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某電廠鍋爐過熱器爆管事故分析一、事故概況及經過鄭州某電廠,一臺與12MW發(fā)電機組配套的65t/h鍋爐,過熱蒸汽額定壓力為3.82MPa、額定溫度為450℃,是某鍋爐廠1976年的產品。該爐1988年初投入運行,運行到1989年4月便發(fā)生了過熱器管大量脹粗及多次爆管事故,被迫停爐檢修,1989年11月25日停爐搶修時,由于時間較緊,在未查明原因的情況下,將爆破的6根過熱器管在案箱根部割除,并將管口堵死,然后繼續(xù)投入使用。1990年1月20日又因大面積爆管被迫停爐大修,共更換了23根過熱器管造成了較大的經濟損失。二、事故原因分析該鍋爐過熱器分為兩級,I級過熱器為直徑38×3.5mm的20#鋼管,Ⅱ級過熱器直徑42×4mm的15CrMo(鉻鉬)鋼管,爆管部位多發(fā)生在I級過熱器(I級爆管9根,Ⅱ級爆管4根),破口表面粗糙不平,破口邊緣呈鈍邊,并不鋒利,表面有較厚氧化皮,管口膨脹1~2mm,判斷為長期過熱而引起的爆管。查閱該爐運行記錄,結果表明:長期以來,主蒸汽溫度多在額定溫度以下運行,沒有過熱蒸汽超溫的記錄。查閱化學分析記錄發(fā)現(xiàn),鍋爐給水品質合格,但有一側飽和蒸汽和過熱蒸汽品質嚴重超標,而另一側飽和蒸汽和過熱蒸汽品質基本符合要求,化驗人員早有發(fā)現(xiàn),但未引起足夠的重視,繼續(xù)在這種狀態(tài)下運行。對膨脹較嚴重的管子進行解剖檢查:發(fā)現(xiàn)管內積鹽嚴重,厚度達l0mm左右,尤其在下部U型彎頭部位,管孔幾乎堵死。鍋爐投入運行僅一年,過熱器處就積鹽如此嚴重,說明蒸汽受到了嚴重的污染。對于中壓以下鍋爐,蒸汽含鹽主要是因汽水分離效果不好,由機械攜帶所引起的。對鍋筒內部進行檢查,發(fā)現(xiàn)鍋筒內壁與其連接的密封角鐵的連接處,設計上為滿焊,但實際上制造廠只進行了點焊;密封角鐵與汽水入口檔板連接處,制造廠出廠時為點焊,要求現(xiàn)場滿焊,但現(xiàn)場焊接質量不好,密封性差;旋風分離器入口結合面處石棉墊脫落。這些將導致:進入鍋筒的汽水混合物大部分沒有經旋風分離器進行一次分離,而是出現(xiàn)了汽水短路,在飽和蒸汽出口處直接進行三次分離,三次分離為波形板分離器,其分離效果有限,因而引起機械攜帶。此外,鍋筒內加藥管端頭堵頭開焊,使鍋內加藥不能均勻的分布在鍋水中,鍋內水處理起不到應有的作用,鍋水水質惡化,進一步加深了過熱器的管內結垢。綜上所述,由于鍋內水處理效果不好,蒸汽和水分離效果不好,致使過熱器積鹽垢,過熱器內蒸汽受到污染,造成過熱器爆管。三、防止此類事故

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