閥常見(jiàn)故障及診斷排除方法見(jiàn)表3—2。

表3—2液控單向閥的常見(jiàn)故障及診斷排除方法

故障現(xiàn)象故障原因排除方法

液控單向閥反向截止時(shí)(即控制重新研配閥芯與閥座或拆下閥座

閥芯與閥座接觸不案密、閥體孔與閥芯的不同軸

口不起作用時(shí)),閩芯不能將液流簟新壓裝,直至與閥芯嚴(yán)密接觸

度過(guò)大、閥座壓入閥體孔有歪斜等

嚴(yán)格封閉而產(chǎn)生泄漏為止

閥芯孔與控制活塞孔的同軸度超標(biāo)、控制活塞端

復(fù)式液控單向閥不能反向卸截部彎曲,導(dǎo)致控制活塞頂桿頂不到卸載閥芯,使卸修整或更換

載閥芯不能開(kāi)肩

液控單向閥關(guān)閉時(shí)不能回復(fù)到閥體孔與閥芯的加工幾何精度低、二者的配合間

修整或更換

初始封油位置隙不當(dāng)、彈簧斷裂或過(guò)分彎曲而使閥芯卡阻

3.2.5單向閥造成液壓泵吸空故障的分析與排除

在液壓系統(tǒng)中,一般在液壓泵的出口處安裝一個(gè)單向閥,用以防

止系統(tǒng)的油液倒流和因負(fù)載突變等原因引起的沖擊對(duì)液壓泵造成損

害。單向閥設(shè)置不當(dāng)會(huì)引起液壓泵的吸空故障。

1故障現(xiàn)象與排除過(guò)程

在調(diào)試某液壓系統(tǒng)時(shí),液壓泵啟動(dòng)后,系統(tǒng)始終沒(méi)有壓力。仔細(xì)

檢查和分析后,判斷是液壓泵沒(méi)有流量輸出所致。將液壓泵出口管道

接頭松開(kāi),啟動(dòng)液壓泵,果然沒(méi)有流量輸出。

為排除故障,解決液壓泵沒(méi)有流量輸出的問(wèn)題,檢查后確認(rèn):

①電機(jī)轉(zhuǎn)向與液壓泵旋向相符;

②液壓泵的進(jìn)出油口連接正確;

③油箱中油液達(dá)到足夠高的液位;

④油溫正常,油液粘度滿足液壓泵的使用要求;

⑤電機(jī)的轉(zhuǎn)速符合液壓泵的使用要求。

該泵裝置是立式安裝的,電機(jī)在油箱蓋板上面,液壓泵在油箱蓋

板下面,為此將泵裝置吊起,對(duì)泵的吸入系統(tǒng)進(jìn)行檢查,確認(rèn):

①吸油管道不漏氣;

②吸油口濾油器淹沒(méi)在液面以下足夠多;

③吸油濾油器沒(méi)有堵塞,容量足夠大;

④吸油管道通徑足夠、不過(guò)長(zhǎng),彎頭也不多。重新安裝后,啟動(dòng)

液壓泵,仍無(wú)流量輸出。在吊起檢查泵的吸入系統(tǒng)時(shí),發(fā)現(xiàn)液壓泵是

排量為8mL/r的葉片泵??紤]到小排量葉片泵的自吸能力較弱,就

從松開(kāi)的管接頭處沿出油管道向泵內(nèi)灌油,然后再開(kāi)機(jī),還是沒(méi)有流

量輸出。

按常規(guī)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),疑點(diǎn)集中到泵的傳動(dòng)鍵和泵的本身,于是

拆下液壓泵并將其解體,仔細(xì)檢查后確認(rèn):

①傳動(dòng)鍵完好,沒(méi)有脫落也沒(méi)有斷裂;

②泵內(nèi)零件未見(jiàn)異常,葉片運(yùn)動(dòng)靈活自如,沒(méi)有卡住。

將系統(tǒng)恢復(fù)再開(kāi)機(jī),仍然沒(méi)有流量輸出。究竟是什么原因?qū)е乱?/p>

壓泵沒(méi)有流量輸出呢?在反復(fù)推敲和分析后,注意到在解體液壓泵時(shí)

泵內(nèi)沒(méi)有油液痕跡,直立段的吸油管道內(nèi)腔下半段有油跡,而上半段

沒(méi)有油跡,這說(shuō)明:一是灌的油并沒(méi)有到達(dá)液壓泵內(nèi);二是液壓泵沒(méi)

有流量輸出系泵吸不上油或吸空所致。這時(shí)泵出口處的單向閥引起了

人們注意。該單向閥直接安裝在泵的出油口,從出油管道接頭處向泵

灌油時(shí),因單向閥阻隔,油液自然到不了液壓泵內(nèi)腔。將單向閥閥芯

抽出,毋需灌油,一開(kāi)機(jī)液壓泵就輸出流量了。

2故障機(jī)理分析

單向閥怎么會(huì)引起液壓泵的吸空故障呢?

根據(jù)流體力學(xué)原理,在液壓泵未啟動(dòng)前,液壓泵吸油、壓油管道

及油液狀態(tài)如圖3-8所示。此時(shí),Pi=P2=Poo

當(dāng)液壓泵啟動(dòng)時(shí),吸油管道中的一部分空氣被抽到出油管道內(nèi),

吸油管道內(nèi)的氣體質(zhì)量由mi變?yōu)閙,壓力Pi變?yōu)镻o-APi。

而出油管道中的氣體質(zhì)量由m2變?yōu)閙2+Am,壓力P2變?yōu)镻o+AP

20這相當(dāng)于出油管道內(nèi)的氣體被壓縮,而吸油管道內(nèi)形成一定的真

空度,如圖3-9所示。

圖3-8液壓泵啟動(dòng)前的狀態(tài)圖3-9液壓泵啟動(dòng)時(shí)的狀態(tài)

△Pi=Po-Pi=hPg

h=(Po-P1)/Pg(1)

式中:h為吸油管道內(nèi)的真空度,m;p°為大氣壓力,Pa;p

1為絕對(duì)壓力,Pa;P為液體的密度,kg/nP;g為重力加速度,m/

s2o

由式⑴可知,吸油管道內(nèi)的真空度隨著其內(nèi)的絕對(duì)壓力Pi的降

低而增大。當(dāng)真空度h2吸油高度h0時(shí),液壓泵就可以吸入液壓油。

很顯然,在本實(shí)例中,沒(méi)有滿足h2h。的條件,原因是什么呢?

當(dāng)單向閥直接安裝于液壓泵的出口時(shí),泵的壓油窗口到單向閥之

間的出油管道的空間十分狹小,這樣液壓泵的傳動(dòng)組件(葉片副、柱

塞副、螺桿副等)從吸油窗口將吸油管道內(nèi)的氣體抽出經(jīng)壓油窗口壓

排到出油管道時(shí),這部分氣體便受到較大程度地壓縮。而泵的傳動(dòng)組

件在結(jié)束壓排時(shí),其工作腔內(nèi)留有剩余容積,其內(nèi)殘留著受到壓縮的

空氣。當(dāng)泵的傳動(dòng)組件再次轉(zhuǎn)到吸油窗口時(shí),剩余容積內(nèi)的壓縮空氣

就會(huì)膨脹,部分或全部占據(jù)工作腔容積,甚至還會(huì)有部分氣體又回流

到吸油管道內(nèi),如此一來(lái)就導(dǎo)致無(wú)法將吸油管道內(nèi)的空氣進(jìn)一步抽

出,無(wú)法使吸油管道內(nèi)的絕對(duì)壓力Pi進(jìn)一步降低,倘若此時(shí)真空度

尚未滿足h2ho的條件,液壓泵就將吸不上油,產(chǎn)生吸空故障。

KR鐵水傾翻車液壓系統(tǒng)故障分析與改進(jìn)

1概述

KR鐵水傾翻車是濟(jì)鋼第三煉鋼廠鐵水預(yù)處理工藝環(huán)節(jié)中的關(guān)

