肖微--提高南一區(qū)東部薩葡油層動用程度方法研究(2015.6.6)_第1頁
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文檔簡介

1、廠2015年青年科技人員論文發(fā)布會材料提高南一區(qū)東部薩葡油層動用程度方法研究 撰寫人:肖 微 蔡 姝 劉延昭審核人:上官永亮 單位:第五油礦 2015年6月2日提高南一區(qū)東部薩葡油層動用程度方法研究摘 要: 油田注水后,因非均質性造成主力油層和其它發(fā)育較好的部位先見效,形成高壓層,嚴重干擾中低滲透層的工作,導致采出程度度低的矛盾,本文通過分析影響采出程度的因素,并且重點針對注水問題進行了研究,按照“三個結合”,“三個原則”“三個創(chuàng)新”的調整思路與方法,進行了綜合分析調整。改善水驅層間、平面注水效果,擴大了注水波及體積,提高了采出程度,并且使整個開發(fā)區(qū)塊實現(xiàn)了“控遞減、控含水”的雙控目標。1、

2、區(qū)塊開發(fā)基本情況南一區(qū)丙西塊薩葡油層1960年投入開發(fā),油水井共計97口,其中采油井66口,開井63口,日產液4873t,日產油385t,綜合含水92.1%,沉沒度239m;注水井31口,開井29口,注水壓力9.8MPa,注水量6644m3,生產到2013年,油層動用程度僅為43.4%,低于全廠水平(全廠采出程度79.2%)35.8個百分點。隨著油田開發(fā)時間的延長,三大矛盾日益加劇,嚴重影響了開發(fā)效果,主要表現(xiàn)在油層動用差,層間及層內差異大,從該區(qū)塊砂巖組動用程度看,SII1-3、SII4-5+6、GI6-9動用程度差,低于20%,而動用程度較高的,SI4+5,PI5-7動用比例達到70%以上

3、,層間動用程度差異在3倍以上。按照有效厚度分級動用程度看,表外儲層動用程度差,僅為24.1%,厚度大于2m的動用程度達到58.2%,層間動用程度差異2倍以上。說明油層動用程度不均衡,層間矛盾突出,是影響開發(fā)效果的重要矛盾。砂巖組動用程度統(tǒng)計表 有效厚度動用程度統(tǒng)計表 2、影響油層動用程度的主要因素2.1油層發(fā)育問題。地層成藏時的成藏條件和成巖作用控制影響了油層自身發(fā)育,從而形成高滲透層和低滲透層。南一區(qū)丙西薩葡油層位于薩爾圖油田的主體部位,由124號、126號斷層遮擋形成了一個地塹構造。是入湖的淺水三角洲沉積,而且以三角洲前緣相為主。該油層50個沉積單元共分為七種砂體沉積類型,以坨狀三角洲內前

4、緣沉積砂體為主,非河道砂體儲量比例高于河道砂,其中以三角洲外前緣不穩(wěn)定席壯砂儲量比例最高。篩選出含油飽和度較高、采出程度較低的10個單位分別為SI2、SI3、SII2、SII4、SII5+6、SII7、SII8、SIII9、SIII10、SIII11可作為下步改造的潛力單元。區(qū)域內注水井總井數(shù)31口,開井29口,完不成配注井5口,占17%。注水井完不成配注單井表2.2井網控制不住型。南一區(qū)丙西薩葡油層自1960年投產以來,先后在1990年和2003年進行了兩次加密,目前井網密度為24口/Km2,井距縮小到220m,采用不規(guī)則四點發(fā)面積井網部分,能夠有效驅替,保證合理的采油速度。南一區(qū)丙西薩葡油

5、層各套層系井網情況表2.3注水存在三大矛盾問題。從目前注水狀況分析,雖然注采比達到了1.12,表面看注采比較高,但是實際注水效果較差,因為地層低滲透層及區(qū)塊斷層發(fā)育遮擋等問題,油井受效不均衡。即從注水井注入地層的水,只有一部分在壓力作用下,達到油井供液半徑內,從油井的生產數(shù)據情況看,就可以推斷出供液半徑內的地層實際上是虧空的。2.3.1壓力空間大,很多差油層未得到動用。從注水井壓力空間分級表可以看出,全區(qū)破裂壓力10.4MPa,注水壓力9.4MPa,全區(qū)壓力空間1MPa。并且壓力空間在1MPa以上的13口井,占44%,說明差油層未得到有效動用。壓力空間分級表2.3.2井間差異大,平面矛盾突出。

6、由于油層性質在平面上的差異,注水后導致采油井壓力不均衡,含水上升速度有快有慢,產液能力有高有低。2013年年底,全區(qū)按照含水、產液分級統(tǒng)計情況看,含水低的,產液量也低,含水高的,產液量也高,含水差異達到15%,產液差異達到110t以上,說明水線在推進過程中不均勻,造成平面上矛盾突出,井間差異較大。含水、產液分級表2.3.3存在局部低壓區(qū),地下虧空。從2013年12月沉沒度分級表中可以看出,平面壓力分布不均衡,尤其低壓井比例達到37.1%,雖然注采比已經達到1.2,但是供液半徑仍然有虧空。采出井沉沒度分級表3、提高動用程度方法研究前期工作,已經對矛盾問題的提出、影響矛盾的主要因素,都有針對性的進

