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文檔簡介
1、電廠職工年度工作總結(jié) ppt一、 安全管理 安全管理工作是一項常抓不懈的工作, 在 XX 年,熱工專業(yè)始終堅持“安全以人為本”的思想,安 全生產(chǎn)高于一切,安全生產(chǎn)是重中之重,讓職工意識到,搞 好安全工作是我們自身的需要。在工作過程中,堅持安排工 作的同時必須交待安全措施,并且注重安全措施的落實,在 確保人身安全與設(shè)備安全的前提下,進行設(shè)備的檢修與維護 工作。因此,在 XX 年度,熱工專業(yè)未發(fā)生人身重傷、人身 輕傷、設(shè)備損壞等事故的發(fā)生, “兩措”計劃完成率 1001、 加強對重要設(shè)備檢修的監(jiān)督管理。在XX年,為確保不因人為原因引起的設(shè)備損壞及保護誤動,我專業(yè)對重要設(shè)備的 檢修都制定了嚴格的規(guī)定
2、,在重要保護及設(shè)備系統(tǒng)上、在高 空作業(yè)的地方進行檢修工作,分場管理人員必須全程參與監(jiān) 護;對于廠級與分場級控制的項目,必須在現(xiàn)場進行“*”驗收,從而確保了保護動作的正確性與設(shè)備檢修的可靠性。2、嚴格工作過程中“兩票一單”的管理,同時加強危險點預(yù)知卡在檢修工作中的作用。在XX年,我們加強了 “兩票一單”的全程管理, 確保“兩票一單” 在檢修工作中的實施; 為解決檢修過程中存在的安全隱患,我們完善了危險點預(yù)內(nèi) 容,詳細羅列出各項工作過程可能出現(xiàn)的對人身傷害及設(shè)備 損壞的危險點與控制措施。通過兩方面的措施,一是保證了 檢修過程中機組的安全運行,同時也保證了檢修過程中檢修 人員與設(shè)備的安全。 嚴格執(zhí)行
3、工作票制度,加強技術(shù)培訓(xùn), 以技術(shù)來保安全;加強工作票簽發(fā)人與工作負責(zé)人的培訓(xùn), 保證工作票中所列的安全措施正確完善;加大不合格工作票 的考核力度,完全杜絕了以往涂改、代簽工作票現(xiàn)象,使工 作票從填寫、簽發(fā)、許可辦理、工作終結(jié)到辦理退票手續(xù)的 全過程管理都按規(guī)范的管理制度進行,從而確保檢修工作的 安全進行。 3 、加強職工對安規(guī)與相關(guān)規(guī)程、制度的學(xué)習(xí), 實行安規(guī)及檢規(guī)考試上崗制度,讓職工在檢修過程 中,按照規(guī)程與規(guī)范的要求來指導(dǎo)我們的現(xiàn)場檢修工作。 XX 年,組織職工學(xué)習(xí)了安規(guī)、安全工作規(guī)定、事故調(diào)查規(guī)程、 消防等。 同時, 組織了多次考試, 未通過考試的, 不得上崗。 在 XX 年,我們力求
4、使我們現(xiàn)場的檢修工作規(guī)范化、制度化, 利用規(guī)程與制度來指導(dǎo)我們的檢修工作,盡量避免工作中的 隨意性;認真落實安全責(zé)任制,明確規(guī)定分場主任與班組班 長是本部門的安全責(zé)任人,明確安全職責(zé)并認真履行;建立 健全了分場安全保證網(wǎng)絡(luò),確保了安全生產(chǎn)信息及安全生產(chǎn) 指令的傳達、 交流,確保各項涉及安全生產(chǎn)的指令執(zhí)行暢通。 4、加強對異常與未遂分析的力度,針對以往班組對機組異 常與未遂不重視與分析資料不齊全的現(xiàn)象,在 XX 年,分場 對異常與未遂制定了專門的管理制度,規(guī)定發(fā)生異常后,責(zé) 任班組必須在 12 小時內(nèi)打印出歷史趨勢圖與 soe 報表,堅持“三不放過”的原則,由安監(jiān)科或分場安全專工主持,及 時召開