鍵設(shè)備之一,它的作用是鐵水罐在傾翻車上先完成對(duì)鐵水的攪拌然后

進(jìn)行扒渣處理。在進(jìn)行扒渣前需要由兩個(gè)液壓油缸來(lái)實(shí)現(xiàn)鐵水罐的傾

翻。由于負(fù)載較大,所以該液壓系統(tǒng)回路采用了液控單向閥與節(jié)流閥

串聯(lián)來(lái)控制油缸速度,并利用液控單向閥鎖緊性能,實(shí)現(xiàn)鐵水包傾翻

停止準(zhǔn)確、安全定位的目的。

2原液壓回路

KR鐵水傾翻車在傾翻鐵水罐過(guò)程中要求必須平穩(wěn)運(yùn)行不得振

動(dòng)溢出鐵水,因?yàn)樵撘簤合到y(tǒng)與鐵水罐同在傾翻車上,如果溢出鐵水

很容易使液壓系統(tǒng)著火,直接造成生產(chǎn)中斷。同時(shí)鐵水罐傾翻到要求

角度時(shí)鐵水罐不得滑動(dòng),需保持10分鐘以上對(duì)鐵水液面進(jìn)行扒渣處

理,處理完畢后再下降。

圖1是原KR鐵水罐傾翻車液壓系統(tǒng)原理圖。由泵1輸出壓力油

進(jìn)入單向閥再由三位四通電液換向閥3控制執(zhí)行油缸8、9。

傾翻缸上升時(shí)電液換向閥3的DT1得電,壓力油經(jīng)過(guò)調(diào)速閥4、

液控單向閥6、7進(jìn)入液壓缸8、9的無(wú)桿腔,同時(shí)有桿腔回油,上升

過(guò)程中滿足平穩(wěn)運(yùn)行的要求。當(dāng)液壓缸運(yùn)行到位停止位時(shí)DT1失電,

電液換向閥3回到中位,由于中位機(jī)能為Y型,即使由于內(nèi)泄產(chǎn)生

的壓力油也能夠泄回油箱而不會(huì)受重力擠壓產(chǎn)生振動(dòng),因此上升轉(zhuǎn)停

止時(shí)不會(huì)產(chǎn)生振動(dòng)。

傾翻缸下降時(shí)電液換向閥3的2DT得電,壓力油通過(guò)調(diào)速閥5

進(jìn)入液壓缸8、9的有桿腔,同時(shí)液控單向閥的控制油路也有壓力使

回油路液控單向閥6、7打開(kāi),使液壓缸8、9回油從而實(shí)現(xiàn)下降。

原液壓回路在油缸8、9的無(wú)桿腔安裝分別安裝了液控單向閥,

是利用液控單向閥的反向鎖緊功能保證鐵水罐傾翻到位后不下滑,同

時(shí)需要反向打開(kāi)時(shí)能夠打開(kāi)。電液換向閥閥3選用Y型機(jī)能的好處

是需要停止時(shí)壓力油不被立即封閉,也使電液換向閥產(chǎn)生的內(nèi)泄油能

夠回油箱,避免停止時(shí)產(chǎn)生沖擊和振動(dòng),并使換向閥處中位時(shí)液控單

向閥控制端無(wú)壓力,保證液控單向閥封牢。單向調(diào)速閥4、5構(gòu)成回

油調(diào)速回路,作用是使回油有一定背壓,使速度可控,實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)過(guò)程

的平穩(wěn)可調(diào)。電磁溢流閥10用于設(shè)定系統(tǒng)壓力、卸荷控制、扒渣處

理過(guò)程中液壓缸不動(dòng)作時(shí)壓力油排回油箱。

3故障分析

該設(shè)備在實(shí)際應(yīng)用中卻出現(xiàn)在下降過(guò)程時(shí)停時(shí)落、振動(dòng)嚴(yán)重的現(xiàn)

象,經(jīng)常造成鐵水外溢,并使車身鋼結(jié)構(gòu)支架開(kāi)裂,給生產(chǎn)造成中斷

的嚴(yán)重影響。由于鐵水罐位置與液壓系統(tǒng)緊靠,隨時(shí)有引燃該液壓系

統(tǒng)的危險(xiǎn)。產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因是液控單向閥6、7的控制油路接在

油缸8、9有桿腔的主油路,當(dāng)下降時(shí)由于鐵水包的自重達(dá)240噸,

下落時(shí)在鐵水包在自重作用下瞬間速度過(guò)大有桿腔瞬時(shí)形成空隙,有

桿腔的壓力幾乎變?yōu)榱?,從而使液控單向閥6、7控制油路失壓、油

缸8、9回油路突然關(guān)閉,下降又突然被停止,由于自重產(chǎn)生的慣性

沖擊力巨大,產(chǎn)生振動(dòng),長(zhǎng)此以往造成鋼結(jié)構(gòu)支架開(kāi)裂。下降停止后

當(dāng)油缸8、9有桿腔的壓力增大時(shí),液控單向閥6、7又被打開(kāi),鐵水

包又開(kāi)始下降,一下降又突然停止,如此往復(fù)循環(huán)。造成這種現(xiàn)象

的根本原因在于液控單向閥6、7的控制油路沒(méi)有進(jìn)行外控,受有桿

腔壓力的制約,而有桿腔壓力受鐵水包自重過(guò)大的影響無(wú)法保證壓力

的恒定,從而產(chǎn)生這種時(shí)走時(shí)停、抖動(dòng)嚴(yán)重的現(xiàn)象。

圖1原液壓回路

4改進(jìn)措施

該設(shè)備故障現(xiàn)象發(fā)生后,經(jīng)過(guò)分析采取了應(yīng)急措施:把油缸有桿

腔的油管拆除,封閉有桿腔進(jìn)油端口,使進(jìn)油壓力只控制液控單向閥,

下降時(shí)依靠鐵水包重力實(shí)現(xiàn)下降,這樣暫時(shí)解決了抖動(dòng)問(wèn)題。但是在

運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生了一次油缸串油事故,由于油缸上腔油管拆除,串油

后壓力油直接噴出引發(fā)著火,所以這種措施也不可靠,不是長(zhǎng)久之計(jì)。

當(dāng)時(shí)也考慮改用單作用缸,原有桿腔主進(jìn)油變?yōu)橐嚎貑蜗蜷y的控

制油路。經(jīng)過(guò)分析認(rèn)為:?jiǎn)巫饔酶纂m然改造起來(lái)比較容易,不用重新

設(shè)計(jì)閥塊,只更換成單作用油缸即可,但是還得考慮該設(shè)備在長(zhǎng)期在

處于高溫環(huán)境下運(yùn)行,隨著時(shí)間的推移鐵水包支架變形可能引起兩個(gè)

油缸阻力增大,僅靠自重有不能下落的風(fēng)險(xiǎn)。因此只有采取使下落時(shí)

能有進(jìn)壓力油又使液控單向閥單獨(dú)控制的方案。

改造后的液壓系統(tǒng)如圖2所示,兩個(gè)液控單向閥6、7的控制油

路引自泵出口,由二位四通電磁換向閥11控制。當(dāng)油缸上升鋼包傾

翻時(shí),1DT得電,電磁換向閥11不得電。油缸下降時(shí)2DT、3DT

得電,控制油進(jìn)入液控單向閥6、7控制端,兩液控單向閥開(kāi)啟。由

于控制油路引自泵出口,所以控制油路不受液壓缸負(fù)載變化的干擾,

液控單向閥6、7始終有穩(wěn)定的壓力控制油,保證了液壓缸下降時(shí)液

控單向閥反向始終打開(kāi)直到停止位,保證了下降過(guò)程主回油路的暢

通。

改造后的KR鐵水傾翻車無(wú)論上升還是下降、停止都非常平穩(wěn),

達(dá)到了生產(chǎn)工藝要求,使生產(chǎn)順暢,并消除了鐵水外溢引發(fā)火災(zāi)的重

大隱患。

圖2改進(jìn)后的液壓回路

5結(jié)論

此項(xiàng)改進(jìn)措施在保證原回路特點(diǎn)的情況下,消除了鐵水包下降返

回時(shí)的頻繁抖動(dòng)、避免了鐵水外溢,保證了安全,降低了成本,項(xiàng)目

投入少、效益高。

YZ-35D牙輪鉆機(jī)千斤頂液壓故障分析及處理

1前言

YZ-35D牙輪鉆機(jī)是湖南有色冶金機(jī)械總廠2004年生產(chǎn)的大型

設(shè)備,主要穿孔直徑為250毫米,孔深17.5米,機(jī)重90噸。它是永

平銅礦投產(chǎn)以來(lái)所使用的穿孔設(shè)備中最先進(jìn)設(shè)備,多次承擔(dān)采礦場(chǎng)下

溝任務(wù),它的好壞關(guān)系到采礦場(chǎng)生產(chǎn)剝離進(jìn)度。該設(shè)備行走系統(tǒng)、提

升系統(tǒng)、回轉(zhuǎn)系統(tǒng)采用國(guó)際領(lǐng)先的變頻調(diào)速控制;液壓系統(tǒng)中液壓閥

組及電氣控制元件全進(jìn)口件,控制精度高。

該設(shè)備在近兩年使用中,液壓系統(tǒng)出現(xiàn)了許多頑疾,表現(xiàn)為:液壓

千斤頂無(wú)勁,鉆機(jī)無(wú)法調(diào)平,液壓閥組不能換向,嚴(yán)重影響鉆機(jī)的正常

工作。維修人員通過(guò)艱苦的技術(shù)攻關(guān),找出了影響液壓系統(tǒng)的故障原

因,解決了問(wèn)題。

2液壓千斤頂液壓系統(tǒng)工作原理

工作原理圖見(jiàn)圖lo

圖1YZ—35D牙輪鉆機(jī)液壓系統(tǒng)

