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文檔簡介
煤礦頂板事故分析及點評作者。。。。。。單位。。。。。。前言
煤礦頂板事故是威脅我國煤炭安全生產(chǎn)的重要因素。本文在充分論述我國煤礦頂板事故基本情況的基礎(chǔ)上對頂板事故的原因進(jìn)行深入的分析,并指出10條頂板事故的防治措施。進(jìn)行理論分析之后,以不同地點頂板事故案例來說明實際的問題。報告主體內(nèi)容(一)綜述1.1我國煤礦頂板事故發(fā)生的基本情況1.2對頂板事故原因的分析1.3防治頂板事故的措施2.
(二)事故案例及點評2.1遼寧撫順礦務(wù)局龍鳳礦”6.14“運輸巷冒頂事故2.2遼寧阜新礦務(wù)局平安礦”11.13“采煤工作面冒頂事故2.3山西大同礦務(wù)局永定莊礦”12.5”面采工作面冒頂事故2.4遼寧撫順礦務(wù)局龍鳳礦"6.24"掘進(jìn)工作面冒頂事故2.5山西陽泉礦務(wù)局第一工程處“11.9”平硐施工冒頂事故2.6遼寧撫順礦務(wù)局龍鳳礦“5.8”采區(qū)巷道冒頂事故2.7
遼寧撫順礦務(wù)局勝利礦“12.3"煤倉冒頂事故2.8山西大同礦務(wù)局挖金灣礦"10.22”盤區(qū)大面積冒頂事故2.9遼寧阜新礦務(wù)局平安礦“2.20”回采煤柱冒頂事故2.10遼寧撫順礦務(wù)局龍鳳礦“12.16”溜子道三角點冒頂事故2.11山西西山礦務(wù)局建井公司“9.25”開拓工作面冒頂事故2.12山西陽泉礦務(wù)局四礦”12.29”開拓巷道冒頂事故2.13安徽淮南礦務(wù)局新莊孜礦“6.9”停采工作面冒頂事故2.14黑龍江鶴崗市向陽區(qū)煤礦“8.10”上山上順槽冒頂事故2.15
甘肅煤炭第二工程處“6.17”王家山’運輸隧道冒頂事故2.16黑龍江雙鴨山礦務(wù)局建設(shè)公司“11.19”回風(fēng)上山冒頂事故2.17遼寧撫順礦務(wù)局老虎臺礦“9.20”采區(qū)準(zhǔn)備巷道冒頂事故3.小結(jié)(一)綜述我國煤礦頂板事故發(fā)生的基本情況對頂板事故原因的分析防治頂板事故的措施(一)綜述
一、我國煤礦頂板事故發(fā)生的基本情況
煤礦生產(chǎn)多是地下作業(yè),這一特殊的生產(chǎn)環(huán)境致使頂板事故不論是次數(shù)還是死亡人數(shù)均居各類事故之首。近年來,我國煤礦特別是國有重點煤礦采取了許多新技術(shù)、新方法,不斷加強(qiáng)頂板管理:尤其是綜采技術(shù)的推廣應(yīng)用,使頂板事故大幅度地下降。但目前我國煤礦總體技術(shù)裝備水平還不高,特別是地方煤礦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦和個體小煤礦,有的開采方式還很原始,生產(chǎn)技術(shù)管理工作相當(dāng)落后,頂板事故的頻率仍然居高不下。據(jù)統(tǒng)計,1949~1995年全國煤礦頂板事故共死亡48845人,占事故死亡總?cè)藬?shù)的37.11%。
頂板事故按企業(yè)性質(zhì)統(tǒng)計分析(一)統(tǒng)計:1981~1999年,全國煤礦共發(fā)生一次死亡3人以上頂板事故987次,死亡3702人。從中不難看出,鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦不論是事故次數(shù)還是死亡人數(shù)都占很大比重。頂板事故按比重變化分析(二)一次死亡3人以上頂板事故統(tǒng)計起止年份全國煤礦事故數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦事故數(shù)/百分比全國煤礦事故死亡人數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦事故死亡人數(shù)/百分比1981~198525478/30.7%950278/29.36%1996~1999196122/62.25%784497/63.39%從上表中看出:國有重點煤礦所占比重呈下降趨勢,鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦呈上升趨勢。頂板事故按事故地點分析(三)1949~1995年全國國有重點礦務(wù)局(礦)一次死亡3人以上頂板事故687起,死亡2804人。
結(jié)論:絕大多數(shù)頂板事故都發(fā)生在采煤工作面,其死亡人數(shù)占總死亡人數(shù)百分比為:75.55%頂板事故按直接原因分析(四)
從1949~1995年共發(fā)生317起一次死亡3人以上的頂板事故,按其中最主要的、起主導(dǎo)作用的直接原因可分為:1因支柱數(shù)量不足、規(guī)格不符、支護(hù)質(zhì)量差發(fā)生頂板事故的160次,死亡508人,占本項死亡總?cè)藬?shù)的39.02%。2因采掘工作面無支護(hù)、空頂距大、懸頂時間長發(fā)生頂板事故的90次,死亡314人,占本項死亡總?cè)藬?shù)的24.11%。3因爆破崩倒棚子、維修換棚子引起冒頂事故的35起,死亡130人,占本項死亡總?cè)藬?shù)的9.96%。4因地質(zhì)條件變化、措施沒跟上引起冒頂事故的130次,死亡51人,占本項死亡總?cè)藬?shù)的3.92%。5因沖擊地壓引起冒頂?shù)?次,死亡23人,占本項死亡總?cè)藬?shù)的1.77%。6因充填不滿、不實,碹棚、井壁垮落的6次,死亡31人,占本項死亡總?cè)藬?shù)的2.83%。7其他原因冒頂1次,死亡5人,占本項死亡總?cè)藬?shù)的0.83%。二、頂板事故原因分析認(rèn)識不足,抓得不力干部違章指揮,工人違章作業(yè)現(xiàn)場管理不嚴(yán),工程質(zhì)量低劣技術(shù)管理工作薄弱技術(shù)裝備落后頂板事故原因分析123451.認(rèn)識不足,抓得不力一些局礦的領(lǐng)導(dǎo)對加強(qiáng)頂板管理的重要性缺乏應(yīng)有的認(rèn)識。沒有針對本單位采掘工作進(jìn)展情況采取得力措施。特別是實行經(jīng)營承包之后,有些領(lǐng)導(dǎo)同志特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的領(lǐng)導(dǎo)同志,只注重出煤、掙錢,放松了安全教育和安全管理,這是頂板事故頻頻發(fā)生的根本原因。2.干部違章指揮,工人違章作業(yè)從全國歷年發(fā)生的頂板事故看,80%以上是由于違章指揮、違章作業(yè)造成的。突出表現(xiàn)是不認(rèn)真執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》、作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程。干部為什么要違章指揮?主要是重產(chǎn)量、輕安全的思想所驅(qū)使。工人為什么要違章作業(yè)?除少數(shù)是不懂三大規(guī)程之外,大多數(shù)是圖省事,僥幸心理作怪,認(rèn)為違章不一定死人,質(zhì)量差一點未必出事故。因此,對空頂作業(yè)、缺梁少柱、迎山不夠以及進(jìn)老塘扒煤等違章現(xiàn)象司空見慣,不以為然,以致釀成事故。3.現(xiàn)場管理不嚴(yán),工程質(zhì)量低劣從對頂板事故的分析看,將近一半是由于工程質(zhì)量低劣造成的??梢娮ズ霉こ藤|(zhì)量,加強(qiáng)現(xiàn)場管理,是防止事故的重要基礎(chǔ)和關(guān)鍵。有人認(rèn)為“煤礦是粗活,采場支護(hù)是臨時的,支得再好一回柱也什么都看不見了,費那么大勁沒用”。因此,習(xí)慣于“眼睛當(dāng)線,鎬把當(dāng)尺”的老一套,對待工程質(zhì)量“馬乎、湊乎、不在乎’‘。有的金屬支架長期不檢修、不試驗、承載力達(dá)不到設(shè)計要求;有的支柱規(guī)格小,間距大,該“穿鞋”的不“穿鞋,該“戴帽”的不“戴帽”,達(dá)不到應(yīng)有的支撐效果;有的工作面質(zhì)量檢查驗收制度執(zhí)行不嚴(yán),致使工程質(zhì)量放任自流,有的基層干部長期不下井,工作面看不到礦長,甚至井隊長也很少見,缺乏現(xiàn)場指揮、指導(dǎo)和檢查,任憑一些技術(shù)操作水平不高又缺乏經(jīng)驗的臨時工、農(nóng)協(xié)工蠻干、濫干。4.技術(shù)管理工作薄弱
不少作業(yè)規(guī)程公式化、通用化,缺乏針對性,不能根據(jù)地質(zhì)條件的變化和事故多發(fā)地點的施工特點拿出有針對性的控制事故的具體措施。有的作業(yè)規(guī)程編制完了就束之高閣,不及時向工人傳達(dá)貫徹,工人在井下盲目干活。從大量頂板事故看,技術(shù)管理往往在以下幾個關(guān)鍵環(huán)節(jié)上被忽略或出現(xiàn)漏洞:
