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1、抽油機井節(jié)能措施及效果分析 抽油機井節(jié)能措施及效果分析 摘要:根據(jù)機采設備及能耗狀況,闡述了地面、地下措施現(xiàn)場實際應用節(jié)能效果,并評價了節(jié)能措施。應用說明,無刷直流電機系統(tǒng)效率、單井泵效明顯提高;節(jié)能抽油機具有明顯的節(jié)能效果;加強日常生產(chǎn)管理,可降低機采系統(tǒng)能耗。 關鍵詞:抽油機井節(jié)能;效果評價 中圖分類號:TE08文獻標識碼:A 文章編號: 一、地面措施 1.1解決 “大馬拉小車現(xiàn)象 應用了無刷直流電機、伺服電機等新型節(jié)能型電機,配合電容補償,提高功率因數(shù),降低了上下電流,減少了電能損耗。 無刷直流電機應用。特點是恒扭矩和大范圍無級調(diào)速,一方面可以降低裝機容量,另一方面可以更好的適應抽油機井

2、的舉升工況提高泵效及系統(tǒng)效率。針對抽油機負載,該直流調(diào)速拖動系統(tǒng)能夠根據(jù)負載自動調(diào)節(jié)輸出轉矩和輸出功率,即抽油機在做功時輸出相應負載功率,而做反功時輸出功率降低或不做功,最大限度節(jié)省電能。無刷直流電動機啟動轉矩大,啟動電流小,調(diào)節(jié)范圍寬。無刷直流電機的啟動方式為軟啟動,在電動機的啟動過程中電壓無級平滑的從初始值上升到全壓,使電機轉矩在啟動中有一個均勻增加的過程。軟啟動方式可提供了平滑的、無級的電動加速,同時通過減少轉矩波動來減輕對齒輪、聯(lián)軸器及皮帶的損懷。安裝無刷直流電機前后比照,節(jié)電效果明顯,系統(tǒng)效率、單井泵效明顯提高。見表1。該電機目前技術成熟度局限于380V電機。針對平衡塊調(diào)到頭仍然欠平

3、衡的抽油機井,不適合安裝該電機,因為欠平衡時,抽油機帶動電機進行發(fā)電,該電機的自動單元進行反向發(fā)電,電阻絲發(fā)熱,如果始終處于反向發(fā)電狀態(tài)時,配電箱容易被燒壞。 表1無刷直流電機與三相異步電動機消耗功率比照表 1.2解決常規(guī)抽油機能耗高問題 節(jié)能抽油機具有明顯示的優(yōu)勢,功率曲線平穩(wěn),易于調(diào)整平衡,對電機的容量需求小,具有明顯的節(jié)能效果。比照了原有的常規(guī)抽油機和下偏杠鈴復合平衡抽油機,增大沖程,優(yōu)化參數(shù),到達節(jié)能降耗的目的。 與常規(guī)型抽油機相比節(jié)電率到達12.6%左右,有較好的節(jié)能效果。 下偏杠鈴復合平衡抽油機運行平穩(wěn),平衡度有一定的提高。下偏杠鈴復合平衡抽油機節(jié)電效果比擬明顯,平均日耗電從改造前

4、的163.7kWh下降到143.1kWh,平均下降20.6kWh。見表2。首先從耗電量上來看,改造后上下行電流明顯減少,單機日耗電量明顯下降。 表2 抽油機節(jié)能改造效果統(tǒng)計 在現(xiàn)場實際應用中,容易調(diào)整抽油機的平衡,平衡比擬高,可達95%以上,從而降低了勞動強度,延長了抽油機的使用壽命,既減少了因調(diào)平衡所造成的油井停產(chǎn)時間,又到達了節(jié)電的目的。 1.3改善抽油機井日常生產(chǎn)管理 通過加強日常生產(chǎn)管理,包括調(diào)平衡、盤根及皮帶松緊度調(diào)整等,降低機采系統(tǒng)能耗。 抽油機井平衡調(diào)整。目前,油井舉升方式主要以抽油機為主,假設抽油機運轉不平衡:一是會造成能耗相對增加;二是直接影響抽油機減速箱以及電機效率。因此加