2.1液壓千斤頂液壓系統(tǒng)組成

2.1.1液壓泵

液壓泵(1)是一個(gè)葉片式定量液壓泵:型號(hào)YB-G30E,理論排

量為q=30ml/rev,壓力P=17.5Mpa

2.1.2控制元件

控制元件組成如下:

電磁換向閥(3)(4)(5)(6);溢流閥(2);液壓鎖(7)(12)

(13)(14);單向閥(16)。其中電磁換向閥(3)(4)(5)(6)串聯(lián)

成多路閥組。

2.1.3液壓千斤頂

液壓千斤頂(8)(9)(10X11)工作壓力P=12Mpa,行程1366mm,

油缸直徑200mm,理論推力369451N,理論拉力236448N。

2.1.4輔助元件

油管、濾芯(15)、油箱、壓力表等構(gòu)成液壓系統(tǒng)輔助部分。

2.2液壓千斤頂液壓系統(tǒng)工作原理

2.2.1各液壓元件的作用

液壓泵(1):給系統(tǒng)提供壓力。

溢流閥(2):控制系統(tǒng)的最大壓力,防止系統(tǒng)超壓過(guò)載。

電磁換向閥(3)(4)(5)(6):通過(guò)電氣控制改變液壓油的流

向,使液壓千斤頂能伸縮自如。

液壓鎖(7)(12)(13)(14):保持液壓千斤頂?shù)膲毫?,能?/p>

液壓千斤頂停留在任意位置。

單向閥(16):防止高壓油進(jìn)入低壓油路。

液壓千斤頂(8)(9)(10)(11):牙輪鉆機(jī)穿孔時(shí),調(diào)平機(jī)

身,保持軸壓力垂直作用地面。

2.2.2液壓千斤頂?shù)膭?dòng)作及油路

當(dāng)液壓泵(1)啟動(dòng)后,由于電磁換向閥(3)(4)(5)(6)全處

于中間位置,從液壓泵(1)出來(lái)的液壓油經(jīng)液壓油管、電磁換向閥

(3)(4)(5)(6)流回油箱,此時(shí),液壓千斤頂(8)(9)(10)(11)

全都不動(dòng)作。

當(dāng)電磁換向閥(6)左邊通電后,電磁換向閥(6)開(kāi)始換向,液

壓油經(jīng)電磁換向閥(6)、液壓鎖(14)進(jìn)入液壓千斤頂(11),液壓

千斤頂(11)將牙輪鉆機(jī)一角緩慢頂起一定高度。

將電磁換向閥(6)斷電,依次操作電磁換向閥(3)(4)(5),

這樣,液壓千斤頂(11)(8)(9)(10)將牙輪鉆機(jī)頂起并調(diào)平,牙

輪鉆機(jī)可以穿孔作業(yè)。

牙輪鉆機(jī)穿孔完畢,電磁換向閥(3)(4)(5)(6)先后右邊通

電,進(jìn)行換向,液壓千斤頂(7)(12)(13)(14)收回,牙輪鉆機(jī)可

以移機(jī),進(jìn)行下一到工序。

3液壓千斤頂液壓系統(tǒng)主要故障及分析

故障一:液壓系統(tǒng)液壓千斤頂(10)(11)常常出現(xiàn)不工作,液

壓千斤頂(8)(9)伸縮自如。

近年,永平銅礦采礦場(chǎng)使用的YZ-35D牙輪鉆機(jī)在穿孔過(guò)程中就

多次出現(xiàn)此類故障。從上述液壓系統(tǒng)工作原理分析,得出液壓千斤頂

不工作主要原因兩方面:1、沒(méi)有油液經(jīng)電磁換向閥、液壓鎖流向液

壓千斤頂。2、由于牙輪鉆機(jī)較重90噸,系統(tǒng)壓力低。針對(duì)出現(xiàn)的故

障現(xiàn)象,能很快排除第二方面的原因“系統(tǒng)壓力低于是首先檢查

兩個(gè)電磁換向閥是否電氣方面出現(xiàn)的原因,電氣線路正常,對(duì)電磁換

向閥閥體進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)電磁換向閥出油口有異物,且閥芯發(fā)卡,再

進(jìn)一步對(duì)異物的分析,確認(rèn)異物來(lái)自液壓鎖。通過(guò)對(duì)液壓鎖的檢查,

結(jié)果液壓鎖閥套斷裂,閥芯變形。重新更換液壓鎖,對(duì)電磁換閥清洗,

故障消除。圖2為液壓鎖閥套斷裂、閥芯變形圖片。

圖2液壓鎖閥套斷裂、閥芯變形圖片

故障二:液壓系統(tǒng)液壓千斤頂(10)(11)無(wú)勁,造成牙輪鉆機(jī)

無(wú)法調(diào)平,影響鉆機(jī)正常穿孔。

根據(jù)上述液壓系統(tǒng)液壓千斤頂工作原理同樣能分析出液壓千斤

頂無(wú)勁有四方面原因:

1、動(dòng)力元件:葉片泵內(nèi)部磨損產(chǎn)生內(nèi)泄,造成系統(tǒng)壓力低。

2、控制元件:電磁換向閥閥套、閥芯的磨損引起泄漏;液壓鎖

閥套的斷裂、閥芯的磨損;溢流閥閥件的損壞。

3、執(zhí)行元件:液壓千斤頂密封件的老化、磨損產(chǎn)生上下腔竄油

現(xiàn)象。

4、輔助元件:液壓油管的滲油、破裂;油過(guò)濾器的堵塞等都會(huì)

引起液壓千斤頂無(wú)勁。

針對(duì)牙輪鉆機(jī)液壓千斤頂(8)(9)出現(xiàn)無(wú)勁,首先確認(rèn)葉片泵、

溢流閥正常,檢查輔助元件液壓油管有無(wú)滲油、破裂現(xiàn)象。若正常,

對(duì)控制元件電磁換向閥、液壓鎖的檢查,如果發(fā)現(xiàn)液壓鎖閥芯變形,

閥套出現(xiàn)斷裂,或電磁換向閥閥套間隙過(guò)大,故障原因查明,更換液

壓鎖、電磁換向閥,液壓系統(tǒng)可工作正常。

4液壓千斤頂液壓系統(tǒng)故障處理

YZ-35D牙輪鉆機(jī)使用以來(lái)多次出現(xiàn)液壓鎖閥芯變形、閥套斷裂,

造成電磁換向閥的損壞,給采礦場(chǎng)生產(chǎn)帶來(lái)嚴(yán)重影響,增加成本投入

同時(shí),加大了修理人員勞動(dòng)強(qiáng)度。為此徹底解決液壓系統(tǒng)故障,恢復(fù)

生產(chǎn)成了技術(shù)難關(guān)。對(duì)更換下來(lái)的液壓鎖閥芯、閥套的壓力檢測(cè),發(fā)

現(xiàn)液壓鎖閥芯、閥套的使用強(qiáng)度達(dá)不到液壓系統(tǒng)的使用要求,故而液

壓鎖損壞頻繁。通過(guò)查閱相關(guān)資料,選出了一種符合要求的液控單向

閥AlY-HblOB來(lái)代替液壓鎖,經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)安裝使用,至今未出現(xiàn)過(guò)一次

液壓千斤頂系統(tǒng)故障。

圖3為改進(jìn)前后液壓鎖、液控單向閥。

液壓鎖液控單向閥

圖3改進(jìn)前后液壓鎖、液控單向閥

改裝后的液壓千斤頂液壓系統(tǒng)工作原理圖如圖4所示。

液控整向閥

圖4改裝后的液壓千斤頂液壓系統(tǒng)工作原理圖

5小結(jié)