5、分析會,將分析報告上傳至 mis 網(wǎng)上供熱工班組及全 廠其他相關(guān)部門學(xué)習(xí)。 5 、認真開展安全大檢查活動,針對 檢查中暴露出來的不安全因素與安全隱患制定整改措施,整 改措施列出負責(zé)人與計劃完成時間,在計劃完成時間到后對 整改情況進行檢查與考核。 6 、開展好安全性評價工作,對 所轄設(shè)備進行自查,針對問題提出整改措施及計劃,責(zé)任落 實到人,并按反措要求進行整改,由廠級復(fù)查。7 、堅持抓好定期工作的開展 許多工作,包括平時的檢修與維護工作, 都是以定期工作的形式進行開展,因此,抓好了定期工作, 也就抓好了整個熱工工作的基礎(chǔ),從而保障機組安全運行, 鑒于這一個思路,我們對定期工作的開展投入了較大的人
6、力 與物力。具體主要有以下幾個方面; 1) 堅持抓好對保護用 壓力開關(guān)、 一次元件與保護用繼電器、 儀表的校驗工作。 2) 堅持對重要參數(shù)進行定期校驗。 如煤秤、 經(jīng)濟類參數(shù)。 3) 對 dcs 系統(tǒng)的工作,堅持以 dcs 系統(tǒng)檢修維護導(dǎo)則為指導(dǎo),根 據(jù)我廠 dcs 系統(tǒng)的實際情況,指定了相應(yīng)的措施,堅持每天 進行一次巡檢,并做好記錄,通過巡檢,能及時的發(fā)現(xiàn)異常 并及時的處理。同時,在有停機停爐的情況下,堅持對 dcs 系統(tǒng)進行徹底的維護與各種試驗工作,包括各種冗于、切換 的測試與衛(wèi)生清掃,保證 dcs 系統(tǒng)可靠工作。 4) 對現(xiàn)場設(shè) 備進行定期巡視。 5) 對爐膛負壓取樣管路的定期吹掃。 6
7、) 自動擾動試驗,通過進行擾動試驗的方式來驗證自動調(diào)節(jié)系 統(tǒng)的可靠性,驗證其調(diào)節(jié)指標(biāo),找出存在的問題。同時,在 日常的維護工作中,加大對自動的維護力度,保證自動的投 入率。因此,在 XX年,我廠自動投入率超過了 90% 8、對 危及機組安全運行的設(shè)備與系統(tǒng),進行及時的改造。 如黔 北鍋爐爐內(nèi)無火的信號問題,我們就根據(jù)實際情況對火檢探 頭及卡件的延時進行了重新設(shè)定;對火檢冷卻風(fēng)機壓力的取 樣管路進行改造;對旁路保護邏輯多次進行討論、改進,保 證了旁路保護的正確動作; 對金沙 #3、 #4 機主機保護與輔機 保護系統(tǒng)進行了徹底的改造造; 對金沙 4 爐汽包水位取樣不符合 “二十五項反措” 要求進行
8、及時的整改。總之,通過對設(shè)備中危及機組安全運 行的地方都進行了及時的改造,保證了機組的安全、穩(wěn)定運 行。 9 、加強對現(xiàn)場設(shè)備缺陷的管理 1) 每天清查缺陷,保 證iii類設(shè)備缺陷消除不能無故超過8小時。2)對于涉及到停機停爐、重要保護的缺陷,分場人員全程參與,進行有效 的監(jiān)護,保證了不因人為的原因造成停機停爐或設(shè)備損壞的 事故。 10 、加強 dcs 系統(tǒng)的管理 1) 進一步貫徹、 落實貴 州電力系統(tǒng)熱工自動、保護裝置管理辦法、熱工技術(shù)監(jiān) 督考核評比辦法、模擬量調(diào)節(jié) mcs擾動試驗規(guī)范、des 檢修維護導(dǎo)則等熱工技術(shù)監(jiān)督規(guī)范,使監(jiān)督管理工作更規(guī) 范、更科學(xué)。加強規(guī)程、規(guī)章制度的建立。做到有章
