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文檔簡介

1、地鐵富春路站基坑漏水處理措施中國中鐵中鐵七局集團(tuán)地鐵富春路站項目經(jīng)理部年六月十六日1、工程概況 22、工程地質(zhì)、水文狀況 22.1、 工程地質(zhì) 22.2、 水文地質(zhì) 33、基坑開挖中滲漏水處理 33.1、 1號線 W1-2與S1-31連續(xù)墻接縫漏水處理 33.1.1、 、情況概要 33.1.2、 原因分析 43.1.3、 處理措施 43.2、 1號線E1-6和N1-33連續(xù)墻接縫漏水處理 63.2.1、 、情況概要 63.2.2、 漏水原因分析 63.2.3、 監(jiān)測情況 73.2.4、 處理方案一 73.2.5、 處理方案二 93.2.6、 方案比選 114、基坑開挖滲漏水預(yù)防措施 11地鐵富

2、春路站基坑漏水處理措施1、工程概況富春路站是地鐵1、4號線工程的換乘站,即是盾構(gòu)始發(fā)站又是吊出站,在婺 江路和富春路下呈“丁”字形布置。1號線車站位于婺江路下,為地下三層三跨島式車站,車站主體長為247.4m,標(biāo)準(zhǔn)段寬度為21.3m,標(biāo)準(zhǔn)段挖深約23.43m,端頭井挖深約25.13m。圍護(hù)結(jié)構(gòu)采 用1m厚地下連續(xù)墻,連續(xù)墻采用鎖口管接頭形式。標(biāo)準(zhǔn)段設(shè)6道支撐,第5道為雙拼,端頭井設(shè)7道支撐,第6道為雙拼。1、4道為鋼筋碎支撐,其它支撐采用 (|)609mnfi厚16mm勺鋼管支撐。4號線車站位于富春路下,為地下兩層三跨島式車站,車站主體長為 370.1m, 標(biāo)準(zhǔn)段寬度為19.3m,標(biāo)準(zhǔn)段挖深約

3、16.4m,端頭井挖深約18.2m,圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用 0.8m厚地下連續(xù)墻,墻深約29ml連續(xù)墻采用鎖口管接頭形式。標(biāo)準(zhǔn)段設(shè) 4道支 撐,端頭井設(shè)5道支撐,1道為鋼筋碎支撐,其它支撐采用小609mnfi厚16mm勺 鋼管支撐。2、工程地質(zhì)、水文狀況2.1、 工程地質(zhì)車站擬建場地處于市南面,臨近錢塘江,屬錢塘江沖海積平原地貌單元。本 工程所處地質(zhì)情況至上而下為:雜填土:層厚16nl全新統(tǒng)上中段沖海相沉積層,下分5個亞層:-3砂質(zhì)粉土:層厚06.2m。-4砂質(zhì)粉土夾粉砂:層 厚2.27.8m。-5粉砂夾砂質(zhì)粉土:層厚1.38.7m。-6砂質(zhì)粉土:層厚1 5.7m。-7砂質(zhì)粉土夾粉細(xì)砂:層厚 03.5m

4、。全新統(tǒng)下段淺海、濱海相沉積 層,下分2個亞層:-1淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土:層厚1.75.3m。-2粉質(zhì)粘土:層 厚01.3m。晚更新統(tǒng)上段河、湖相沉積,下分 2個亞層:-2粉質(zhì)粘土:層 厚1.54.7m。-夾礫砂:層厚14.9m。晚更新統(tǒng)上段古錢塘江河流沖洪積 相沉積層,下分2個亞層:-1中粗砂:層厚01.5m。-4卵石:鉆孔揭露最 大厚度26.65m。13白堊紀(jì)下統(tǒng)粉砂巖、含礫粉砂巖,本次勘探僅揭露強(qiáng)風(fēng)化層。13-2強(qiáng)風(fēng)化粉砂巖、含礫粉砂巖,鉆孔揭露最大厚度為4.3m。侏羅系上統(tǒng)泥灰?guī)r,本次勘探僅揭露強(qiáng)風(fēng)化層。14-2強(qiáng)風(fēng)化泥灰?guī)r,鉆孔揭露最大厚度 1.55m。1號線車站底板位于-1淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土