(1)厚煤層分層開采時,采第一幅時金屬網(wǎng)鋪設(shè)不好,又不注漿灑水,沒有形成再生頂板,所以采下一幅時頂板很難維護(hù)和管理。(2)對初次放頂缺乏認(rèn)真研究,直接頂與老頂之間動壓、靜壓關(guān)系掌握不清,作業(yè)規(guī)程考慮不周,內(nèi)容不全,甚至有錯誤。(3)防止頂板事故的重點不突出,頂板事故的多發(fā)地點和環(huán)節(jié)為:一是工作面的上下出口處,以及工作面的前后錯位區(qū),這些地方恰是應(yīng)力的集中點;二是遇有斷層或破碎帶,由于應(yīng)力分布不均衡,很可能發(fā)生頂板事故;二是爆破,包括炮眼布置、聯(lián)炮區(qū)段以及裝藥量等。以上這些不少作業(yè)規(guī)程都沒有著重講清楚,并拿出相應(yīng)的具體措施。5.技術(shù)裝備落后
目前,我國仍有不少煤礦回采工作面還是使用摩擦金屬支柱和木支柱,性能差、不穩(wěn)定;回柱基本上還是人工作業(yè);對工作面頂板和巷道圍巖的監(jiān)測和預(yù)報水平還不高;對礦壓的觀測研究進(jìn)展不快,已取得的成果還沒有很好的推廣普及。特別是對沖擊地壓的理論、規(guī)律知之甚少,至今仍是個“必然王國”,還沒有找到根本解決的辦法。防治頂板事故的措施1.提高思想認(rèn)。識,逐級落實責(zé)任。2.加大關(guān)井工作力度。3.堅持“質(zhì)量就是命根子”的方針。4.加強(qiáng)現(xiàn)場管理。5.嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程作業(yè)。
6.抓好規(guī)章制度的落實。7.努力提高技術(shù)裝備水平。8.改革支護(hù)形式。9.搞好礦壓觀測和預(yù)報。10.努力提高職工隊伍的素質(zhì)。防治頂板事故的措施1.提高思想認(rèn)識,逐級落實責(zé)任
煤礦井工生產(chǎn)是地下作業(yè),條件艱苦,俗話講:“4塊石頭夾塊肉”,頂板事故不論是事故次數(shù)還是死亡人數(shù)都居各類事故之首。所以各級領(lǐng)導(dǎo)務(wù)必提高對頂板管理工作重要性的認(rèn)識,把它作為組織煤礦生產(chǎn)的主要內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)來抓。無數(shù)事實證明,把頂板管好了,生產(chǎn)就可以順利進(jìn)行,否則,今天這兒冒頂,明天那兒片幫,必然對生產(chǎn)造成影響,并帶來人員傷亡。因此,各局礦、各井隊都要把頂板管理工作擺到重要議事日程,定期研究、部署、檢查、總結(jié)。要建立專門管理機(jī)構(gòu),配備相應(yīng)人員,落實頂板管理工作的資金、設(shè)備、材料及必要的技術(shù)組織措施。要建立健全各級領(lǐng)導(dǎo)干部責(zé)任制和業(yè)務(wù)保安責(zé)任制,使頂板管理工作規(guī)范化、經(jīng)常化、制度化。2.加大關(guān)井工作力度
80年代后期鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦一轟而起,到處亂采亂挖。其中有許多不具備安全生產(chǎn)的起碼條件,沒有“三證”,沒經(jīng)批準(zhǔn),擅自開采,所以事故頻頻發(fā)生。就頂扳事故而言,無論事故次數(shù)還是死亡人數(shù),鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦都占全國煤礦的60%以上。所以若想把頂板事故大幅度降下來,對鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦和個體小煤礦必須按國家政策規(guī)定,該關(guān)閉的堅決關(guān)閉,絕不能手軟,更不能半途而廢,同時還要防止反復(fù)。這不僅是安全生產(chǎn)的需要,也是整個國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然。3.堅持“質(zhì)量就是命根子”的方針
加強(qiáng)現(xiàn)場管理,確保工程質(zhì)量,是搞好頂板管理的重要措施。各級領(lǐng)導(dǎo)一定要牢固樹立“質(zhì)量就是命根子”的思想,并通過各種途徑強(qiáng)化職工的質(zhì)量意識,增強(qiáng)大搞質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的自覺性,把住“一毫米關(guān)”,對工程質(zhì)量要一絲不茍。每個工作面開工之前必須組織全體職工對工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)規(guī)程進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí),做到應(yīng)知應(yīng)會,學(xué)后考試,不及格者不能上崗。對工程質(zhì)量必須實行班班驗收,局礦進(jìn)行不定期檢查。對那些質(zhì)量低劣的工程堅持推倒重來,并對責(zé)任者給予行政或經(jīng)濟(jì)處罰。對弄虛作假、降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的驗收人員要從重懲處。4.加強(qiáng)現(xiàn)場管理
區(qū)隊干部要經(jīng)常深人井下,堅持現(xiàn)場指揮,不準(zhǔn)空班,不離現(xiàn)場,并形成制度。干部下井要盯住關(guān)鍵工序和關(guān)鍵環(huán)節(jié),善于發(fā)現(xiàn)問題,切實解決問題。局礦干部要增強(qiáng)責(zé)任感,把主要心思放到井下。5.嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程作業(yè)首先要編好作業(yè)規(guī)程,每個采掘工作面和單項工程都必須編制符合實際情況的作業(yè)規(guī)程和安全措施。作業(yè)規(guī)程不能千篇一律,照搬照套,要有針對性和可操作性,使其真正成為指導(dǎo)安全生產(chǎn)的具體法規(guī)。其次,要加強(qiáng)對作業(yè)規(guī)程的管理,把好編寫、審批、干部學(xué)習(xí)、工人學(xué)習(xí)、考試、補(bǔ)考、成績登記、現(xiàn)場執(zhí)行、定期復(fù)查、補(bǔ)充修改等10個環(huán)節(jié)。每個采掘工作面都要根據(jù)礦壓觀測資料、地質(zhì)變化情況,本層煤、本幅煤和上下幅煤的巷道布置及采煤方法,有針對性的確定本工作面的管理方法和支護(hù)方式。尤其是對上下出口和斷層帶、破碎帶的頂板管理以及過舊巷、初次放頂、周期來壓、強(qiáng)制放頂、回柱放頂最后一錘等,務(wù)必提出相應(yīng)的、具體的技術(shù)措施和安全措施。6.抓好規(guī)章制度的落實
通過對頂板事故的分析表明,違章指揮、違章作業(yè)造成的頂板事故約占80%以上。所以,要防治頂板事故必須杜絕“兩違”(于部違章指揮、工人違章作業(yè)),嚴(yán)格落實各項規(guī)章制度和有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。如交接班制度、爆破制度、敲幫問頂制度、質(zhì)量檢查驗收制度、干部上崗制度、以及工作面“三直一平”、上下出口暢通、掃浮煤等工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),都要堅持執(zhí)行。需要強(qiáng)調(diào)的是,在建立制度的同時,要建立一套約束機(jī)制,對不執(zhí)行的怎么辦,要有一個明確的說法,把自覺執(zhí)行和強(qiáng)制執(zhí)行有機(jī)結(jié)合起來。只有這樣才能保證規(guī)章制度的貫徹落實。7.努力提高技術(shù)裝備水平
實踐證明,綜采工作面不僅高產(chǎn)高效,而且在頂板管理上使用的是聯(lián)體液壓支架,很少發(fā)生頂板事故。因此,凡有條件的煤礦要大力推廣使用綜采機(jī)組和高檔普采機(jī)組。盡管其初期投人較大,但從長遠(yuǎn)和總體看,還是低成本、高效益。8.改革支護(hù)形式
正規(guī)工作面現(xiàn)使用的金屬摩擦支柱應(yīng)逐步換成單體液壓支柱。工作面上下出口10m范圍內(nèi)的應(yīng)力集中區(qū)要堅持打密集支柱或木垛。對頂板較堅硬的薄煤層、采空區(qū)挑頂又有困難的,要采用切頂墩柱放頂;對傾角較大的工作面要實行網(wǎng)絡(luò)工作梁,以增加支護(hù)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性;對分層開采的工作面在采上一幅時要堅持黃泥灌漿,形成再生頂板,以利開采下一幅時的頂板維護(hù);使用摩擦金屬支柱的工作面要確保摩擦金屬支柱的完好性,把好驗收關(guān),并加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng),不合格的不能使用。9.搞好礦壓觀測和預(yù)報