9、可循、按章辦事。 2) 建立了關(guān)于熱工邏輯程序修改、下裝及熱 工聯(lián)鎖試驗的有關(guān)規(guī)定,對以往熱工人員在邏輯下裝過程 中出現(xiàn)的種種不規(guī)范的行為進行了規(guī)定,規(guī)范了邏輯下裝的 步驟、條件等等,有效的控制了邏輯下裝可能對設(shè)備引發(fā)的 問題。11、根據(jù)XX年熱工監(jiān)督會議要求,XX年,在XX年反事故措施工作的基礎(chǔ)上,對防止電力生產(chǎn)重大事故的二 十五項重點要求中的內(nèi)容與要求做了認真學(xué)習(xí)與分析,并 結(jié)合我廠的實際情況制定了整改措施,由安監(jiān)科與生技科負 責(zé)定期對整改措施完成情況進行檢查考核,力求以最快的速 度、用最短的時間完成整改,提高設(shè)備安全水平,熱工專業(yè) 整改內(nèi)容及完成情況如下表: XX 年度熱工專業(yè)反事故整改
10、 措施及完成情況表 序號 項 目 內(nèi) 容 內(nèi) 容 與 要 求 完 成 情 況 1 防止 dcs 失靈及熱工保護拒動事故 1 、堅持開 展熱控保護用繼電器的定期校驗工作,嚴格執(zhí)行熱控保護 繼電器校驗制度嚴格執(zhí)行定期校驗制度 2、XX年7月,修編300mw熱控保護試驗方法已完成2防止汽包滿水與缺水事故 1 制定方案,實現(xiàn)汽包水位保護的三取二判斷 邏輯方式。金沙# 14爐已實現(xiàn)3防止發(fā)電機損壞事故1 將定子線圈溫度與定子線圈出水溫度改為現(xiàn)場總線方式, 增設(shè)線圈溫度與出水溫度及溫差報警功能。 2 定子線棒與 最低溫度間的溫差達 8C,或定子線棒與引水管出水間的溫 差達8C,應(yīng)報警。 金沙# 14機組均
11、安裝了數(shù)采系統(tǒng),實現(xiàn)該功能。 4 防止汽輪機大軸彎曲、 軸瓦燒損事故 1 將 缸溫表改為現(xiàn)場總線的方式,作好金屬壁溫曲線與上、下缸 壁溫度差報警功能。金沙# 14機組均安裝了數(shù)采系統(tǒng),實現(xiàn)該功能。 二、熱工儀表、自動、保護情況 1 、熱工檢 測儀表 XX 年,根據(jù)周檢計劃表對到期的儀表全部進行檢定,XX年1至10月份對125mw機組周檢儀表I960塊,合格1950 塊,周檢合格率 %;儀表抽檢 200 塊,合格 200 塊,合格率 100%, das 測點抽檢 200 點,合格 200 點,合格率 100%;自 檢的標(biāo)準儀表抽檢 5塊,合格率100% XX年1至10月份對 300mw機組das
12、測點抽檢120點,合格120點,合格率100%。XX年11月,我們對熱控儀表分類管理辦法進行了完善, 現(xiàn)正在審定之中。2、熱工自動 截止至XX年10月,我廠 125 機組自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)套數(shù)為 85 套,實際投入 85 套, 1 至 10月份平均自動投入率為 100% 300mw機組# 1、2機組自 動投入率為100%。XX年,我廠在XX年自動投入率平均 100% 的基礎(chǔ)上, 繼續(xù)堅持 100%投入率的工作目標(biāo), 加強了對熱工 專業(yè)自動類缺陷消缺工作的監(jiān)督,同時加強了對熱工專業(yè)人 員的技術(shù)培訓(xùn),使得以前夜班人員不能處理的自動類缺陷在 夜班就能解決,提高了消缺效率與自動投入率。繼續(xù)開展熱控自動擾動試