本例根據(jù)液壓傳動(dòng)及控制工作原理的知識(shí),合理運(yùn)用液壓設(shè)備故

障診斷與監(jiān)測(cè)實(shí)用技術(shù),結(jié)合實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)從實(shí)際出發(fā),解決了

YZ-35D牙輪鉆機(jī)千斤頂液壓系統(tǒng)故障,為采礦場(chǎng)的生產(chǎn)提供了保證。

3.2.6液壓鎖使用的不適應(yīng)性及解決方法

圖3-10是典型的雙聯(lián)液控單向閥的液壓鎖緊回路,當(dāng)換向閥處于

中位時(shí),兩個(gè)液控單向閥立即關(guān)閉,活塞停止運(yùn)動(dòng)。由于液控單向閥

的密封性能很好,從而能使活塞長(zhǎng)時(shí)間被鎖緊在停止時(shí)的位置。

圖3-10雙聯(lián)液控單向閥的圖3-11單側(cè)的液控單向閥

液壓鎖緊回路

在實(shí)際運(yùn)用中,這種回路不能用于負(fù)載強(qiáng)烈振動(dòng)的場(chǎng)合。在負(fù)載

強(qiáng)烈振動(dòng)時(shí),活塞桿帶動(dòng)活塞左右擺動(dòng),使液壓缸的有桿腔和無(wú)桿腔

交替形成負(fù)壓腔和受壓腔,因?yàn)楦椎膬汕缓捅硥合嗤?,而背壓一般?/p>

0.2~0.5MPa,足以開(kāi)啟液壓鎖的單向閥而進(jìn)入缸中的負(fù)壓區(qū),又因?yàn)?/p>

液壓鎖的作用,受壓腔的油無(wú)法排出而被擠成高壓,隨著不斷地振動(dòng),

缸兩腔的壓力不斷升高,在6MPa的系統(tǒng),實(shí)測(cè)缸的壓力為15Mpa,

此時(shí),若有卸荷情況發(fā)生就會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重事故。一般實(shí)際應(yīng)用中需要保

證的活塞腔的壓力,為了解決上述問(wèn)題,可將回路中的雙聯(lián)液控單向

閥改為單側(cè)的液控單向閥,如圖3-11。它完全可以起到鎖緊活塞腔壓

力的作用,且無(wú)論執(zhí)行組件如何振動(dòng),活塞桿腔永遠(yuǎn)不可能建立起壓

力。

3.2.8單向閥的研磨和壓修

鋼球式單向閥在使用過(guò)程中,會(huì)因銹蝕、劃傷等造成密封不嚴(yán)的

故障現(xiàn)象,可用研磨方法排除,恢復(fù)閥門的密封性。

1.磨料及研磨工具

磨料的粒度是指磨粒顆粒尺寸大小。按磨粒顆粒尺寸范圍,磨料

可分為磨粒、磨粉、微粉和精微粉四組。研磨僅使用粒度為100號(hào)以

上的磨料。用于研磨的磨料通常稱作研磨粉,研磨時(shí)磨料粒度的選擇,

一般由研磨的生產(chǎn)率、工件材質(zhì)、研磨方式、表面粗糙度及研磨余量

等決定。磨料的研磨性能除與其粒度有關(guān)外,還與它的硬度、強(qiáng)度有

關(guān)。磨料的硬度是指磨料的表面抵抗局部外力的能力,因研磨加工是

通過(guò)磨料與工件的硬度差實(shí)現(xiàn)的,所以磨料的硬度越高,它的切削能

力越強(qiáng),研磨性能越好。磨粒承受外力而不被壓碎的能力稱為強(qiáng)度。

強(qiáng)度差的磨粒在研磨中易碎,切削能力下降,使用壽命較短。若以金

剛石的研磨能力為1,則其它磨料的研磨能力如下:碳化硼0.5;綠色

碳化硅0.28;黑色碳化硅0.25;白副玉0.12;棕剛玉0.10。

取一個(gè)與單向閥鋼球直徑相同的鋼球,焊在金屬棒上作為研磨閥

座的工具(見(jiàn)圖3/4)。

圖3-14閥座的研磨

2研磨及壓制閥口的方法

在研磨閥座的工具鋼球上涂上磨料,放入閥體內(nèi)研磨閥座(見(jiàn)圖

3-14),直到排除損傷為止。鋼球上的輕微損傷,可用鹿皮布涂上磨

料,以研磨排除。如損傷嚴(yán)重則需更換新鋼球單向閥座上有嚴(yán)重的銹

蝕、劃傷時(shí),如果只采用研磨方法,不但修復(fù)效率很低,而且還往往

由于研磨后閥口工作面過(guò)寬,不容易保證單向閥的密封性。為此,目

前多采用壓制閥口的方法,即將閥座閥口處壓制成一圈很窄的圓弧

面,使之與鋼球接觸緊密,以保持密封性。對(duì)于一般在工作中受撞擊

力不大或工作不太頻繁的閥,可采用壓制單閥口的方法(見(jiàn)圖3?15a);

對(duì)于在工作中受撞擊力較大或工作比較頻繁的閥,例如液壓鎖內(nèi)的鋼

球式單向閥,可以采用壓制雙閥口的方法(見(jiàn)圖3?15b)。

IaI?:b)

圖3-15單閥口和雙閥口

3.單閥口的壓制

壓制前,先要除去單向閥座上的損傷,使閥口處成直角。有的單

向閥座可直接在平臺(tái)上研磨,但對(duì)處于殼體孔內(nèi)的閥座,可用平面銃

刀銃削(見(jiàn)圖346)或車削,以除去損傷。然后用細(xì)砂布打磨毛刺,用

汽油洗凈。壓制時(shí),將該單向閥的鋼球放在單向閥座上,用壓力機(jī)對(duì)

鋼球加壓(也可用鐵錘敲擊),使之在單向閥座上壓出約0.3mm寬的圓

弧線(見(jiàn)圖3-17)。

圖346用平面銃刀銃閥座圖3?17單閥口線

經(jīng)過(guò)壓制(或敲擊)的單向閥座,不僅能使鋼球與單向閥座接觸密

臺(tái),而且由于加壓后能使材料作冷硬化,提高了單向閥座閥口處材料

的表面硬度,從而可延長(zhǎng)單向閥的使用壽命。

單向閥座經(jīng)壓制后,將單向閥裝配好,用規(guī)定的油壓或氣壓進(jìn)行

試驗(yàn),不許漏油或漏氣。如達(dá)不到要求,可用如圖3-14所示的帶鋼球

的研磨工具研磨單向閥座,以降低閥口處的表面粗糙度。

4雙閥口的壓制

對(duì)于承受撞擊力較大或工作頻繁的單向閥,除了在鋼球與單向閥

座接觸面處壓制一道工作閥口外,還要壓制一外閥口(見(jiàn)圖3-18)o

圖3-18雙閥口線

這樣,不僅可以使鋼球與單向閥座接觸密合,提高單向閥閥口處

材料表面硬度。而且,當(dāng)單向閥在工作中受液壓沖擊或振動(dòng)等使鋼球

偏離單向閩軸線而撞擊單向閥座時(shí),外閥口則承受鋼球的沖擊力,并

引導(dǎo)鋼球滑入工作閥口,從而保護(hù)工作閥口的完好,延長(zhǎng)閥的使用壽

命壓制雙閥口的步驟和方法是:

1)用細(xì)砂布拋光單向閥孔的邊緣,除去毛刺和鍍層,使表面粗糙

度達(dá)到Ra0.02umo

2)用汽油清洗零件和工具。

3)壓制外閥口:方法是,將比工作鋼球大1.2?1.5倍的鋼球放在

單向閥座上,對(duì)鋼球施加垂直外力,保持30s,壓入的深度為0.3?