對有周期來壓的煤層及頂板難以管理的煤層,要選擇有代表性的工作面進(jìn)行礦壓觀測,掌握老頂初次來壓和周期來壓的規(guī)律,提高預(yù)測預(yù)報水平。有關(guān)煤礦要與科研單位、大專院校密切協(xié)作,聯(lián)合攻關(guān),逐步掌握沖擊地壓的規(guī)律,以便采取積極的預(yù)防措施。10.努力提高職工隊伍的素質(zhì)各局礦都要樹立“以人為本”的理念,切實抓好對職工的安全教育和技術(shù)培訓(xùn),不斷提高其安全意識和專業(yè)技術(shù)水平。特別是對班組長、安檢員、質(zhì)量驗收員、爆破工和支柱工、回柱工等,要有計劃的組織輪訓(xùn),考核合格后持證上崗,不合格者不能上崗作業(yè)。(二)事故案例及點評礦井概況事故經(jīng)過事故原因責(zé)任者處理點評案例分析程序
遼寧撫順礦務(wù)局龍鳳礦“6.14”運輸巷冒頂事故
1950年6月I4日21時56分,龍鳳礦第三大下山下二路運輸巷發(fā)生冒頂事故,死亡4人,重傷4人。一、礦井概況第三大下山位于龍風(fēng)礦并田西部境界的第二個采區(qū)。該下山-270到-400m水平間共分三個亞階段。郎:下一路(標(biāo)高為-302m),下二路(標(biāo)高為-345m,下三路(標(biāo)高為-395m)。第三大下山下二路采區(qū)走向長400m,共設(shè)計五個煤門。下二路車場及運輸巷設(shè)在第一層凝灰?guī)r、玄武巖層內(nèi),地質(zhì)情況比較復(fù)雜,頂板破碎,不易管理。
二、事故經(jīng)過
該運輸巷的三號巷道,于1949年12月開始掘進(jìn)。為了安裝卡機(jī),1950年3月開始開幫挑頂,擴(kuò)大斷面。6月12日已施工到第二煤門附近。當(dāng)時,該工作面東西控頂距6m,沒有給棚子。班長到現(xiàn)場檢查工作,見到工作面沒給棚子,卻把工人調(diào)走運充填柈子。接近收工時,大家坐在沒有支護(hù)的空頂下等著交班。21時56分,頂板突然冒落(長8.5m,寬4m高1.5m),造成4人死亡,4人受傷。龍鳳礦"6.14”運輸?shù)烂绊斒鹿适疽鈭D
三、事故原因
1.在頂板有裂隙的情況下,空頂距達(dá)6m多,工人坐在下面休息時又不注意觀察頂板,致使發(fā)生冒頂時,造成多人傷亡。
2.解放初期,干部和工人都缺乏安全生產(chǎn)知識,領(lǐng)導(dǎo)思想麻痹,工人冒險作業(yè)。在缺棚子的情況下,不抓緊支護(hù),領(lǐng)導(dǎo)卻叫工人干雜活。
【點評】
這起事故告訴我們,班長在煤礦安全生產(chǎn)中作用非常重要。斑長是兵頭將尾,直接帶領(lǐng)職工在現(xiàn)場作業(yè),班長既是生產(chǎn)的骨干,也是組織、領(lǐng)導(dǎo)者。班長已看到工作面沒支棚子,如不把工人調(diào)走運料,而是支好棚子,就不會發(fā)生傷亡事故。所以大力加強(qiáng)對干部、工人的“安全第一”思想和安全知識教育、培訓(xùn)非常重要,只有職工安全素質(zhì)提高了才能減少違章指揮和違章作業(yè),保障安全生產(chǎn)。遼寧阜新礦務(wù)局平安礦“11.13”采煤工作面冒頂事故
1951年11月13日21時40分,平安礦一坑?xùn)|十路三層采煤工作面下部溜子口處,因忽視支護(hù)作業(yè),造成重大冒頂事故,死亡7人,重傷1人,輕傷2人。一、礦井概況平安礦一坑是日偽時期生產(chǎn)的井口,解放后,從東九路及東十路開始恢復(fù)生產(chǎn),十一路以下為解放后所建。事故發(fā)生在東十路的回采工作面,由堆積式改為房柱式采煤方法的回采過程中。
二、事故經(jīng)過東十路三層采煤工作面自11月12日正式采煤,由保安煤柱向西回采,計劃在采出8~8.5m時進(jìn)行部分陷落。11月13日新三班規(guī)定為挑頂班。在接班時,工作面上段尚有7m未采完,接班后先采剩下的7m,采完后工作面沒有什么情況,就可全部進(jìn)行充填工作。因充填準(zhǔn)備工作至此時(夜9時左右)已大體完成(如挑頂眼、密集支柱,坑木回收等)只有第一段靠溜子口約8m的準(zhǔn)備工作未完,應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行。但班長要一部分工人到該段進(jìn)行采煤,在采該段煤時,未把準(zhǔn)備工作作好,(在溜子口保護(hù)運煤機(jī)的抬棚子并未棚好,密集支柱木垛也未打好)當(dāng)時有兩名工人提出棚完棚子再采,可是班長沒聽,卻指令自溜子口以上打了12個眼,裝了10個藥(2個未裝)后即開始放炮,響了9個、1個未崩開。放完這一段炮,工作面中間護(hù)頂煤冒下一部分,出現(xiàn)了壓力顯現(xiàn),工人們跑開了。但班長這時站在工作面中間要大家不要怕,并把工人喊回來讓繼續(xù)打眼采煤,這時打眼工說:“剩下三個眼了,咱們充填去”,同時放炮工提出沒有雷管和炮泥,班長說:“沒有炮泥影響生產(chǎn)誰負(fù)責(zé)”。于是又在未崩開的眼旁打了一個補(bǔ)眼,臨時去借來雷管、炮泥,裝上三個炮(一個補(bǔ)眼和原未裝藥的兩個眼)又開始放炮。放炮前兩名工人曾提出支設(shè)完棚子再放,但是班長說:“放完再支吧”。于是在第二次放完炮后,工人即進(jìn)行裝煤、支柱、接溜子等工作。這時一陣大風(fēng)過后,這一段頂板全部冒下,造成重大事故。
三、事故原因
1.該班為充填班,沒有采煤的任務(wù)。但是班長不按操作程序作業(yè),在溜子口進(jìn)行采煤,違章指揮造成違章作業(yè),是造成這次事故的主要原因。
2.沒有按操作規(guī)程作業(yè),充填準(zhǔn)備工作未做好,未打好密集支柱,抬棚子。采煤后也沒有架棚子,這也是事故原因之一。
3.在頂板來壓的情況下,班長沒有接受工人意見,未進(jìn)行加強(qiáng)支護(hù)。
【點評】
這是班長只顧生產(chǎn),不顧安全,不聽勸阻,蠻干亂干,造成重大事故的又一典型案例。這充分說明段、班長是煤礦安全生產(chǎn)的關(guān)鍵入物。作為第一線的指揮,如果他們重視安全生產(chǎn),按科學(xué)規(guī)律組織和指揮生產(chǎn),既能保證安全,又能促進(jìn)生產(chǎn)。反之,必然導(dǎo)致事故的發(fā)生。為了提高段、班長的素質(zhì)和技術(shù)水平,增強(qiáng)安全意識和規(guī)程觀念,應(yīng)該分期分批對他們進(jìn)行輪訓(xùn)。幾名工人一再提出有關(guān)安全建議,說明工人有較強(qiáng)的安全意識和豐富的經(jīng)驗,應(yīng)提倡工人多提安全建議,鼓勵他們對安全生產(chǎn)負(fù)責(zé),制止違章作業(yè),抵制違章指揮,把群眾監(jiān)督有聲、有色、有效果地開展起來。
山西大同礦務(wù)局永定莊礦“12.5”面采工作面冒頂事故
1953年12月5日12時,永定莊礦18號井8號層401盤區(qū)824回采工作面發(fā)生一起冒頂事故,死亡4人,重傷1人,輕傷9人。一、礦并概況該工作面采用長劈垮落采煤法一次采全高,工作面長度為80m,煤厚1.8m,循環(huán)進(jìn)度1.8m,使用割煤機(jī)掏槽,1.2kw煤電鉆打眼,爆破落煤,人工裝煤,51型刮板運輸機(jī)運輸。煤層上方有一層厚0.25m深灰色粉砂巖偽頂,其上是5~6m的白色細(xì)砂巖直接頂,直接頂上方為10m以上中粗砂巖老頂。偽頂與直接頂之間夾有煤線,易垮落。自然垮落管理頂板,用雙排雙列木密集切頂,密集排距1.8m,沿工作面每2.4m支設(shè)一組,每組10根,留0.8m間隙,無點柱。最小控頂距3.6m,最大控頂距5.4m。
二、事故經(jīng)過該面初采階段,切眼至工作面約30m。采后頂板冒落不好,僅有偽頂和局部直接頂垮落。12月5日早班,有26人出勤,其中裝煤工17人。接班后,裝煤工由工作面尾部向頭部排列裝后半部的媒。約12點煤裝完,裝煤工移到前半部繼續(xù)裝煤,其他人員在工作面尾部用割煤機(jī)掏榴和用電鉆打眼。此時,從工作面頭部向尾部約20m長、3.4~3.5m寬、0.25~0.3m厚的偽頂突然垮落,數(shù)名人員被壓。時隔3~4min,頂板又二次塌落,這次是長50m,寬2.5~3.2m,厚2.0m的巖石冒落。雖經(jīng)眾人竭力搶救,但仍有4人死亡,1人重傷,8人輕傷。永定莊礦“12.5”采工作面冒頂事故示意圖
三、事故原因作業(yè)規(guī)程規(guī)定不合理,支護(hù)跨度太大,且無強(qiáng)制放頂措施。從煤壁至第一排密集的最大跨度達(dá)3.8m,無支護(hù),空頂作業(yè)。由于切眼至工作面煤壁34m頂板未垮,以致老頂初次來壓造成工作面初次垮落。【點評】
