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660MW超超臨界機(jī)組過熱汽溫控制策略分析古郁【摘要】Datacommunication;DCS;Modbus;OPCclient;UDP;Plant-levelloaddispatchingsystem%為解決過熱汽溫的大延遲,針對中電蕪湖發(fā)電廠五期工程660MW超超臨界機(jī)組汽溫被控對象的特性,設(shè)計(jì)了新型的過熱汽溫控制系統(tǒng).該系統(tǒng)分別采用控制給水中間點(diǎn)焓值的方法實(shí)現(xiàn)過熱汽溫的粗調(diào),并采用前饋和單回路控制實(shí)現(xiàn)過熱汽溫的細(xì)調(diào).在大負(fù)荷范圍和高負(fù)荷變化速率的工況下,通過對控制系統(tǒng)的整定和優(yōu)化,克服B過熱汽溫大延遲和大慣性的缺點(diǎn),調(diào)節(jié)品質(zhì)優(yōu)良.該控制策略為同類超超臨界機(jī)組過熱汽溫控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)提供B參考.【期刊名稱】《自動化儀表》【年(卷),期】2011(032)010【總頁數(shù)】4頁(P25-28)【關(guān)鍵詞】過熱汽溫;超超臨界機(jī)組;中間點(diǎn)焓值;單回路;控制策略;優(yōu)化【作者】古郁【作者單位】中電國際蕪湖發(fā)電廠,安徽蕪湖241009【正文語種】中文【中圖分類】TK3230引言汽溫和汽壓是超超臨界機(jī)組控制的難點(diǎn),尤其是汽溫控制。過熱器出口汽溫的控制主要是由給水控制系統(tǒng)通過調(diào)節(jié)給水量,制粉系統(tǒng)協(xié)調(diào)給煤量以一定的煤水之比來達(dá)到汽機(jī)進(jìn)口的流量及溫度要求,而減溫噴水可以補(bǔ)償局部的熱量和工質(zhì)分配的不平衡,改變瞬態(tài)過熱汽溫。對過熱汽溫調(diào)節(jié)方法的基本要求是:調(diào)節(jié)慣性小、可調(diào)范圍大,對循環(huán)熱效率影響?。?]。中電國際蕪湖發(fā)電廠五期工程1#、2#鍋爐(以下簡稱中電蕪湖)是北京B&W公司設(shè)計(jì)的國內(nèi)首臺660MW超超臨界鍋爐,按美國B&W公司SWUP鍋爐技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。本文以該工程過熱汽溫控制策略為出發(fā)點(diǎn),介紹實(shí)際工程中的控制方法,解決汽溫控制上的大慣性、大遲延問題,并在實(shí)際應(yīng)用中對控制策略進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。1中間點(diǎn)控制1.1煤水比在亞臨界至超(超)臨界壓力轉(zhuǎn)變過程中,臨界壓力工況點(diǎn)附近存在著最大比熱容區(qū),直流鍋爐工質(zhì)定壓比熱容變得很大,工質(zhì)溫度隨焓值的變化很不敏感,動態(tài)特性差異非常顯著[2]。因此,過熱汽溫控制需要將提供快速動態(tài)響應(yīng)的減溫噴水與提供穩(wěn)態(tài)汽溫調(diào)整的煤水比協(xié)調(diào)起來,利用各自在汽溫調(diào)整上的優(yōu)勢,獲得整體汽溫調(diào)整和響應(yīng)性能的最優(yōu)。煤水比調(diào)整是保持汽溫的最終手段,但存在遲延大的缺點(diǎn)。煤水比控制方式主要有兩種:穩(wěn)燃調(diào)水和穩(wěn)水調(diào)燃。前者改變過熱汽溫快,但將會引起負(fù)荷波動;后者改變過熱汽溫慢,但負(fù)荷控制精確。在穩(wěn)定工況下,當(dāng)鍋爐給水量從G0變化到G1,對應(yīng)的燃料量B0變化到B1時(shí),過熱器出口焓值的變化量可寫為[2]:式中:、分別為工況變動前、后的過熱器出口焓,kJ/kg;m0、m1分別為工況變動前、后的煤水比,m0=B0/G0,m1=B1/G1。