0.6mm,閥口線寬窄要均勻。

4)整孔:整孔的目的是去掉壓外閥口時(shí)產(chǎn)生的毛刺。方法是,用

比單向閥孔大05+°」mm的鋼球壓過(guò)單向閥孔。

5)拋光閥口:將單向閥夾在車床上,用細(xì)砂布拋光已壓制好的外

閥口,表面粗糙度應(yīng)達(dá)到Ra0.2um,再用汽油清洗干凈。

6)壓制工作閥口:用工作鋼球壓出工作閥口,閥口線寬度約0.3

mm,并須光亮無(wú)損。

7)補(bǔ)充加工:?jiǎn)蜗蜷y經(jīng)壓修后如仍有少量漏氣時(shí),可用如圖1所

示的帶鋼球的研磨工具再次研磨單向閥座。

3.3換向閥的使用與維修

3.3.1換向閥結(jié)構(gòu)類型圖示

圖3-21所示為電磁換向閥。

(P)

圖3-21電磁換向閥結(jié)構(gòu)

1-閥體2-電磁鐵3-閥心4-彈簧5-推桿6-手輪

圖3-22所示為電液換向閥。

圖3-22電液換向閥結(jié)構(gòu)

1-主閥體2-主閥心3-主閥彈簧4-先導(dǎo)閥體5-電磁鐵6.控制腔

7-控制油通道8■■控制腔9-手輪10■■先導(dǎo)閥心

圖3-23所示為電磁球閥,圖3-24所示為手動(dòng)換向閥。

圖3-23電磁球閥

1閥體2電磁鐵3推桿4、5、7鋼球8定位球套9彈簧

圖3-24手動(dòng)換向閥

1-閥體2■■操縱桿3-閥心4■■彈簧

3.3.2換向閥使用維修注意事項(xiàng)

1)應(yīng)根據(jù)所需控制的流量選擇合適的換向閥通徑。如果閥的通徑

大于10mm,則應(yīng)選用液動(dòng)換向閥或電液動(dòng)換向閥。使用時(shí)不能超過(guò)

制造廠樣本中所規(guī)定的額定壓力以及流量極限,以免造成動(dòng)作不良。

2)根據(jù)整個(gè)液壓系統(tǒng)各種液壓閥的連接安裝方式協(xié)調(diào)一致的原

則,選用合適的安裝連接方式。

3)根據(jù)自動(dòng)化程度的要求和主機(jī)工作環(huán)境情況選用適當(dāng)?shù)膿Q向

閥操縱控制方式。如工業(yè)設(shè)備液壓系統(tǒng),由于工作場(chǎng)地固定,且有穩(wěn)

定電源供應(yīng),故通常要選用電磁換向閥或電液動(dòng)換向閥;而野外工作

的液壓設(shè)備系統(tǒng),主機(jī)經(jīng)常需要更換工作場(chǎng)地且沒(méi)有電力供應(yīng),故需

考慮選用手動(dòng)換向閥;再如在環(huán)境惡劣(如潮濕、高溫、高壓、有腐

蝕氣體等)下工作的液壓設(shè)備系統(tǒng),為了保證人身設(shè)備的安全,則可

考慮選用氣控液壓換向閥。

4)根據(jù)液壓系統(tǒng)的工作要求,選用合適的滑閥機(jī)能與對(duì)中方式。

5)對(duì)電磁換向閥,要根據(jù)所用的電源、使用壽命、切換頻率、

安全特性等選用合適的電磁鐵。

6)回油口T的壓力不能超過(guò)規(guī)定的允許值。

7)雙電磁鐵電磁閥的兩個(gè)電磁鐵不能同時(shí)通電,在設(shè)計(jì)液壓設(shè)

備的電控系統(tǒng)時(shí)應(yīng)使兩個(gè)電磁鐵的動(dòng)作互鎖。

8)液動(dòng)換向閥和電液動(dòng)換向閥應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)的需要,選擇合適的

先導(dǎo)控制供油和排油方式,并根據(jù)主機(jī)與液壓系統(tǒng)的工作性能要求決

定所選擇的閥是否帶有阻尼調(diào)節(jié)器或行程調(diào)節(jié)裝置等。

9)電液換向閥和液動(dòng)換向閥在內(nèi)部供油時(shí),對(duì)于那些中間位置

使主油路卸荷的三位四通電液動(dòng)換向閥,如M、H、K等滑閥機(jī)能,

應(yīng)采取措施保證中位時(shí)的最低控制壓力,如在回油口上加裝背壓閥

等。

3.3.3常見(jiàn)故障診斷與排除

換向閥在使用中可能出現(xiàn)的故障現(xiàn)象有閥芯不能移動(dòng)、外泄漏、

操縱機(jī)構(gòu)失靈、噪聲過(guò)大等,產(chǎn)生故障的原因及其排除方法如表3-3

所示。

表3-3換向閥使用中可能出現(xiàn)的故障及診斷排除方法

癥原因排除方法

閥閥芯表面劃傷、閥體內(nèi)孔劃卸開(kāi)換向閥,仔細(xì)清洗,研磨修

心傷、油液污染使閥芯卡阻、復(fù)內(nèi)存油直或更換閥芯

不閥芯彎曲

能閥芯與閥體內(nèi)孔配合間隙檢查配合間隙。間隙太小,研磨

移不當(dāng),間隙過(guò)大,閥芯在閥閥芯,間隙太大,重配閥芯,也

動(dòng)體內(nèi)歪斜,使閥芯卡??;間可以采用電鍍工藝,增大閥芯直

隙過(guò)小,摩擦阻力增加,閥徑。閥芯直徑小于20mm時(shí),正

芯移不動(dòng)常配合間隙在0.008?0.015mm范

圍內(nèi);閥芯直徑大于20mm時(shí),

間隙在0.015?0.025mm正常配合

范圍內(nèi)

彈簧太軟,閥芯不能自動(dòng)復(fù)更換彈簧

位;彈簧太硬,閥芯推不到

手動(dòng)換向閥的聯(lián)桿磨損或更換或修復(fù)聯(lián)桿

失靈

電磁換向閥的電磁鐵損壞更換或修復(fù)電磁鐵

液動(dòng)換向閥或電液動(dòng)換向仔細(xì)檢查節(jié)流器是否堵塞、單向

閥兩端的單向節(jié)流器失靈閥是否泄漏,并進(jìn)行修復(fù)

液動(dòng)或電液動(dòng)換向閥的控檢查壓力低的原因,對(duì)癥解決

制壓力油壓力過(guò)低

氣控液壓換向閥的氣源壓檢修氣源

力過(guò)低

油液粘度太大更換粘度適合的油液

油溫太高,閥芯熱變形卡住查找油溫高原因并降低油溫

連接螺釘有的過(guò)松,有的過(guò)松開(kāi)全部螺釘,重新均勻擰緊。

緊,致使閥體變形,致使閥如果因安裝基面平面度超差閥芯

芯移不動(dòng)。另外,安裝基面移不動(dòng),則重磨安裝基面,使基

平面度超差,緊固后面體也面平面度達(dá)到規(guī)定要求

會(huì)變形

電線圈絕緣不良更換電磁鐵線圈

磁電磁鐵鐵心軸線與閥芯軸拆卸電磁鐵重新裝配

鐵線同軸度不良

線供電電壓太高按規(guī)定電壓值來(lái)糾正供電電壓

圈閥芯被卡住,電磁力推不動(dòng)拆開(kāi)換向閥,仔細(xì)檢查彈簧是否

燒閥芯太硬、閥芯是否被臟物卡住以及

壞其它推不動(dòng)閥芯的原因,進(jìn)行修

復(fù)并更換電磁鐵線圈

回油口背壓過(guò)高檢查背壓過(guò)高原因,對(duì)癥來(lái)解決

外泄油腔壓力過(guò)高或O形密檢查泄油腔壓力,如對(duì)于多個(gè)換

泄封圈失效造成電磁閥推桿向閥泄油腔串接在一起,則將它

漏處外滲漏們分別接口油箱;更換密封圈

安裝面粗糙、安裝螺釘松磨削安裝面使其粗糙度符合產(chǎn)品

動(dòng)、漏裝O形密封圈或密要求(通常閥的安裝面的粗糙度

封圈失效Ra不大于0.8nm);擰緊螺釘,

補(bǔ)裝或更換O形密封圈

噪電磁鐵推桿過(guò)長(zhǎng)或過(guò)短修整或更換推桿

聲電磁鐵鐵心的吸合面不平拆開(kāi)電磁鐵,修整吸合面,清

大或接觸不良除污物

3.3.4換向閥使用中易產(chǎn)生的問(wèn)題

1二位四通閥的問(wèn)題

在有些設(shè)計(jì)中,常出現(xiàn)由二位四通閥代替二位二通閥的情況,二

位四通閥(如圖325右圖)可根據(jù)需要通過(guò)堵A口或B口,從而改成常閉

型或常開(kāi)型二位二通閥(如圖3-25左圖)。在應(yīng)用時(shí),管式聯(lián)接直接堵

口即可達(dá)到預(yù)期的目的,板式聯(lián)接在加工聯(lián)接板時(shí)相應(yīng)的孔不加工即

可。但應(yīng)該注意,四通閥O口不能堵塞,須接通油箱,用作泄油口。

因?yàn)槿绻鸒口堵塞,系統(tǒng)開(kāi)始工作時(shí),啟動(dòng)換向閥可以換向,系統(tǒng)能

夠正常工作,時(shí)間一長(zhǎng),泄漏到彈簧腔的液壓油無(wú)處外漏,從而使換

向閥不能換向,系統(tǒng)就不能正常工作。

AAB

P?O

圖3-25二位二、四通換向閥

2電液換向閥的問(wèn)題

根據(jù)電液換向閥控制油路的進(jìn)回油方式分為:內(nèi)控內(nèi)泄式、內(nèi)控

外泄式、外控內(nèi)泄式、外控外泄式四種。在產(chǎn)品樣本和有些手冊(cè)中并

不是四種型式羅列完善,供君任選的。有時(shí)選型時(shí)選了,但購(gòu)買時(shí)沒(méi)