采煤工作面采用長壁自然垮落式開采時,對其支護(hù)規(guī)格、布置,放頂步距等應(yīng)結(jié)合頂板巖性礦壓規(guī)律來確定。尤其對工作面支護(hù)和對自然垮落采用的雙排雙列切頂密柱的質(zhì)量必須嚴(yán)加要求,以確保安全生產(chǎn)。但824回采工作面在開采過程中,原作業(yè)規(guī)程規(guī)定的就較大。實際操作中從煤壁至密集的最大跨度3.6m時,竟無支柱空頂作業(yè);對頂板從初采階段由切眼至工作面30m頂板沒有垮。亦無強(qiáng)制處理的具體措施,以致老頂初次來壓后,就造成了此次傷亡事故。這起事故應(yīng)當(dāng)吸取的教訓(xùn)是應(yīng)摸清頂板活動的規(guī)律,完善作業(yè)規(guī)程內(nèi)容、加強(qiáng)支護(hù)、防止空頂作業(yè),對懸露的頂板應(yīng)采取措施放頂,以減輕對工作面的壓力,杜絕事故的發(fā)生。遼寧撫順礦務(wù)局龍鳳礦“6.24”掘進(jìn)工作面冒頂事故
1956年6月20日6時10分,龍風(fēng)礦第三大下山下三路-390m二煤門低壓配電室掘進(jìn)時,發(fā)生冒頂事故,死亡3人。一、礦井概況隨著礦井開采深度的增加,礦壓逐漸增大,地質(zhì)情況復(fù)雜,施工地點頂板破碎,不易管理。
二,事故經(jīng)過龍鳳礦第三大下山下三路-390m二煤門低壓配電點巖石掘進(jìn)工程,由煤掘巖石班101小組負(fù)責(zé)施工。6月18日開始拉門子,當(dāng)時檢查頂板平整,條件較好,于是就擅自決定采取穿鐵梁子代替抬棚子的簡便方法。6月19日區(qū)長到該工作面檢查工作時,已發(fā)現(xiàn)用兩根鐵梁代替抬棚是不符合規(guī)定的,但態(tài)度不果斷,未及時糾正和制止,只是向工人說:“這樣做不對,應(yīng)該給上抬棚”。6月20日白班,在沒給棚子的情況下,又放了一遍炮,使工作面空頂達(dá)3.2m。(放炮前空頂距2m)。在放完炮時發(fā)現(xiàn)下幫遇斷層有黑色巖石,也未采取任何措施。在15時,新三班接班后繼續(xù)打眼和裝車。于16時10分左右,距工作面2m,接近頁巖措面的大三角點處,頂板冒落一個大塊,長3m;寬2.3m,厚1.5m,當(dāng)即砸死3人、傷3人。龍鳳礦“6.20”掘進(jìn)冒頂事故示意圖三、事故原因1.煤掘工作面施工前,只穿2根鐵梁代替抬棚,在三角點斷面大、壓力集中的情況下,由于棚子質(zhì)盤低劣,造成這次冒頂事故。
2.白班在沒有任何支護(hù)的情祝下放了一遍炮,放完炮后,也沒有架設(shè)棚子,空頂達(dá)3.2m,下幫又出現(xiàn)斷層、未采取任何有效措施。新三班不維護(hù)頂板就繼續(xù)打眼和裝車,結(jié)果發(fā)生了這次事故?!军c評】
作業(yè)規(guī)程具有法律效力,不經(jīng)批準(zhǔn),任何人不準(zhǔn)擅自改變,也不得借口條件較好而不執(zhí)行。三角點斷面大,壓力集中,穿鐵梁起不到抬棚的作用。干部應(yīng)有很強(qiáng)的規(guī)程觀念,發(fā)現(xiàn)不按規(guī)程施工,應(yīng)堅決制止,態(tài)度不果斷,輕描淡寫,軟弱無力,只能助長違章歪風(fēng)滋長蔓延,釀成大禍。遇斷層,說明地質(zhì)條件變化,支護(hù)也應(yīng)采取相應(yīng)措施。此處不但未采取任何措施,反而放完炮,只出貨,不架棚,空頂達(dá)3.2m,說明職工思想疏忽,技術(shù)管理有漏洞。山西陽泉礦務(wù)局第一工程處“11.9”平硐施工冒頂事故
1957年11月9日13時40分,工程處建井三隊在三礦一號井平硐施工中發(fā)生冒頂事故,死亡3人,輕傷2人。一、礦井概況三礦一號井平硐是沿3號煤層掘進(jìn)的一號井東斜井改建的獨立巷道,設(shè)計斷面為三心圓拱,凈斷面為10.24m2,毛斷面為16.58m2(上寬4.6m,下寬4.988m,高3.606m),事故前已掘進(jìn)481m,砌碹446m,挑頂455m,平均日進(jìn)度掘進(jìn)3m,砌碹5m,施工方法是推行混合工作隊分層掘進(jìn),挑頂,砌碹施工法。這個工段的工序是砌碹距挑頂9m,挑頂距東邊料石墻5m,西邊料石墻距掘進(jìn)工作面15m。1m一架棚,棚子下有順巷插粱,插梁下有套碰。有料石墻地點,棚梁在料石墻上,用道木墊起來,無料石墻處有棚腿。
二、事故經(jīng)過
1957年11月9日9點班,東料石墻的基礎(chǔ)挖了3m長,但規(guī)格不夠(有6架棚子取掉了腿,棚梁在套棚的插梁上托著)。9時左右,工長和安全檢查員發(fā)現(xiàn)挑頂以里(冒頂處)棚子的構(gòu)木松動,指示工人修理,發(fā)現(xiàn)西墻有兩架棚子偏斜,指示另一工人修理。之后,工長在掘進(jìn)工作面遇到混合大隊長,又叫上小隊長、生產(chǎn)隊長到工作面外面開了生產(chǎn)會,12時散會,他們回到工作面正遇掘進(jìn)工作面放炮,放炮后小隊長到工作面看了一下,發(fā)現(xiàn)崩倒三架棚子,沒及時處理,等挑頂處放完炮才安排人支棚子,小隊長又安排兩個人挖東邊料石墻基礎(chǔ),因有水不好挖便去掉了一根棚腿,掘進(jìn)工準(zhǔn)備支棚子,剛走下腳手架,一扶下邊的柱子倒了一根,掘進(jìn)工講,這根柱子不頂事,一推就倒,挑頂大工聽到掘進(jìn)工講柱子不頂事,就從架上下來,走到掘進(jìn)工附近,頂板響了一聲,隨即冒落下來。當(dāng)時是13時40分,冒頂?shù)攸c前邊距掘進(jìn)工作面15m,后邊距挑頂處3m,冒頂11×3.6×(1.5~1.7)m.死亡3人,輕傷2人第一工程處“11.9”冒頂事故示意圖
三、事故原因
1.棚子支的不牢,質(zhì)量低劣,盤幫不緊,構(gòu)頂木松動,沒有起到支護(hù)頂板的作用。2.思想麻痹,檢查頂板不細(xì)致、不全面,該地點巳穿過黃土層、墳地、老空,到了巖石巷道,產(chǎn)生了麻痹大意思想,忽視了對頂板的檢查與管理。
3.建井隊隊長長期以來鬧思想情緒,公司領(lǐng)導(dǎo)是知道的。但未能及時采取措施,加以解決,由于隊領(lǐng)導(dǎo)之間不團(tuán)結(jié),直接影響了工作,也是事故發(fā)生的原因之一。第一工程處“11.9”平硐施工冒頂事故示意圖【點評】
對平硐掘進(jìn)采用分層掘進(jìn)、挑頂、砌碹混合作業(yè)施工時,首先應(yīng)對其作業(yè)地點進(jìn)行必要的安全檢查。放炮前要先加固棚子,以防崩倒。放炮后,對崩倒的棚子要立即扶起,剎好頂板,盤幫緊密,使其支好支牢。而此次事故的發(fā)生是放炮后、發(fā)現(xiàn)崩倒三架棚子,本應(yīng)立即扶起,卻在放完挑頂炮后才安排人去扶棚子。與此同時還安排兩人挖東邊料石的基礎(chǔ),因有水不好挖就擅自摘掉相鄰棚的一根棚腿,這時下腳的一支根子也被弄倒,結(jié)果由于空頂懸露面積過大,而導(dǎo)致了事故的發(fā)生。從這起事故看:棚子支的不牢、質(zhì)量低劣、盤幫不牢、剎頂木松,支架沒有起到支護(hù)作用,加上空頂過大是事故發(fā)生的根本原因。
遼寧撫順礦務(wù)局龍鳳礦“5.8”采區(qū)巷道冒頂事故
1960年5月8日8時40分,在502采區(qū)一煤門2幅準(zhǔn)備道發(fā)生冒頂事故,死亡9人,輕傷11人。在處理過程中,皮帶道又發(fā)生了瓦斯爆炸,走向皮帶道的棚子被推倒,皮帶被崩翻。
一、礦并概況
502采區(qū)位于龍風(fēng)礦井田西南部,段高為65m(-460m至-395m).平均傾角為35°。該采區(qū)一煤門是1960年1月正式投產(chǎn)的,出事故時正在采四分層3幅至7幅西翼的工作面,采煤方法是落頂倉房式開采。
二、事故經(jīng)過該煤門的第一煤倉開采過程中因15號斷層石頭落下,把煤倉口堵住。采區(qū)決定把一煤倉與二煤倉間煤柱拿掉兩角,把一煤倉內(nèi)積煤由二煤倉拉出。于5月6日動工,但在拿角過程中就開采二煤倉的西幫,5月6日通風(fēng)部門提出不同意開采第二煤倉。礦同意此意見,并指示采區(qū)二煤倉不準(zhǔn)放炮。但采區(qū)置之不理5月7日新一班,采煤隊又不按區(qū)里指示,拿一煤倉與二煤倉中的煤柱的四個角,而是在一倉陡上進(jìn)行挑頂;二倉西幫已基本采完。5月8日新二班,區(qū)里指示采二倉上幫檐子。班長看危險不好干,就擅自決定采二倉的下幫垛。用4m釬子打了6個眼,每個眼裝10~13個火藥、2個雷管。放炮前并沒有通知正在2幅準(zhǔn)備道里作業(yè)的9名工人躲避。放炮時,第一次接炮未響,就把母線接到動力電纜上起爆,結(jié)果一次全響。炮響后的兩分鐘,發(fā)現(xiàn)從煤縫中突出一股氣流,2幅西道口發(fā)生大冒頂事故,將正在坐著的9名工人全部埋死。與此同時.在一管道有生煙,瓦斯?jié)舛?%~2%,生煙逐漸上升,倉內(nèi)冒滿,兩倉連通。煙從倉內(nèi)冒出。
龍鳳礦“5.8”采區(qū)巷道冒頂事故示意圖在處理事故過程中,9時10分,在一煤門皮帶道又發(fā)生了瓦斯爆炸三煤門至一煤門棚子全部被推倒,皮帶被掀翻。三、事故原因此次重大冒頂事故的根本原因,在于當(dāng)時放倉式采煤法的落后性造成的。直接原因是:1.一煤倉沒采完就采第二煤倉,加上2幅準(zhǔn)備道正處于斷層水線底下,煤質(zhì)松軟,支護(hù)規(guī)格質(zhì)量不好,棚距大(1.5~1.8m),煤倉放炮處距離2幅準(zhǔn)備道僅16m。尤其是2幅下邊是煤倉,上邊是1幅舊巷,2幅在中間容易冒頂。2.二煤倉放炮前沒和2幅準(zhǔn)備道工作面取得聯(lián)系,相距16m不告訴撤離人員進(jìn)行躲避,這是造成事故的主要原因之一;3.放炮火藥量大,6個炮眼裝65個火藥,用動力電纜一次爆破,震動力大,引起2幅準(zhǔn)備道東頭冒頂。【點評】