5、層上,4號線車站底板位于-5粉 砂夾砂質(zhì)粉土和-6砂質(zhì)粉土層,高壓縮性,低強(qiáng)度,高靈敏度,開挖施工時易 產(chǎn)生觸變和流塑性變形。2.2、 水文地質(zhì)本場地地下水類型主要是第四紀(jì)松散巖類孔隙水,根據(jù)地下水的含水介質(zhì)、 賦存條件、水理性質(zhì)和水利特征,可劃分為孔隙潛水和孔隙承壓水兩大類。本場地區(qū)域淺部地下水屬孔隙性潛水類型,主要賦存于上部層填土及層 粉土、粉砂中,補(bǔ)給來源主要為大氣降水及地表水,并與河塘呈互為補(bǔ)給關(guān)系, 地下水位隨季節(jié)性變化,與錢塘江江水具有水力聯(lián)系,水位埋深 1.14.15m,對 應(yīng)高程為3.535.34m。根據(jù)區(qū)域水文地質(zhì)資料,淺層地下水位年變幅為12m場地年均最高地下水位為地表下

6、0.5m左右。本場地區(qū)域承壓含水層主要分布于深部的 -1層中粗砂和-4層卵石中,水 量較豐富,隔水層為上部的粘性土層(、層),承壓水層頂板高程為-25.43 -23.23m,隔水層頂板高程為-16.65-14.86m。承壓水頭埋深在地表下 9.6611m2.3、 開挖中滲漏水處理本工程基坑開挖采用明挖法施工,遵循“分段分層、對稱平衡,由上而下、 先支撐后開挖”的原則,分層、分區(qū)、分塊、分段,抽槽開挖、留土護(hù)壁,先撐 后挖。但因地質(zhì)條件差,地下水位高,基坑開挖施工風(fēng)險很大,極易出現(xiàn)連續(xù)墻 縫滲漏水現(xiàn)象。3.1、 1號線W1-2與S1-31連續(xù)墻接縫漏水處理3.1.1、 情況概要2009年8月9日

7、上午,因連續(xù)幾日暴雨影響,1號線W1-2與S1-31連續(xù)墻接 縫(具體位置見下圖),在地面下 7mt突發(fā)漏水,且漏水泥沙含量較大,導(dǎo)致基 坑外水土流失,現(xiàn)場值班人員發(fā)現(xiàn)后,立即上報了現(xiàn)場情況,項目部立即啟動了應(yīng)急預(yù)案,組織人員及時進(jìn)行了處理,下午 16時,漏水點到了得到了有效控制, 停止漏水。情況發(fā)生后,項目部以每 1小時測量1次的頻率,對所有監(jiān)測項目不 間斷進(jìn)行了監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)受水土流失影響,1號線基坑周邊土體分層沉降監(jiān)測點 CX19 累計沉降達(dá)到了 26.5cm,嚴(yán)重超過警戒值(+30mm,漏水點停止?jié)B漏后,經(jīng)繼續(xù) 監(jiān)測,土體沉降基本穩(wěn)定。支撐軸力,墻體位移等其余監(jiān)測項目處于正常圍,基 坑及周

8、邊建筑物處于安全穩(wěn)定狀態(tài)。 1 1 a I-I JI r1 cwfl /L購代口r i r iI 1 I I I 1 - ! II |11li 一I ic f a i Lr/t -j j.;V.L-' y-連續(xù)墻接縫漏水位置示意圖3.1.2、 原因分析(1)、受臺風(fēng)“莫拉克”影響,多日連降暴雨,坑外地表水量及土體含水量 迅速增大,導(dǎo)致基坑外水壓力加大,連續(xù)墻接縫發(fā)生漏水并帶有泥沙,連續(xù)墻外 水土流失嚴(yán)重,致使土體收縮沉降。(2)、漏水點在婺江路地面下 7m位置,此圍土體為粉質(zhì)沙土,且根據(jù)基坑 已開挖部分土體發(fā)現(xiàn),婺江路下土體不太密實,若連續(xù)墻接縫發(fā)生滲漏,土體極 易隨漏水流失,并收縮沉

9、降。(3)、W1-2與S1-31連續(xù)墻接縫質(zhì)量不好,接縫夾泥較多,連接質(zhì)量不好, 在前期開挖施工中,接縫已不斷滲水,經(jīng)止水處理,滲水量較小,且不摻有泥沙, 故未做進(jìn)一步處理,導(dǎo)致暴雨來臨后,接縫滲水處漏水流沙。3.1.3、 處理措施(1)、發(fā)現(xiàn)漏水情況后,項目部立即組織了人員,分成兩班,輪換作業(yè),用 木楔子配合棉紗堵塞漏水口,同時在漏水位置堆碼沙袋,防止泥沙隨漏水進(jìn)一步 流失。沙袋堆碼時,層層壓荏,并踩踏壓實,確保沙袋堆穩(wěn)定性,在堆碼過程中, 不斷用棉紗對沙袋接縫處滲水進(jìn)行封塞。(2)、堆碼沙袋后,漏水得到控制,漏水量有所減小,泥沙經(jīng)棉紗過濾,流 失量已經(jīng)很少。此時在漏水連續(xù)墻接縫處埋管注漿,