貨,還需要自己動(dòng)手去加以改造。因此必須對(duì)電液換向閥的結(jié)構(gòu)了解

清楚,以獲得自己需要的換向閥型式。對(duì)于外控式閥,由于控制油是

從電液換向閥之外的油路單獨(dú)引入的,在使用時(shí),無(wú)論內(nèi)泄還是外泄,

均不存在什么問(wèn)題。而對(duì)于內(nèi)控式閥,由于先導(dǎo)閥的供液口與主閥的

P口是通的,如果閥中位機(jī)能為M、H、K、X等時(shí),在中位時(shí)主油路

不能為控制油路提供主閥芯換向所必須的控制壓力,因此,必須對(duì)閥

或系統(tǒng)采取措施,(如采用預(yù)壓閥或增大回油背壓等方法)以滿足電液

換向閥的使用要求(圖3-26為加預(yù)壓閥時(shí)的M型電液換向閥的使用情

況)。

圖3-26內(nèi)控式M型電液換向閥的使用

3.3.6電液換向閥螺堵處理實(shí)例

某JLQ-25型全立式壓鑄機(jī)液壓系統(tǒng)原理圖如圖3-28所示。

1.液壓泵2、8.壓力繼電器3.電磁溢流閥4、6、14.單向閥5蓄

能器7.電液換向閥9、13.液壓缸10.單向順序閥Ik17.18.電

磁閥12.節(jié)流閥15.快速閥16.單向節(jié)流閥

圖3-28JLQ-25型全立式壓鑄機(jī)液壓系統(tǒng)原理圖

該設(shè)備自安裝后,尚可使用,但經(jīng)常運(yùn)行不可靠,動(dòng)作緩慢,甚

至不動(dòng)作,冬季更嚴(yán)重,當(dāng)電液換向閥斷電處于中位時(shí),缸9活塞桿

應(yīng)固定在某一位置,但有時(shí)卻會(huì)自動(dòng)下滑。在排除了電磁濫流閥、壓

力繼電器、蓄能器、液壓缸密封等各部件的故障后,問(wèn)題集中在電液

換向閥7上,然而檢查結(jié)果是,電液換向閥滑閥機(jī)能正確,主閥和先

導(dǎo)閥的閥芯手動(dòng)與自動(dòng)換向都很可靠,檢查配合表面并測(cè)量其精度也

正常。按最原始的辦法,換上一個(gè)同型號(hào)的新閥后,設(shè)備恢復(fù)正常。

但舊閥裝上去后故障依舊??紤]其使用方式時(shí)發(fā)現(xiàn),該電液換閥的外

泄口處有一螺堵,而內(nèi)泄口也有一個(gè)未擰緊的螺堵。閥在工作時(shí),本

來(lái)應(yīng)去掉外泄口的螺堵,使用“內(nèi)控外泄式”,但是因外泄口被螺堵

密封,回油壓力最后沖開(kāi)內(nèi)泄口螺堵,使液壓油從內(nèi)泄口“奪路而回”,

實(shí)際上該電液換向閥是按“內(nèi)控內(nèi)泄式”工作的。由于內(nèi)泄口的螺堵

又造成回油不暢,使本來(lái)就較高的“內(nèi)泄式''先導(dǎo)閥的回油背壓更高,

所以出現(xiàn)動(dòng)作緩慢等現(xiàn)象。因冬季溫度低,液壓油黏度比較高,故障

更加嚴(yán)重。同樣的原因,當(dāng)電液換向閥的兩個(gè)電磁鐵斷電時(shí),由于先

導(dǎo)閥的回油背壓很高,會(huì)造成主閥閥芯對(duì)中不可靠,出現(xiàn)液壓缸活塞

因重力而下滑的現(xiàn)象。

將電液換向閥外泄口的螺堵去掉,內(nèi)泄口螺堵擰緊后,再裝上去,

結(jié)果設(shè)備運(yùn)行恢復(fù)正常,故障排除。

電液換向閥的4種使用方式在使用時(shí)螺堵調(diào)整如圖3-29所示,詳

細(xì)說(shuō)明如表3-4所示。

圖3-29電液換向閥的4種使用方式在閥上的調(diào)整

表3-4電液換向閥螺堵

使用方式螺堵1螺堵2螺堵3螺堵4螺堵5

內(nèi)控內(nèi)泄式無(wú)有有無(wú)有

內(nèi)控外泄式有有無(wú)無(wú)有

外控外泄式有有無(wú)有無(wú)

外控內(nèi)泄式無(wú)有有有無(wú)

在使用和維修電液換向閥時(shí),應(yīng)先檢查控制口和泄油口的螺堵情

況。

3.3.7減少液控?fù)Q向閥換向沖擊的方法

1電液換向閥換向中存在的問(wèn)題及原因分析

實(shí)際通過(guò)節(jié)流閥延長(zhǎng)換向時(shí)間減少換向沖擊的效果并不理想。常

見(jiàn)的問(wèn)題是:如果在一個(gè)方向上調(diào)整好,啟動(dòng)時(shí)液壓缸沖擊較小,而

反方向上閥芯復(fù)中位時(shí)需要較長(zhǎng)時(shí)間,即液壓缸在反方向上甚至“停

不下來(lái)”。如果使液壓缸按要求停止則啟動(dòng)時(shí)就可能有較大的沖擊。

分析產(chǎn)生以上現(xiàn)象的原因,先分析主閥芯液動(dòng)力換向時(shí)的受力,

情況如圖3-30所示。假設(shè)主閥芯在中位時(shí),電磁鐵B得電,此時(shí)主閥

芯在左側(cè)壓力油推動(dòng)下,克服右側(cè)對(duì)中彈簧的壓力及雙單向節(jié)流閥的

節(jié)流阻力實(shí)現(xiàn)向右移動(dòng),完成換向。

中位時(shí)在液動(dòng)力推動(dòng)下向右換向

圖3-30主閥芯液動(dòng)力換向時(shí)的受力情況

主閥芯換向時(shí)的受力F1

F1=PA—F—PIA(1)

式中,P為系統(tǒng)壓力;A為主閥芯的壓力面積;P1為雙單向節(jié)流

閥9的節(jié)流阻力;F為主閥芯2的右側(cè)復(fù)位彈簧3的阻力。

再分析同一側(cè)主閥芯的彈簧力復(fù)位時(shí)的受力情況,如圖3-31所

示,假設(shè)主閥芯在左位,電磁鐵A失電。此時(shí)主閥芯受壓一側(cè)的彈簧

3的推力F,克服節(jié)流閥9的節(jié)流阻力,使主閥向右移動(dòng),完成復(fù)位。

主閥芯復(fù)位時(shí)的受力F2

F2=F—P1A⑵

式中,A為主閥芯的壓力面積;P1為雙單向節(jié)流閥9的節(jié)流阻力;

F為主閥芯2的左側(cè)復(fù)位彈簧3的彈力。

主閥芯在彈簧力作用下向右移動(dòng)回中位

中位中心線I

圖3-31主閥芯彈簧復(fù)位時(shí)受力的情況

由公式(1)和⑵可知,由于系統(tǒng)壓力P產(chǎn)生的推力通常總是遠(yuǎn)大于

彈簧力F,在液動(dòng)力換向速度和彈簧力復(fù)位速度相同情況下,兩個(gè)公

式中的節(jié)油壓力P是相等的,F(xiàn)1將遠(yuǎn)大于F2,顯然兩個(gè)換向速度不

可能相等。因此通過(guò)同一回油阻力的調(diào)整來(lái)達(dá)到液動(dòng)力換向和彈簧力

復(fù)位速度一致是不可能的,主閥芯在一個(gè)方向上的液動(dòng)力換向速度總

是大于在另一個(gè)方向上的彈簧復(fù)位速度。

2改進(jìn)方法

通過(guò)以上的分析知道,想通過(guò)調(diào)節(jié)同一回油阻力來(lái)降低液控?fù)Q向

閥液動(dòng)力換向和彈簧力復(fù)位的速度,將帶來(lái)?yè)Q向和復(fù)位速度的巨大差

異。為了避免以上問(wèn)題,如圖3-32所示,在電磁閥與主閥之間可安裝

一只P口減壓閥,降低壓力P。增加減壓閥時(shí)只要將電液閥的電磁閥

及節(jié)流閥拆除,在節(jié)流閥與主閥之間插入一只減壓閥,將緊固螺栓加

長(zhǎng)相應(yīng)的減壓閥厚度重新緊固即可。實(shí)際調(diào)整過(guò)程可先調(diào)節(jié)節(jié)流閥,

使彈簧復(fù)位時(shí)的液壓沖擊達(dá)到最佳效果后,將節(jié)流閥鎖死,再通過(guò)調(diào)

整減壓閥使反方向上的換向沖擊效果至最佳。壓力P調(diào)整至3?