倉式采煤法的落后性早為多起事故血的教訓(xùn)所證明,但時至今日仍有不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦,甚至是國有煤礦,樂此不疲。有的名義上是房柱或其它采煤法,但總離不了倉式的影子。有關(guān)部門應(yīng)按規(guī)程對這種落后采煤法嚴(yán)加控制,不可睜一眼閉一眼,放任自流。這起事故的直接原因是采煤隊蠻干亂干,對礦里不準(zhǔn)放炮的指示置之不理,而且裝藥量很大,用動力電一次爆破,產(chǎn)生很大的震動力,造成2幅準(zhǔn)備道冒頂。這種我行我素,蠻干亂干之風(fēng)可剎不可長。對區(qū)、段有關(guān)責(zé)任者不嚴(yán)肅處理,將養(yǎng)惡貽患,后患無窮。遼寧撫順礦務(wù)局勝利礦“12.3”煤倉冒頂事故
1960年12月3日18時10分,勝利礦東十三下山十七路五分層煤柱殘采煤倉發(fā)生冒頂和透舊巷事故,死亡4人。
一、礦井概況煤柱殘采煤倉為五分層。煤質(zhì)堅硬,斷層較少。該倉平巷準(zhǔn)備道長17m(標(biāo)高-379.4m),斜巷準(zhǔn)備道20m,工作面標(biāo)高為-370m。此倉掘進(jìn)在13路半管子道舊坑以下(該舊坑底板標(biāo)高-368.6m)并有兩條平下舊坑。東平下舊坑距準(zhǔn)備道為6m,西平下舊坑距準(zhǔn)備道為4m.在距準(zhǔn)備道斜陡上10m處,有兩條走向斷層,一條向北傾斜為540,另一條向南傾斜為630。
二、事故經(jīng)過該倉11月28日開始放倉出煤12月1日,倉內(nèi)頂板及東幫均無變化,只是西幫露出了舊巷棚腿子并掉了河砂。倉口因斷層作用形成檐子。倉內(nèi)頂板為光頂板。I2月3日新一班在倉內(nèi)開了一遍幫,倉的東西間距已達(dá)10m
,南北長9m,頂板高1.8m。新三班,領(lǐng)導(dǎo)上曾指示“不拿掉倉口的檐子不要進(jìn)倉內(nèi)打眼”。但是在沒接到指示前倉內(nèi)已經(jīng)開了一遍幫。使倉的東西距離達(dá)11m,南北距離10,頂板高2m。這時,東幫及東上幫的煤質(zhì)已明顯變潮。勝利礦“12.3”煤倉冒頂事故示意圖新三班工人到工作面后,竟違背領(lǐng)導(dǎo)“不拿檐子不要進(jìn)倉內(nèi)打眼的工作安排”。在沒處理倉口檐子,煤倉出口不安全的情況下,就進(jìn)倉內(nèi)打眼。這時,西幫舊巷已經(jīng)掉河砂,班長認(rèn)為掉點砂子不要緊,便繼續(xù)打眼16時10分,西幫的河砂及幫頂煤炭掉下來堵住倉口。接著又來一個煤炮,將倉口檐子震下來,倉內(nèi)4名工人全部被堵住在里面遇難死亡。三、事故原因
1.“落頂放倉式采煤法”本身是造成這次事故的根源。
2.技術(shù)管理落后。3.倉口檐子不處理好,就進(jìn)倉內(nèi)工作,安全出口沒有保證。4.從領(lǐng)導(dǎo)到工人,對安全生產(chǎn)認(rèn)識不足,在煤倉透舊巷、渡斷層、倉口維護(hù)等方面,思想麻痹。【點評】領(lǐng)導(dǎo)對安全生產(chǎn)的指示和決策切忌片面性,拿掉檐子是必要的,對地質(zhì)變化卻注意不夠,忽略了透舊巷問題,沒有采取相應(yīng)的安全技術(shù)措施。對“不拿掉檐子不要進(jìn)倉內(nèi)打眼”的指示必須落實。我們很多虧就吃在不抓落實上,說是說干是干,不照辦也不能怎么樣,長此下去,領(lǐng)導(dǎo)就失去了威信,形成了你說你的,我干我的,這是萬萬要不得的。對事故征兆一定要有敏感。事故前西幫舊巷已經(jīng)掉了河砂,班長沒有意識到危險性,反而認(rèn)為掉點砂子不要緊,繼續(xù)打眼。如果當(dāng)時能敏銳地意識到,即將冒頂?shù)奈kU,及時撤出人員,事故是可以避免的??梢姡訌?qiáng)安全知識教育,提高隨機(jī)應(yīng)變能力是很重要的。
山西大同礦務(wù)局挖金灣礦“10.22”盤區(qū)大面積冒頂事故
1961年10月22日11時25分,挖金灣礦青羊灣井14號層832盤區(qū)發(fā)生大面積冒頂事故,冒頂面積達(dá)128760m2,死亡13人,重傷1人,輕傷18人。造成全井停產(chǎn)16天,影響產(chǎn)量8000余噸。一、礦井概況挖金灣礦青羊灣井14號層832盤區(qū),用落后的前進(jìn)層柱式采煤法,從1958年3月份開采,到1961年5月份已全部采完,開始由里向外回收部分煤柱。煤層傾角20~40。頂板為4.5m厚細(xì)砂巖,再上為9m厚粗砂巖,盤區(qū)東部有落差為2~5m的斷層5道,南部有落差為3~4m的斷層一道。盤區(qū)總面積151291m2。在回收煤柱以前,采空面積已達(dá)98217m2.。斷層煤柱面積為53064m2,占35.18%?;厥彰褐竺绊敃r,采空面積為106631m2。煤柱面積44660m2。占總面積的29.52%。
二、事故經(jīng)過
14號層832盤區(qū)自1961年6月開始回收煤柱,至9月中旬在835第一刀工作面附近發(fā)現(xiàn)頂板有響動,隨后礦上決定將回煤柱地點向外撤出18m,留了10m煤柱。撤退后在10m煤柱里面頂板又?jǐn)鄶嗬m(xù)續(xù)響了五、六天,并發(fā)現(xiàn)局部塌頂,塌厚約1.5m,面積達(dá)700m2,此后大約一個多月再未發(fā)現(xiàn)頂板響動和局部冒落現(xiàn)象。到10月19日又發(fā)現(xiàn)局部頂板響動和零星塌落,而且響動較一月前劇烈,因此礦上決定將回煤柱地點再向外撇50m,同時停止放炮,加強(qiáng)頂板觀察工作,設(shè)專人監(jiān)視頂板。到10月21日零點,在井口地面感到有震動,礦上惟恐井下有變化,就立即組織人員下井檢查,發(fā)現(xiàn)701里邊的815老塘和822里邊的東北部的702等三個地點(當(dāng)時這三處都是正在回煤柱的地點),頂板斷斷續(xù)續(xù)有響動。礦領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)檢查匯報情況,立即召開緊急會議,決定組織力量再到現(xiàn)場進(jìn)行詳細(xì)檢查,檢查結(jié)果與前次基本相同,只是第二部皮帶尾部頂板響動加劇,當(dāng)時根本沒有認(rèn)識到這是大面積來壓的征兆,只認(rèn)為是頂板局部塌落,故決定將兩個回煤柱的地點分別再向外撤30m和70m。都撤到第一部皮帶尾部,同時停止打眼放炮,以利監(jiān)視頂板變化。到10月22日11時,各回煤柱地點,突然頂板響動加劇,有塌頂?shù)恼髡祝@時安全區(qū)長和安監(jiān)員讓生產(chǎn)隊長將工人全部撤出,當(dāng)隊長帶領(lǐng)工人撤到第一部皮帶頭時(約11時25分),頂板開始大面積塌落,隊長帶領(lǐng)的30名工人因躲在避風(fēng)地全部幸免。但安全隊長和安全員帶領(lǐng)的兩名工人來不及撒退,全部犧牲在塌頂區(qū)內(nèi)。由于大面積塌頂產(chǎn)生強(qiáng)烈暴風(fēng)的襲擊,將東部工作面全部吹垮,并吹垮大巷棚子90架,風(fēng)橋二座,密閉13個,井下總變電所毀壞不能使用,風(fēng)井防爆門吹開,主要通風(fēng)機(jī)檢查孔的洋灰蓋板移位,井口棚吹歪,以及在大巷工作和行走的職工全部遭災(zāi),共死亡18人,重傷1人,輕傷18人。
三、事故原因
1.沒有認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)政策,對不合理的開采方法,未能得到及時糾正,是導(dǎo)致大面積頂板塌落的根源。2.頂板為堅硬的整體砂巖,不易冒落,而采用房柱式采煤法,由于在相當(dāng)大的采空區(qū)內(nèi)再回收一部分用以支撐頂板的煤柱,這樣便降低了支撐頂板的能力,這次事故主要是頂板的特性、頂板的管理方法以及煤柱的支撐能力等綜合因素所引起的。3.沒有接受以前的事故教訓(xùn),缺乏科學(xué)的態(tài)度和調(diào)查研究的工作作風(fēng),做出全盤區(qū)采完后,一次性回收煤柱的錯誤決定。4.對大面積來壓認(rèn)識不足,預(yù)防措施不得力,這是導(dǎo)致大面積塌落造成37人傷亡的重要原因。[點評]