10、進(jìn)行封堵,注漿施工方法和 步驟:、在滲水點上方2米左右位置鉆眼埋管,打眼深度約 50cni位置須與漏水 點有足夠的距離,以免注漿過程中,受注漿壓力影響,將漿液從漏水點處壓出。 鉆眼過程中,仔細(xì)觀察接縫滲水情況,避免形成新的漏水點,如漏水嚴(yán)重,必須 立即停止鉆眼。鉆眼完成后,用高壓水槍清洗眼孔,去除眼孔的浮磴、泥土等雜 物,使眼孔干凈。、預(yù)埋注漿管并封堵眼孔。使用雙快水泥嵌縫,雙快水泥能在潮濕基面施 工,且能迅速凝結(jié),與眼孔間混凝土有牢固的粘結(jié)力,耐久性好,不開裂,注漿 管采用小25mmffi管,鋼管口有絲口,可與注漿機(jī)導(dǎo)管連接。將注漿鋼管插入眼孔,將雙快水泥攪拌均勻成團(tuán)樁,人工將水泥團(tuán)嵌入眼孔

11、, 并擠壓密實,將注漿管四周封死填平。嵌縫過程中,必須保證注漿鋼管不被堵死, 嵌縫后,鋼管有水冒出。、待嵌縫雙快水泥凝固后,進(jìn)行注漿。漿液材料為水泥漿與水玻璃配合使 用,注漿初期,先采用純水玻璃注漿封口,壓力緩慢增加,以水玻璃從漏水口流 出為準(zhǔn),注漿3-5分鐘后,停注1分鐘,使水玻璃凝結(jié),然后繼續(xù)注漿,注漿數(shù) 次后,漏水口被封堵,漏水量明顯減小,將漿液換成配合比為1:1的水玻璃與水泥漿混合體,繼續(xù)注漿,若漿液從連續(xù)墻接縫處流出,即停止注漿,并再次換注 水玻璃封口,水玻璃漿材具有可灌性好,耐久性強(qiáng),凝膠時間短的特點,是一種較為理想 的化學(xué)灌漿材料。 由于水玻璃漿材為真溶液,漿液起始粘度低,且保持

12、低粘度的 時間可滿足注漿工藝要求,所以粒徑在0.1mm以上的土層均能得到有效的灌注, 能 夠滿足一般砂土地層的注漿要求,且水玻璃接近膠凝時漿液粘度具有迅速形成凝 膠的特點,可使水玻璃漿液與被加固物體的迅速形成強(qiáng)度,使用其進(jìn)行止水堵漏, 可取得很好的效果。、灌漿完畢后,用棉紗塞入注漿管口進(jìn)行封管,并觀察一段時間,確定管 口沒有滲水現(xiàn)象。(3)、為確保此處連續(xù)墻接縫止水效果,注漿止水后,在連續(xù)墻后施工高壓旋噴樁,消除后期開挖中,此處連續(xù)墻接縫的滲漏隱患。旋噴樁布置形式見下圖:連續(xù)墻接縫旋噴樁平面布置圖高壓旋噴樁參數(shù)及施工工藝與已施工連續(xù)墻接縫止水旋噴樁相同,樁徑為 650mm樁心間距為400mm旋

13、噴深度為地面至基底以下 5m,共在接縫處布置5根。 施工中,隨時觀察開挖面以上接縫情況,防止因旋噴壓力導(dǎo)致接縫處封堵混凝土 開裂,出現(xiàn)漏漿。3.2、 1號線E1-6和N1-33連續(xù)墻接縫漏水處理3.2.1、 情況概要2009年11月28日8時10分,富春路站1號線基坑E1-6和N1-33地連墻接 縫在地面以下約18m處,發(fā)生涌水事故,項目部立即進(jìn)行坑堆碼土袋封堵,在 9 時40分坑漏水點被堵住。由于涌水量較大,漏水點位置的土體主要為砂質(zhì)粉土和砂質(zhì)粉土夾粉細(xì)砂, 坑外土體大量流失,造成連續(xù)墻墻后地面及富春路變電所圍墻局部發(fā)生塌陷,5mX3 m圍最大塌陷深度約為30 cm,影響圍約為5 mX10