13、驗,并分別在 3月份、 6月份 9 月份做了三 次自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)擾動試驗,對調(diào)節(jié)品質(zhì)不理想的系統(tǒng)進行參 數(shù)優(yōu)化, 不斷地提高自動調(diào)節(jié)品質(zhì); 利用機組負荷低的機會,對#1#4 機組進行了負荷擾動試驗,試驗分 3%額定負荷變化 速率與 5%額定負荷變化速率進行, 試驗中各項指標(biāo)符合試驗 規(guī)范的要求, 目前我廠機組負荷在 70至滿負荷之間的負荷 調(diào)整均是用協(xié)調(diào)自動增減負荷,大大減輕了運行人員的勞動 強度,提高了運行人員的工作效率與機組自動化水平。 3 、 熱工保護 XX 年 1至 10月份,我廠熱工保護全部投入, 投入 率 100%,熱工保護裝置完好率 100%,熱工保護動作正確動 作率 98%。保護
14、切除嚴格按照安生部下發(fā)的火力發(fā)電廠熱 工自動裝置、保護裝置管理辦法中第 25 條的要求進行, 全廠保護均隨機組主設(shè)備運行而投入運行,全年未發(fā)生超過 48小時以上的主機保護切除情況。XX年,并對300mw機組建立了保護投切臺帳,對保護投切進行嚴格管理。 XX 年 10 月份對黔北與金沙熱工保護定值進行了修編,針對熱工保護 定值修編的實際情況,主機保護的定值修編由分管副廠長批 準,其余輔機保護的定值修編由分管總工批準,在新定值修 編時查閱了大量設(shè)備說明書與進行了充分的現(xiàn)場調(diào)查,使熱工保護在保證設(shè)備安全運行的前提下符合現(xiàn)場實際情況。積極貫徹落實XX年電力系統(tǒng)熱工監(jiān)督工作會議精神,按照熱控保護繼電器校
15、驗規(guī) 程,利用停機消缺的機會對各臺機組熱控保護用繼電器進 行了校驗并形成定期工作,提高了保護繼電器動作的可靠 性;制定 3300、3500 系統(tǒng)保護傳動試驗制度,利用機組大小修或消缺時用轉(zhuǎn)速校驗臺與 en200 對轉(zhuǎn)速、軸向位移、高 低缸脹差進行實際傳動試驗,保證保護系統(tǒng)從測量到顯示、 報警輸出至保護動作的系統(tǒng)可靠性,對高低缸脹差進行了傳 動試驗,保證了保護可靠性。對300mw機組保護聯(lián)鎖試驗方法進行了修編,新的保護試驗方法修編的原則是盡力模 擬實際運行情況、在確保試驗項目及內(nèi)容全面可靠的前提下 減少設(shè)備的動作次數(shù)、延長設(shè)備壽命,新的試驗方法已經(jīng)投 入使用,在提高保護可靠性方面取得了很好的效果
16、。同時,針對金沙 4 爐滅火保護系統(tǒng)引入 dcs 后,編寫了 金沙 4 機組熱控聯(lián)鎖保護試驗方法。 三、 完善計量檢測體系工 作: XX 年 9 月完成了計量檢測體系的管理手冊與計量體系 文件轉(zhuǎn)版工作。 XX 年 10 月經(jīng)過全廠的共同努力, 我廠通過 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的 iso10012 計量檢測體系追蹤評審。 評審中發(fā)現(xiàn)的問題,我專業(yè)在 11 月 10 日前已完成。 四、 人員取證及培訓(xùn) 為進一步提高熱工計量人員的檢定水平, 在以往取得計量檢定資格的人員的基礎(chǔ)上,繼續(xù)派出檢修人 員進行取證的工作,并進一步提高對取證人員的取證項目的 數(shù)量,取證項目涉及轉(zhuǎn)速、溫度與壓力二次儀表、熱電阻、