該井832盤區(qū)所發(fā)生的大面積冒頂事故仍與一年前發(fā)生的事故極其相似,堅硬頂板不易冒落,一但冒落其面積之大,是礦井開采中少見的。該區(qū)自開始回收煤柱不久就發(fā)現(xiàn)頂板響動的預(yù)示,礦上曾幾次決定保留煤柱向外后撤。在發(fā)生事故前,在地面井下都感到有震動。雖然在井下加強(qiáng)了觀察和檢查,但沒能采取停產(chǎn)和有效的措施,發(fā)生冒頂時隊長帶領(lǐng)30名工人撤到安全地點得到幸免,而少數(shù)的安全人員仍遇難。由于冒落面積大,產(chǎn)生的強(qiáng)烈風(fēng)暴將部分巷道局部支護(hù),個別風(fēng)橋以及井下巷道的設(shè)備、設(shè)施都遭到破壞。這類事故在該井重演說明沒有認(rèn)真吸取冒落事故教訓(xùn),對防止冒落的措施沒有研究和認(rèn)真的落實。
遼寧阜新礦務(wù)局平安礦“2.20”回采煤柱冒頂事故
1963年2月20日3時50分,平安礦二坑?xùn)|十七路絞車道煤柱一分層采煤工作面,因不按作業(yè)規(guī)程作業(yè),留護(hù)頂煤過厚,支護(hù)強(qiáng)度不夠,造成重大冒頂事故。死亡10人,輕傷3人。一、礦井概況平安礦老二坑是日偽時開采的老井,解放后恢復(fù),擴(kuò)建為設(shè)計年產(chǎn)量15萬t的斜井。主井串車提升,副井回風(fēng)兼提人車和下料,1949年從東一路半開始回采,至1963年采至-70深部邊界。事故發(fā)生在煤柱區(qū),其東西為東十七路孫本層已采區(qū),深部為境界煤柱。
二、事故經(jīng)過
2月20日新一班,采煤工作面上部剩約40m煤垛,其余60m均己采完。工作面的支護(hù)中間有7~8m,因無坑木沒有進(jìn)行支架.另有6~7m因開幫進(jìn)度小,采用臨時頂柱支護(hù)。準(zhǔn)備將上部煤垛采完,支護(hù)后就移設(shè)運煤機(jī),進(jìn)行放頂工作。處理完開幫進(jìn)度不夠的地點,支設(shè)完支架(時間在3時40分左右),放炮員就要放上部煤垛的炮,布置完警戒人員并把放炮地點附近的4名人員攆到場子下部進(jìn)行待避時。發(fā)現(xiàn)了頂板掉渣,棚子壓斷,出現(xiàn)了冒頂?shù)恼髡?。忙去打點關(guān)運輸機(jī)。隨即邊跑邊呼叫報警,工作面其他人員聞聲立即躲避。但除少數(shù)人得以迅速離開工作面和未在工作面的人得以幸免外,其余15名工人被壓埋。其中,2人在部分支架完好地點未冒落安全脫險,3人負(fù)傷外,其余10人死亡。三、事故原因
1.沒按作業(yè)規(guī)程作業(yè),護(hù)頂煤留的過厚,作業(yè)規(guī)程規(guī)定留0.7~1.0m,實際留有1.5m,最厚處有1.8~2.0m。
2.支護(hù)強(qiáng)度不夠。
3.安全生產(chǎn)技術(shù)管理不嚴(yán)不細(xì),坑段主管生產(chǎn)與技術(shù)的同志,都知道這個掌子壓力大,有“煤炮”聲。但在實際生產(chǎn)和技術(shù)管理上,沒有做重點掌握和擬定出相應(yīng)的措施。
【點評】“煤炮”即沖擊地壓。對這樣的采面應(yīng)慎重對待,認(rèn)真研究,制定相應(yīng)的安全措施,特別要強(qiáng)化支護(hù)。要切實按規(guī)程組織施工,不能把作業(yè)規(guī)程作為開工護(hù)照。發(fā)現(xiàn)護(hù)頂煤留得過厚,應(yīng)及時采取措施,使挑頂眼打進(jìn)頂板巖石,保證徹底放頂。認(rèn)真組織落實作業(yè)規(guī)程,睜一只眼閉一只眼,是不對的。壓力大,有沖擊地壓的采面要切實加強(qiáng)支護(hù)強(qiáng)度。要及時支護(hù),保證柱距、棚距,使支護(hù)密度和強(qiáng)度符合規(guī)程規(guī)定,才能有效支撐頂板,密集支柱也要按規(guī)程給齊頂帽,使之真正起到支撐和切頂作用。遼寧撫順礦務(wù)局龍鳳礦“12.16”溜子道三角點冒頂事故
1963年I2月16日23時20分,龍鳳礦502采區(qū)四煤門五分層3幅東管子道三角點發(fā)生冒頂事故。死亡3人,輕傷2人。一、礦井概況龍鳳礦一400m水平以下為深部開采。隨著礦井向深部轉(zhuǎn)移,壓力增大,大小斷層、破碎帶明顯增多。502采區(qū)四煤門,位于深部一460m水平,煤層傾角35°斜距75m,現(xiàn)正回采的五分層3幅西工作面34m,東工作面35m。發(fā)生事故的東翼工作面內(nèi)鋪設(shè)兩盤溜子,管子道鋪設(shè)一盤溜子。從溜煤道往里13.5m長的工作面,采高是2.2m,后段16.5m長。采高2.8~3.0m。管子道前進(jìn)5架棚子,都未打中心頂子,東幫片幫。16日白班工作面前段還剩5m未干完。二、事故經(jīng)過該工作面管子道己前進(jìn)五架棚,但因工作面后頭頂板高,隊里指示繼續(xù)剔管子道,并指示工作面要小開幫留頂。二班接班后,首先挑管子道,打6個眼放5個炮。接著從管子道往里放了6個炮后,在管子道挑頂處給了兩架順山鴨嘴棚。兩個上幫腿豎在五分層2幅舊管道棚梁上。三角點處沒給棚子,又放三角點往里的15個炮。18時左右,在放到第5個炮時,后邊三角點抽條冒頂(長3m,寬2m高1.4m),于是停止放炮進(jìn)行處理。在冒頂處給了兩架上幫親口下幫鴨嘴棚子,剎了三層頂。在處理冒頂同時,工作面前頭開始打眼放炮。22時50分左右,充填班長來接班時,發(fā)現(xiàn)新給的兩架順山鴨嘴棚子上幫露出南下斷層,頂板裂開,三角點缺一架棚子,浮煤也沒掃凈。這時工作面頂板直掉渣。充填和采煤兩班正在交接工作時,突然東幫響了個大煤炮,頂板轟隆一聲冒了下來。冒頂高10m寬3m.當(dāng)即將正在交接班的采煤工和充填工埋住5人,其中死亡3人,輕傷2人。
三、事故原因1.違章指揮。
2.違章作業(yè)。
3.支架質(zhì)量不好。4,技術(shù)管理薄弱。龍鳳礦“12.16”溜子道三角點冒頂事故示意圖【點評】
這起事故的教訓(xùn):一是技術(shù)管理工作要緊緊跟上。該工作面后頭已經(jīng)出現(xiàn)了16.5m長,2.8~3.0m的高頂,又發(fā)現(xiàn)了斷層,還有沖擊地壓,這種情況應(yīng)立即制訂安全錯施,井段領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)人員在現(xiàn)場組織實施,才能確保安全生產(chǎn);二是三角點是應(yīng)力集中點,應(yīng)加強(qiáng)支護(hù),不能在此處放炮,而放炮后又不支棚子,有的棚支護(hù)質(zhì)量太差,尤其是不能在已經(jīng)抽條冒頂?shù)那闆r下,邊處理冒頂,邊在前頭打眼放炮;三是交接班應(yīng)選在安全地點。山西西山礦務(wù)局建井公司“9.25”開拓工作面冒頂事故
1964年9月25日8時30分,杜兒坪礦南翼十八尺大巷開拓工作面發(fā)生冒頂事故,死亡只5人。熏傷1人。直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元一、礦井概況由西山礦務(wù)局建并公司四工區(qū)404隊施工的杜兒坪礦1123南翼十八尺運輸大巷,原由工程406隊施工,到8月末,為了調(diào)整礦井巷道工程的施工進(jìn)度,于9月3日406隊,404隊進(jìn)行了工作面調(diào)整;404隊從9月7日接替了406隊的123南翼十八尺大巷施工工程9月23日前一直是大斷面施工(斷面為15.3m2三心拱),于9月4日開始小斷面施工。到9月25日新一班(夜班)小斷面已進(jìn)尺4m,工作面空頂距為2.6m,新一班放炮后,空頂距為4.6m。
二、事故經(jīng)過在原大斷面施工中,規(guī)定砌碹緊跟開拓掌子頭,最大距離不超過5m,其開、砌間使用金屬柱子臨時支護(hù)。9月21日設(shè)計組通知四工區(qū),將該斷面由大斷面改為小斷面,混凝土棚子,不再砌碹。由于混凝土棚子不足,暫時采用臨時木棚子支護(hù)。23日四工區(qū)召開隊長會議,研究循環(huán)作業(yè)方式、施工方法等,于24日零點開始進(jìn)行小斷面施工。到9月25日新一班小斷面已進(jìn)尺4m,工作面空頂跟為2.6m,新一班放炮后空頂距達(dá)到4.6m。25日早班人員雖于8點20分到達(dá)工作面,正當(dāng)早班、夜班的班長、記錄員等在掌子頭驗收交接時,頂板突然冒落一塊大巖石(長2.6m,厚0.37m),將正在驗收交接的6名同志壓在下面,經(jīng)搶救無效,死亡5人,重傷1人。
三、事故原因
1.作業(yè)規(guī)程規(guī)定每米一架棚子,實際放炮后空頂4.6m未架棚子,違章作業(yè)是造成事故的直接原因。
2.思想麻痹,忽視安全,在空頂?shù)那闆r下不及時處理不安全問題,而忙于進(jìn)行進(jìn)尺的驗收工作,是這次事故的思想根源?!军c評】
該巷原為大斷面施工,后改成小斷面混凝土棚子,因混凝土棚子不足暫用臨時木棚支架。作業(yè)規(guī)程規(guī)定每米一架。從改做小斷面之日到事故發(fā)生的那天,進(jìn)尺已4m,工作面空頂2.6m,新一班放炮后空頂已達(dá)4.6m未架棚子,造成長距離空頂。在二班(事故班)接班后,不先架棚也不采取措施就在空頂下交接驗收,頂板大塊巖石突然冒落造成了事故。這起事故的教訓(xùn):作業(yè)違章,長距離、長時間空頂,導(dǎo)致空頂巖石的冒落;作業(yè)人員思想麻痹、忽視安全,在不采取任何措施的空頂下,忙于交接驗收,致使事故傷害自身。山西陽泉礦務(wù)局四礦“12.29”開拓巷道冒頂事故