7、行了分析,并且總結出“三個改造方法”,下面進行綜合調整效果分析:3.1針對發(fā)育差的油層進行改造。油井重點針對近井地帶污染導致產液、含水水平低于全區(qū)的井,采取“改造差油層”與“挖潛剩余油”相結合的思路,進行壓裂選井選層;注水井重點考慮“注水壓力高的層”與“是否層間干擾”相結合,進行油層改造;同時注水井考慮“現(xiàn)場檢配資料”與“實測吸水剖面”相結合,進行酸化,解堵。通過措施改造,一方面增大裂縫空隙度,提高可動用油飽和度,另一方面由于裂縫孔隙度和滲透率的增大,提高了可動用油的動用程度。統(tǒng)計近三年油水井壓裂、酸化井數(shù)為15口,其中采油井11口,注水井4口,改造差油層60個。改造后,日增注385m3,日增

8、液387t,增液與增水比為1.0。措施改造統(tǒng)計表 3.2判定目前井網是否需要進行加密采油。合理加密井網是提高油層動用程度,提高最終采收率的最有效的辦法。通過“三個原則”方法,來分析確定是否需要進行井網加密:原則一,分析目前井網是否能夠適應油層的分布特征,水驅控制程度是否能得到80%以上,采取程度能否達到70%,不能夠的話需要加密井網;原則二,重發(fā)考慮油層特點,使注入水能夠發(fā)揮有效的驅替作用,生產井能夠較好的見到注水效果,保持較長時間的穩(wěn)產;原則三,保證一定的采油速度和穩(wěn)定產量。如果以上三個原則不能夠滿足,說明需要進行井網加密了,但是井網加密是需要考慮剩余油分布,結合多學科知識進行綜合分析調整,

9、十分復雜,這里不作為重點分析。3.3有效改善注水存在的問題。從我們的分析研究中可以看出,有效改善注水狀況是研究中的重點,結合目前開發(fā)分析調整中,嚴水寬油,年產液增長率大于注水增長率等矛盾問題,所以我們采取“三種創(chuàng)新”的方法,摒棄以往常規(guī)分析調整思路,對水井進行重點分析調整,下面詳細介紹一下:3.3.1改善油層動用狀況??傮w調整思路即遵循“提升壓力、完成水量、限制好層、動用差層”的調整原則,采取“提壓與套損形勢同時考慮”“穩(wěn)液與控水為共同目的”,“提壓與檢配同時分析”,“細分與測調同時調整”的四個同時方法,以保證套損形勢穩(wěn)定為前提,通過提高對注水井用足壓力空間,提高注入壓力,逐步恢復區(qū)域整體地層

10、壓力。并且在提高油層動用程度的同時,有效控遞減,控含水,提高區(qū)塊整體開發(fā)水平。自2013年四季度以來,共計調整井次。注水井調整統(tǒng)計表 例如:單井南1-1-水035井,細分與提水相結合效果分析。南1-1-水035井為非套損區(qū)井,破裂壓力10.2MPa,注水壓力9.2 MPa,全井45個小層,僅23個小層吸水,動用程度為51%,并且層系仍有細分余地,所以在2013年11月,對該井進行提壓與細分調整,由6段注水細分為7段注水,日配注由280m3上調到325m3,上調了45m3,日實注上升了48m3,注水壓力由9.2 MPa上升到9.8 MPa,對比調整前后吸水剖面,吸水層數(shù)增加了8個,動用程度提高了

11、18%。南1-1-水035井調整前后檢配結果對比表3.3.2有的放矢的治理低注層。在分析調整中,推翻以往僅僅結合吸水剖面、檢配資料盲目調整的方法,把注采比與層段注水強度考慮進來,既考慮了井間,又兼顧了層間,使分析調整更加準確,精細。并且在分析注采比時,把原來僅按照井數(shù)劈分,細化到考慮地層系數(shù)加權后平均然后再進行劈分,這樣計算井組注采比相對準確,結合井組注采比,又精細考慮到哪些層缺水,這樣把層段注水強度也同時進行分析,更好對低注層段進行調整,達到提高動用程度的目的。注采比、注水強度統(tǒng)計表 3.3.3重新判定層段性質。結合前期對所有注水井現(xiàn)場測試指示曲線的數(shù)據,“重新認識高滲透層”,“重新認識層段

12、性質”。分析中發(fā)現(xiàn),一些長期陪停層存在挖潛余地,可以重新注水,從而解放了一些長期陪停層;并且停注了高強度注水層段,通過放開、停注層段后,對井下壓力產生了擾動,重新改變驅動方向,達到改善注水效果的目的。共計解放陪停層4個,停注高強度注水層3個。停注層段調整表4、取得效果通過對南一區(qū)東部薩葡油層動用程度提高進行綜合研究,并且積極治理,取得了一些效果:4.1區(qū)塊產量不遞減、含水穩(wěn)定。2014年,區(qū)塊計劃產油12.4萬噸,實際產油13.5萬噸,超產1.1萬噸,年含水低于計劃0.11%、遞減低于計劃3.54%,生產形勢穩(wěn)定,開發(fā)趨勢良好。4.2油層動用狀況得到有效提高。統(tǒng)計22口注水井,分析連續(xù)三次油層動用的比例,吸水層數(shù)動用比例提高了4.6%,有效厚度動用比例提高了6.0%,說明通過治理,薄差層得到了有效動用,層間矛盾得到一些緩解,說明調整方法見到一定的效果。但是目前動用程度仍然較低,下步需要繼續(xù)加強治理。注水井吸水剖面對比表4.3含水產液結構得到改善

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