由式(1)可計(jì)算出煤水比變化對汽溫的影響。當(dāng)直流鍋爐的燃料量與給水量不相適應(yīng)時(shí),出口汽溫將發(fā)生劇烈變化。實(shí)際運(yùn)行中,為維持額定汽溫,必須嚴(yán)格控制煤水比。1.2焓值控制策略中電蕪湖鍋爐煤水比控制是基于中間點(diǎn)焓值。目前國內(nèi)超(超)臨界機(jī)組的實(shí)際使用中,采用焓值控制的不多。焓值控制具有對煤水比失配反應(yīng)快、系統(tǒng)校正迅速的優(yōu)點(diǎn)。焓物理概念明確,焓值代表了過熱蒸汽的做功能力,隨工況改變焓給定值不但有利于負(fù)荷控制,而且也能實(shí)現(xiàn)過熱汽溫(粗)調(diào)整[3-5]。焓值控制策略的關(guān)鍵點(diǎn)就是對過熱器入口焓的設(shè)定。1.2.1過熱器入口焓的設(shè)定過熱器入口焓設(shè)定值與分離器(儲水箱)出口壓力密切相關(guān)。分離器出口壓力代表負(fù)荷,也代表過熱器入口過熱度的要求成分,最終的焓控設(shè)定值必須保證在最大和最小焓值之間。分離器出口(儲水箱)壓力分別經(jīng)過3個F(X)函數(shù)發(fā)生器,得出最大(Hmax)、最小(Hmin)和基準(zhǔn)焓值(Hnorm)。分離器出口壓力與分離器出口壓力經(jīng)一階慣性環(huán)節(jié)后的值進(jìn)行大選,分別經(jīng)過2個F(X)函數(shù)發(fā)生器,得出高1、高2這2個值。焓值生成回路如圖1所示。圖1焓值生成回路Fig.1Enthalpyvaluegeneratingloop分離器出口溫度高1值減去分離器出口溫度,經(jīng)系數(shù)修正后,與“鍋爐指令反饋算出的總的減溫水流量與實(shí)際的減溫水流量的差值”進(jìn)行小選,而后送到焓值修正的PI調(diào)節(jié)器。該調(diào)節(jié)器的輸出值即為焓控設(shè)定值的修正值?;鶞?zhǔn)焓值和〃焓設(shè)定值的修正值”相疊加后,可得到正常工況時(shí)的焓設(shè)定值。焓修正值生成回路如圖2所示。圖2焓修正值生成回路Fig.2Enthalpycorrectionloop當(dāng)發(fā)生分離器出口溫度高高或機(jī)組在非直流方式下運(yùn)行10min以及開始降負(fù)荷等異常工況時(shí),焓控的設(shè)定值切到最小的焓值,從而迅速增加給水,強(qiáng)制抑制水冷壁管溫度上升,隨后通過動態(tài)環(huán)節(jié),逐漸將焓設(shè)定值恢復(fù)至正常。異常工況焓值系統(tǒng)框圖如圖3所示。圖3異常工況焓值系統(tǒng)框圖Fig.3Enthalpyvaluesystemunderabnormalcondition焓控的設(shè)定值與過熱器入口焓相減后,得到偏差信號,送到焓控PI調(diào)節(jié)器,得到焓值控制器輸出。正常時(shí)焓控的設(shè)定值減去給水的焓,可得出省煤器到分離器處的實(shí)際焓增。省煤器到分離器處的實(shí)際焓增是對給水指令中的靜態(tài)前饋部分的修正,靜態(tài)前饋部分確定了鍋爐負(fù)荷指令與給水流量之間的比值。該比值還應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況作必要的修正。如當(dāng)加熱器未投用時(shí),水冷壁入口的給水焓值顯然會偏低。為確保主汽溫度,應(yīng)適當(dāng)減小穩(wěn)態(tài)的給水流量,故設(shè)計(jì)了根據(jù)給水入口焓對靜態(tài)給水前饋指令的修正回路。1.2.2焓控制器和溫度控制器界限蒸汽溫度控制要求建立正確的燃料與給水比例,焓修整控制器通過對分離器出口目標(biāo)焓值進(jìn)行修正,使一級減溫器的溫降達(dá)到目標(biāo)值。