1968年12月29日9時20分,四礦丈八煤東二階段一北上山正巷開拓?fù)Q水泥棚時發(fā)生冒頂事故,死亡4人,重傷1人。一、礦井概況四礦是解放前已開來的老礦井,1948年1月恢復(fù)生產(chǎn),1968年實際年產(chǎn)原煤84萬t,采用斜井階段式開拓方式,開采15號煤層,該煤層系石炭紀(jì)太原系。煤層平均厚度為7.34m。丈八煤東二階段一北上山正巷,位于丈八煤層底板10m以下,為巖石巷道。頂板巖石為頁巖、砂頁巖,厚度8~11m。普氏硬度系數(shù)為8,性質(zhì)堅硬。采用風(fēng)鉆打眼放炮落巖,裝巖機(jī)裝巖,轉(zhuǎn)車、小絞車和1t礦車運輸。通風(fēng)方式為分區(qū)通風(fēng),局部通風(fēng)機(jī)送風(fēng)。本礦井為超級瓦斯礦。
二、事故經(jīng)過四礦工程區(qū)開拓隊,在丈八煤東二階段一北上山正巷換水泥棚,分兩段進(jìn)行,到12月28日8點班,回掉原無腿棚梁,兩段接通只空頂1.6m,差兩架棚子沒支起??枕斕幱靡桓?cm×6cm的方木維護(hù)頂板,北頭最后一架棚上幫沒背頂,該處工作中發(fā)現(xiàn)頂板有壓力、有響聲,并掉碎渣,用四六木穿上又背一塊板,巷道東幫有一道一指多寬的裂縫,還發(fā)現(xiàn)掉下一塊0.3×0.1×0.2的矸石。在4點班開始工作前,發(fā)現(xiàn)頂板有勁,掉碎渣。這時頂板已開了縫,有一塊2×
1×
1.2m的大矸石,已離開頂板40cm,壓在沒鉤頂?shù)呐锪荷?。該班將這塊大矸石的兩端處理下來,因頂板不好,沒有處理完,留下中間1m長的一塊矸石。29日零點班到現(xiàn)場后,也發(fā)現(xiàn)頂板不好,大矸石下面的棚梁有裂縫,想把大矸石處理下來,由于頂板危險。不好處理,就將上邊大矸石和下邊兩塊矸石打上眼,準(zhǔn)備放炮崩下來,結(jié)果沒有放炮,在7時15分就上坑了。8點班人員到現(xiàn)場將近9時,又休息一會等人來齊之后,發(fā)現(xiàn)頂板很危臉,在9時10分開始工作,沒有先放炮,而是先挖柱窩,3人在東幫,3人在西幫。9時20分在挖桂窩的過程中發(fā)生冒頂,冒頂范圍10×4×3m,當(dāng)場死亡4人,重傷1人,1人因出來小便而幸免。冒頂之后,幸免者跑出通知其他巷道的工作人員,并派專人向坑口匯報,這時有兩位同志趕到現(xiàn)場,聽見西幫有人呼教,就去扒矸石救人。當(dāng)時頂板不穩(wěn),又冒了兩股,由于人少無法搶救,兩人到副巷叫人,這時井上接到匯報,局、礦、坑口領(lǐng)導(dǎo)等趕到現(xiàn)場,分三個組在東、西幫同時搶救,14時將4名死者,1名重傷全部搶救出井。三、事故原因
l.干部不深人,調(diào)度不靈,處理問題不及時。頂板不好的匯報,都未向隊干部匯報,也沒有采取措施。
2.管理松懈,不堅持8小時工作制,不在現(xiàn)場交接班,干部知道也不抓、不教育。
3.工程質(zhì)量不好。水泥支架應(yīng)使用撐木而沒有用,盤幫不到頂,鉤頂不嚴(yán),使每架棚之間承壓小,受力不均,根據(jù)頂板變化情況,棚子沒適當(dāng)加密,頂板來壓推倒棚子,造成冒頂事故。
【點評】
對巷道的支護(hù)由無腿棚更換為水泥棚是實現(xiàn)安全生產(chǎn)的具體措施。在施工時必須保證質(zhì)量注意安全。該巷對水泥棚的更換分兩段進(jìn)行。在兩段的接通地點,由于對頂板來壓的征兆沒能引起重視,對出現(xiàn)離層的矸石不能及時處理,三個班作業(yè)中一再推拖,延長了空頂時間。而當(dāng)事故發(fā)現(xiàn)班再次入井作業(yè)時,本應(yīng)先用爆破做徹底處理,但又沒有放,而是先挖柱窩,導(dǎo)致事故發(fā)生。這起事故的教訓(xùn):首先是工人、干部的安全意識不高,頂板落石的來壓征兆.班班可見,就是不做徹底的處理,其次是在作業(yè)地點存在有重大隱患的情況下,由于管理松懈,不在現(xiàn)場交接班,使對頂板的變化和處理情況不明,拖延處理時間,使冒板事故發(fā)生。安徽淮南礦務(wù)局新莊孜礦“6.9”停采工作面冒頂事故
1983年6月9日17時10分,新莊孜礦4304底區(qū)停采工作面在套木棚換鐵柱子過程中,發(fā)生了冒頂事故,死亡3人,輕傷1人。
一、礦并概況
1.基本情祝:四三采區(qū)四槽煤厚3.3m~4.0m,頂區(qū)1983年1月15日采完,底區(qū)上下風(fēng)巷內(nèi)錯布置,開切眼由于斷層影響呈三角狀,走向留凈垛10m,開切眼全長僅23m,最終長度150多米,回采走向長160m,煤層傾角27°30′,采煤方法為厚煤層傾斜分層走向長壁全面陷落法。頂區(qū)頂板為頁巖至砂頁巖,厚4~5m,底區(qū)底板為灰色鋁土質(zhì)頁巖,頂區(qū)初次放頂時由于頂板較堅硬,采用人工放頂后,由于質(zhì)量差,因而冒落矸石大、呈塊狀,鋪笆下梁差,灌漿水稀,沒有形成較好的人工再生頂板。
2.頂區(qū)規(guī)程要求:在掘進(jìn)開切眼中打一排放頂眼,放頂眼沿傾斜3m打一對,沿走向2m打一排,眼深2m裝藥4~5卷。底梁沿走向鋪,并要臥底梁窩、沿傾斜方向硐硐鋪笆,沿走向方向檔檔鋪笆,且壓碴均不少于0.2m。灌漿方式采取上風(fēng)埋管,隨采隨灌。
3.底區(qū)規(guī)程要求:在掘進(jìn)開切眼中打一梁三柱或挑棚,掘進(jìn)開切眼采用木梯形蓋口棚,使用M-25型摩擦式金屬支柱,采高1.8m,CB-1.0M鉸接頂梁,采頭確煤時交接梁子與掘進(jìn)棚梁頭互錯0.5m。每棚過頂板不少于4塊;小笆片鋪嚴(yán),掉頂處用木料接實頂板。凡工作面打柱子或替換柱子均要使用升柱器,初次放頂木垛6m一個。二、事故經(jīng)過該面由采煤一區(qū)6隊開采,5月31日早班打一梁三柱,中班回采,在回采中,工作面發(fā)生三處掉頂,有0.6m高左右。6月1日安檢科長、采煤區(qū)長到現(xiàn)場后,認(rèn)為不安全,上井后分別向礦分管領(lǐng)導(dǎo)作了匯報,6月2日礦分管采煤的副總工程師帶領(lǐng)采煤一區(qū)安全副區(qū)長、生技科分管采煤的副科長、安檢科采煤大組長、通風(fēng)區(qū)灌漿隊長到現(xiàn)場鑒定,礦分管安全的副礦長也趕到現(xiàn)場。根據(jù)現(xiàn)場情況當(dāng)時決定三條安全措施:〔1)采煤6隊立即停采,安排人員打加強(qiáng),工作面掉頂處用木料接頂打上勁留作通風(fēng)行人,此工作由采煤一區(qū)安全副區(qū)長負(fù)貴落實。(2)在工作面上風(fēng)巷和斜風(fēng)巷每隔5m打眼補(bǔ)漿,當(dāng)時在現(xiàn)場用皮尺量共劃了13個眼,此工作由灌裝隊隊長負(fù)責(zé)落實。(3)從工作面向外丟16m,重開切眼,由掘進(jìn)區(qū)作透后換采煤9隊回采(9隊技術(shù)力量較強(qiáng))。此工作由采煤副總工程師向礦領(lǐng)導(dǎo)匯報,按鑒定情況落實。該面從開采到停采,僅4個小班,采煤不到一硐,包括掘進(jìn)硐子在內(nèi)采面最寬處2.8m,最窄處2.3m,回采面積按最大計算包括開切眼在內(nèi)才64.4m2,工作面鑒定后,灌漿隊開始打鉆準(zhǔn)備補(bǔ)漿,掘進(jìn)也編制措施重作開切銀,但是,唯獨采煤區(qū)、隊沒有安排人對掉頂處用木料接頂處理。礦上分管領(lǐng)導(dǎo)和安檢科、生技科也沒有去人檢查三條措施落實情況。由開始的相當(dāng)重視到最后麻痹,錯誤地認(rèn)為該工作面短、面積小,支架密度大,并已停采,采取了三條措施,忽略了該面潛在的隱患,使空頂問題一直沒有解決。6月4日采煤一區(qū)區(qū)長只向礦分管的副總工程師口頭講一下,就安排區(qū)預(yù)備隊到停采面接頂套棚,但現(xiàn)場只套棚替支柱,并未有接頂。9日中班安排10名工人繼續(xù)用木料替換支柱,在替換支柱時也沒有按照礦、區(qū)規(guī)定使用升柱器,而是用手錘硬砸,在砸到掉頂處以上的第二根柱子時,由于柱子勁大,兩錘沒有砸動,另一名工人說:“我就不信還能被電焊焊住”,拿錘猛砸,造成支柱突然卸載,棚項一塊約5t重的大矸失去平衡,突然下滑,推垮下方未接頂?shù)闹е?,在大矸石下滑的同時,上部矸子也失去平衡,向下推,瞬時間內(nèi)推垮了19m,垮落面積53.2m2,在這范圍內(nèi)工作的9名同志,4名自救脫險,5人被埋,經(jīng)奮力搶救,2人脫險,3人死亡。新莊孜礦“6.9”停采工作面冒頂事故示意圖
三、事故原因1.該工作面開切眼掘進(jìn)時就掉頂,采頭硐煤時又掉頂,共三處掉頂0.6m左右沒有接頂,潛伏著隱患。
2.頂分層初次放頂不好,大塊矸石多,灌漿鋪笆下梁質(zhì)量差,底區(qū)頂板干燥,沒有良好的人工再生頂板。
3.替換金屬支柱沒使用升柱器,用錘硬砸,支柱突然卸載,造成工作面推垮冒頂。4.區(qū)預(yù)備隊替柱作業(yè)沒有補(bǔ)充措施。由于空頂形成抽冒推垮工作面,是這次事故的主要原因。四、