4.5MPa較為理想。

AB

圖3-32改進(jìn)后的電液換向閥液壓原理圖

增加減壓閥可明顯減少液壓沖擊與管道的漏油,有利于延長(zhǎng)液壓

軟管的使用壽命。

表5-5常用液壓組件的配合間隙

液壓組件部位配合間隙/mm

中低壓dW160.008-0.025

滑閥:閥芯與閥孔dW280.010-0.030

d<500.012-0.035

dW800.015-0.040

高壓滑閥:閥芯與閥孔d/160.005?0.015

dW280.007-0.020

dW500.009-0.025

dW800.011-0.030

3.4溢流閥的使用與維修

先導(dǎo)式溢流閥結(jié)構(gòu)如圖3-39所示。

1一閥體;2一滑閥;3一弱彈簧;4一調(diào)節(jié)桿;5一調(diào)節(jié)螺帽;6

一調(diào)壓彈簧,7一螺母;8—錐閥;9一錐閥座;10一上蓋

圖3-39先導(dǎo)式溢流閥

圖3-40所示為Rexroth公司DZW型電磁溢流閥。

圖3-40DZW型電磁溢流閥

1-主閥體2-先導(dǎo)閥體3-主閥心4、7-阻尼孔5-先導(dǎo)閥座

10-先導(dǎo)油通道13■■先導(dǎo)油回油通道15-遙控通道16-電磁閥

圖3-41錐閥式直動(dòng)型溢流閥

1-閥體2-彈簧3-球頭5-調(diào)節(jié)螺栓6-閥心

圖3-41所示為錐閥式直動(dòng)型溢流閥,可實(shí)現(xiàn)高壓大流量的控制。

圖3-42所示為DA型卸荷溢流閥,這類閥主要用于蓄能器系統(tǒng)中

泵的自動(dòng)卸荷及加載,以及雙泵系統(tǒng)中的低壓大流量泵的卸荷。

8621391110

圖3-42DA型卸荷溢流閥

1-主閥體2-先導(dǎo)閥體3-閥套4-單向閥5-卸荷通道6■■控制活塞

7、8-阻尼孔9-先導(dǎo)閥鋼球10-調(diào)壓彈簧11、12、13-先導(dǎo)油及油

回油通道14-主閥彈簧

3.4.2溢流閥的拆卸分解與檢查

拆卸分解溢流閥,可檢查閥的下列方面:

主閥芯是否卡死,它與壓力調(diào)節(jié)無(wú)效有關(guān);

主閥芯與閥座之間的密封是否正常,是否有異物,它與系統(tǒng)無(wú)壓

力有關(guān);

主閥芯阻尼孔是否堵死,它與系統(tǒng)無(wú)壓力有關(guān);

主閥芯上部與閥蓋孔之間的配合面的磨損情況,它與壓力調(diào)不高

有關(guān);

主閥心與閥孔配合面是否有拉毛、卡滯現(xiàn)象,它與壓力波動(dòng),壓

力上升滯后等癥狀有關(guān),也與內(nèi)泄漏有關(guān);

主彈簧是否疲軟或折斷,它與閥的振動(dòng)、噪聲及壓力調(diào)不高有關(guān);

先導(dǎo)閥及閥座是否磨損,它與閥的振動(dòng)、噪聲及壓力調(diào)不高有關(guān);

調(diào)壓彈簧是否疲軟,它與閥的振動(dòng)及噪聲有關(guān)。

圖3-44所示為溢流閥閥心圓柱面磨損的情形。

圖3-43卸荷溢流閥符號(hào)

圖3-44溢流閥閥心圓柱面的磨損

3.4.3溢流閥常見(jiàn)故障與解決

1.系統(tǒng)壓力波動(dòng)

引起壓力波動(dòng)的主要原因:①調(diào)節(jié)壓力的螺釘由于震動(dòng)而使鎖緊

螺母松動(dòng)造成壓力波動(dòng);②液壓油不清潔,有微小灰塵存在,使主閥

芯滑動(dòng)不靈活.因而產(chǎn)生不規(guī)則的壓力變化.有時(shí)還會(huì)將閥卡??;③

主閥芯滑動(dòng)不暢造成阻尼孔時(shí)堵時(shí)通;④主閥芯圓錐面與閥座的錐面

接觸不良好,沒(méi)有經(jīng)過(guò)良好磨合;⑤主閥芯的阻尼孔太大,沒(méi)有起到

阻尼作用;⑥先導(dǎo)閥調(diào)正彈簧彎曲.造成閥芯與錐閥座接觸不好,磨

損不均。

解決方法:①定時(shí)清理油箱,管路,對(duì)進(jìn)入油箱,管路系統(tǒng)的液

壓油要過(guò)濾;②如管路中已有過(guò)濾器,則應(yīng)增加二次過(guò)濾組件.或更

換二次組件的過(guò)濾精度;并對(duì)閥類組件拆卸清洗,更換清潔的液壓油;

③修配或更換不合格的零件;④適當(dāng)縮小阻尼孔徑。

2.系統(tǒng)壓力完全加不上去

原因1:①主閥芯阻尼孔被堵死,如裝配對(duì)主閥芯未清洗干凈,

油液過(guò)臟或裝配時(shí)帶人雜物;②裝配質(zhì)量差,在裝配時(shí)裝配精度差.閥

間間隙調(diào)整不好,主閥芯在開(kāi)啟位置時(shí)卡住,裝配質(zhì)量差;③主閥芯

復(fù)位彈簧折斷或彎曲,使主閥芯不能復(fù)位。解決方法:①拆開(kāi)主閥清

洗阻尼孔并從新裝配;②過(guò)濾或更換油液;③擰緊閥蓋緊固螺釘更換

折斷的彈簧。

原因2:先導(dǎo)閥故障,①調(diào)正彈簧折斷或未裝入,②錐閥或鋼球

未裝,③錐閥碎裂。解決方法:更換破損件或補(bǔ)裝零件,使先導(dǎo)閥恢

復(fù)正常工作。

原因3:遠(yuǎn)控口電磁閥未通電(常開(kāi)型)或滑閥卡死。解決方法:

檢查電源線路,查看電源是否接通;如正常,說(shuō)明可能是滑閥卡死,

應(yīng)檢修或更換失效零件。

原因4:液壓泵故障:①液壓泵聯(lián)接鍵脫落或滾動(dòng);②滑動(dòng)表面

間間隙過(guò)太;③葉片泵的葉片在轉(zhuǎn)子槽內(nèi)卡死;④葉片和轉(zhuǎn)子方向裝

反;⑤葉片中的彈簧因所受高頻周期負(fù)載作用,而疲勞變形或折斷。

解決方法:①更換或從新調(diào)正聯(lián)接鍵,并修配鍵槽;②修配滑動(dòng)表面

間間隙;③拆卸清洗葉片泵;④糾正裝錯(cuò)方向;⑤更換折斷彈簧。

原因5:進(jìn)出油口裝反,調(diào)正過(guò)來(lái)。

3.系統(tǒng)壓力升不高

原因1:①主閥芯錐面磨損或不圓,閥座錐面磨損或不圓;②錐

面處有臟物粘??;③錐面與閥座由于機(jī)械加工誤差導(dǎo)致的不同心;④

主閥芯與閥座配合不好,主閥芯有別勁或損壞,使閥芯與閥座配合不

嚴(yán)密,⑤主閥壓蓋處有泄漏,如密封墊損壞,裝配不良,壓蓋螺釘有

松動(dòng)等。解決方法:①更換或修配溢流閥體或主閥芯及閥座,②清洗

溢流閥使之配合良好或更換不合格組件,③拆卸主閥調(diào)正閥芯,更換

破損密封墊,消除泄漏使密封良好。

原因2:先導(dǎo)閥調(diào)正彈簧彎曲或太短、太軟,致使錐閥與閥座結(jié)