如果主蒸汽溫度偏離整定值,則實(shí)測的分離器出口焓值會偏離目標(biāo)值;如果在運(yùn)行中實(shí)測焓值超過初始設(shè)定焓值(目標(biāo)焓值)±450kJ/kg時(shí),則首先調(diào)整初始設(shè)定焓值(目標(biāo)焓值),使其處于實(shí)測值的士450kJ/kg之內(nèi),即目標(biāo)焓值達(dá)到〃目標(biāo)焓值控制界限”內(nèi)時(shí),再進(jìn)行焓修正控制。焓控制器和溫度控制器界限如圖4所示。圖4焓控制器和溫度控制器界限Fig.4Limitsofenthalpycontrollerandtemperaturecontroller為了防止大的波動,焓的修正每次以100kJ/kg為一個單位進(jìn)行,如當(dāng)實(shí)測分離器出口焓值比目標(biāo)焓值大440kJ/kg時(shí),第一步先將分離器出口焓值減去100kJ/kg(這時(shí)實(shí)測焓值只比目標(biāo)焓值高340kJ/kg),待煤水比穩(wěn)定后再將分離器出口焓值減去100kJ/kg(這時(shí)實(shí)測焓值只比目標(biāo)焓值高240kJ/kg)。依此類推,最后焓差不足100kJ/kg時(shí),就直接修正至目標(biāo)值,通過煤水比的調(diào)節(jié)使第一級減溫器的溫降恢復(fù)至其目標(biāo)值。同理,當(dāng)實(shí)測分離器出口焓值低于目標(biāo)焓值時(shí),則分離器出口焓值進(jìn)行正(加)的修正,通過煤水比的調(diào)節(jié)使第一級減溫器的溫降恢復(fù)至其目標(biāo)值。值得注意的是,為了保證分離器出口具有一定的過熱度,當(dāng)進(jìn)入爐膛的流量大于爐膛最小給水流量+682t/h時(shí),才允許對分離器出口焓值進(jìn)行負(fù)(減)的修正。2噴水減溫控制采用噴水減溫能改變瞬態(tài)過熱汽溫,是對過熱汽溫的一種細(xì)調(diào)整手段[6]。末級過熱器出口汽溫控制分兩個運(yùn)行區(qū)間:一個是濕態(tài)運(yùn)行區(qū),一個是直流運(yùn)行區(qū)。濕態(tài)運(yùn)行發(fā)生在機(jī)組啟動期間,此時(shí)通過爐膛的水流量大于通過過熱器的蒸汽流量,多余的水被收集在貯水箱中。當(dāng)通過爐膛的工質(zhì)全部進(jìn)入過熱器時(shí),鍋爐進(jìn)入直流運(yùn)行區(qū),此時(shí),除了要控制末級過熱器的出口汽溫外,還要防止每個過熱器管組入口進(jìn)入飽和狀態(tài)。在超超臨界燃煤鍋爐中,通常使用三級噴水控制來提高可控性,可防備汽水分離器、水冷壁和過熱器上較大的溫度變化以及煤種弓I起的過熱器特性變化。第一級噴水減溫只能作為主汽溫度的粗調(diào)節(jié)裝置,但能有效地控制分隔屏式過熱器進(jìn)口溫度參數(shù),保證屏式過熱器管壁的溫度不超過允許值。主蒸汽溫度偏差信號主要用于第三級減溫器,這是因?yàn)榈谌墱p溫器對主汽溫度的控制最靈敏[7-9]。若鍋爐超出力運(yùn)行,必須注意鍋爐各段受熱面的溫度水平,并適當(dāng)調(diào)節(jié)減溫水量,防止管壁過熱。中電蕪湖鍋爐過熱器設(shè)置了三級減溫(共6點(diǎn))。三級減溫器控制框圖如圖5所示。圖5三級減溫器控制框圖Fig.5Blockdiagramofthe3-stagede-super-heatercontrol過熱汽溫減溫控制一般設(shè)計(jì)為二階超前/滯后PID串級控制系統(tǒng)[10]。中電蕪湖鍋爐減溫控制不是由傳統(tǒng)的串聯(lián)控制器組成的,而是由2個并聯(lián)的子回路組成以改進(jìn)控制(基于前饋+單回路控制)。第一個子回路提供本級減溫器出口汽溫控制,其整定值是經(jīng)與機(jī)組負(fù)荷有關(guān)的本級過熱器管組時(shí)間相應(yīng)函數(shù)延遲后得到的本級減溫器出口汽溫。第二個子回路控制實(shí)測本級過熱器出口汽溫與其整定值的比較,其偏差再加上一個與負(fù)荷有關(guān)的本級過熱器出口汽溫變化率的修正。