責(zé)任者處理
1.采煤一區(qū)區(qū)長在安排有重大隱患的4304底區(qū)工作面替柱工作時,實行單線布置,沒有和其他人研究制訂在危險條件作業(yè)的安全措施。9日上午下井到工作面時不檢查礦上布置的安全措施落實情況,只是要求加快進(jìn)度,過失嚴(yán)重,對事故負(fù)主要責(zé)任,給予撤銷區(qū)長職務(wù)的處分。2.預(yù)備隊長接受任務(wù)后,沒有采取具體的安全措施,沒有跟班盯現(xiàn)場,事故前六天僅下了一次井,對現(xiàn)場情況未做檢查,工作嚴(yán)重失職,給予行政記大過處分。3.采煤一區(qū)副區(qū)長負(fù)責(zé)全區(qū)安全工作,參加了4304工作面的鑒定工作,對礦上采取的安全措施很清楚,并表示要落實,但實際僅向區(qū)長做了口頭匯報,到事故發(fā)生的7天內(nèi)再沒有問過此事,沒有盡職盡責(zé),給予行政記過處分。
4.副總工程師沒有檢查督促區(qū)隊落實現(xiàn)場鑒定時定下的安全措施,沒有要求編制替柱作業(yè)規(guī)程,對事故負(fù)一定責(zé)任,給予行政警告處分。
5.采煤一區(qū)六隊隊長在采煤隊離開4304工作面時,沒有按要求接實頂板,以致三處空頂,遺留隱患,對事故負(fù)一定責(zé)任,給予行政警告處分。【點評】從6月1日礦安全科長發(fā)現(xiàn)4304工作面頂板安全不好之后,礦、區(qū)、隊以至工人都引起一定重視,并采取了一些措施,這是應(yīng)當(dāng)肯定的。但冒頂事故還是發(fā)生了。從中我們要認(rèn)真吸取教訓(xùn):第一,回柱時一定要嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程的有關(guān)規(guī)定,支柱和替換支柱一律使用升柱器,以增加初撐力和防止支柱突然卸載造成頂板垮落,嚴(yán)禁使用錘砸,嚴(yán)禁空頂作業(yè);第二,采用分層采煤法時,要充分考慮各分層之間相互影響安全生產(chǎn)的因素,保證人工假頂?shù)馁|(zhì)量,采上分層時,不論是金屬網(wǎng)假頂還是笆條假頂,都要保證開采下分層時有較好的再生頂板。
黑龍江鶴崗市向陽區(qū)煤礦“8.10”上山上順槽冒頂事故
1982年8月10日9時30分,鶴崗市向陽區(qū)煤礦三層上山上順槽發(fā)生冒頂事故,死亡3人,輕傷3人。一、礦并概況該礦地處黑龍江省鶴崗市南山區(qū)東側(cè),煤田系鶴崗礦務(wù)局新一煤礦留下的殘煤,全井共5層煤,走向長240m,傾斜長80m,深部境界為+150m,可采儲量57000t。現(xiàn)有井筒兩個,互相貫通,均為提升井,并列式通風(fēng)。二、事故經(jīng)過
8月9日,統(tǒng)配礦退休工人和另1名統(tǒng)配礦退休工程師下井發(fā)現(xiàn)三層上山上頭有些來壓,2人商量決定打3根中心頂子,3角口上打小木垛。3月10日白班打了3根頂子和1個木垛,由于材料供應(yīng)沒有明確布置,3名工人在上山處撿木頭和拆棚子。9點34分,“轟”的一聲冒了下來,埋住1人,其余2人又叫3人忙于扒人,根本沒有采取任何安全措施,快要將人扒出的時候,突然又冒落埋住4人,有一人擠住了腳,自己掙扎出來。最后,第一次埋的1人,第二次埋住的有2人,搶救無效死亡
三、事故原因
1.違章指揮,違章作業(yè),停采的舊巷既沒有封閉,也沒有打上欄桿。2.領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)不準(zhǔn)確,沒有安全措施。
3.生產(chǎn)技術(shù)管理混亂,開采無設(shè)計,作業(yè)無規(guī)程。通風(fēng)無系統(tǒng),干部工人無安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制。4.工程質(zhì)量低劣。
5.勞動紀(jì)律松弛,有的干部擅離職守,井下生產(chǎn)無人指揮。四、責(zé)任者處理
1.主管全區(qū)的工業(yè)工作副區(qū)長,對煤礦的安全工作重視不夠,沒能對煤礦長期以來存的隱患進(jìn)行督促檢查和組織解決,負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,給予行政記過處分。
2.煤礦黨支部副書記兼礦長對煤礦負(fù)全面責(zé)任,給予行政記大過處分。
3.技術(shù)負(fù)責(zé)人由于平時對技術(shù)工作抓得不緊,造成開采無設(shè)計,作業(yè)無規(guī)程。尤其是事故后調(diào)查,態(tài)度不好,推脫責(zé)任給予行政記大過處分。
【點評】
這起冒頂事故從表面上看,是3名工人為了打中心頂和木垛,而到上山處去拉木頭和拆棚子,突然冒頂,埋住1人,在搶救過程中又二次冒頂,埋住4人,致3人死亡,似乎偶然。但偶然中蘊藏必然。由于生產(chǎn)技術(shù)管理混亂,必然出事故。一是開采無設(shè)計、作業(yè)無規(guī)程,干部、工人無安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制;二是“上山”如果是在用巷道,應(yīng)加強(qiáng)維護(hù),不能隨意進(jìn)去拆棚子,如果是停采的舊巷應(yīng)及時封閉,并打上護(hù)欄;三是違章指揮,讓工人支中心頂子、打木垛,從哪兒取坑木沒明確,事實上是放任工人隨處去找木頭;四是違章作業(yè),工人在上山拆棚子時沒采取任何安全措施,尤其是在搶救第一個被埋的1人時,仍不采取任何安全措施,致使第二次冒頂;五是干部擅離職守,井下生產(chǎn)無人指揮等等。按《煤礦安全規(guī)程》對照檢查,至少有十幾處違規(guī)。所以說,要保證安全,必須強(qiáng)化生產(chǎn)技術(shù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》。甘肅煤炭第二工程處“6.17”王家山’運輸隧道冒頂事故
1983年6月17日凌晨7時15分,在靖遠(yuǎn)礦區(qū)王家山二號井至四號井排矸運輸隧道施工時發(fā)生冒頂事故。冒落黃土2000余立方米,摧垮12m隧道、5名職工被埋,其中4人死亡。
一、礦井概況王家山地處黃土高原,北臨騰格里沙漠,地表為第四紀(jì)黃土層覆蓋。由于氣候干燥,植被稀薄及風(fēng)力搬運作用沉積黃土多為大孔濕陷性沙壤,土質(zhì)松軟,一經(jīng)松動成為粉狀。由于雨水沖刷形成的構(gòu)谷很多。工程所在地黃土層厚約100m,隧道處于距表土僅20m的山坡臺地下,隧道口在臺地邊緣。王家山地區(qū)為七級地震區(qū),1920年此處發(fā)生過破壞性地震,地表形成裂縫及溝谷空硐年久塌落填平。隧道設(shè)計為半圓拱形,掘進(jìn)斷面22.4m2,凈斷面13.6m2。永久支護(hù)設(shè)計為料石碹,拱壁厚度為515mm,施工時因料石太重改為拱壁厚600mm雙碹。施工方法采用短掘短砌,手掘為主,輔以放震動炮。每次掘進(jìn)1.2m至1.5m后立即砌碹。掘后無臨時支護(hù)。碹墻一次砌成,拱部分兩次砌成先外后里,每次壁厚300mm。施工沒有地質(zhì)資料,因此施工方法,支護(hù)形式的確定均帶有盲目性及試探性。事故發(fā)生的前幾天掘進(jìn)時發(fā)現(xiàn)頂幫有少量片冒,至事故發(fā)生前,夜班一次片冒十余立方米。接連幾天的片冒也未對地表移動進(jìn)行過觀察,以致6月17日早班繼續(xù)冒落,導(dǎo)致了波及地表的大面積塌陷。事故發(fā)生后,有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場組織搶救。組成了200余人搶救隊伍,搶救方案為:加強(qiáng)未冒落段支護(hù),在成碹內(nèi)套密集棚及木垛,在木支架處加密加固防止事故擴(kuò)大,便于人員進(jìn)入搶救。采用超前支架及板樁進(jìn)入冒落區(qū)。陷坑邊緣懸土削掉,加強(qiáng)維護(hù)不再坍塌。冒落土由人工力車裝運出去。搶救工作連續(xù)進(jìn)行了97h,出土1500余立方米,于6月21日上午結(jié)束。被埋的5名同志全部扒出,其中4人死亡。
二、事故經(jīng)過6月17日首班(16日后半夜1點至7點),掘進(jìn)時發(fā)現(xiàn)工作面片冒10多立方米,凌晨6點30分隊長到達(dá)工地,檢查了工作面情況后,在班前會上做了安排,要求早班將冒落土方出完,然后砌外碹。7點整隊長同當(dāng)班班長及工人進(jìn)入工作面。由兩人觀察頂幫動靜,工人開始裝車。裝出一車之后,正開始裝第二車時,工作面右上方連續(xù)兩次冒落。隊長感到情況危急.命令工人撤離工作面。與此同時,木碹胎咔嚓斷裂,隨著轟隆的巨響,12m料石碹被摧垮,發(fā)生了冒頂事故。迅猛的冒落將隊長及4名工人埋住。冒落后在地面形成一個長13.5m,寬7,深2.5m的陷坑,面積達(dá)97m2。
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