17、熱電偶、電子平衡電橋、 1 級以下工業(yè)壓力表、級以下標(biāo)準 壓力表等等,完全滿足生產(chǎn)需要。XX年計量檢定人員取證考 試擬派 12 名人員參加,保證取證工作的連續(xù)性。 加強人員 培訓(xùn),特別是開展差異性培訓(xùn),不斷提高檢修人員的技術(shù)水 平。在培訓(xùn)工作方面,在保證每月一次的技術(shù)培訓(xùn)與考問講 解活動質(zhì)量的基礎(chǔ)上,我們加強了對職工實際工作能力的培 訓(xùn)工作,主要采取現(xiàn)場講解與實際操作考試的方式,分場抽 調(diào)技術(shù)人員組成考試組,對技術(shù)業(yè)務(wù)差的熱工人員進行降崗 培訓(xùn)并定期進行考試,合格者恢復(fù)崗級并返回培訓(xùn)期間扣除 的崗級,不合格者繼續(xù)降崗培訓(xùn),并扣除上次降崗培訓(xùn)期間 的崗級。 我們還針對近期的技術(shù)焦點與疑難問題,召
18、開專 題討論會,與班組人員討論,讓大家開動腦筋發(fā)表自己的見 解,這樣,平時不會想到的與想不到的問題以及一些工作細 節(jié)都能夠在討論交流中涉及到,通過交流,互相促進,達到 不斷提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平的目的。 五、設(shè)備管理 在搞好安全 管理的同時,我們加大了設(shè)備的管理,保證iii類設(shè)備缺陷的 消除不能無故超過 8 小時,重大缺陷、疑難問題專業(yè)全程參 與,對設(shè)計不完善的系統(tǒng)主動的進行改造,保障了機組的安 全、可靠運行。另外還加強了黔北 3、#4 機組的質(zhì)檢,保 證了移交設(shè)備的完好率。 主要完成的工作 XX 年度, 我們圓 滿的完成了金沙 #1、#2、#3機組的停機消缺各 1 次、金沙#3、 #4 機組的大修
19、、黔北 #1、#2、#3 機組的停機消缺各 2 次、 黔北#2機組1次小修、黔北#4機組168h后停機消缺等。熱 工專業(yè)主要完成的工作有: 1 、 根據(jù)機組運行的需要,不 斷的對 300mw 1 4 機組 dcs 系統(tǒng)中許多不合理的邏輯進 行了更改。2、對300mw機組爐膛負壓取樣裝置進行了改造,方便了維護,保障了保護的正確動作。 3 、 多次更改 300mw機組旁路保護邏輯,使旁路保護正確動作率達100%。4、對300mw機組火檢冷卻風(fēng)機壓力取樣管進行改造,原設(shè) 計是三個壓力開關(guān)共用一個取樣點,不符合熱工保護取樣的 原則?,F(xiàn)更改為三個取樣點對應(yīng)三個壓力開關(guān),確保了保護 動作的正確性保障了保護
20、的正確動作。5、對300mw機組3、4 火檢冷卻風(fēng)機的控制方式進行更改,從就地控制改到 dcs 控制。 6 、 召開熱工專題會議對黔北電廠火檢系統(tǒng) 的參數(shù)進行了規(guī)定,對探頭而言,“無火響應(yīng)時間”設(shè)為3秒,“見火響應(yīng)時間” (otd) 設(shè)為 2 秒;對火檢處理卡件而 言,“無火響應(yīng)時間設(shè)為 4 秒”;火檢處理卡件上的有火門 檻值設(shè)為 150,無火門檻值設(shè)為 100。經(jīng)過以上更改,針對 目前煤質(zhì)差的特點有效的控制了“全爐膛無火”保護動作的 正確性。 7 、 對金沙 #1 、 #4 爐爐膛火焰工業(yè)電視監(jiān)視進行 了改造,保證了運行中是否是垮焦熄火不至于誤判斷。8 、對金沙 #1-#4 爐滅火保護盤進行