14、m。3.2.2、 漏水原因分析(1)、此處連續(xù)墻接縫銜接可能局部夾泥,形成較大孔洞,導(dǎo)致坑外潛水突破 墻縫薄弱處從而涌入坑。N1-33是個異型槽段,異型槽段在成槽過程中可能出現(xiàn)槽 壁坍塌,灌注時碎無法將土方上頂,而是繞過該堆土方,使連續(xù)墻墻體夾泥,形 成了孔洞。(2)、在N1-33和N1-34連續(xù)墻接縫處出現(xiàn)錯臺,并有較小的滲漏水現(xiàn)象,孔 洞漏出的水從土體竄流上涌,從土體空隙較大處流出,造成了滲漏點假象,真正的滲水點沒有被發(fā)現(xiàn)處理3.2.3、 監(jiān)測情況在10月28日發(fā)生漏水情況后監(jiān)測頻率做了相應(yīng)的調(diào)整,房屋沉降監(jiān)測為1次/2小時,地表沉降、水位監(jiān)測、軸力監(jiān)測以及測斜監(jiān)測都為2次/天。發(fā)生漏水情

15、況后的監(jiān)測數(shù)據(jù)情況為: 秋濤變電所3號點發(fā)生沉降6.1mm秋濤 變電所6號點發(fā)生沉降5.5mm其他監(jiān)測點變化不大。3.2.4、 處理方案一(1)、漏水點和疑似漏水點用雙液注漿機(jī)進(jìn)行(水泥 +水玻璃)注漿堵漏,將 漏水點流水堵住。注漿時在漏水點處的基坑派 3個專人進(jìn)行堆土袋處和連續(xù)墻接 縫處進(jìn)行觀察,確保不發(fā)生再次漏水;(2)、在滲漏點外側(cè)施做 2排雙液注漿孔做止水帷幕,靠近連續(xù)墻側(cè) 500mm 采用 800mm勺雙液注漿加固。加固深度為地面下 15m (第四道混凝土支撐下口) 至地面下28米(即基底以下3.5 m),梅花形布置。漿液配合比為1:1,注漿壓 力不小于2 MPa。雙液注漿孔位布置、

16、雙液注漿的剖面示意圖見下圖。例-11卜_|雙液注漿孔位平面布置圖雙液注漿孔位平面布置圖僦蚓(D25.502C.50二麟就雙液注漿的剖面示意圖施工順序為:先施工遠(yuǎn)離連續(xù)墻的第 2排一期注漿孔O(91MM5后再施工二期孔Ci醛,靠近連續(xù)墻的一排施工同外側(cè)一排的施工順序。(3)、注漿質(zhì)量檢驗注漿全部完成后,采取鉆孔取芯的方法檢驗注漿的效果,選用專業(yè)的鉆芯隊伍,現(xiàn)場取芯3孔,達(dá)到28天無側(cè)限抗壓強(qiáng)度不得小于1.2Mpa,檢驗注漿是否連Jlfcl-18E7TT爐息上(J),委您衿遒號'>2C'?xI0CGimitI -Jiltk,溝i 4.20 券 IH 0 s gM, :u制+涮

17、0、- ' , 10.100 弓一 W慚則tig 當(dāng) _15.20-1.5,T?.萌同會一叫利外助電n *7亂22.501Ml,WI4 :2;t腔口。血0戳%續(xù)和注漿質(zhì)量(4)、在注漿加固完成后在連續(xù)墻外側(cè)施做 2 口降水井,進(jìn)行坑外降水,降 水井采用專業(yè)的打井隊伍進(jìn)行施工, 孔徑800 mm井管采用孔徑300 mm£縫鋼管, 降水成井深度18 m,水位降至地面下10 m12 m,減小基坑外水位高差;(5)、基坑土體開挖前5天進(jìn)行坑外降水井的降水工作。并加強(qiáng)觀測秋濤變 電所房屋以及周邊地表的沉降監(jiān)測工作,確保變電所的絕對安全。在正式處理漏水點處的土體時,采用探坑式開挖方式,由