本級過熱器進(jìn)口汽溫需求值要經(jīng)過鍋爐負(fù)荷變化時(shí)過燒量或欠燒量的瞬態(tài)修正,以考慮溫度的瞬態(tài)變化。將本級過熱器出口汽溫偏差乘以本級過熱器出口蒸汽比熱與進(jìn)口蒸汽比熱的比值,并換算成本級過熱器進(jìn)口汽溫偏差。該比值即為末級過熱器出口蒸汽壓力的函數(shù)。系統(tǒng)在滑壓運(yùn)行時(shí),比例加積分控制器的增益需作為機(jī)組負(fù)荷的函數(shù)而變化。如果—級過熱器出口的溫度值超過了該負(fù)荷對應(yīng)的一級過熱器出口的最大溫度限值,則溫度控制器將優(yōu)先降低分離器出口的溫度整定值,而不是像正常情況下那樣去維持一級減溫器的溫降。3優(yōu)化控制策略中電蕪湖鍋爐試運(yùn)期間,根據(jù)機(jī)組實(shí)際運(yùn)行工況,對汽溫控制策略作出相應(yīng)調(diào)整。增設(shè)前饋信號作為PI調(diào)節(jié)器的設(shè)定值。該前饋信號為前級噴水調(diào)節(jié)閥開度指令或前級減溫噴水量對本級噴水影響權(quán)重。為控制過熱汽溫,在水控制回路中設(shè)計(jì)了AT控制器。AT控制器將一級減溫器前溫度設(shè)計(jì)值與測量值進(jìn)行比較,得到分離器出口蒸汽焓設(shè)定的修正值,進(jìn)入焓值調(diào)節(jié)器與實(shí)際的蒸汽焓進(jìn)行偏差運(yùn)算,輸出作為省煤器出口到分離器出口單位工質(zhì)焓增的修正值。修正的分離器出口蒸汽焓設(shè)定值減去省煤器出口實(shí)際焓值,即得到省煤器出口到分離器出口單位工質(zhì)焓增的基本值,基本值與修正值之和作為單位工質(zhì)在此段內(nèi)的最終焓增。在畫面增加AT控制器顯示,更有利于運(yùn)行人員操作。4過熱汽溫控制效果經(jīng)過機(jī)組調(diào)試和正常運(yùn)行過程中對過熱汽溫控制策略的修改和控制參數(shù)的調(diào)整,汽溫、中間點(diǎn)焓值都控制在設(shè)定范圍之內(nèi)。經(jīng)過對運(yùn)行參數(shù)的分析,在大負(fù)荷范圍和高負(fù)荷變化速率的工況下,過熱汽溫都能及時(shí)調(diào)整,克服了大慣性和大延遲缺點(diǎn),滿足機(jī)組安全運(yùn)行的需要。期間焓值最大動態(tài)偏差為72kJ/kg,一級減溫前汽溫最大動態(tài)偏差為4K,末級過熱汽溫始終控制在可調(diào)范圍內(nèi)。5結(jié)束語中電蕪湖鍋爐采用基于中間點(diǎn)焓值校正給水自動控制系統(tǒng),確保分離器出口(過熱器進(jìn)口)的焓值等于給定值,減溫噴水沒有采用常規(guī)的串級調(diào)節(jié)系統(tǒng),而采用基于與鍋爐響應(yīng)特性匹配的前饋控制,克服了過熱汽溫大慣性和大遲延的問題。過熱汽溫控制要協(xié)調(diào)好煤水比控制和減溫噴水之間的相互作用,使得燃料量、給水量和蒸發(fā)量等呈比例的調(diào)節(jié),確保機(jī)組安全運(yùn)行。參考文獻(xiàn)[1]孫奎明,時(shí)海剛.熱工自動化[M].北京:中國電力出版社,2006:233-248.[2]張磊,張立華.燃煤鍋爐機(jī)組[M].北京:中國電力出版社,2005:180-181.[3]黃紅艷,陳華東.600MW機(jī)組超臨界直流鍋爐的控制策略[J].熱力發(fā)電,2006(5):45-46.[4]胡武奇,忻建華,葉敏.600MW超臨界鍋爐基于中間點(diǎn)焓校正的給水控制系統(tǒng)[J].能源技術(shù),2008(3):136-139.[5]李旭.過熱汽溫的動態(tài)特性與控制[J].動力工程,2007,27(2):199-203.[6]張秋生,岳建華,趙軍,等.超臨界機(jī)組的給水自動控制策略[J].華北電力
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