21、了治理改造,保障了保護的 正確動作。 9 、 對黔北 #1-#3 機組小機軸向位移探頭安裝支 架進行了改造,用鋼支架更換原來的銅支架,保證其測量正 確性,從而保障了軸向位移保護的正確動作。 10 、 對黔北 #1、 #2 機組 deh 邏輯進行了完善,保證了噴油試驗、閥門活 動試驗的成功。 11 、 黔北#1-#4 機汽機專家診斷系統(tǒng) tdm 安裝調(diào)試完成。 12 、 金沙#1-#4 機給水泵勺管執(zhí)行器已全部改為西門子執(zhí)行器。從 XX 年金沙 1 機甲給泵改造使用以來,該類型執(zhí)行器工作十 分可靠, 維護量極少且調(diào)節(jié)效果好, 節(jié)省了大量的維護費用。 13、 完成了金沙與黔北電廠熱控電纜橋架的防火
22、封堵。14 、完成了黔北電廠 rb 邏輯修改,試驗合格。 15 、 對黔北 #2 #4 機小機測速系統(tǒng)進行了改造。 16 、 金沙倉泵系統(tǒng)輸灰 不暢,現(xiàn)將其輸灰邏輯改為:對角無輸灰時該臺倉泵料滿就 可輸灰。 17 、 完成了金沙 2機組小修,主要項目有: dcs 工程師站定期試驗;保護用開關(guān)校驗;儀表到期校驗;設(shè)備 線路治理;汽機調(diào)門行程開關(guān)更換;開機盤內(nèi)甲側(cè)中壓調(diào)門 后壓力表管漏處理;鍋爐電源盤內(nèi)交流接觸器更換及缺陷消 除。18、XX年6月至7月,完成了金沙# 4機組的大修工 作。本次大修,熱工的工作量大,改造項目多,是首次以熱 工進度作為整個大修主線的一次大修,主要項目有: ets 系 統(tǒng)
23、改造;輔機保護系統(tǒng)大修; 3300系統(tǒng)大修; 增設(shè)數(shù)采系統(tǒng); 瓦溫元件大修及加裝瓦溫跳機保護;熱控盤、臺改造;安裝 四管檢漏系統(tǒng); fsss 系統(tǒng)改造 ( 原滅火保護系統(tǒng)取消 ) ;火檢 系統(tǒng)改造;點火槍、油槍控制系統(tǒng)改造;變頻系統(tǒng)改造;粉 倉料位計大修; 缸壁溫度大修; 工程師站定期試驗項目; 甲、 乙側(cè)汽包水位電接點測量筒更改為單室平衡容器,水位高、 低動作 mft 信號在 dcs 內(nèi)判斷; #4 機#6 軸承加裝瓦振探頭 等。19、XX年8月至9月,完成了金沙# 3機組的大修工 作。主要項目有: ets 系統(tǒng)改造;輔機保護系統(tǒng)大修; 3300 系統(tǒng)大修;瓦溫元件大修及加裝瓦溫跳機保護;熱
24、控盤、臺 改造;安裝四管檢漏系統(tǒng);缸壁溫度大修;工程師站定期試 驗項目;加裝引風(fēng)機軸承振動監(jiān)視系統(tǒng);汽機軸承瓦塊增加 溫度測點及跳機保護;主蒸汽導(dǎo)汽管加裝壁溫測量;增設(shè)汽 機 6 道軸承振動檢測;對低缸脹差與軸向位移探頭進行調(diào)整 電除塵料位計安裝位置的改造; dcs 畫面完善等。 設(shè)備存在 的問題 設(shè)備存在的問題主要表現(xiàn)在 300mw 機組上,由于是 新投產(chǎn)機組,一是我們技術(shù)上還未摸透,二是基建遺留下來 的問題,主要有: 1 、 黔北鍋爐送風(fēng)量測量裝置易堵,雖 然經(jīng)常吹掃,但很快又測量不準了,致使送風(fēng)量動作 mft 保 護未投。 2、 黔北 1、2爐一次風(fēng)量一直測不準。 3、 黔 北煙氣連續(xù)檢測裝置一直未正常投用。 4、 黔北 3燃油流 量計一直不準。 5 、 黔北 #3 爐電接點水位計兩側(cè)一直偏差 大。 6、 黔北水務(wù)區(qū)氣控門反饋裝置一直未處理好。 7、黔 北氫氣濕度儀一直不準。 8 、 黔北 #1 機氫氣除濕器故障頻 發(fā),準備將其由風(fēng)冷改為水冷。 9 、 黔北化學(xué)的流量計基 本上都不準。
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