5、大抽油機平衡度調(diào)整技術措施實施力度,來實現(xiàn)進一步降低機采能耗的目的。 盤根及皮帶松緊度現(xiàn)場試驗。抽油機井口盤根和皮帶是傳輸動力的重要環(huán)節(jié),其松緊度直接影響系統(tǒng)效率和耗電量。盤根過松會導致井口漏油,盤根過緊引起電流上升,耗電量增加;皮帶過松導致發(fā)生丟轉,傳輸效率降低,而過緊導致皮帶和電機軸承磨損加速,耗電量也上升;合理調(diào)整皮帶和盤根松緊度既可以降低抽油機耗電量,又提高了抽油機井的系統(tǒng)效率。 盤根松緊度現(xiàn)場試驗。如何控制盤根盒松緊度,既到達節(jié)能的目的,又能滿足生產(chǎn)管理的需要。我們提出了以扭矩值為依據(jù),控制盤根盒松緊度。為此,開展盤根盒松緊度現(xiàn)場試驗,利用扭矩扳手量化盤根盒松緊程度,測定在不同扭矩下

6、抽油機井的消耗功率、日耗電、系統(tǒng)效率。合理扭矩區(qū)間總的制定原那么:一是盤根盒要牢固不晃動;二是盤根盒處于微漏狀態(tài)。以盤根盒處于微漏狀態(tài)作為現(xiàn)場操作和管理標準。盤根試驗井單井在合理扭矩值下日耗電平均降低2.0kWh,方便現(xiàn)場操作和管理。 皮帶松緊度現(xiàn)場試驗。在先期現(xiàn)場試驗的根底上,選取局部井進行皮帶松緊度調(diào)整試驗,根據(jù)測試結果制定皮帶松緊度合理扭矩調(diào)整區(qū)間。皮帶松緊度調(diào)整標準:符合“四點一線要求,松緊適宜,運行不打滑,不丟轉,用手下按1-2指為宜。 二、地下措施 2.1降低抽油機井懸點載荷 降低動載。游梁抽油機的合理驅(qū)動在考慮其負載特點的同時,還要有利于機、桿及泵系統(tǒng)的配合,因此為適應常規(guī)抽油機

7、的交變載荷,盡可能采取低沖次運行,減緩換向加速度,降低慣性載荷和振動載荷和減速器的峰值扭矩。 降低靜載。根據(jù)抽油桿節(jié)點能耗理論分析,除抽汲參數(shù)對抽油桿能耗的影響外,抽油桿桿徑、材質(zhì)與組合是影響抽油桿能耗的最重要因素。對于普通D級22+19mm組合抽油桿的油井,通過降級采用高強度抽油桿H級19+16mm組合代替,確保抽油桿強度滿足平安生產(chǎn)的條件下,可降低抽油機井懸點載荷,從而降低能耗。統(tǒng)計說明,平均單井日耗電下降31.2kWh,最大載荷下降4.7kN,載荷比下降了0.04。實施抽油桿降級在減少功率消耗的同時也可降低懸點載荷,改善油井運行工況。 做好油井清防蠟和防偏磨工作,改善桿管運行狀況。近幾年

8、,通過應用化學、機械等油井清防蠟系列配套技術,從各種清防蠟工藝的應用效果看,化學清防蠟工藝成熟,效果較好;水泥車、超導車熱洗效果較好,但存在一定的局限性;電磁防蠟器、固體防蠟器具有一定的降粘防蠟效果。 2.2抽汲參數(shù)優(yōu)化 抽汲參數(shù)優(yōu)化是改善設備運行狀況,降低機采能耗最直接、最經(jīng)濟的手段。以合理流壓為理論根底,根據(jù)生產(chǎn)動態(tài)變化,及時進行抽汲參數(shù)的優(yōu)化調(diào)整。主要做法: 針對供液缺乏井,采取安裝低轉速電機、間抽、換小泵、調(diào)小參等措施,保持合理漂浮度,提高系統(tǒng)效率。 針對供液能力較強的井,換大泵時合理上提泵掛,減小舉升載荷。 對供采關系平衡的井,在保證產(chǎn)量穩(wěn)定的前提下,采用長沖程、慢沖次或換大泵降沖次等優(yōu)化措施,減小交變載荷,降低舉升能耗。 3 結束語 根據(jù)目前機采系統(tǒng)能耗現(xiàn)狀分析理論,優(yōu)化措施結構,采取合理節(jié)能措施,可實現(xiàn)節(jié)能控耗目的。強化機采井日常的節(jié)能管理,優(yōu)化機采參數(shù)設計,加強平衡調(diào)整,靠管

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