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文檔簡介

1、某電廠鍋爐過熱器爆管原因分析和預防措施趙文俠,張懿君(陜西省燃氣設計院,陜西 西安 710043)摘要:針對一起過熱器爆管事故的原因進行綜合分析,并對癥提出預防措施。關鍵詞:鍋爐;過熱器;爆管;原因分析;措施1 前言某熱電廠一臺型號為SHL20-1.6/350-AII的雙鍋筒橫置式鏈條爐排蒸汽鍋爐(如下圖),投入運行三個月出現(xiàn)過熱器爆管事故,影響鍋爐的安全運行,為盡快查出事故產(chǎn)生的根本原因,鍋爐生產(chǎn)廠家與使用單位相關人員對過熱器爆管的原因進行綜合分析,并提出預防措施,從而提高鍋爐運行的安全性和可靠性。2 鍋爐蒸汽過熱器結(jié)構(gòu)形式和爆管情況過熱器的結(jié)構(gòu)形式較多,按照傳熱方式的不同,過熱器可分為對流

2、、輻射及半輻射三種形式,受熱面管子根據(jù)管內(nèi)工質(zhì)溫度和所處區(qū)域熱負荷的大小分別采用不同的材料和壁厚。本電廠鍋爐的過熱器采用雙管圈對流式過熱器,過熱器蛇形管材料采用15CrMoG,管壁厚為3.0mm。本過熱器系統(tǒng)流程如下:飽和蒸汽由汽包引出,經(jīng)過過熱器蛇形管進入過熱器進口集箱,在進口集箱內(nèi)通過面式減溫器調(diào)溫后,再通過過熱器蛇形管進入過熱器的出口集箱,從出口集箱通過管道引出。爆管情況如下:鍋爐投入運行三個月后,工作人員發(fā)現(xiàn)爐膛負壓減少,甚至轉(zhuǎn)變?yōu)檎龎?,嚴重時爐膛附近的爐門、看火孔及爐膛不嚴密處向外冒煙,于是立即停爐,停爐后檢查發(fā)現(xiàn)該鍋爐的過熱器蛇形管有爆管,爆裂的管子外表有嚴重氧化現(xiàn)象,甚至分層脫落

3、剝殼。3 過熱器爆管原因的綜合分析毋容置疑,過熱器爆管都是材料在長時間高溫下蠕變伴隨高溫氧化的結(jié)果,該鍋爐產(chǎn)生過熱的原因有以下兩點:(1)鍋爐負荷問題1用戶在生產(chǎn)時期,電廠用汽設備用汽不均衡,不穩(wěn)定,造成該鍋爐在部分時間段處于低負荷狀態(tài)運行,最低時負荷僅有6t/h(鍋爐額定負荷為20t/h)。尤其是過熱器,當用汽停止或少量用汽時,司爐人員未采取向外排汽措施,過熱器出口集箱也隨之停止出汽或少量出汽,過熱器管處于未被冷卻或者不良冷卻狀態(tài),而此時由于燃煤鍋爐熱慣性大的特點,鍋爐熱負荷卻并未很快減弱,致使過熱器蛇形管處于過燒狀態(tài)。幾經(jīng)反復,導致過熱器蛇形管在運行初期就發(fā)生爆管事故。(2)水處理設備的配

4、置和運行不太完善2該鍋爐的供水系統(tǒng)中只配有鈉離子交換器,現(xiàn)場雖有對給水和鍋水的檢測和分析,但項目不全,如鍋水的溶解固形物未加檢測和控制。從過熱器積垢層存有鈣離子來看,鈉離子交換器運行似乎不太正常,給水的硬度可能偏高,可能有時對樹脂還原處理不及時,致使交換器的工作狀況惡化,鍋爐給水質(zhì)量下降,當蒸汽有帶水現(xiàn)象時,必然造成過熱器內(nèi)產(chǎn)生結(jié)垢現(xiàn)象。其次,過熱器蛇形管內(nèi)可能同時產(chǎn)生嚴重積鹽現(xiàn)象。因為對于只采用鈉離子交換器軟化水的鍋爐,雖能使硬度很高的水軟化,基本上消除了鍋爐蒸發(fā)受熱面結(jié)垢的可能性,但是積鹽的可能性卻增加了。這是因為水軟化后,水中的含鹽量非但不減少,反而有所增加。鈉離子交換劑的分子式用NaR