18、人工將堆碼的土袋 子一層一層的進(jìn)行搬除,每層開挖深度不大于30 c項并進(jìn)行現(xiàn)場觀察和監(jiān)控,在搬除土袋的同時確定漏水點位置,使用雙快水泥處理漏水點,在漏水點外側(cè)靠近 基坑土體開挖一側(cè)植入鋼筋網(wǎng)片與連續(xù)墻形成整體,再使用雙快水泥漿鋼筋網(wǎng)片 抹平,之后使用水泥砂漿罩面,厚度不小于10 cm。3.2.4、 處理方案二1號線聯(lián)絡(luò)線基坑與秋濤路變電站最近距離為12.5 m,基坑開挖過程中安全風(fēng)險比較大,雖然采用了坑外注漿的方式進(jìn)行了接縫補(bǔ)強(qiáng),但不能確保后期 開挖該處土方時不再發(fā)生涌水現(xiàn)象,考慮到聯(lián)絡(luò)線盾構(gòu)井圍結(jié)構(gòu)施工完成后 并無實際用途,可在現(xiàn)狀開挖面上設(shè)置一道封堵墻,將三角形狀部分的土方 預(yù)留不開挖。通

19、過變更該圍的結(jié)構(gòu)平面布置形式,使涌水點保持現(xiàn)在的穩(wěn)定 狀態(tài),確?;娱_挖安全。(1)、封堵墻設(shè)置在聯(lián)絡(luò)線三角形狀圍設(shè)置一排小800鉆孔灌注樁,樁心間距 800mm樁與樁之間緊密相接,插入比為1: 0.8 ,根據(jù)實測現(xiàn)狀開挖面標(biāo)高,鉆孔灌注樁樁長為9.135m,采用C30水下碎。鉆機(jī)采用沖擊鉆,架立位置在第一道混凝 土支撐上搭設(shè)工作平臺。(2)、止水帷幕設(shè)置鉆孔灌注樁背后布置雙排小650400高壓旋噴樁止水帷幕,樁長與鉆孔灌注樁等長,單樁每米水泥用量為300kg,樁身強(qiáng)度要求為 28天無側(cè)限抗壓強(qiáng)度不小于1.2MPa。(3)、支撐布置根據(jù)車站基底開挖標(biāo)高,現(xiàn)狀開挖面至基底的距離為5.075m,開

20、挖該段基坑時,水平向按照一定角度重新布置4根小609壁厚16mmi網(wǎng)管支撐,豎向設(shè)置兩道,支撐一端擔(dān)在南側(cè)地連墻上,另一端設(shè)置在鉆孔灌注樁上,鉆孔 灌注樁一側(cè)設(shè)置鋼圍楝。該圍原設(shè)計支撐仍按照原設(shè)計架設(shè)。(4)、支撐布置該段基坑由于設(shè)置了封堵墻之后,且增設(shè)了4道鋼管支撐,施工空間比較小,采用吊車配合人工挖土的方式進(jìn)行基坑開挖,基坑開挖過程中遵循 “分段分層、對稱平衡,由上而下、先支撐后開挖”的原則,根據(jù)時空效應(yīng)原理, 遵循“分層、分區(qū)、分塊、分段,抽槽開挖、留土護(hù)壁,先撐后挖,先形成 中間支撐,后限時對稱平衡形成端頭支撐,減少無支撐暴露時間”的要求。(5)、結(jié)構(gòu)施工結(jié)構(gòu)平面布置隨著圍護(hù)結(jié)構(gòu)的平面

21、布置做相應(yīng)的調(diào)整,豎向標(biāo)高及結(jié)構(gòu) 布置按照原設(shè)計施工。按照豎向結(jié)構(gòu)施工要求,新增一道鋼支撐換撐。現(xiàn)狀 開挖面以上結(jié)構(gòu)考慮到受力平衡原理,隨著結(jié)構(gòu)側(cè)墻的向上施工,在進(jìn)行北 側(cè)側(cè)墻背后回填并夯實后,再拆除支撐向上繼續(xù)施工結(jié)構(gòu),且現(xiàn)狀開挖面以 上北側(cè)結(jié)構(gòu)側(cè)墻的防水構(gòu)造采用涂刷聚氨酯防水涂料的方式防水,其余部位 按照原設(shè)計施工防水層。封堵墻平面布置圖好:情H:檄*,1171黑熱ME蔣碘山H封堵墻剖面布置圖3.2.5、 方案比選方案一:采取坑外處理的施工環(huán)境較好,所施工的質(zhì)量能夠有效的進(jìn)行 控制,坑外降水和注漿施工可能引起的變形可以通過監(jiān)測加以控制,對連續(xù) 墻的漏水能夠得到有效的封堵。方案二:此方案同樣能夠起到有效封堵連續(xù)墻漏水的效果,但是施工的 難度較大,尤其是在坑施工鉆孔樁的危險性較大,

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