合處封閉性差,如錐閥與閥座磨損,錐閥接觸面不圓,接觸面太寬,

容易進(jìn)入臟物,或被膠質(zhì)粘住。解決方法:更換不合格件或檢修先導(dǎo)

閥,使之達(dá)到使用要求。

原因3:①遠(yuǎn)控口電磁常閉位置時(shí)內(nèi)漏嚴(yán)重;②閥口處閥體與滑

閥嚴(yán)重磨損;③滑閥換向未達(dá)到正確位置,造成油封長(zhǎng)度不足;④遠(yuǎn)

控口管路有泄漏。解決方法:①檢修更換失效件,使之達(dá)到要求,②

檢查管路消除泄漏。

4.壓力突然升高

原因1:①由于主閥芯零件工作不靈敏,在關(guān)閉狀態(tài)時(shí)突然被卡

死;②加工的液壓組件精度低,裝配質(zhì)量差,油液過(guò)臟等原因。

原因2:先導(dǎo)閥閥芯與閥座結(jié)合面粘住脫不開(kāi),造成系統(tǒng)不能實(shí)

現(xiàn)正常卸荷;調(diào)正彈簧彎曲“別勁”。

解決方法:清洗主閥閥體,修配更換失效零件。

5.壓力突然下降

原因1:①主閥芯阻尼孔突然被堵;②主閥蓋處密封墊突然破損;

③主閥芯工作不靈敏,在開(kāi)啟狀態(tài)突然卡死,如,零件加工精度低,

裝配質(zhì)量差,油液過(guò)臟等;④先導(dǎo)閥芯突然破裂;調(diào)正彈簧突然折斷。

原因2:遠(yuǎn)控口電磁閥電磁鐵突然斷電使溢流閥卸荷;遠(yuǎn)控口管

接頭突然脫口或管子突然破裂。

解決方法:①清洗液壓閥類組件,如果是閥類組件被堵,則還應(yīng)

過(guò)濾油液;②更換破損組件檢修失效零件,③檢查消除電氣故障。

6.在二級(jí)調(diào)壓回路及卸荷回路壓力下降時(shí)產(chǎn)生較大振動(dòng)和噪聲

原因:在某個(gè)壓力值急劇下降時(shí),在管路及執(zhí)行組件中將會(huì)產(chǎn)生

震動(dòng);這種振動(dòng)將隨著加壓一側(cè)的容量增大而增大。

解決方法:

1)要防止這種振動(dòng)聲音的產(chǎn)生,必須使壓力下降時(shí)間(即變化時(shí)

間)不小于0.1s??稍谝缌鏖y遠(yuǎn)程控制口處接入固定節(jié)流閥,如圖3-44

所示,此時(shí)卸荷壓力及最低調(diào)整壓力將變高。

圖3-44溢流閥的遠(yuǎn)程控制口處接入固定節(jié)流閥

圖3-45遠(yuǎn)控口管路使用防止振動(dòng)閥

2)如圖3.45所示,在遠(yuǎn)控口的管路里使用防止振動(dòng)閥,并且具有

自動(dòng)調(diào)節(jié)節(jié)流口的機(jī)能,卸荷壓力及最低調(diào)整壓力不會(huì)變高,也不能

產(chǎn)生震動(dòng)和噪聲。

3.4.4先導(dǎo)閥振動(dòng)與噪音的消除措施

先導(dǎo)閥在工作過(guò)程中,錐閥既作軸向振動(dòng),又作徑向擺動(dòng),兩種

運(yùn)動(dòng)都產(chǎn)生噪音。因此,需限制其運(yùn)動(dòng)以消除噪音,如圖3-46所示。

消除軸向振動(dòng)的方法:在結(jié)構(gòu)與使用條件允許的情況下,選用剛

度大的彈簧,減緩振動(dòng)的頻率和振幅,減少噪音;增設(shè)閥芯的限位塊,

在錐閥到最大開(kāi)啟量時(shí)被定位,消除閥芯困慣性力產(chǎn)生的多余位移,

閥就沒(méi)有向下的動(dòng)力,使閥芯處于相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)。

消除徑向擺動(dòng)的方法:改進(jìn)工藝,提高制造精度,滿足設(shè)計(jì)要求。

實(shí)驗(yàn)表明.當(dāng)閥座孔的圓度誤差為0.003mm時(shí),幾乎可以完全消除

噪音;把錐閥設(shè)計(jì)成具有導(dǎo)向活塞形狀,以克服錐閥的徑向擺動(dòng)。

圖3-46先導(dǎo)式溢流閥改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)

1-阻尼活塞2-先導(dǎo)閥體

3.4.6先導(dǎo)溢流閥故障排除一例

某試驗(yàn)臺(tái)在使用中數(shù)次發(fā)生被試液壓泵加不上載的情況:調(diào)整不

起作用一被試液壓泵輸出壓力建立不起來(lái)。

溢流閥結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)圖3-48。當(dāng)用于遠(yuǎn)控的直動(dòng)溢流閥手輪反時(shí)針完

全旋松時(shí),先導(dǎo)溢流閥遠(yuǎn)控口大量通過(guò)油液,主閥芯上阻尼孔口中油

液流動(dòng)速度很快,在A、B兩腔壓差4P的作用下,主閥芯上行,主閥

溢流口開(kāi)啟處于卸荷狀態(tài)。當(dāng)直動(dòng)溢流閥手輪逐漸順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),流

經(jīng)先導(dǎo)溢流閥遠(yuǎn)控口的油液流量減少,主閥芯阻尼孔a中油液流速減

慢,減小,在主閥彈簧的作用下,主閥芯逐漸下移,主閥溢流口

過(guò)流面積逐漸減小,使得進(jìn)油口壓力逐漸上升,被試泵得以逐漸加載。

圖3-48先導(dǎo)式溢流閥(YF型)

上述故障的原因很可能是由于主閥芯卡滯,當(dāng)A、B兩腔壓差A(yù)p

減小時(shí),主閥彈簧不能使主閥芯下移,以至被試液壓泵輸出油壓P建

立不起來(lái)。

為證實(shí)直動(dòng)溢流閥的工作情況,首先卸開(kāi)直動(dòng)溢流閥回油管,轉(zhuǎn)

動(dòng)其手柄.觀察其回油情況正常。

然后拆檢先導(dǎo)溢流閥。先導(dǎo)溢流閥主閥芯在主閥體II的孔中及在

先導(dǎo)閥體I的孔中滑動(dòng)都很自如,仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn)先導(dǎo)閥體I的孔壁一側(cè)

有明顯的局部摩擦痕跡。由此可知主閥芯卡滯是由于主閥體的孔與先

導(dǎo)閥體的孔同心度差而造成的。

考慮將主閥芯磨細(xì),這種方法雖然簡(jiǎn)單易行,但必然使其間隙的

泄漏量增大,尤其是先導(dǎo)閥體的孔與主閥芯配合間隙的泄漏量增大,

相當(dāng)于先導(dǎo)閥不能關(guān)閉。而使先導(dǎo)溢流閥失效。考慮到主閥芯卡滯的

根本原因是由于上述主閥體的孔與先導(dǎo)閥體的孔同心度差。用鋰刀對(duì)

先導(dǎo)閥的定位止口進(jìn)行修整。將先導(dǎo)閥體的孔有磨擦痕跡部位相應(yīng)一

側(cè)的止口外圓柱面修鋰約0.02mm。定位止口經(jīng)過(guò)修整,在裝配時(shí)須

進(jìn)行定位找正。具體作法是:在擰緊先導(dǎo)閥體與主閥體聯(lián)接螺栓,同

時(shí),通過(guò)出油口,用螺絲刀反復(fù)頂推主閥芯,當(dāng)主閥芯發(fā)卡時(shí),用榔

頭敲擊先導(dǎo)閥體來(lái)找正與主閥體的位置,直至擰緊螺栓后,主閥芯仍

能靈活滑動(dòng)。

經(jīng)修理后,該閥再未發(fā)生任何故障。

3.4.6溢流閥的修理

1.閥體的修理

閥體內(nèi)孔表面磨損后可能出現(xiàn)劃傷、失圓、腐蝕??刹捎皿誓セ?/p>

研磨的方法消除磨損痕跡

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