5、表示,則其軟化反應式如下:a碳酸鹽硬度軟化過程:Ca(HCO3)2+2NaRCaR2+2NaHCO3Mg(HCO3)2+2NaRCaR2+2NaHCO3b非碳酸鹽硬度軟化過程:CaCl2 +2NaRCaR2+2NaClMgCl2+2NaRMgR2+2NaClCaSO4 +2NaRCaR2+Na2SO4MgSO4 +2NaRMgR2+Na2SO4CaSiO3 +2NaRCaR2+Na2SiO3MgSiO3 +2NaRMgR2+Na2SiO3從以上反應式可以分析得出如下特點:1)Ca2、Mg2離子被陽樹脂的Na所交換并固定下來后排除,因而硬度降低或消除;2)碳酸鹽硬度等當量地轉(zhuǎn)變成重碳酸鹽,因而堿

6、度不能降低;3)經(jīng)鈉離子交換后,原水中的陰離子Cl-、SO42-、HCO3-、SiO32-等并未改變,只是將易成水垢的鈣鎂化合物變?yōu)椴灰仔纬伤傅拟c化合物。而Na的當量比Ca2、Mg2的當量大,故軟化后的含鹽量比原水要高。對鍋爐機組來講,過熱器積鹽會導致熱阻變大,極易造成長期管壁溫偏高,這就造成爆管事故頻發(fā)。除上述原因外,結(jié)構(gòu)和運行不均勻而產(chǎn)生的水力和熱力不均勻性構(gòu)成的熱偏差、材質(zhì)不合格、高溫過熱器的合金鋼管誤用碳素鋼管、鍋爐升火過程中,過熱器通氣量不足、停爐或水壓試驗后,過熱器內(nèi)積水未吹凈,造成管壁腐蝕、內(nèi)部裝置設計不合理等都可能使過熱器損壞爆管。4 預防措施(1)控制鍋爐運行時熱負荷不低于

7、額定熱負荷的70%,即14t/h;嚴禁長期低負荷運行。如工藝原因必須在低負荷下運行時,在簽訂合同時一定要提出,以便設計時采取措施3。(2)管內(nèi)積鹽,有效而可行的對策有兩種:給水沖洗和改進鍋內(nèi)汽水分離裝置,包括旋風分離器、波形分離器和均汽孔板等,但是,充分利用管內(nèi)積鹽的易溶性而實行反沖洗的方法可更為簡單而徹底。水沖洗的頻率及每次沖洗的水量應根據(jù)鍋爐及水質(zhì)情況來確定,但以勤沖洗為準。建議采用每周一次在夜間停爐時對過熱器管進行沖洗作業(yè)。過熱器管內(nèi)的積鹽一般都易溶于水,所以采取定期用潔凈水(最好除鹽水或蒸餾水)反洗過熱器管的方法將鹽垢洗掉。反沖洗的間隔時間,可根據(jù)爐子運行的具體情況而定。具體操作是利用

8、一般鍋爐中過熱器出口集箱上接有的反沖洗管線,從過熱器出口集箱進水,從定期排污閥排出,只要進出口水的含鹽量基本上相等,就可認為過熱器內(nèi)的鹽垢已被沖完4。(3)鍋爐設計文件中對鍋爐使用水質(zhì)應做特別強調(diào),簽訂合同時應要求用戶選擇配備合理的水處理設備,確保水質(zhì)滿足鍋爐給水要求。(4)鍋爐啟停嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,提高設備維修力度,確保設備長期運行,減少啟停頻次5。(5)在鍋爐設計結(jié)構(gòu)布置中力求減小熱力偏差和水力偏差,還應注意對耐熱鋼材的選擇和質(zhì)量控制。(6)盡可能保證額定參數(shù)運行。特別避免低壓參數(shù)的長時間運行。參考文獻1 吳循真. 一起過熱器管爆管事故的原因分析J.工業(yè)鍋爐,2002,(2)43-442 嚴鴻彬,徐荻萍. 一臺鍋爐的蒸汽過熱器爆管原因分析和預防對策初探J. 工業(yè)鍋爐,2002,(6) 53-563 朱才林. 工業(yè)鍋爐過熱器爆管原因分

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